田 野
(潞安集團(tuán)慈林山煤業(yè)有限公司,山西 長(zhǎng)治 046000)
慈林山煤礦15103工作面開(kāi)采太原組一段的15#煤層,煤層厚度為1.7~5.8m,平均煤層厚度為3.5m,工作面傾向長(zhǎng)130m。工作面直接頂為泥巖、砂質(zhì)泥巖,是Ⅲ類穩(wěn)定型頂板,老頂為細(xì)粒砂巖,平均厚度為6.6m。根據(jù)經(jīng)驗(yàn)估算,老頂?shù)膩?lái)壓量Pe為1050kPa,初次來(lái)壓強(qiáng)度大,由于工作面老頂堅(jiān)硬,不易垮落,容易造成大面積懸頂,威脅工作面安全回采。煤層頂?shù)装迩闆r如下表1所示。因此,在工作面回采過(guò)程中,必須人工強(qiáng)制放頂,以減少工作面頂板懸頂面積,保證工作面的安全回采。
工作面鉆孔采用現(xiàn)有型號(hào)為ZDY1900S鉆孔機(jī)進(jìn)行施工,鉆桿的直徑為75mm。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際地質(zhì)條件和施工機(jī)具,選用2#礦用炸藥及礦用電雷管進(jìn)行爆破,藥卷直徑為50mm。合理的封孔長(zhǎng)度是爆破效果達(dá)到最佳的關(guān)鍵因素之一,封孔過(guò)長(zhǎng)會(huì)導(dǎo)致爆破的破碎能力降低,無(wú)法使頂板形成大量裂隙,達(dá)不到放頂?shù)哪康?,如果封孔過(guò)短,爆破時(shí),爆炸產(chǎn)生的沖擊波將封孔材料推出炮孔,從而無(wú)法形成氣楔,導(dǎo)致爆破失敗[1-3]。因此,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)爆破經(jīng)驗(yàn),封孔長(zhǎng)度一般為炮孔長(zhǎng)的30%,為7.8m。
該礦15103工作面的煤層厚度為3.5m,利用公式(1)可以計(jì)算爆破強(qiáng)制放頂?shù)挠行疃菻。
式中:
M-煤層厚度,m;
Kp-工作面頂板巖層碎漲系數(shù),取1.3。
由公式(1)計(jì)算可知:H=11.7m,根據(jù)計(jì)算結(jié)果,確定爆破的有效高度為12m,即該工作面厚6.6m老頂?shù)纳喜俊?/p>
根據(jù)該工作面綜合柱狀圖,煤層老頂以上巖層依次為砂質(zhì)泥巖、粉砂巖、細(xì)粒砂巖、煤、泥巖、石灰?guī)r,其巖石力學(xué)物理參數(shù)如表2所示。根據(jù)關(guān)鍵層理論計(jì)算出各層載荷[4]。
表1 15#煤層頂?shù)装迩闆r表
表2 頂板各層巖石力學(xué)參數(shù)
(1)煤層老頂所受載荷
細(xì)粒砂巖自身載荷q1為:
第二層對(duì)第一層巖層產(chǎn)生的作用,則有:
第三層對(duì)第一層產(chǎn)生的作用,則有(q3)1:
第四層對(duì)第一層巖層產(chǎn)生的作用,則有(q4)1:
第五層對(duì)第一層產(chǎn)生的作用,則有(q5)1:
同理可計(jì)算得到第六、第七層作用。
計(jì)算得到第六、第七層分別作用258.65kPa以及257.34kPa,第七層作用小于第六層作用,因此,可知:第一層老頂?shù)妮d荷為258.65kPa。
(2)老頂初次來(lái)壓步距計(jì)算
假定老頂為固支梁,計(jì)算其初次來(lái)壓步距。
式中:
h-老頂厚度,6.6m;
RT-巖石的抗拉強(qiáng)度,一般細(xì)粒砂巖的抗拉強(qiáng)度范圍為4.2~7.8MPa之間,此處,取值為6MPa;
q-老頂巖層載荷,258.65kPa。
為了保證回采安全,爆破強(qiáng)制放頂步距取老頂初次來(lái)壓步距的1/2,即22.45m。
根據(jù)工作面長(zhǎng)度,共布置6組爆破炮孔,每組包含兩個(gè)炮孔,炮孔間距為9m,炮孔的各項(xiàng)參數(shù)相同。炮孔的長(zhǎng)度為24m,與工作面走向垂直,與工作面傾向成30°夾角,炮孔的終孔高度為12m,每個(gè)炮孔的裝藥量為33.5kg,封孔長(zhǎng)度為7.8m。炮孔布置示意圖如1所示。
圖1 炮孔布置示意圖
本次爆破采用炸藥是2號(hào)礦用乳化炸藥,由于該型炸藥偏軟,因此,在裝藥時(shí)容易發(fā)生磨損破壞。為了避免破壞,裝藥時(shí),載體采用可以防靜電的PVC管。由于該工作面的采高為3.5m,炮孔的長(zhǎng)度是24m,因此,采用8根長(zhǎng)3m的PVC管,且在每段PVC管端頭設(shè)置卡槽,方便管管之間的連接。炮眼采用連續(xù)耦合的裝藥方式,起爆方式為雙雷管引爆。PVC管端頭連接示意圖如圖2所示。
圖2 PVC管端頭連接示意圖
根據(jù)參數(shù)設(shè)計(jì),每個(gè)炮孔的裝藥量為33.5kg,工作面共布置6組12個(gè)炮孔,因此,總裝藥量為402kg。但由于一些鉆孔塌孔,PVC管在插入過(guò)程中受到擠壓變形,炮孔周邊存在較大的煤巖裂隙,因此,在工作面實(shí)際裝藥過(guò)程中,一部分炮孔裝藥量低于設(shè)計(jì)裝藥量,現(xiàn)場(chǎng)統(tǒng)計(jì)裝藥總量?jī)H為365.5kg。具體炮孔裝藥量如表3所示。
表3 各炮孔實(shí)際裝藥量
此次爆破試驗(yàn)所用的炸藥為二號(hào)礦用炸藥,該炸藥的爆炸反應(yīng)方程式如下式所示:
爆破所用實(shí)際炸藥量為365.5kg,依據(jù)上述方程式及質(zhì)量守恒定律(即反應(yīng)過(guò)程中,反應(yīng)前后原子的種類、數(shù)目及質(zhì)量沒(méi)有變化,因此,化學(xué)反應(yīng)前后各物質(zhì)的質(zhì)量總和必然相等),可得:爆破產(chǎn)生CO量為5.89kg,CO2的產(chǎn)生量為55.48kg,N2的產(chǎn)生量為97.58kg。工作面傾向長(zhǎng)130m,寬3.2m,高度為3.6m,空氣的密度為1.29kg/m3,由此可計(jì)算出,爆破前工作面空氣量M為1931.90kg,爆炸后工作面的空氣總量為2090.85kg。由此,可計(jì)算出爆破后工作面空氣中CO含量為2.81×10-3。爆破后,利用檢測(cè)儀器在工作面回風(fēng)巷道檢測(cè)空氣中CO的含量為2.70×10-3,檢測(cè)值與理論計(jì)算值相近。因此,該爆破后工作面空氣中CO含量的計(jì)算方式可以作為其他工作面深孔預(yù)裂爆破后空氣中CO含量的計(jì)算方式。
由于爆破會(huì)產(chǎn)生大量CO、CO2、N2等有害氣體,因此,工作面爆破后進(jìn)人前需要一定的時(shí)間進(jìn)行通風(fēng)排除有害氣體。該工作面的體積V為1497.6m3,按照《煤礦安全規(guī)程》相關(guān)規(guī)定,工作面的最大風(fēng)速不得超過(guò)4.0m/s,最小風(fēng)速不得低于0.25m/s,根據(jù)工作面寬度3.2m,高3.6m,可計(jì)算得到最長(zhǎng)通風(fēng)時(shí)間tmax及最短通風(fēng)時(shí)間tmin。時(shí)間t1計(jì)算公式如下:
計(jì)算得到最短通風(fēng)時(shí)間為32.5s,最長(zhǎng)通風(fēng)時(shí)間為520s。
15103工作面的配風(fēng)量為1830m3/min,即30.5m3/s,按工作面配風(fēng)量計(jì)算時(shí)間t2的計(jì)算公式如下:
t2=V/Q=1497.6/30.5=49.1s
由于32.5<t2<520,為了安全起見(jiàn),爆破后需通風(fēng)520s后,人員方可進(jìn)入工作面進(jìn)行作業(yè)。
工作面回采22.5m后,根據(jù)設(shè)計(jì)方案對(duì)工作面頂板進(jìn)行深孔爆破,爆破后,工作面頂板垮落,冒落的破碎巖塊基本充滿液壓支架后方采空區(qū),工作面采空區(qū)頂板由固支梁結(jié)構(gòu)變?yōu)閼冶哿航Y(jié)構(gòu),當(dāng)工作面推進(jìn)至45m附近時(shí)老頂初次來(lái)壓,支架工作阻力急劇上升。由于初次放頂后,頂板冒落巖塊幾乎充滿后方采空區(qū),所以工作面推進(jìn)后,頂板巖層垮落,有效減輕了工作面初次來(lái)壓頂板大面積垮落帶來(lái)的沖擊,保證了工作面人員和設(shè)備的安全。
針對(duì)15103工作面老頂為細(xì)粒砂巖、堅(jiān)硬不易垮落的情況,為保證工作面安全生產(chǎn),需采取深孔爆破進(jìn)行強(qiáng)制放頂,對(duì)深孔爆破參數(shù)進(jìn)行設(shè)計(jì),并把握好以下操作環(huán)節(jié)。
(1)裝藥時(shí),采用防靜電的PVC管作為載體,并且PVC管端頭設(shè)置卡槽方便連接,有效避免乳化膠炸藥裝填過(guò)程中存在較大的磨損,提高整體裝填速度、效率。
(2)采用連續(xù)耦合的裝藥設(shè)計(jì),應(yīng)用雙雷管+雙導(dǎo)爆索的引爆方式,有效防止啞炮事件出現(xiàn)。6組12個(gè)炮孔全部實(shí)現(xiàn)一次爆破。
(3)強(qiáng)制放頂后,頂板冒落巖塊幾乎充滿后方采空區(qū),有效減輕了工作面初次來(lái)壓頂板大面積垮落帶來(lái)的沖擊,保證了工作面人員和設(shè)備的安全。