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      鋼包兌鐵水的探索實踐

      2019-07-17 01:05:32李長江張海燕王玉梅王英
      新疆鋼鐵 2019年1期
      關鍵詞:鋼包合金化鋼水

      李長江,張海燕,王玉梅,王英

      (新疆昆玉鋼鐵有限公司)

      1 前言

      受鋼產能過剩嚴重,環(huán)保日益嚴格的影響,鋼鐵企業(yè)的盈利空間進一步縮小。新疆昆玉鋼鐵為降低生產成本,簡化工序操作,充分利用鐵水中的碳、硅、錳、礬等合金元素,在生產HRB500E時在轉爐出鋼前將鐵水直接加入到鋼包中,通過出鋼過程中鋼水的勢能將鐵水直接轉變?yōu)殇撍?,鐵水中的合金元素與鋼水中的合金元素狀態(tài)相近,直接進入鋼水中。這種方法一是減少了鐵水經轉爐吹煉碳、硅、錳、釩合金元素氧化,通過合金化補償增加的成本;二是鐵水中的碳硅錳釩等合金元素能夠代替部分增碳劑、硅錳合金、高碳錳鐵、氮化釩鐵等,降低了成本。

      2 鋼包兌鐵水的方式

      由于受到車間布局及生產節(jié)奏影響,最初主要采用先出鋼后兌鐵水工藝。先出鋼后兌鐵水,即鋼包經修包后,先出鋼,然后轉爐出鋼后兌入鐵水。實施步驟:轉爐停吹前,用回爐線平車轉運10t鐵水至修包跨,轉爐出鋼時,起吊鐵水包提前完成吊包操作;轉爐吹煉終點合適后出鋼,出完鋼后,將鋼包車開出,鐵水包吊至鋼包上方兌入約1.5t鐵水;兌鐵水后,鋼包底吹攪拌,測溫,取樣,進行成分微調。成分合適后出鋼。

      此種方法存在許多弊端:由于鐵水包每次需要兌鐵4次,鐵水包經常出現粘鐵情況,造成生產不穩(wěn)定性;轉爐下渣后再兌鐵,鋼包內渣子會溢出鋼包,容易燒壞設備,影響車間安全生產;兌鐵過程中會出現煙塵,造成環(huán)境污染。

      為消除以上弊端,新疆昆玉鋼鐵煉鋼廠對除塵設施進行了改造并優(yōu)化了工藝流程,即先兌鐵水后出鋼,鋼包經修包后,先兌鐵水,然后轉爐出鋼。實施步驟:(1)連鑄澆鑄完鋼水后,直接在連鑄跨進行修包,修包完畢后放入回爐線鋼包車內,要求修包速度要快;(2)用回爐線鋼包車將鋼包轉運至混鐵爐,轉爐副搖將提前準備好的鐵水兌入鋼包內。

      3 鋼包兌鐵水的關鍵技術

      新疆昆玉煉鋼廠現有兩座50t頂底復吹轉爐,裝入量55t,氧槍噴頭采用三孔拉瓦爾噴頭。1座LF精煉爐,兩座Rm8m4機4流連鑄機。轉爐及氧槍具體參數見表1,表2。

      表1 轉爐工藝參數

      表2 氧槍工藝參數

      轉爐出鋼前將鐵水兌入鋼包中,出鋼時利用鋼水的勢能攪拌,將鐵水直接變?yōu)殇撍?,減少增碳劑及合金加入量。為保證鋼水質量優(yōu)化對鐵水、鋼水的質量信息采集,保證兌鐵量的準確計算。

      3.1 技術路線

      (1)每爐的加入量按1.5~2t控制。

      (2)化驗所兌鐵水的化學成分 C、Si、Mn、P、S,元素含量控制要求 Si≤0.70,P≤0.15%,S≤0.055%,其它無具體要求(表3)。按照生產鋼種化學成分要求計算所需鐵水;在轉爐出鋼前5分鐘將所兌鐵水按照計算量加入到鋼包中,等待出鋼。HRB500E加入鐵水及兌鐵成分見表4。

      表3 HRB500E化學成分要求 %

      表4 HRB500E加入鐵水及兌鐵成分%

      (3)出鋼脫氧合金化前取樣測溫。根據合金元素脫氧強弱確定加入順序,先加入脫氧能力弱的,后加入脫氧能力強的,不能同時加,更不能顛倒加入順序。加入順序:錳鐵(或硅錳合金)→硅鐵→硅鈣鋇或其他復合脫氧劑。根據兌入鐵水量及出鋼量計算鋼中合金元素,根據所冶煉鋼種化學成分標準計算需要加入合金的量。脫氧合金化后取樣測溫分析,送LF爐精煉。脫氧合金化后出鋼成分見表5。

      表5 脫氧合金化后出鋼化學成分 %

      (4)嚴格控制轉爐終點碳、磷、硫元素含量;出鋼溫度。兌鐵增加的磷和硫在轉爐終點的基礎上符合國標。轉爐終點成分見表6。

      表6 轉爐終點化學成分 %

      3.2 鋼包兌鐵水操作關鍵控制點

      鐵水加入后影響鋼包透氣性問題,可以通過控制加鐵時間和提前吹氮氣解決。

      由于實際加鐵水過程只需要1min,加上起罐過程1min,可以在轉爐出鋼前2min完成加鐵操作,加鐵水前先開通鋼包底吹氣體,可以有效防堵,保證透氣良好。出鋼過程的沸騰噴濺問題。由于加入鐵水少而淺,加上出鋼過程一直底吹,不會噴濺、沸騰。

      鋼水最終成分均勻性問題。由于加入鐵水少,加上出鋼過程一直底吹攪拌,相比合金熔化均勻,更能保證整爐鋼水化學成分均勻。鐵水準確計量通過增設鋼包車稱來解決。

      關于環(huán)保問題:由于加鐵操作是在轉爐吹煉后期,約吹氧10min以后,轉爐煙氣量已經衰減,加鐵操作本身持續(xù)1min/次,間隔23min一次,可以利用轉爐二次除塵并管,加上開關控制閥。

      4 效果分析

      鋼包兌鐵水工藝實施后每爐兌鐵水1.8t,平均每噸鋼水兌鐵水0.03t,因兌鐵水造成鋼中磷含量平均升高0.003%,硫含量升高0.001%,平均增碳0.12%,增硅0.01%,增錳0.01%,增釩0.003%。HRB500E噸鋼節(jié)約硅鐵0.168kg,高碳錳鐵0.166kg,氮化鐵0.05kg。根據2019年3月份市場價格計算(硅鐵5934.7元/t、高碳錳鐵7293.02元/t、氮化釩鐵210485.1元/t),合金綜合節(jié)約成本13.64元/t鋼。

      5 結束語

      在正常冶煉過程中鐵水中的合金元素因氧化到爐渣中產生浪費。采用鋼包兌鐵水工藝鐵水,不經過轉爐工序的吹煉,直接生產質量合格鋼水,減少環(huán)境及污染物排放。因降低合金消耗,充分利用鐵水中的合金元素,降低生產合金的能源消耗,提高了環(huán)保效果。此工藝因為鐵水中強脫氧元素硅、錳對鋼水進行脫氧,不僅提高了合金回收率,減少了脫氧劑用量,而且減少脫氧劑對鋼水的二次污染;其它有益元素直接進入鋼水,則減少合金和增碳劑加入量;鐵水不經過吹煉,直接生產合格鋼水,降低了冶煉成本。

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