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      空壓機(jī)油乳化的解決方案研究及應(yīng)用

      2019-07-29 09:50:40徐紅星蔣紅果鄢艷麗
      鐵道機(jī)車車輛 2019年3期
      關(guān)鍵詞:排風(fēng)節(jié)流空壓機(jī)

      徐紅星, 肖 飛, 蔣紅果, 鄢艷麗

      (中車南京浦鎮(zhèn)車輛有限公司 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部, 南京 210031)

      空壓機(jī)產(chǎn)生油乳化原因是氣缸中的氣體含有水分,水分在高速轉(zhuǎn)動(dòng)的曲軸作用下混入潤(rùn)滑油中,從而導(dǎo)致潤(rùn)滑油含水量過(guò)高,若此時(shí)空壓機(jī)工作率較低且長(zhǎng)時(shí)間停放,油品就容易出現(xiàn)乳化;解決油乳化的關(guān)鍵就是提高空壓機(jī)的工作效率,使空壓機(jī)長(zhǎng)期工作,氣缸內(nèi)溫度升高,曲軸連續(xù)潑濺機(jī)油,機(jī)油溫度也升高,水分蒸發(fā)成氣體,通過(guò)內(nèi)部排氣孔排泄出去,空壓機(jī)油就不會(huì)出現(xiàn)乳化現(xiàn)象,通??諌簷C(jī)的工作效率大于30%可避免空壓機(jī)的油乳化[1]。

      寧高城際車輛最高運(yùn)營(yíng)速度120 km/h,全線高架,車輛安裝研磨子并預(yù)留撒沙裝置安裝接口(空壓機(jī)排量預(yù)留撒沙裝置的耗風(fēng))來(lái)避免高架線路滑行的風(fēng)險(xiǎn)。空壓機(jī)排量按照有撒沙裝置進(jìn)行選型設(shè)計(jì),每列車配置2套VV120型空壓機(jī),其額定排量為920 dm3/min。但在開(kāi)通初期,列車編組短(3編組),載客量小且沒(méi)有實(shí)際安裝撒沙裝置,列車的實(shí)際耗風(fēng)量將會(huì)很少,空壓機(jī)的工作效率很低,長(zhǎng)時(shí)間的不連續(xù)工作將會(huì)導(dǎo)致空壓機(jī)嚴(yán)重油乳化,因此寧高城際項(xiàng)目進(jìn)行了多種避免空壓機(jī)的油乳化的方案設(shè)計(jì),包括調(diào)節(jié)雙塔干燥器再生孔、增加排風(fēng)裝置等。

      1 再生孔調(diào)節(jié)方案

      風(fēng)源系統(tǒng)配置雙塔干燥器,一個(gè)塔用于干燥,一個(gè)塔用于再生,兩個(gè)塔切換周期為120 s,再生塔消耗壓縮空氣使水分飽和的干燥介質(zhì)進(jìn)行再生干燥。再生塔的再生耗氣孔設(shè)計(jì)為可調(diào)節(jié),根據(jù)空壓機(jī)工作率的情況進(jìn)行調(diào)整,有1.4 mm,2.2 mm及2.4 mm的再生孔徑用于調(diào)整再生塔的耗風(fēng)量,直接調(diào)整空壓機(jī)的凈排量[1],再生孔尺寸與凈排量的關(guān)系如表1所示。

      表1 再生孔尺寸與凈排量的關(guān)系

      通過(guò)理論計(jì)算,車輛各耗風(fēng)設(shè)備的耗風(fēng)量如下,其中min為最小耗氣量,在理想條件下運(yùn)行,如相對(duì)平直軌道,載客不多,車站之間很少制動(dòng),很少用喇叭等;nor為正常耗氣量,在正常普通條件下運(yùn)行;max為最大耗氣量,在極端條件下運(yùn)行,如彎道很多的軌道,每站載客量變化很大,多次使用喇叭及輔助用風(fēng)設(shè)備,見(jiàn)表2。

      表2 車輛各耗風(fēng)設(shè)備的耗風(fēng)量 dm3/min

      在撒沙裝置沒(méi)有安裝的情況下,整車的實(shí)際耗風(fēng)量見(jiàn)表3。

      表3 整車的實(shí)際耗風(fēng)量 dm3/min

      不同再生孔尺寸下的空壓機(jī)的工作效率DCcomp如表4。

      表4 不同再生孔尺寸下的空壓機(jī)工作效率 %

      通過(guò)對(duì)比2.2 mm及2.4 mm的再生縮孔調(diào)節(jié)方案,增大再生縮孔的孔徑對(duì)空壓機(jī)的工作效率有明顯的提升,能夠有效避免空壓機(jī)油乳化,但該方案最直接的影響是削弱了空壓機(jī)供風(fēng)能力,對(duì)車輛的初充風(fēng)時(shí)間影響較大,以6編組B型車為例,再生孔尺寸采用2.4 mm時(shí),初充風(fēng)時(shí)間由原來(lái)的15 min增加到約23 min。而寧高城際即使采用2.4 mm的再生孔最小工作效率也僅有25.6%,仍然不滿足工作效率大于30%的要求,因此僅采用調(diào)節(jié)再生孔方案仍不能解決油乳化的問(wèn)題。

      2 機(jī)械排風(fēng)裝置方案

      在再生孔調(diào)節(jié)方案的工作效率不能滿足大于30%要求時(shí),寧高城際項(xiàng)目提出了增加機(jī)械排風(fēng)裝置方案,目的是在空壓機(jī)出風(fēng)口處再額外增加一套排風(fēng)裝置,排風(fēng)裝置可根據(jù)空壓機(jī)油乳化情況進(jìn)行手動(dòng)開(kāi)啟和關(guān)閉,在排風(fēng)裝置開(kāi)啟情況下,增加列車的耗風(fēng),從而提高空壓機(jī)的工作效率,避免空壓機(jī)的油乳化。

      機(jī)械排風(fēng)裝置由截?cái)嗳TA14、溢流閥A13、節(jié)流孔A15及消聲器A16組成,其中溢流閥A13開(kāi)啟壓力為850 kPa,最小關(guān)閉壓力為700 kPa,溢流閥設(shè)置目的是當(dāng)總風(fēng)壓力低于700 kPa時(shí)機(jī)械排風(fēng)裝置自動(dòng)關(guān)閉,保證列車的耗風(fēng)安全,當(dāng)列車總風(fēng)壓力高于850 kPa時(shí)機(jī)械排風(fēng)裝置開(kāi)啟,持續(xù)耗風(fēng)。對(duì)于耗風(fēng)量的大小,取決于節(jié)流孔A15的孔徑φ2,孔徑的選擇可根據(jù)后期空壓機(jī)工作效率的測(cè)定進(jìn)行調(diào)整,具體排風(fēng)裝置原理如圖1所示。

      A00-空壓機(jī)模塊;A14-截?cái)嗳T;A13-溢流閥;A15-節(jié)流孔;A16-消聲器。圖1 機(jī)械排風(fēng)裝置原理圖

      在氣候潮濕如南京的梅雨季節(jié)或者開(kāi)通初期客流極少的情況下,采取再生孔調(diào)節(jié)方案仍發(fā)生油乳化時(shí),可采取操作A14截?cái)嗳T啟動(dòng)機(jī)械排風(fēng)裝置,提高空壓機(jī)的工作效率,增加空壓機(jī)的連續(xù)工作時(shí)間,解決空壓機(jī)的油乳化問(wèn)題。但采取機(jī)械排風(fēng)裝置存在一個(gè)不可控的風(fēng)險(xiǎn),列車在運(yùn)營(yíng)過(guò)程中機(jī)械排風(fēng)裝置不可關(guān)閉,在A13溢流閥發(fā)生故障后,列車將會(huì)持續(xù)耗風(fēng),影響列車運(yùn)營(yíng)安全;另外機(jī)械排氣的工作時(shí)間段不可控,啟動(dòng)了機(jī)械排氣裝置就一直工作,空壓機(jī)工作效率在一天的時(shí)間里并不均勻,早晚高峰工作效率過(guò)高,過(guò)了晚高峰后,空壓機(jī)的工作效率會(huì)逐步降低,潤(rùn)滑油中的水分會(huì)有一部分隨著車輛夜間回庫(kù)殘留其中,時(shí)間久了也會(huì)影響空壓機(jī)潤(rùn)滑油的品質(zhì),同時(shí)全天候的持續(xù)排氣,會(huì)帶來(lái)一定噪聲問(wèn)題。

      3 智能排風(fēng)裝置方案

      考慮到機(jī)械排風(fēng)裝置存在的問(wèn)題,在機(jī)械排風(fēng)裝置的基礎(chǔ)上進(jìn)行了方案優(yōu)化,寧高城際項(xiàng)目提出了采用智能排風(fēng)裝置的方案來(lái)提高空壓機(jī)的工作效率解決空壓機(jī)的油乳化,其智能排風(fēng)裝置設(shè)置目的是增加列車的耗風(fēng),同時(shí)還要增加系統(tǒng)的可靠性,在運(yùn)營(yíng)過(guò)程中若出現(xiàn)排風(fēng)故障,司機(jī)可隨時(shí)進(jìn)行關(guān)閉,并且可以設(shè)置在耗風(fēng)量小的時(shí)間段進(jìn)行排風(fēng),使全天候的空壓機(jī)工作效率相對(duì)均勻,增加晚高峰以后的空壓機(jī)工作效率,白天時(shí)間段可以不啟動(dòng)排風(fēng)裝置。

      智能排風(fēng)裝置方案在機(jī)械排風(fēng)裝置的基礎(chǔ)上增加電磁閥A17,通過(guò)列車TCMS系統(tǒng)智能控制電磁閥A17,實(shí)現(xiàn)對(duì)列車的智能排風(fēng),具體智能排風(fēng)裝置原理圖如圖2所示。

      TCMS觸發(fā)條件:時(shí)間段(晚上8:00—11:00);風(fēng)壓(大于850 kPa)

      在列車總風(fēng)正常時(shí),且滿足TCMS觸發(fā)條件,電磁閥A17得電工作,排氣裝置完全開(kāi)啟,列車進(jìn)行額外耗風(fēng),在列車風(fēng)壓降至850 kPa或時(shí)間段不在設(shè)定范圍內(nèi)時(shí),排風(fēng)裝置自動(dòng)關(guān)斷。智能排風(fēng)裝置不僅可通過(guò)截?cái)嗳T(A14)人為切除或者由電氣柜內(nèi)斷路器隨時(shí)進(jìn)行關(guān)閉,故障發(fā)生后可以人為干預(yù);同時(shí)在空氣相對(duì)干燥不易發(fā)生油乳化的季節(jié)里,可關(guān)斷網(wǎng)絡(luò)觸發(fā)功能或者縮短觸發(fā)的時(shí)間段,減少空壓機(jī)的耗風(fēng)浪費(fèi);方案可設(shè)置排風(fēng)的時(shí)間段,可以在白天客流量較大的情況下不額外排風(fēng),在晚上客流較小的情況下啟動(dòng)排風(fēng)裝置,保證全天時(shí)段空壓機(jī)的工作效率相對(duì)均勻。方案中還考慮了設(shè)備的冗余,即在電磁閥和溢流閥中的一個(gè)設(shè)備失效時(shí),仍能夠保證車輛正常用風(fēng),低于系統(tǒng)正常工作壓力下,排風(fēng)裝置仍能自動(dòng)關(guān)閉。

      A00-空壓機(jī)模塊;A14-截?cái)嗳T;A17-電磁閥;A13-溢流閥;A15-節(jié)流孔;A16-消聲器。圖2 智能排風(fēng)裝置原理圖

      4 方案設(shè)定及參數(shù)優(yōu)化

      寧高城際列車交付時(shí)采用的再生孔調(diào)節(jié)方案和智能排風(fēng)裝置方案,其中再生孔調(diào)節(jié)方案中孔徑φ1為1.4 mm,智能排風(fēng)裝置節(jié)流孔A15孔徑φ2為1 mm,智能排風(fēng)時(shí)間段為晚上8:00—11:00。在2017年12月份開(kāi)通運(yùn)營(yíng)初期仍出現(xiàn)了嚴(yán)重的油乳化現(xiàn)象,對(duì)空壓機(jī)的工作效率進(jìn)行測(cè)定,現(xiàn)場(chǎng)記錄列車主空壓機(jī)實(shí)際的工作效率DCactual約為12%,遠(yuǎn)低于30%的要求。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)定的空壓機(jī)工作效率進(jìn)行分析,計(jì)算列車運(yùn)營(yíng)中實(shí)際的耗風(fēng)量,從而對(duì)方案中設(shè)定的參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化,進(jìn)一步提升空壓機(jī)的工作效率:

      列車實(shí)際耗風(fēng)量Qactual:

      Qactual=Qcomp-dry×DCactual=84 (dm3/min)

      其中,Qcomp-dry為空壓機(jī)的凈排量,DCactual為實(shí)際測(cè)得的空壓機(jī)工作效率;

      通過(guò)計(jì)算,在最高壓力950 kPa條件下,智能排風(fēng)裝置中節(jié)流孔A15不同孔徑的耗風(fēng)量Qconsu和對(duì)空壓機(jī)工作效率的增加量DCadd如下,其中

      DCadd=2×(Qconsu/Qcomp-dry)×(3/24)

      在車輛交付的參數(shù)設(shè)定條件下,得到列車實(shí)際的耗風(fēng)設(shè)備(不含排風(fēng)裝置)的空壓機(jī)的工作效率為DCactual-DCadd=8.6%,可以看出初期列車實(shí)際耗風(fēng)非常少,同時(shí)排風(fēng)裝置A15孔徑φ2設(shè)定1 mm對(duì)空壓機(jī)工作負(fù)荷率調(diào)節(jié)作用非常小,沒(méi)有達(dá)到預(yù)期的調(diào)節(jié)幅度。為了提高空壓機(jī)的工作效率,對(duì)不同方案的參數(shù)設(shè)定進(jìn)行了研究對(duì)比,具體方案如表5。

      (1) 調(diào)整排風(fēng)裝置節(jié)流孔A15孔徑

      為了降低排風(fēng)裝置帶來(lái)的噪聲影響及電磁閥連續(xù)工作時(shí)間故障率的問(wèn)題,電磁閥工作時(shí)間仍設(shè)置為晚上8:00—11:00之間,排風(fēng)裝置工作時(shí)間短,要達(dá)到空壓機(jī)工作效率調(diào)整效果通過(guò)增加排風(fēng)(A15)孔徑來(lái)實(shí)現(xiàn)。

      即使將節(jié)流孔A15孔徑φ2增加至2 mm,實(shí)際空壓機(jī)工作效率DCactual為8.6%+13.3%=21.9%,同樣不能夠滿足空壓機(jī)工作效率的要求。

      (2) 增加排氣裝置工作時(shí)間

      在A15節(jié)流孔為1 mm時(shí),排氣裝置每天工作3 h的空壓機(jī)工作效率的增加量DCadd為3.4%,即使每天按照運(yùn)營(yíng)18 h排氣裝置全部工作,DCadd為27.2%,實(shí)際空壓機(jī)工作率DCactual為8.6%+27.2%=35.8%,能夠滿足空壓機(jī)工作效率的要求,但該方案增加電磁閥連續(xù)工作的時(shí)間,一定程度上會(huì)增加故障率,而且全天候的工作,智能排氣裝置設(shè)置目的也沒(méi)有達(dá)到。

      (3) 調(diào)整再生孔孔徑φ1和節(jié)流孔A15孔徑φ2

      通過(guò)采用不同尺寸的再生孔和節(jié)流孔A15孔徑大小的組合測(cè)試,發(fā)現(xiàn)單一的方案對(duì)提高空壓機(jī)工作效率有一定的局限性,寧高城際最后通過(guò)再生孔和節(jié)流孔A15組合調(diào)整,真正解決了列車自身耗風(fēng)較低情況下的油乳化問(wèn)題,實(shí)際組合測(cè)試數(shù)據(jù)如表6。

      表6 實(shí)際組合測(cè)試數(shù)據(jù) %

      寧高城際在油乳化方案中選擇了雙塔干燥器再生孔孔徑φ1為2.4 mm,排風(fēng)裝置A13工作時(shí)間為3 h(晚上8:00—11:00期間),排風(fēng)裝置節(jié)流孔A15孔徑2 mm,實(shí)際測(cè)得實(shí)際空壓機(jī)工作率DCactual為38.36%,滿足空壓機(jī)工作效率的要求,最終寧高城際項(xiàng)目空壓機(jī)油乳化問(wèn)題得以徹底解決。

      5 結(jié)束語(yǔ)

      以寧高城際項(xiàng)目為例,分析可以提高空壓機(jī)工作效率的方案,并對(duì)各種方案及組合方案進(jìn)行計(jì)算分析,更改雙塔干燥器再生孔和增加排風(fēng)裝置對(duì)提高空壓機(jī)的工作效率是非常有效的,對(duì)于6編組的B型車,新線開(kāi)通初期可以僅通過(guò)調(diào)節(jié)干燥器再生孔孔徑來(lái)提高空壓機(jī)的工作效率,避免油乳化問(wèn)題的發(fā)生[1];對(duì)于4編組或3編組B型車,根據(jù)寧高項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)建議采用綜合調(diào)節(jié)干燥器再生孔和增加排風(fēng)裝置來(lái)提高空壓機(jī)的工作效率,解決短編組車輛的空壓機(jī)油乳化問(wèn)題。

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