郭志林,辛?xí)詵|,李運宏
(潞安礦業(yè)集團公司,山西 長治 046204)
對于綜合機械化采煤工藝,工作面結(jié)采后,設(shè)備回撤需要足夠的空間,工作面結(jié)采的質(zhì)量好壞直接決定了回撤空間的大小,是綜采設(shè)備能否安全回撤的前提和保證,是能否實現(xiàn)礦井安全高效生產(chǎn)的重要環(huán)節(jié)。目前綜采工作面結(jié)采通常采用鋪設(shè)金屬菱形網(wǎng)和鋼絲繩,來保證設(shè)備回撤的有效空間,但是常規(guī)鋪設(shè)金屬菱形網(wǎng)結(jié)采,人員需頻繁進入煤墻聯(lián)網(wǎng),容易造成人身事故,無法保證安全,并且需要組織龐大的施工隊伍,效率比較低下。針對以上情況,潞寧礦結(jié)合本礦實際,推廣新裝備、使用新技術(shù),在22109綜采工作面結(jié)采時進行技術(shù)創(chuàng)新,采用高強度聚酯纖維柔性網(wǎng)(以下簡稱“柔性網(wǎng)”)做假頂代替了傳統(tǒng)的金屬菱形網(wǎng)支護頂板,為設(shè)備搬家倒面提供安全有效的回撤通道,實現(xiàn)了工作面快速安全結(jié)采[1]。
潞寧礦22109工作面所開采煤層屬侏羅紀大同組第二段第三亞段,工作面煤層賦存整體為南東向傾斜的單斜構(gòu)造,走向N48°,傾向N138°,傾角13~14°。工作面傾斜長度174.9 m,走向長度1 288.5 m,煤層厚度為4.6 m,采用走向長壁一次采全高綜合機械化采煤方法,風(fēng)運巷均采用全錨網(wǎng)支護,頂板管理為強制放頂全部垮落法。
22109綜采工作面根據(jù)切眼長度計算需要使用3卷柔性網(wǎng)來控制頂板,選用柔性網(wǎng)型號為JD PE450*450MS和JD PE200*200MS,單卷網(wǎng)片規(guī)格為長×寬=64 m×18 m,網(wǎng)格為40 mm見方,共計3 456 m2(長192 m、寬18 m),分別在每組支架上各安設(shè)一個絞盤及滑輪,共計123組。
當工作面采至距停采線16 m時,將支架全部拉直,升緊頂梁,保證初撐力。以每兩組支架為一組,在距支架梁端200 mm處朝頂板打設(shè)一根固網(wǎng)錨桿(型號為D22 mm-M22-1 100 mm),先不上托板,為下一步鋪柔性網(wǎng)做好準備。
根據(jù)選用的柔性網(wǎng)規(guī)格和工作面傾斜長度,每40組支架鋪設(shè)一卷網(wǎng),網(wǎng)與網(wǎng)之間搭接長度為1 m,搭接處采用16號鉛絲雙絲扣聯(lián)網(wǎng),要求孔孔相連。鋪網(wǎng)時,由機尾向機頭方向鋪設(shè),先將捆綁有鋼絲繩的柔性網(wǎng)的一端固定于固網(wǎng)錨桿上,緊接著上好錨桿托盤進行固網(wǎng),而后將錨桿螺母緊固,達到固網(wǎng)作用。
工作面初次掛網(wǎng)完成后,操作人員站在立柱行人通道間搖動絞盤使滑輪轉(zhuǎn)動,拉緊鋼絲繩起吊柔性網(wǎng),將柔性網(wǎng)懸吊平整。推移大溜,采煤機由機尾向機頭開始割煤,工作面割完一刀煤,松開手動絞盤將柔性網(wǎng)緩慢放下后拉出支架,按照此割煤移架方式,完成工作面結(jié)采作業(yè)。采用此柔性網(wǎng),人員不用在割煤推溜后進入大溜內(nèi)聯(lián)網(wǎng),大大提高了工作面結(jié)采期間的安全性。
22109綜采工作面于3月22日八點班回采至距停采線16 m位置,進入工作面收尾階段, 4月7日八點班正式結(jié)束,移交于安裝隊,回采工藝結(jié)束。歷時16 d,共計48個小班。
1) 采用柔性網(wǎng)可以實現(xiàn)工作面一次性完成鋪網(wǎng)結(jié)采,避免了原先使用金屬網(wǎng)時作業(yè)人員頻繁運網(wǎng)和頻繁進入煤墻進行聯(lián)網(wǎng),不僅降低了作業(yè)人員的勞動強度,而且安全保障性也有很大提高。
2) 工作面礦壓對煤壁的超前影響無明顯顯現(xiàn)。柔性網(wǎng)是一次性鋪設(shè)完成,不需要進行聯(lián)網(wǎng)作業(yè),采煤機停機時間變化不大,可以有效提高工作面的生產(chǎn)效率。同時鋪網(wǎng)和采煤、推溜、移架可以協(xié)調(diào)作業(yè),工作面循環(huán)速度基本不受影響,結(jié)采整體推進速度相當于正?;夭伤俣龋虼斯ぷ髅娴V壓尚未顯現(xiàn)就已完成結(jié)采。
3) 節(jié)省輔助運輸時間。本次收尾共使用三卷柔性網(wǎng),僅調(diào)度三輛平板車就全部運至工作面,若使用普通金屬菱形網(wǎng)則最少需要十輛平板車,從根本上緩解了結(jié)采時的輔助運輸壓力。
4) 應(yīng)用柔性網(wǎng)后,聯(lián)網(wǎng)、運網(wǎng)、吊網(wǎng)等相關(guān)工序較以前收尾節(jié)省了18道聯(lián)網(wǎng)工序,節(jié)省工時4 d左右,若按常規(guī)鋪金屬網(wǎng)結(jié)采,每次聯(lián)網(wǎng)需使用30個工時計算,總計節(jié)省540個工時,節(jié)約工時效果明顯。同時節(jié)省的時間對該礦的大銜接也起到很重要的作用,很直觀的就是收尾節(jié)省4 d時間,主采工作面就能提前4 d進行正規(guī)循環(huán)。
1) 初次上網(wǎng)時,網(wǎng)的兩邊要分別布置于風(fēng)巷的上幫和運巷的下幫,與巷道頂網(wǎng)相連,盡可能避免出現(xiàn)回采推進后,網(wǎng)因支架后兜煤而向中間回縮,導(dǎo)致最后邊網(wǎng)不足。
2) 支架初撐力要保證每班不少于三次打設(shè),特別是打設(shè)第一排錨索前。本次收尾的第一排錨索,因頂板出現(xiàn)離層,導(dǎo)致打設(shè)時間過長,歷時四個小班才基本完成。
3) 本工作面結(jié)采時采高規(guī)定為3.6 m,采煤機割煤時,需將柔性網(wǎng)整體吊起,防片幫板不能正常打出,煤墻容易出現(xiàn)片幫,導(dǎo)致工作面大炭過多,需停機處理大炭,影響工作面正規(guī)循環(huán)作業(yè)。另外端頭高度過低,導(dǎo)致端頭無法正常使用絞盤及滑輪。
4) 從收尾各工藝時間上可以看出,機械故障耽誤收尾4個小班,抹角、清煤所用9小班,錨桿、錨索打設(shè)耽誤時間較長,這些仍將是我們以后控制收尾時間的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
潞寧礦22109工作面結(jié)采采用同步上網(wǎng)整體鋪設(shè)的工藝,在工作面停采前一次性整體鋪設(shè)柔性網(wǎng),簡化了收尾工序,可以真正實現(xiàn)綜采工作面快速結(jié)采的目的,對提高工作面安全保障性和回撤效率具有重要的意義。通過直觀和客觀的綜合對比,使用柔性網(wǎng)結(jié)采不僅在長遠的經(jīng)濟效益上具有一定的優(yōu)勢,而且對工作面收尾后擱置時間較長,頂板有水或頂板破碎等困難條件下的回撤具有顯著效果[2]。
綜上所述,建議將鋪設(shè)柔性網(wǎng)作假頂支護頂板作為快速結(jié)采的一種采煤工藝在全礦進行推廣應(yīng)用。