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      八鋼高爐TRT發(fā)電機組設(shè)備維修實踐的探討

      2019-07-17 01:05:32呂俊明趙軍余方升姜新河
      新疆鋼鐵 2019年1期
      關(guān)鍵詞:跳機八鋼靜葉

      呂俊明 ,趙軍 ,余方升 ,姜新河

      (1.寶鋼集團八鋼公司設(shè)備工程部;2.新疆八一鋼鐵股份有限公司能源中心)

      1 前言

      高爐煤氣余壓透平發(fā)電裝置(TRT)是利用高爐爐頂煤氣的余壓,把煤氣導入透平中膨脹作功,驅(qū)動發(fā)電機發(fā)電的能量回收機組。該裝置可回收高爐鼓風機所需能量的25%~30%。正常運轉(zhuǎn)時,對爐頂壓力控制靈敏,波動幅度小,能代替減壓閥組,起到很好地調(diào)節(jié)、穩(wěn)定爐頂壓力,凈化煤氣的作用。

      自2008年八鋼ABC三座2500m3高爐TRT發(fā)電機組陸續(xù)投運(ATRT于2008年投運,BTRT于2009年投運,CTRT于2011年投運),起到了平穩(wěn)高爐運行,增產(chǎn)降本的良好效果,三臺TRT發(fā)電機組歷經(jīng)6~8年的穩(wěn)定運行,自2015年后陸續(xù)出現(xiàn)各類設(shè)備隱患,故障停機逐漸增多,TRT發(fā)電機組經(jīng)濟運行效益下降,設(shè)備安全運行風險加大。

      以八鋼BTRT發(fā)電機組為例,分析影響高爐TRT發(fā)電機組穩(wěn)定運行的主要設(shè)備因素,針對TRT發(fā)電機組運行及維修管理存在的薄弱環(huán)節(jié),提出經(jīng)濟性控制策略,取得的實踐經(jīng)驗為八鋼公司大型關(guān)鍵設(shè)備的運行及維修管理工作提供了參考。

      2 影響TRT發(fā)電機組穩(wěn)定運行的設(shè)備因素

      2.1 TRT發(fā)電機組設(shè)備組成及性能參數(shù)

      TRT電機組主要由透平膨脹機、三相同步發(fā)電機和勵磁機等設(shè)備組成。

      2.1.1 膨脹機

      型號為MPG19.9-281/150;型式為干式軸、流反動式;機殼型式為臥式水平剖分式;機組重量141.1t;定子 70.55t;定子下部 47t;轉(zhuǎn)子 17.9t;軸功率 12600kW,工作轉(zhuǎn)速3000r/min;進口壓力190kPa,出口壓力10KPa;進口流量40萬 Nm3/h,進口溫度150℃。

      2.1.2 三相同步發(fā)電機

      型號為QFW-18-2;重量55900kg;額定容量22.5MVA,額定功率18000kW,額定轉(zhuǎn)速3000r/min;額定頻率50HZ,額定功率因數(shù)0.8。

      2.1.3 交流勵磁機主要技術(shù)參數(shù)

      電壓166V,功率81kVA,電流281A,頻率100HZ;勵磁電壓66.4V,勵磁電流5.3A,級數(shù)4。

      2.2 影響TRT機組運行穩(wěn)定性的設(shè)備因素

      針對近幾年高爐TRT故障原因進行分析,將影響TRT機組運行穩(wěn)定性的設(shè)備因素歸納為六類故障類型,影響TRT發(fā)電機組穩(wěn)定運行的最主要因素,見表1。

      表1 影響TRT機組運行穩(wěn)定性的設(shè)備因素

      以八鋼B高爐BTRT發(fā)電機組為例,針對影響高爐TRT發(fā)電機組穩(wěn)定運行的主要設(shè)備因素,對TRT發(fā)電機組運行及維修管理策略進行了實踐探索。

      3 BTRT發(fā)電機組透平機設(shè)備隱患的影響

      2017年,BTRT因轉(zhuǎn)子葉片承缸靜葉磨損嚴重,造成高爐頂壓控制不穩(wěn)定,承缸兩側(cè)靜葉調(diào)整油缸不同步等設(shè)備問題,致使BTRT噸鐵發(fā)電量降至44.39 kWh,標準發(fā)電量為48 kWh。

      3.1 BTRT機組因承缸靜葉卡死

      高爐除塵器布袋破損或袋口密封不好,造成高爐凈煤氣含塵量超標,而BTRT機組煤氣含塵跳機連鎖保護(跳機值設(shè)定≥5 mg/m3,運行超過24h跳機;≥10 mg/m3,運行超過4h跳機)處于失效狀態(tài),導致透平機轉(zhuǎn)子葉片、承缸及靜葉過早出現(xiàn)沖刷磨損,2017年1月,發(fā)生承缸靜葉卡死,檢修過程中發(fā)現(xiàn)透平機轉(zhuǎn)子葉片、承缸及靜葉磨損,更換備用轉(zhuǎn)子,因無承缸靜葉備件,未更換。

      3.2 轉(zhuǎn)子軸套及兩端氣封片磨損

      由于碳環(huán)長期接觸摩擦,下線轉(zhuǎn)子的軸套磨出約3mm深的溝槽,同時兩端密封部位有較多氣封片磨損、缺失,造成設(shè)備本體泄漏高爐煤氣。

      3.3 靜葉不能穩(wěn)定控制高爐頂壓,發(fā)電機負荷偏低

      在運行過程中BTRT靜葉與四閥組同時參與高爐頂壓的調(diào)整,不利于高爐頂壓的穩(wěn)定,同時一部分煤氣通過四閥組降壓進入管網(wǎng)系統(tǒng)不參與發(fā)電,造成能源浪費。

      3.4 液壓伺服系統(tǒng)故障

      因伺服液壓系統(tǒng)油品污染,造成伺服閥堵塞,動作失靈、滯后,承缸兩側(cè)靜葉油缸不同步發(fā)生快切閥報警跳機。其中,BTRT因轉(zhuǎn)子葉片,承缸靜葉磨損嚴重,是造成高爐頂壓控制不穩(wěn)定、系統(tǒng)發(fā)電效率低下的主要問題。

      因此,對BTRT發(fā)電機組轉(zhuǎn)子葉片、承缸靜葉等大型關(guān)鍵設(shè)備制定經(jīng)濟性維修方案,實施維修,恢復設(shè)備功能,保證TRT平穩(wěn)運行,達到經(jīng)濟效益是設(shè)備維修工作的重點。

      4 BTRT發(fā)電機組穩(wěn)定運行的維修實踐

      4.1 調(diào)整靜葉PID值穩(wěn)定控制高爐頂壓

      4.1.1 解決靜葉控頂壓不穩(wěn)的問題

      通過觀察發(fā)現(xiàn),靜葉控制與四閥組控制幾乎同時參與,因沒有基準,不好調(diào)整。通過調(diào)整靜葉PID值,頂壓在3000Pa以內(nèi)靜葉控制優(yōu)先動作,超過5000Pa四閥組再參與調(diào)解,從而控制了頂壓。

      4.1.2 解決發(fā)電功率低問題

      高爐產(chǎn)生的煤氣是通過兩個通道進入管網(wǎng),即四閥組減壓或TRT做完功后進入管網(wǎng)。在正常的情況下通過四閥組的煤氣越少,則通過TRT的煤氣就越大,發(fā)電量就高。為此,進行了改進:(1)修改程序,使頂壓在3000Pa以內(nèi)靜葉優(yōu)先動作,超過5000Pa四閥組再參與調(diào)解,正常情況下四閥組關(guān)閉,煤氣都通過TRT做功;(2)要求熱風爐關(guān)閉手動調(diào)節(jié)閥,并監(jiān)控四閥組,正常情況下要求及時關(guān)閉。措施實施后機組發(fā)電功率保持在每小時10000kW以上,提高了發(fā)電功率。

      4.2 完善TRT發(fā)電機組連鎖保護功能

      4.2.1 高爐煤氣出口在線粉塵儀的運行

      修復高爐煤氣出口在線粉塵儀,確保煤氣含塵跳機連鎖保護正常運行,高爐凈煤氣含塵量不超標。完善TRT發(fā)電機組三級聯(lián)絡(luò)機制,及時通報高爐凈煤氣含塵量指標,TRT機組運行異常要及時反饋。

      4.2.2 完善TRT發(fā)電機組連鎖保護功能

      (1)粉塵濃度≥10 mg/m3,不允許開機運行。運行保護條件:粉塵濃度≥5 mg/m3,運行超過24h跳機;粉塵濃度≥10 mg/m3,運行超過4h跳機;粉塵濃度≥20 mg/m3,運行超過2h跳機;粉塵濃度≥30 mg/m3,運行超過 0.5h跳機。

      (2)在線粉塵檢測儀的量程設(shè)定不得擅自修改。兩個在線粉塵檢測儀監(jiān)測值相差較大時,啟動人工取樣。

      (3)完善備用倉切換功能。確保粉塵檢測設(shè)備故障時退出運行后檢修。傳感器發(fā)生故障或損壞后,超過4小時自動切換備用倉。

      4.3 修訂設(shè)備維修操作的技術(shù)標準

      (1)根據(jù)近幾年的實踐經(jīng)驗,對于容易發(fā)生磨損的轉(zhuǎn)子氣封以及入口、出口煤氣管道補償器等易腐蝕破損部件,修訂了維修技術(shù)標準。標準中規(guī)定了磨損腐蝕部件檢查、修復更換的合理周期,以及高爐煤氣泄漏發(fā)生時的安全控制措施。

      (2)將TRT設(shè)備納入八鋼公司設(shè)備定(年)修年度計劃管理,TRT的定修(含大修)計劃與高爐的定(年)修計劃同步實施。即:TRT的施工工期最大限度與高爐的檢修工期進行重合,避免重復停機(爐)。

      4.4 執(zhí)行油品管理制度,保證油品質(zhì)量

      嚴格落實油品“五定三過濾”要求,定期進行油品清潔度檢驗,保證伺服液壓系統(tǒng)油品清潔,消除伺服閥堵塞帶來的動作失靈、滯后現(xiàn)象。

      4.5 BTRT發(fā)電機組透平機主要部件轉(zhuǎn)子維修

      透平機轉(zhuǎn)子是TRT主要部件,也是維修難度最大,修復價值最高的部件。在本次BTRT發(fā)電機組穩(wěn)定運行維修實踐中,做好轉(zhuǎn)子及葉片等大型關(guān)鍵部件恢復設(shè)備功能,保證TRT平穩(wěn)運行,并且使修復價格經(jīng)濟合理,也是本次設(shè)備維修工作的重點。

      5 BTRT發(fā)電機組透維修經(jīng)濟性探索

      5.1 透平機轉(zhuǎn)子維修經(jīng)濟性

      2017年前,針對蝕損的TRT轉(zhuǎn)子修復方式是委托主機制造廠進行返修,返修費用高而且修復周期長。2017年8月,BTRT發(fā)電機組運行單位要求對已磨損下線的轉(zhuǎn)子委托主機生產(chǎn)廠家承接修復。主機生產(chǎn)對返修轉(zhuǎn)子的報價較歷史價格又上漲約45%,比國內(nèi)市場轉(zhuǎn)子修復價格高55%。

      針對現(xiàn)實問題,為尋求經(jīng)濟的維修價格,八鋼設(shè)備管理部門采用競爭性管理方案對該轉(zhuǎn)子進行返修經(jīng)濟性分析,積極在國內(nèi)開展多方尋源工作,了解到A公司擅長激光修復與激光再制造技術(shù),且在鞍鋼、首鋼、包鋼、電力、石化行業(yè)有同類TRT轉(zhuǎn)子修復業(yè)績和成功經(jīng)驗。對此,通過與A公司主動聯(lián)系,開展了全方位的轉(zhuǎn)子維修技術(shù)對接交流,確認A公司具備轉(zhuǎn)子修復的技術(shù)能力和良好的維修業(yè)績,最終采用競爭性方案進行轉(zhuǎn)子返修競價招標。

      通過招投標,A公司中標價格只有主機生產(chǎn)廠家報價60%,合同交貨期為45天,比主機廠家的5個月縮短了維修周期。此項措施對八鋼設(shè)備維修管理具有長期戰(zhàn)略意義。

      5.2 透平機轉(zhuǎn)子維修技術(shù)實踐

      5.2.1 轉(zhuǎn)子修復檢測

      2018年10月,BTRT機組和ATRT機組同停開展年修工作。A公司在此期間測繪新、舊承缸尺寸,用于推算確定所修復轉(zhuǎn)子葉片與新承缸配合部位的尺寸,保證所返修轉(zhuǎn)子能夠和承缸配套使用,45天內(nèi)交付修復轉(zhuǎn)子。經(jīng)測量計算確定承缸錐度為6°50′,一級靜葉之間的搭接間隙均<0.4mm(標準為<0.6mm),最終推算出轉(zhuǎn)子葉片加工外徑后開始進行轉(zhuǎn)子修復。

      5.2.2 修復轉(zhuǎn)子質(zhì)量驗收及上機驗證工作

      2018年11月中旬,A公司返修轉(zhuǎn)子到貨,針對“缺少轉(zhuǎn)子葉片內(nèi)部無損探傷報告、外徑尺寸標注不全”兩項問題,要求該公司出具修復轉(zhuǎn)子的產(chǎn)品質(zhì)量承諾書。12月中旬,BTRT機組停機檢修,開展轉(zhuǎn)子上機驗證工作,對修復轉(zhuǎn)子和承缸之間的動靜間隙匹配予以確認,見表2。

      表2 BTRT機組轉(zhuǎn)子修復測量數(shù)據(jù)記錄 mm

      經(jīng)修復轉(zhuǎn)子上機驗證,確認修復轉(zhuǎn)子和承缸之間的動靜間隙能夠匹配。

      5.2.3 BTRT發(fā)電機組運行

      2019年1月2日,BTRT發(fā)電機組于并網(wǎng)發(fā)電,發(fā)電量正常,穩(wěn)定在9~10MW/h,檢修后動態(tài)監(jiān)測數(shù)據(jù)均在控制標準范圍內(nèi),達到技術(shù)要求,見表3。

      表3 BTRT機組檢修后動態(tài)監(jiān)測數(shù)據(jù)

      5.2.4 效果

      BTRT機組維修后的噸鐵發(fā)電量比維修前增加了3.6kW·h/t,已接近48 kWh的標準發(fā)電量,發(fā)電效率明顯提高,驗證了返修轉(zhuǎn)子滿足BTRT機組性能需要。從運行中最大工況時BTRT發(fā)電機組的做功情況來看,隨著高爐運行工況的優(yōu)化,BTRT機組的做功將會有進一步提升的空間,可力爭達到最優(yōu)噸鐵發(fā)電量指標52 kWh,見表4。

      表4 BTRT機組維修前后的噸鐵發(fā)電量對比

      在BTRT機組維修技術(shù)過程中,通過實踐摸索,修訂完善了TRT機組磨損腐蝕部件檢查、修復、更換維修技術(shù)標準。在針對TRT發(fā)電機組運行及維修模式的探索實踐中完善了設(shè)備維修的經(jīng)濟性控制策略積累了維修技術(shù)實踐經(jīng)驗,并取得了顯著的效益。

      6 結(jié)束語

      在此次維修管理中,八鋼設(shè)備管理部門通過對設(shè)備維修經(jīng)濟性方式的探索,提高了維修性價比,為八鋼節(jié)約了維修費用。

      通過BTRT維修方式的管理創(chuàng)新,不僅完善了TRT發(fā)電機組運行及維修管理的環(huán)節(jié),并且通過維修經(jīng)濟性控制策略和維修技術(shù)實踐,取得了較好的經(jīng)濟效益和維修效果,為今后八鋼公司大型關(guān)鍵設(shè)備的修復工作提供了指導依據(jù)和借鑒。

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