孫學(xué)奎
(京沈鐵路客運(yùn)專線遼寧有限責(zé)任公司,遼寧沈陽(yáng) 110006)
無砟軌道是我國(guó)高速鐵路建設(shè)主要的軌道結(jié)構(gòu)形式。與傳統(tǒng)有砟軌道相比,無砟軌道具有更高的可靠性、平順性、穩(wěn)定性和耐久性,并且能夠滿足高速鐵路“安全、舒適、維修少”的技術(shù)要求[1-3]。岔區(qū)無砟軌道結(jié)構(gòu)具有線形復(fù)雜、軌道截面寬度大、荷載受力大等特點(diǎn),已建和在建的高速鐵路線路岔區(qū)普遍采用中間長(zhǎng)枕埋入式及兩端雙塊式軌枕過渡的整體現(xiàn)澆道床結(jié)構(gòu)形式。近年來,東北、西北、華北等嚴(yán)寒地區(qū)高速鐵路工程建設(shè)和運(yùn)營(yíng)實(shí)踐表明,道床混凝土結(jié)構(gòu)存在易開裂、凍脹粉化等問題[4-5]。因此,開展岔區(qū)現(xiàn)澆道床混凝土劣化形式及成因分析,提出降低道床混凝土開裂風(fēng)險(xiǎn)的綜合抗裂技術(shù),對(duì)今后嚴(yán)寒地區(qū)高速鐵路建設(shè)具有重要意義。
岔區(qū)無砟軌道雙塊式軌枕過渡段橫斷面結(jié)構(gòu)如圖1所示,從下到上依次為底座混凝土、道床混凝土、雙塊式軌枕、扣件及鋼軌。
圖1 岔區(qū)無砟軌道雙塊式軌枕過渡段橫斷面結(jié)構(gòu)(單位:mm)
岔區(qū)道床混凝土的主要劣化形式有軌枕周圍的八字角裂縫、道床板單元中間出現(xiàn)的橫向貫通裂縫、混凝土表面龜裂縫(見圖2)、粉化剝落等。雙塊式軌枕過渡段劣化情況普遍較長(zhǎng)枕埋入式地段嚴(yán)重。
圖2 雙塊式軌枕過渡段道床混凝土典型裂縫形態(tài)
各類裂縫的成因:
1)八字角裂縫的產(chǎn)生主要是由于預(yù)制軌枕塊與現(xiàn)澆道床混凝土收縮變形不同步[6]。出廠的預(yù)制軌枕塊幾乎不收縮,而現(xiàn)澆道床板屬于典型的平面薄板結(jié)構(gòu),表面積比較小,早期失水較快加劇了收縮,變形過程中受到軌枕塊所施加的約束力,最終導(dǎo)致開裂。
2)龜裂縫的產(chǎn)生主要是由于岔區(qū)道床混凝土的澆筑普遍采用泵送方式。泵送混凝土存在膠凝材料用量高、單方用水量高、坍落度過大等問題,極易出現(xiàn)過度振搗、表面漿體富集等情況[7-8],加之早期養(yǎng)護(hù)常常不到位,混凝土表面失水過快,最終導(dǎo)致開裂。另外工人采用灑水潤(rùn)面的方式進(jìn)行收面作業(yè)時(shí)亦容易導(dǎo)致龜裂縫的產(chǎn)生。
3)橫向貫通裂縫的產(chǎn)生主要是由于岔區(qū)現(xiàn)澆混凝土結(jié)構(gòu)單元長(zhǎng)度較大。以18#道岔為例,最長(zhǎng)的現(xiàn)澆道床板單元為25.17 m,最短的也有13.77 m,一次澆筑距離長(zhǎng)且混凝土方量大,沿直岔方向的收縮不斷累積,容易在中部形成收縮應(yīng)力集中,最終導(dǎo)致開裂。
通過對(duì)已建線路岔區(qū)無砟軌道現(xiàn)澆道床混凝土的配合比設(shè)計(jì)、制備、施工等各環(huán)節(jié)的系統(tǒng)分析,發(fā)現(xiàn)主要存在以下3方面的問題:
1)配合比設(shè)計(jì)參數(shù)不科學(xué)。混凝土膠凝材料用量偏高,早期水化速率快,總放熱量高,導(dǎo)致混凝土的收縮變形大。
2)性能指標(biāo)不合理?;炷撂涠绕笄覙O易過振,容易產(chǎn)生浮漿層;同時(shí)未考慮岔區(qū)長(zhǎng)線連續(xù)澆筑的特點(diǎn),完全套用普通混凝土的耐久性指標(biāo),缺乏早期收縮及抗裂性能評(píng)價(jià)指標(biāo)。
3)養(yǎng)護(hù)工藝不合理。施工過程中,道床混凝土終凝前普遍存在6~8 h 的養(yǎng)護(hù)暴露期,而此時(shí)間段混凝土表面失水和收縮變形最為劇烈。另外,傳統(tǒng)的土工布+塑料布灑水養(yǎng)護(hù)方式可靠性差,常常流于形式,難以有效保證養(yǎng)護(hù)時(shí)間。
根據(jù)上述分析并結(jié)合嚴(yán)寒地區(qū)混凝土抗凍融破壞要求,從混凝土配合比設(shè)計(jì)、功能材料使用、施工工藝3方面提出降低道床混凝土開裂風(fēng)險(xiǎn)的技術(shù)措施:
1)配合比設(shè)計(jì)。嚴(yán)格控制單方膠凝材料用量及用水量,降低混凝土早期開裂敏感性,盡可能增加粗骨料用量,強(qiáng)化“骨架效應(yīng)”,提高混凝土的體積穩(wěn)定性。擬定膠凝材料用量≤380 kg/m3,用水量≤145 kg/m3,砂率≤40%。
2)功能材料使用。采用中國(guó)鐵道科學(xué)研究院集團(tuán)有限公司自主研發(fā)的TK-I型粉體抗裂劑,以補(bǔ)償?shù)来不炷猎缙谑湛s,降低開裂敏感性。
3)施工工藝。擬定道床混凝土坍落度為(140±20)mm,含氣量為6%~8%,泵送或斗送入模進(jìn)行澆筑,選用高頻振搗器振搗,同時(shí)覆蓋節(jié)水保濕養(yǎng)護(hù)膜進(jìn)行養(yǎng)護(hù)。
膠凝材料分別為遼寧亞泰亞新P·O 42.5水泥,沈陽(yáng)國(guó)電康平I 級(jí)粉煤灰、冀東S95 級(jí)礦渣粉,主要化學(xué)組成及其物理參數(shù)見表1。粗骨料采用遼寧宏發(fā)采石場(chǎng)生產(chǎn)的5~10 mm和10~20 mm的兩級(jí)配碎石,表觀密度分別為 2 750,2 700 kg/m3,按質(zhì)量比 4︰6 混合使用,緊密空隙率為40%。細(xì)骨料為天然河砂,細(xì)度模數(shù)為2.8,表觀密度為2 650 kg/m3,含泥量為0.8%。
表1 膠凝材料主要化學(xué)組成及其物理參數(shù)
功能材料為TK-I 型粉體抗裂劑。外加劑采用河北三楷深發(fā)科技股份有限公司的保坍型聚羧酸減水劑和高效引氣劑,減水率為25%。水為自來水。
混凝土試驗(yàn)配合比見表2。其中:JZ組采用現(xiàn)場(chǎng)常用的C40 道床混凝土配合比,坍落度為160~180 mm,含氣量為4%~6%;KL 組采用添加了粉體抗裂劑的配合比,坍落度在140 mm左右,含氣量為6%~8%。
表2 混凝土試驗(yàn)配合比 kg·m-3
混凝土塑性收縮試驗(yàn)和早期抗裂試驗(yàn)均參照GB/T 50082-2009《普通混凝土長(zhǎng)期性能和耐久性能試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)》[9]進(jìn)行。塑性收縮試驗(yàn)采用中國(guó)鐵道科學(xué)研究院集團(tuán)有限公司自主研發(fā)的TKY-SSY01 型非接觸式混凝土收縮變形測(cè)定儀(見圖3)進(jìn)行測(cè)試。采用100 mm×100 mm×515 mm 的棱柱體標(biāo)準(zhǔn)試件,在混凝土兩端插入標(biāo)靶,并將傳感器固定在2 個(gè)標(biāo)靶中間。鑒于試驗(yàn)室電風(fēng)扇無法滿足早期抗裂試驗(yàn)中風(fēng)速和風(fēng)向要求,自行設(shè)計(jì)風(fēng)機(jī)進(jìn)行試驗(yàn)(見圖4)。
圖3 非接觸式混凝土收縮變形測(cè)定儀
圖4 混凝土早期抗裂試驗(yàn)
3.4.1 混凝土工作性能及力學(xué)性能
混凝土工作性能及力學(xué)性能見表3??梢姡孩貸Z組混凝土3 d抗壓強(qiáng)度接近30 MPa,約為KL組的2倍,56 d 抗壓強(qiáng)度達(dá)到50 MPa 以上,內(nèi)部水化速率很快,具有較高的早期開裂敏感性。②KL組早期強(qiáng)度較低,28 d 抗壓強(qiáng)度僅為37.3 MPa,表明早期混凝土內(nèi)部水化進(jìn)程較緩慢,水化放熱量低,有效降低了內(nèi)外溫差開裂風(fēng)險(xiǎn);56 d 抗壓強(qiáng)度為44.2 MPa,滿足強(qiáng)度設(shè)計(jì)等級(jí)要求。
表3 混凝土工作性能及力學(xué)性能
針對(duì)KL 組56 d 強(qiáng)度富余系數(shù)不高的問題,對(duì)室內(nèi)振搗成型前后混凝土的含氣量進(jìn)行了對(duì)比。結(jié)果表明,由于KL 組混凝土出機(jī)含氣量較高,加之室內(nèi)振動(dòng)臺(tái)的振動(dòng)頻率及振擊力有限,振動(dòng)成型試件中混凝土的含氣量仍在4.5%以上,而采用高頻振搗棒振搗后,混凝土含氣量即可降至3%左右。一般而言,混凝土抗壓強(qiáng)度與含氣量成反比,對(duì)于C40 及以上等級(jí)混凝土,含氣量每變化1%,抗壓強(qiáng)度相應(yīng)變化5 MPa[10],因此采用綜合抗裂技術(shù)制備的混凝土實(shí)體強(qiáng)度應(yīng)具有更高的富余系數(shù)。
3.4.2 早期塑性收縮性能
混凝土早期塑性收縮性能見圖5??梢姡篕L 組混凝土成型24 h塑性收縮率僅為JZ 組的28%,且仍有逐漸降低的趨勢(shì)。表明采用綜合抗裂技術(shù)能夠有效降低混凝土的早期塑性收縮值,同時(shí)粉體抗裂劑具有顯著的補(bǔ)償收縮效果,其作用發(fā)揮時(shí)間約在成型8 h左右。
圖5 混凝土早期塑性收縮性能
3.4.3 早期抗裂性能
混凝土早期平板抗裂試驗(yàn)結(jié)果見圖6和表4。
圖6 混凝土早期平板抗裂效果
表4 混凝土早期平板抗裂試驗(yàn)結(jié)果
由圖6和表4可見:2組混凝土同樣出現(xiàn)8條裂縫,但KL 組混凝土的最大裂縫寬度僅為JZ 組的50%,平均開裂面積和總開裂面積為JZ組的40%左右,可見采用綜合抗裂技術(shù)能夠顯著提升混凝土的抗裂性能。
為進(jìn)一步驗(yàn)證本文所提出綜合抗裂技術(shù)在實(shí)際工程中的有效性,課題組于2017年10月依托京沈客運(yùn)專線線下雙塊式軌枕試驗(yàn)段開展了足尺驗(yàn)證試驗(yàn)。按照表2的配合比分別澆筑2段長(zhǎng)24.0 m、寬3.2 m的試驗(yàn)段。JZ 組混凝土坍落度為180 mm,含氣量為5.4%;KL 組混凝土坍落度為140 mm,含氣量為7.9%。鑒于采用泵送方式進(jìn)行混凝土澆筑,振搗后易產(chǎn)生較厚浮漿層,會(huì)增大混凝土塑性開裂的風(fēng)險(xiǎn),因此試驗(yàn)段施工時(shí)均采用斗送方式進(jìn)行澆筑??紤]到斗送布料路徑對(duì)混凝土勻質(zhì)性影響很大,根據(jù)道床板結(jié)構(gòu)特點(diǎn)并結(jié)合前期研究成果[8],試驗(yàn)段混凝土按照“己”字形均勻布料,如圖7所示。
圖7 現(xiàn)場(chǎng)斗送布料路徑示意
混凝土施工流程包括混凝土攪拌、運(yùn)輸、澆筑、振搗、抹面、養(yǎng)護(hù)等環(huán)節(jié)。通過現(xiàn)場(chǎng)足尺驗(yàn)證試驗(yàn),總結(jié)了采用綜合抗裂技術(shù)制備高抗裂混凝土的關(guān)鍵施工流程,見圖8。
圖8 采用綜合抗裂技術(shù)制備混凝土的施工流程
截止到2018年4月,經(jīng)過6個(gè)月的長(zhǎng)期觀測(cè),現(xiàn)場(chǎng)雙塊式軌枕試驗(yàn)段開裂情況統(tǒng)計(jì)見表5??芍翰捎镁C合抗裂技術(shù)施工的試驗(yàn)段僅發(fā)現(xiàn)3 條裂縫,裂縫數(shù)量減少90%,總開裂面積僅為采用常規(guī)技術(shù)施工試驗(yàn)段的4%,可見采用綜合抗裂技術(shù)可顯著提升現(xiàn)澆道床混凝土的抗裂性能。
表5 現(xiàn)場(chǎng)雙塊式軌枕試驗(yàn)段開裂情況統(tǒng)計(jì)
采用綜合抗裂技術(shù)制備的混凝土具有“稠而不粘”的特點(diǎn)。施工時(shí)除應(yīng)按照上述流程作業(yè)外,還應(yīng)注意以下控制要點(diǎn):①下雨天不得施工;風(fēng)力大于3級(jí)以上天氣不建議施工。②攪拌機(jī)的下料口處應(yīng)及時(shí)清理殘余混凝土;罐車內(nèi)壁及葉片應(yīng)定期清理,以減少混凝土粘壁、出料困難等現(xiàn)象。③澆筑前應(yīng)對(duì)軌枕周邊充分預(yù)濕,保證軌枕處于“飽和面干”狀態(tài)。④采用高頻振搗棒插入式振搗,并遵循“快插慢拔”的原則;振搗時(shí)間以混凝土不再下沉,表面無氣泡逸出為限,且不少于30 s。⑤振搗完畢后應(yīng)立即開始抹面,抹面流程為木抹子初平+鋼抹子收平、壓實(shí)、覆蓋土工布,抹面時(shí)大面平整即可,不用追求光面效果。⑥混凝土抹面完成后應(yīng)立即做好苫蓋措施,起到保溫、防風(fēng)的作用,混凝土終凝后應(yīng)立即覆蓋節(jié)水養(yǎng)護(hù)膜,并澆水保濕養(yǎng)護(hù)。
1)嚴(yán)寒地區(qū)岔區(qū)道床混凝土過早劣化主要是由于開裂和凍脹的共同作用?,F(xiàn)行道床混凝土普遍存在膠凝材料用量高、用水量高、坍落度偏大等特點(diǎn),同時(shí)缺乏相應(yīng)抗裂性評(píng)價(jià)指標(biāo)。
2)室內(nèi)試驗(yàn)結(jié)果表明,控制單方膠凝材料用量、用水量等關(guān)鍵配合比參數(shù),可顯著降低混凝土的早期塑性收縮率,摻加膠凝材料用量6%的粉體抗裂劑,成型8 h后即可發(fā)揮補(bǔ)償收縮的功效,24 h混凝土收縮率降低72%。采用綜合抗裂技術(shù)能夠降低總開裂面積,顯著提升道床混凝土的早期抗裂性能。
3)經(jīng)在京沈客運(yùn)專線雙塊式軌枕試驗(yàn)段現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證,相比于采用常規(guī)技術(shù)施工的混凝土,采用綜合抗裂技術(shù)施工的混凝土裂縫數(shù)量減小90%,總開裂面積減少96%,具有顯著的抗裂效果。
4)通過對(duì)岔區(qū)道床混凝土配合比設(shè)計(jì)、制備和施工等各環(huán)節(jié)進(jìn)行優(yōu)化,所提出的綜合抗裂技術(shù)可顯著提升混凝土的抗裂性能,有效解決嚴(yán)寒地區(qū)高速鐵路岔區(qū)道床混凝土早期劣化問題。