李兆賢
(中國石化濟南分公司,山東濟南 250101)
隨著社會發(fā)展及人類環(huán)保意識的增強,車用汽、柴油的質(zhì)量標準要求越來越高,汽油烯烴、芳烴含量要求越來越低,MIP工藝采用新型的串聯(lián)提升管反應(yīng)器型式及相應(yīng)的工藝條件、反應(yīng)系統(tǒng),選擇性地控制裂化反應(yīng)、氫轉(zhuǎn)移反應(yīng)和異構(gòu)化反應(yīng),主要目的是在不降低汽油辛烷值的情況下獲得低烯烴汽油。傳統(tǒng)柴油機因排量、尾氣污染等因素制約,柴油需求量低迷,LTAG將柴油加氫進一步裂化為汽油、液化氣,解決了柴油出廠難的問題,該裝置還為LTAG反應(yīng)器設(shè)置了重油噴嘴,為日后柴油需求量增加預(yù)留了途徑,同時當加氫柴油量不足時,可引進部分重油(或者蠟油)。
該催化裂化裝置由80萬噸/年FDFCC(靈活多效催化裂化)裝置改造而來,保留了裝置原有主反應(yīng)沉降器,改造后稱為副反應(yīng)器,采用LTAG技術(shù)單獨加工加氫柴油,公稱加工能力88萬噸/年;新增一個反應(yīng)器,改造后稱為主反應(yīng)器,采用MIP技術(shù)加工減壓渣油和常減壓蠟油等,公稱加工能力120萬噸/年。再生器更換,再生型式采用重疊兩段再生的方式。主反應(yīng)部分采用中國石化石油化工科學研究院(以下簡稱石科院)開發(fā)的多產(chǎn)汽油的MIP工藝,加工減壓渣油和常減壓蠟油等,催化劑為與MIP工藝配套設(shè)計的專用分子篩催化劑;副反應(yīng)采用石科院開發(fā)的將催化裂化劣質(zhì)柴油(LCO)轉(zhuǎn)化為高辛烷值汽油或輕質(zhì)芳烴的新技術(shù)(LTAG);同時采用中國石化工程建設(shè)有限公司(SEI)開發(fā)的催化裂化工程技術(shù),如主提升管出口采用密閉旋流式快速分離系統(tǒng)(VQS);再生部分采用SEI開發(fā)的重疊式兩段不完全再生技術(shù)。工藝流程見圖1。
圖1 反應(yīng)再生工藝流程
主反應(yīng)器采用VQS旋流快分形式,轉(zhuǎn)劑期間催化劑跑損較多,相應(yīng)的主分餾系統(tǒng)外甩量要大一些,控制在80~100 t/h,副反應(yīng)器采用普通旋分結(jié)構(gòu),轉(zhuǎn)劑期間催化劑跑損量少,副分餾系統(tǒng)外甩要少一點,控制在20 t/h。轉(zhuǎn)劑期間油漿系統(tǒng)固含量見表1。
由表1可知,雖然主分餾系統(tǒng)油漿外甩量遠遠大于副分餾系統(tǒng),但是油漿系統(tǒng)內(nèi)的固含量還是高于副分餾系統(tǒng),因此MIP轉(zhuǎn)劑期間外甩量一定要足夠大防止催化劑在分餾油漿系統(tǒng)內(nèi)堆積。注意轉(zhuǎn)劑期間三路循環(huán)一定要改成大開路循環(huán)不能讓含有催化劑的原料返回原料油罐。
表1 轉(zhuǎn)劑期間油漿系統(tǒng)固含量
該裝置設(shè)有兩個反應(yīng)器,對應(yīng)的有兩套原料油、回煉油及分餾裝置;LTAG反應(yīng)器油運需要進行蠟油油運,為噴油后建立油漿系統(tǒng)循環(huán)做好準備。開工油運原料流程見圖2。
開工油運時副原料油泵輸送的是蠟油,但是噴油時副反應(yīng)器要噴加氫柴油與蠟油,分別進不同的噴嘴(蠟油進上噴嘴,加氫柴油進下噴嘴),但蠟油已經(jīng)占用了副原料流程,LTAG原料只能直供進入上噴嘴,該裝置為國內(nèi)首套MIP+LTAG雙提升管組合形式的貧氧再生催化裝置,為保證一次開車成功,副反應(yīng)器必須進行LTAG進料與蠟油同時進入提升管噴油,流程較復(fù)雜增加了開工難度。
圖2 開工油運原料流程
改造前后穩(wěn)定汽油辛烷值、烯烴芳烴含量、汽油收率對比見表2。
由表2可以清晰的看出裝置改造后穩(wěn)定汽油辛烷值較改造前有明顯的提高,說明MIP+LTAG的組合形式按工藝設(shè)計的裂化方向選擇性裂化、氫轉(zhuǎn)移有利于提高汽油的辛烷值。
在主反應(yīng)器第二反應(yīng)器中,原料與經(jīng)汽提并通過MIP循環(huán)斜管來的待生催化劑接觸,在較低的反應(yīng)溫度和較長的反應(yīng)時間條件下,主要增加氫轉(zhuǎn)移和異構(gòu)化反應(yīng),使汽油中的烯烴轉(zhuǎn)化為異構(gòu)烷烴,降低汽油中的烯烴含量[3]。由表2可以看出,裝置穩(wěn)定汽油烯烴含量有所降低,符合工藝設(shè)計降烯烴的大方向。
表2 改造前后穩(wěn)定汽油品質(zhì)及收率對比
裝置改造后汽油收率為42.4%,改造前為42.1%,略有上升,該裝置處于開工初期,汽油收率受原料油性質(zhì)、反應(yīng)深度、汽油餾程等多方面因素的制約,還有很大優(yōu)化空間。
柴油十六烷值改造前后對比見表3。
MIP第二反應(yīng)區(qū)擴徑,同時用急冷油降低二反區(qū)的溫度,長反應(yīng)時間、低溫有利于異構(gòu)烷烴和芳烴的生成,以彌補烯烴減少而損失的辛烷值,但催化柴油的十六烷值隨著芳烴含量上升而下降,隨著C/H比的上升而下降,因此MIP催化裝置柴油較普通催化裂化裝置柴油十六烷值低;LTAG催化裂化因反應(yīng)過程發(fā)生氫轉(zhuǎn)移,生成芳烴,柴油的辛烷值指數(shù)進一步損失,因此LTAG產(chǎn)生的柴油辛烷值較普通催化裂化裝置柴油辛烷值低。該裝置改造后主反應(yīng)器摻煉渣油量增加,導(dǎo)致主柴油十六烷值降低,同時LTAG技術(shù)導(dǎo)致副分餾塔的柴油十六烷值降低[1]。
表3 柴油十六烷值改造前后對比
MIP重油催化+LTAG組合方式主要為了多產(chǎn)高辛烷值汽油,目的產(chǎn)品不是柴油,符合設(shè)計方向。同時該裝置LTAG提升管設(shè)計兩套噴嘴既可以回煉加氫柴油又可以回煉蠟油或重油原料,因此隨著工業(yè)的進一步發(fā)展汽柴油需求量發(fā)生變化時可以選擇性的改變LTAG提升管的進料組成,靈活多效。
油漿外甩、密度、固含量改造前后對比見表4。
MIP重油+LTAG雙提升管組合催化裂化的油漿外甩量要大于原催化裂化裝置,原因是無論是MIP還是LTAG都有利于多環(huán)芳烴的生成,相應(yīng)的油漿比重較高,而且開工初期操作人員對新工藝不熟悉,油漿外甩量較大以降低油漿系統(tǒng)的密度,目前正在優(yōu)化操作,逐漸降低油漿外甩量提高液體收率;由化驗結(jié)果可以看出改造后油漿固含量較改造前低,外甩量提高參考意義不大,今后應(yīng)進一步分析在外甩率基本相同的情況下,比較主、副油漿密度與改造前油漿密度,分析VQS與普通旋分器的旋分效率。
表4 改造前后油漿外甩、密度、固含量對比
改造前后裝置液體收率、輕油收率及能耗對比見表5。
由表5可知,改造后裝置液體收率、輕油收率比改造前有明顯提高,尤其輕油收率增幅較大,說明MIP催化裂化+LTAG組合的方式對輕油收率有明顯改善,同時新裝置能耗較改造前大幅降低。裝置處于開工初期,無論是收率還是能耗都有優(yōu)化空間。裝置設(shè)計能耗是44.95 kgOE/t,今后需進一步優(yōu)化,根據(jù)調(diào)度和生產(chǎn)實際調(diào)整裝置總體產(chǎn)品分布。
表5 改造前后裝置液體收率、輕油收率及能耗對比
1)裝置開工注意事項
MIP重油+LTAG雙提升管催化裂化再生裝置開工初期兩個提升管需要錯開轉(zhuǎn)劑時間,由于VQS轉(zhuǎn)劑過程中跑劑較多,分餾單元三路循環(huán)外甩調(diào)整方式不同,同時由于新工藝流程比較復(fù)雜,開工時間短,在人員相對少的情況下開工比較困難。今后再次開停工時應(yīng)注意反應(yīng)分餾單元的配合,尤其裝轉(zhuǎn)催化劑及噴油時,一定要確保流程改好后再噴油,以防噴油后調(diào)整困難。同時分餾三路循環(huán)在再生器裝劑、轉(zhuǎn)劑、噴油時及時調(diào)整循環(huán)方式,再生器裝劑小部分外甩、閉路循環(huán);轉(zhuǎn)劑主反應(yīng)器(帶VQS)大量外甩、副反應(yīng)器適當外甩,閉路循環(huán);噴油前提高進料量與噴油需求量對應(yīng),同時外甩量提高到與進料量相同,以平衡液面。
2)運行分析
改造后的MIP+VQS重油催化裂化+LTAG雙提升管再生裝置比雙提升管催化裂化裝置,無論是產(chǎn)品分布、還是收率都有較大的改善,但柴油質(zhì)量較差,改造后裝置能耗有大幅度的降低,符合現(xiàn)代化煉廠對能耗指標的要求。