楊 陶
(馬鋼股份公司煉鐵總廠 安徽馬鞍山 243000)
2014年起,馬鋼B高爐通過近四年的不斷摸索努力,以“高爐長周期穩(wěn)定順行”為核心,以降本增效為目標(biāo),不斷提高經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)。通過采取精料入爐、提高焦炭入爐粒度、上下部制度的優(yōu)化調(diào)整、爐前作業(yè)管理等措施,已初步實現(xiàn)長周期穩(wěn)定順行,但該穩(wěn)定順行仍處于指標(biāo)不高的狀態(tài)下的實現(xiàn),與國內(nèi)先進(jìn)有較大的差距,主要體現(xiàn)在負(fù)荷及煤比較低,因此在穩(wěn)定順行的基礎(chǔ)上不斷提高穩(wěn)定負(fù)荷及煤比成為我們追求的目標(biāo)。B高爐近四年的主要指標(biāo)如表1所示。
表1 2014-2017年主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)
從表1中的數(shù)據(jù)可以看出,高爐的主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)逐年不斷提高,煤比從124kg/tFe提高到153kg/tFe,燃料比從526 kg/tFe(含爐況失常) 降低至500kg/tFe,而日均產(chǎn)鐵量提升了800多t。
目前B高爐的煤比和燃料比與國內(nèi)先進(jìn)水平還有一定的差距,可上升的空間也相對較大。差距即為潛力,提高煤比降低消耗,指標(biāo)跨入行業(yè)先進(jìn)水平就是我們技術(shù)工作者努力的方向。
降低高爐燃料比,尤其是焦比是高爐煉鐵技術(shù)發(fā)展的動力。研究和生產(chǎn)實踐表明實現(xiàn)低燃料比需以精料為基礎(chǔ),采用其它熱量代替焦炭在風(fēng)口前燃燒放出的熱量的技術(shù),例如提高風(fēng)溫,噴吹燃料。采用降低噸鐵熱量消耗的技術(shù),例如脫濕鼓風(fēng),低硅,提高煤氣熱能與化學(xué)能利用率,減少熱損失等。
1.1.1 嚴(yán)格控制有害元素
表2 2014-2017年A、B爐有害元素
Zn負(fù)荷、堿負(fù)荷均下降,高爐入爐有害元素不斷降低。
1.1.2 提高入爐品位,降低渣比
圖1 2009年-2016年入爐品位與焦比的關(guān)系
從圖1可以看出,保持較高的綜合入爐品位,是降焦比、提煤比的重要手段。
由圖2對比得出:馬鋼A、B 高爐2016 年經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)利用系數(shù)、燃料比優(yōu)于行業(yè)平均水平;煤比,入爐焦比明顯低于行業(yè)平均水平;原料條件各項指標(biāo)都劣于行業(yè)平均水平。
圖2 2016年A、B高爐指標(biāo)圖
注: 行業(yè)平均為行業(yè)22 座4 000m3高爐指標(biāo)平均值。
要實現(xiàn)入爐品位的提高,低SiO2燒結(jié)技術(shù)的突破勢在必行。在燒結(jié)礦質(zhì)量滿足高爐的前提下,適當(dāng)降低燒結(jié)礦MgO也是降耗,實現(xiàn)低渣比的一個重要方式。目前燒結(jié)降SiO2及降MgO的一個主要限制環(huán)節(jié)均是各原料中含Al2O3較高,去年馬鋼兩高爐渣中Al2O3水平為15.88%較行業(yè)平均水平14.25%高出不少,從爐況對應(yīng)來看,兩爐渣中Al2O3水平上升或維持高水平期間對爐況的穩(wěn)定性均有較大影響,高爐主要應(yīng)對方式是提高渣比稀釋渣中Al2O3含量,減少對爐況的影響。因而要實現(xiàn)渣比的降低,降低各原燃料中的Al2O3含量是首先要做的。
1.1.3 加強(qiáng)燒結(jié)礦換堆管理
燒結(jié)礦換堆時,堆頭、堆尾成分波動大,主要是二氧化硅的波動大,造成燒結(jié)礦堿度波動大,大顆粒混勻礦較多,這主要是物料偏析造成的。為減少換堆時勻礦對燒結(jié)礦成分的影響,分廠及總廠通過與料場協(xié)商,制定了相應(yīng)的換堆操作,同時制定燒結(jié)礦換堆預(yù)警,并通知高爐工長及時變料應(yīng)對,以減小燒結(jié)礦成分波動對高爐的影響。
圖3 2015年馬鋼A、B高爐入爐焦炭粒度排名
從圖3可以看出A、B爐平均入爐粒度48.59 mm、48.57 mm排列行業(yè)倒數(shù)第1、2位,行業(yè)平均入爐粒度51.67 mm。
2015年我廠平均焦炭粒度47.50mm,制約了爐缸活躍度改善和指標(biāo)的提升。2016年2月后,焦炭篩板齒間距增大后,焦炭粒度增大,入爐風(fēng)量及鼓風(fēng)動能提升,有力地支撐了爐缸工作的持續(xù)改善與負(fù)荷的提升。
隨著煤比的提高,高爐中的焦炭被噴吹煤粉所代替,礦焦比上升,負(fù)荷加重,高爐內(nèi)焦炭數(shù)量減少,透氣性降低,為了保證高爐順行,需要提高原料的強(qiáng)度和篩分效果,減少入爐的粉末。在改善原料質(zhì)量的同時提高焦炭質(zhì)量,焦炭的粒度、熱態(tài)強(qiáng)度等。具有良好粒度和強(qiáng)度指標(biāo)的焦炭,可以提高爐缸內(nèi)的透液性和料柱的透氣性,是高爐接受高煤比的先決條件。
1.3.1 下部送風(fēng)制度調(diào)整
下部調(diào)劑則是根據(jù)爐況及原燃料條件來調(diào)節(jié)風(fēng)口面積、調(diào)整氣流的初始分布來保持中心氣流,保持合理的邊緣氣流。不論風(fēng)口面積如何,必須保持與之相匹配的風(fēng)量來維持合適的鼓風(fēng)動能,使其保持在128 kJ/s-135 kJ/s的水平,控制合適的回旋區(qū)大小,避免過高或過低的風(fēng)速及鼓風(fēng)動能對回旋區(qū)焦炭的影響,實現(xiàn)合理的煤氣流初始分布,通過上下部調(diào)節(jié)達(dá)到“上引下吹”的效果。
1.3.2 趨勢化管理,優(yōu)化上部制度
上部裝料制度對各檔位的負(fù)荷和計算落料點(diǎn)位置調(diào)整變化后進(jìn)行持續(xù)跟蹤,不斷摸索各檔的負(fù)荷變化梯度,并結(jié)合理論計算及十字測溫各環(huán)帶的溫度變化找出之間的對應(yīng)性,為上部調(diào)整提供依據(jù),找出適合自身原燃料條件的調(diào)整基準(zhǔn)。
“平臺+漏斗”的布料模式下,保持合適穩(wěn)定的平臺寬度及漏斗深度對中心與邊緣氣流的穩(wěn)定及合理分布至關(guān)重要,特別是隨著負(fù)荷增加煤比的上升后對邊緣的影響也會變大,平臺不穩(wěn)定更易出現(xiàn)氣流不穩(wěn)定,通過對上部調(diào)整建立趨勢化管理,探索各檔位負(fù)荷變化及礦焦角差和礦焦距爐墻的距離,逐步找到了合適的負(fù)荷分布及角差和距爐墻距離,為保證中心與邊緣氣流邊緣負(fù)荷不宜高出中心負(fù)荷過多,同時煤比上升對邊緣氣流影響加大,加大角差及減小礦焦距邊距來調(diào)整中心與邊緣氣流的分配相對合適穩(wěn)定但調(diào)整幅度不能過大,漏斗區(qū)域負(fù)荷適當(dāng)加重來穩(wěn)定控制次中心溫度保持中心氣流的集中、中心不過大;通過調(diào)整平臺寬度,逐步擴(kuò)大礦批,保證爐腰焦層厚度,逐步實現(xiàn)氣流的穩(wěn)定。隨煤比上升平臺仍需進(jìn)一步拓寬,從調(diào)整整體效果來看爐況的穩(wěn)定性更好,在燃料比維持的前提下,煤比達(dá)到月均153 kg/tFe以上最高達(dá)到月均170kg/tFe。
爐前出鐵是高爐冶煉操作的一個重要組成部分,以穩(wěn)定、均勻出盡渣鐵為目標(biāo)。B高爐出鐵長期存在渣鐵欠均勻、出鐵時間偏短現(xiàn)象。渣鐵處理不穩(wěn)定對爐況的穩(wěn)定及爐溫平衡帶來一定影響。長時間不見渣會引起風(fēng)壓波動,下料不暢,嚴(yán)重時會造成氣流波動,渣皮脫落,影響高爐順行。
從2017年開始縮小鉆桿直徑5-10 mm,出鐵時間明顯增加,出鐵爐次有所減少,維護(hù)鐵口的同時促進(jìn)區(qū)域活躍,保證渣鐵均勻穩(wěn)定的從爐內(nèi)排出;放寬來渣時間要求,減少堵口重開,重疊過渡的情況,盡量保持鉆桿使用的穩(wěn)定,鐵口有漏點(diǎn)或卡焦及時調(diào)整大鉆桿使用,爐缸工作不均勻?qū)Φ钩鲨F與循環(huán)出鐵靈活調(diào)整。
馬鋼B高爐通過一系列優(yōu)化操作管理措施,高爐穩(wěn)定順行較好,各項經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)有較大的提高,煤比2017年12月份達(dá)到了170 kg/t,燃料比基本穩(wěn)定在500 kg/t左右,其中2015年6和12月份進(jìn)行焦炭品種轉(zhuǎn)換,為保證高爐穩(wěn)定主動退負(fù)荷,焦炭品種轉(zhuǎn)換前后進(jìn)行休風(fēng)調(diào)整風(fēng)口面積對個經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)產(chǎn)生一定影響。具體經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)如表3所示。
精料入爐、提升品位、降低渣比是保證高爐煤比穩(wěn)步上升的前提;
表3 2015-2017年馬鋼B高爐主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)
在不打破原有原燃料保供條件下,轉(zhuǎn)變思路調(diào)整部分焦炭篩齒間距提高焦炭粒度,加快中心料柱的置換速度,改善爐缸工作狀況、提高中心氣流穩(wěn)定性,對指標(biāo)提高創(chuàng)造有利條件。
裝料制度上采用“平臺+漏斗”模式,對上部調(diào)整建立趨勢化管理,根據(jù)爐況及原燃料條件進(jìn)行下部調(diào)劑,保持合理的邊緣氣流,為不斷探索調(diào)整優(yōu)化提供有利支撐。
加強(qiáng)出鐵制度的管理及跟蹤,結(jié)合兄弟企業(yè)的經(jīng)驗及時調(diào)整,以出凈渣鐵為原則保證出鐵時間,根據(jù)實際情況動態(tài)調(diào)整。