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      MCT-PLUS 三坐標(biāo)測(cè)量機(jī)320 報(bào)警處理過(guò)程

      2019-09-12 07:43:56楊志偉
      設(shè)備管理與維修 2019年9期
      關(guān)鍵詞:風(fēng)源千分表測(cè)量機(jī)

      楊志偉

      (中車(chē)株洲電力機(jī)車(chē)有限公司,湖南株洲 412001)

      0 引言

      MCT-PLUS 三坐標(biāo)測(cè)量機(jī)2002 年從意大利COORD3 公司引進(jìn)的龍門(mén)式測(cè)量機(jī)(圖1),測(cè)量機(jī)主控系統(tǒng)采用法國(guó)ME5007控制器,X 軸采用雙驅(qū)動(dòng)、雙讀數(shù)位置反饋校正功能,X 軸附軸S 軸利用主控里的Y 軸驅(qū)動(dòng),Y 軸控制驅(qū)動(dòng)外掛控制板單獨(dú)驅(qū)動(dòng),主要對(duì)轉(zhuǎn)向架整體構(gòu)架、側(cè)梁、中間梁等產(chǎn)品加工尺寸的檢測(cè)評(píng)估,提高產(chǎn)品質(zhì)量、為公司工藝提升起到重要的作用,測(cè)量機(jī)X 軸長(zhǎng)8 m、寬3.5 m、Z 軸2.01 m,設(shè)備的空間檢測(cè)精度8+9 L/1000。

      1 測(cè)量設(shè)備的基本要求

      根據(jù)測(cè)量機(jī)的精度標(biāo)準(zhǔn)要求,需每年對(duì)測(cè)量機(jī)進(jìn)行精度校檢、精度補(bǔ)償達(dá)到測(cè)量機(jī)的空間檢測(cè)精度,在精度校檢時(shí)對(duì)整機(jī)進(jìn)行一次全面維護(hù)保養(yǎng)。測(cè)量機(jī)利用率較高,是事業(yè)部重點(diǎn)、關(guān)鍵設(shè)備。

      2 故障現(xiàn)象

      圖1 MCT-PLUS 龍門(mén)式三坐標(biāo)測(cè)量機(jī)

      測(cè)量機(jī)在使用過(guò)程中出現(xiàn)320 號(hào)報(bào)警:Error Moving X/Y/Z/R-Axis(錯(cuò)誤地移動(dòng)X/Y/Z/R 軸),測(cè)量機(jī)在自動(dòng)運(yùn)行過(guò)程中存在機(jī)械磨擦聲,當(dāng)出現(xiàn)磨擦聲后機(jī)床出現(xiàn)上述報(bào)警,在手動(dòng)方式下慢速移動(dòng)X 軸,出現(xiàn)報(bào)警的現(xiàn)象和上述一樣,通過(guò)調(diào)整參數(shù)和優(yōu)化測(cè)量機(jī)參數(shù),在優(yōu)化參數(shù)過(guò)程中出現(xiàn)上述報(bào)警,查看報(bào)警說(shuō)明及建議處理方法,確認(rèn)機(jī)床機(jī)械故障,初步確認(rèn)測(cè)量機(jī)在運(yùn)行過(guò)程中機(jī)械阻力大造成320 報(bào)警。

      3 故障分析

      根據(jù)故障現(xiàn)象,按照環(huán)境原因、機(jī)械原因、電器原因、軟件原因、操作原因逐步查找導(dǎo)致320 報(bào)警發(fā)生的根本原因。

      (1)根據(jù)報(bào)警說(shuō)明提示320 屬機(jī)械故障,拆開(kāi)所有的防護(hù)罩,對(duì)X 軸機(jī)械傳動(dòng)進(jìn)行調(diào)整檢查,消除X 軸在移動(dòng)過(guò)程中由于傳動(dòng)阻力增大造成的320 報(bào)警,使X 軸傳動(dòng)處于正常狀態(tài),調(diào)整、試機(jī)后出現(xiàn)同樣的問(wèn)題,報(bào)警故障未消除。

      (2)拆掉X 軸主附傳動(dòng),正常開(kāi)機(jī)后推動(dòng)橫梁,測(cè)量機(jī)在正常情況下,X 軸氣墊浮起的情況下,應(yīng)能輕松的推動(dòng)橫梁,但故障現(xiàn)象出現(xiàn)拆掉傳動(dòng)鏈后橫梁不能推動(dòng),初步確定氣墊未浮起,氣墊孔被堵,機(jī)械在運(yùn)行過(guò)程中阻力較大,出現(xiàn)機(jī)床在運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)過(guò)流、機(jī)床出現(xiàn)機(jī)械故障。針對(duì)存在的問(wèn)題更進(jìn)一步的進(jìn)行檢查確定,確定故障發(fā)生的原因。

      (3)對(duì)氣墊浮起與導(dǎo)軌的間隙進(jìn)行測(cè)量,氣墊浮起量(0.008~0.01)mm,但測(cè)量X 軸4 個(gè)承重氣墊在開(kāi)關(guān)機(jī)情況下浮起量只有(0.001~0.003)mm,4 個(gè)承重氣墊未浮起,氣墊孔被空氣中的雜物堵住,導(dǎo)致機(jī)床故障發(fā)生的真正原因。

      (4)確定4 個(gè)承重氣墊浮起的間隙,單獨(dú)對(duì)每個(gè)承重氣墊供氣,排除由于風(fēng)源壓力不夠引起的故障,通斷風(fēng)源,在氣墊的上方架千分表,查看氣墊浮起的高度,逐步找出故障發(fā)生的點(diǎn),對(duì)故障點(diǎn)有針對(duì)性的進(jìn)行解決。找到故障發(fā)生的原因后,因氣墊是保證機(jī)床測(cè)量精度的重要環(huán)節(jié),應(yīng)針對(duì)性的進(jìn)行拆卸和清洗氣墊,氣墊清洗完成后要保證測(cè)量機(jī)的測(cè)量精度。

      4 解決辦法及處理過(guò)程

      (1)根據(jù)安裝圖紙,分析、查看裝配原理,分析及決定拆卸氣墊,清洗氣墊及清通氣墊底部氣孔。

      (2)首先在橫梁的某個(gè)位置打上千分表,記著千分表上的讀數(shù),然后用鉗工劃線調(diào)整頂把橫梁頂起,拆下氣墊。

      (3)用單獨(dú)的風(fēng)源給拆卸下來(lái)的氣墊通氣,檢查氣墊的氣孔,先拆開(kāi)氣墊上側(cè)面的工藝孔螺栓,從工藝孔中注入航空汽油,浸泡數(shù)分鐘后從氣墊的入口給氣墊通氣,或者用風(fēng)管對(duì)著氣墊孔反吹,使氣孔暢通,再用航空汽油清洗氣墊內(nèi)部。

      (4)再把氣墊安裝到橫梁的安裝座上,調(diào)節(jié)氣墊上方的調(diào)整螺絲,使千分表恢復(fù)到拆卸時(shí)候的讀數(shù),再松開(kāi)鉗工劃線調(diào)整頂。

      (5)再次用單獨(dú)風(fēng)源對(duì)拆洗過(guò)的氣墊進(jìn)行通斷氣試驗(yàn),查看氣墊與導(dǎo)軌上浮的間隙是否在(0.008~0.01)mm 范圍內(nèi)。

      (6)對(duì)其他3 個(gè)氣墊按照同樣的方法拆卸、清洗、安裝、調(diào)整間隙。依次對(duì)X 軸承重氣墊進(jìn)行拆卸,使承重氣墊都在(0.008~0.01)mm 范圍內(nèi)。

      (7)清洗完成后重新開(kāi)機(jī)試車(chē),測(cè)量機(jī)橫梁在運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)抖動(dòng),運(yùn)行不平穩(wěn),X 附軸電機(jī)出現(xiàn)鳴響,通過(guò)對(duì)附軸傳動(dòng)進(jìn)行調(diào)整后,更換X 附軸電機(jī),故障消除。但X 軸4 個(gè)導(dǎo)向氣墊與導(dǎo)軌有磨擦,拆卸重新安裝后會(huì)對(duì)測(cè)機(jī)的測(cè)量精度有很大的影響,未對(duì)導(dǎo)向氣墊進(jìn)行拆卸、清洗,只對(duì)氣墊注入航空汽油后進(jìn)行浸泡,通氣清潔。

      (8)用標(biāo)準(zhǔn)量塊對(duì)測(cè)量機(jī)的X、Y 方向進(jìn)行測(cè)量,超出機(jī)床出廠精度,但能滿足產(chǎn)品的精度要求,符合測(cè)量機(jī)測(cè)量工件1/3原則。

      5 結(jié)束語(yǔ)

      從對(duì)故障分析、判斷,確認(rèn)故障發(fā)生的原因,到找到故障點(diǎn)、排除故障,從中啟發(fā)不少,通過(guò)處理故障過(guò)程,總結(jié)有以下幾點(diǎn)可以提升及改進(jìn):

      (1)在拆卸、清洗氣墊時(shí),可以先把橫梁支撐起后,拆卸4 個(gè)承重氣墊,清洗,清暢氣孔后安裝完成拆卸氣墊,再逐一打表測(cè)出氣墊與導(dǎo)軌的間隙,調(diào)整到(0.008~0.01)mm 范圍內(nèi)。

      (2)在機(jī)床安裝過(guò)程中未能深層的了解機(jī)床的結(jié)構(gòu)及安裝結(jié)構(gòu),未能做好標(biāo)識(shí),給拆卸帶來(lái)困難。

      (3)對(duì)測(cè)量機(jī)的風(fēng)源未能?chē)?yán)格按制,進(jìn)入測(cè)量機(jī)的風(fēng)源不干凈,導(dǎo)致風(fēng)源風(fēng)的雜物堵住氣墊的氣孔。

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