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      邢臺(tái)礦斜坡提升機(jī)電控裝置調(diào)試問題研究

      2019-09-10 18:55:43崔常會(huì)
      錦繡·中旬刊 2019年4期
      關(guān)鍵詞:提升機(jī)調(diào)試

      崔常會(huì)

      摘 要:礦井斜坡提升機(jī)作為井下斜坡運(yùn)輸?shù)闹饕侄危涔ぷ餍屎凸ぷ餍阅苤苯佑绊懢逻\(yùn)輸工作,因此斜坡提升機(jī)電控裝置不斷更新?lián)Q代。本文通過總結(jié)斜坡提升機(jī)電控裝置更換后在調(diào)試中經(jīng)常出現(xiàn)的問題及其針對(duì)性解決方案,從而提高調(diào)試效率,大大減少調(diào)試時(shí)間。

      關(guān)鍵詞:提升機(jī);電控裝置;調(diào)試

      一.系統(tǒng)組成

      本電控系統(tǒng)主要包括:顯示控制臺(tái),PLC控制箱,隔爆變頻器,電抗控制箱、隔爆顯示器及傳感器六大部分。

      二.調(diào)試過程

      2019年5月18日~5月25日由唐山智誠孫喜濤現(xiàn)場指導(dǎo),我現(xiàn)場配合參與對(duì)邢臺(tái)礦西三提升機(jī)電控系統(tǒng)進(jìn)行安裝調(diào)試,電控系統(tǒng)現(xiàn)已投入運(yùn)行。

      20日完成電控系統(tǒng)的接線,并于5月21日正式開始調(diào)試,經(jīng)過五天的調(diào)試,于5月25日電控系統(tǒng)調(diào)試完成,各種參數(shù)整定完畢,電控系統(tǒng)的各項(xiàng)功能全部實(shí)現(xiàn)。系統(tǒng)設(shè)置了2.45m/s提升速度,主令手柄給定后的自動(dòng)加速、等速運(yùn)行、自動(dòng)減速、爬行、自動(dòng)停車的功能。25日驗(yàn)收合格后正式投入運(yùn)行,該電控系統(tǒng)到目前為止工作穩(wěn)定、正常,未出現(xiàn)任何故障。

      三.調(diào)試中易出現(xiàn)問題及解決方案

      1、PLC輸入、輸出點(diǎn)故障

      當(dāng)PLC輸入、輸出有信號(hào)時(shí),該點(diǎn)為低電位。當(dāng)有輸入或輸出信號(hào)時(shí),相對(duì)應(yīng)的LED紅色亮,若指示燈亮無低電位信號(hào)或有低電位信號(hào)指示燈不亮,均為PLC輸入、輸出點(diǎn)損壞。

      2、安全回路不能正常吸合

      安全回路吸合條件:將手動(dòng)/復(fù)位轉(zhuǎn)換開關(guān)打到復(fù)位狀態(tài),兩手柄均在零位,按下系統(tǒng)復(fù)位按鈕,若無故障安全回路吸合并自保。

      如果不能正常吸合,根據(jù)圖紙檢查安全回路繼電器吸合條件是否具備,其中K22、K23繼電器為PLC輸出口控制,只有在沒有手動(dòng)急停信號(hào)且無PLC內(nèi)部故障時(shí)才能閉合,當(dāng)這兩個(gè)繼電器均正常吸合而安全回路仍不能接通時(shí),應(yīng)對(duì)線路電壓進(jìn)行測量,將萬用表打到直流電壓檔,將紅表筆(正電)點(diǎn)在線號(hào)201上,用黑表筆(負(fù)電)按圖紙線號(hào)開始測量,正常狀態(tài)應(yīng)為DC24V,如果測到某一點(diǎn)沒有DC24V電壓,證明該繼電器觸點(diǎn)有問題,應(yīng)進(jìn)行更換。

      3、制動(dòng)手柄給定后盤型閘打不開

      首先應(yīng)檢查電磁閥工作狀態(tài)是否正常,正常為G3、G5、G11、M1、M2、G13閥吸合,G22閥斷開,然后檢查制動(dòng)手柄輸入、輸出電壓是否正常,當(dāng)正常后開始測量PLC模擬量輸入模塊是否接收到給定信號(hào)(DC0~10V),如果沒有說明控制臺(tái)到PLC柜有斷線,如果信號(hào)正常,檢查PLC模擬量輸出模塊是否有電壓輸出,如沒有,監(jiān)控程序查明原因,如果有輸出,往下檢查經(jīng)繼電器到液壓站比例閥電壓是否正常,如果均正常為液壓站比例閥故障,可更換到另一油泵進(jìn)行提升。

      4、主令手柄給定后變頻器絞車不能正常運(yùn)行

      然后檢查主令手柄輸入、輸出電壓是否正常,當(dāng)正常后開始測量PLC模擬量輸入模塊是否接收到給定信號(hào)(DC0~10V),如果沒有說明控制臺(tái)到PLC柜有斷線,如果信號(hào)正常,檢查PLC模擬量輸出模塊是否有電壓輸出(和輸入電壓不一定成比例),如沒有,監(jiān)控程序查明原因,如果有輸出,往下檢查經(jīng)繼電器到變頻柜電壓是否正常,如正常再檢查變頻柜是否接收到提升方向信號(hào),若兩個(gè)信號(hào)都存在而不能開車,可判斷為變頻器或電機(jī)故障。

      5、軸編碼器出現(xiàn)故障

      當(dāng)軸編碼器出現(xiàn)故障時(shí),可在應(yīng)急方式下半速開車。例如當(dāng)PLC1編碼器出現(xiàn)問題時(shí),能在應(yīng)急2狀態(tài)下開車,例如當(dāng)PLC2編碼器出現(xiàn)問題時(shí),能在應(yīng)急1狀態(tài)下開車,若兩臺(tái)軸編碼器同時(shí)損壞,設(shè)備只能以低于0.6m/s的速度開車。

      6、如何對(duì)過卷、松繩故障進(jìn)行判斷

      過卷分為軟件過卷和硬件過卷兩種故障,軟件過卷為PLC通過軸編碼器計(jì)算的數(shù)值進(jìn)行判斷;硬件過卷分為深指過卷和井筒過卷兩個(gè)傳感器,當(dāng)其中任何動(dòng)作安全回路均斷開報(bào)警,可通過過卷旁路屏蔽故障反方向開車。

      7、如何判斷PLC通訊故障

      當(dāng)PLC發(fā)生通訊故障時(shí)會(huì)發(fā)出報(bào)警信號(hào)并停車,正常時(shí)兩個(gè)通訊模塊兩個(gè)指示燈應(yīng)高頻閃爍,若出現(xiàn)不亮或低頻閃爍為模塊壞或通訊線斷。

      8、如何判斷PLC模擬量輸入、輸出模塊故障

      當(dāng)PLC模擬量模塊故障影響正常提升時(shí),如果用萬用表測量可能無法發(fā)現(xiàn)問題,這時(shí)我們要通過監(jiān)控程序來判斷故障,PLC 4AD和4DA模塊外部電壓0~10V分別對(duì)應(yīng)內(nèi)部數(shù)值為0~4000,當(dāng)模擬量輸入模塊有電壓輸入而無數(shù)值或模擬量輸出模塊有數(shù)值而無電壓輸出時(shí)均可判斷為模塊故障。

      9、變頻器保護(hù)及處理方法

      (1)過流

      過流的原因是由于變頻器的加減速時(shí)間太短,負(fù)載發(fā)生突變,負(fù)荷分配不均,輸出短路等原因引起的。

      工作過程中過電流,即拖動(dòng)系統(tǒng)在工作過程中出現(xiàn)過流。

      a)電動(dòng)機(jī)遇到?jīng)_擊負(fù)載,或傳動(dòng)機(jī)構(gòu)出現(xiàn)“卡住”現(xiàn)象,引起電動(dòng)機(jī)電流突然增加。

      b)變頻器輸出側(cè)短路,如輸出端到電機(jī)之間的連接線發(fā)生相互短路,或電動(dòng)機(jī)內(nèi)部發(fā)生短路等。

      c)變頻器自身工作不正常,如逆變橋中同一橋臂的兩個(gè)逆變器件在不斷交替的工作過程中出現(xiàn)異常。例如由于環(huán)境溫度過高,或逆變器本身老化等原因,使逆變器件的參數(shù)發(fā)生變化造成。

      處理方法

      a)檢查工作機(jī)械有沒有卡住。

      b)負(fù)載側(cè)有沒有短路,用兆歐表檢查對(duì)地有沒有短路。

      c)變頻器功率模塊有沒有損壞。

      (2)過電壓

      變頻器的過電壓集中表現(xiàn)在直流母線的支流電壓上。正常情況下變頻器直流電為三相全波整理后的平均值。若以660V線電壓計(jì)算,則平均直流電壓U=1.414U×1.1=1027V。在過電壓發(fā)生時(shí),直流母線的儲(chǔ)能電容將被充電,當(dāng)電壓上至1270V左右時(shí),變頻器過電壓保護(hù)動(dòng)作。因此,變頻器來說,都有一個(gè)正常的工作電壓范圍,當(dāng)電壓超過這個(gè)范圍時(shí)很可能損壞變頻器,常見的過電壓有兩類。

      a)輸入交流電源過電壓

      b)發(fā)電類過電壓

      這種情況出現(xiàn)概率較高,主要是電動(dòng)機(jī)同步轉(zhuǎn)速比實(shí)際轉(zhuǎn)速還高,使電動(dòng)機(jī)處于發(fā)電狀態(tài)而變頻器又沒安裝制動(dòng)單元,則會(huì)報(bào)過電壓故障。

      (3)欠電壓

      欠壓也是經(jīng)常碰到的問題。主要原因是因?yàn)橹骰芈冯妷禾?,整流橋某一路損壞或可控硅3路中有工作不正常的都有可能導(dǎo)致欠壓故障的出現(xiàn),其次主回路接觸器損壞,導(dǎo)致直流母線電壓損耗在充電電阻上面有可能導(dǎo)致欠壓。還有就是電壓檢測電路發(fā)生故障而出現(xiàn)欠壓問題。

      處理方法

      用萬用表測量其電壓值來確定。

      (4)過熱保護(hù)

      過熱是一種比較常見的故障,主要原因是周圍溫度過高,風(fēng)機(jī)堵轉(zhuǎn),溫度傳感器性能不良,電動(dòng)機(jī)過熱。

      處理方法

      檢查和更換風(fēng)機(jī),檢查和更換溫度傳感器。

      (5)輸出不平衡

      輸出不平衡一般表現(xiàn)為電動(dòng)機(jī)抖動(dòng)和轉(zhuǎn)速不穩(wěn),主要原因有模塊壞、驅(qū)動(dòng)電路壞、電抗器壞等。

      參考文獻(xiàn)

      [1]秦鐘全.圖解電氣控制入門[J].化學(xué)工業(yè)出版社,2013.

      [2]韓相爭.PLC與觸摸屏、變頻器、組態(tài)軟件應(yīng)用一本通.化學(xué)工業(yè)出版社,2018.

      [3]李金城.三菱FX3U PLC應(yīng)用基礎(chǔ)與編程入門.電子工業(yè)出版社,2016.

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