劉濤飛 陜西神木化學(xué)工業(yè)有限公司
陜西神木化學(xué)工業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱神木公司)一二期甲醇精餾裝置采用先進(jìn)的(3+1)精餾工藝流程,即三塔雙效精餾工藝附加一個(gè)采出雜醇油并回收甲醇的汽提塔。兩套裝置自開(kāi)車以來(lái),經(jīng)過(guò)多次技術(shù)改造和優(yōu)化工藝操作,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,生產(chǎn)能力可達(dá)到設(shè)計(jì)能力的116.5%,達(dá)到GB/T338-2011 優(yōu)級(jí)品(乙醇含量可控制在50ppm 以內(nèi)),在同行業(yè)中達(dá)到先進(jìn)水平。
來(lái)自甲醇合成工段的粗甲醇進(jìn)入粗甲醇貯槽,通過(guò)預(yù)塔進(jìn)料泵加壓后經(jīng)預(yù)熱器,被蒸汽冷凝液加熱至72℃后進(jìn)入預(yù)塔。預(yù)塔塔釜由,塔頂汽經(jīng)過(guò)一級(jí)冷凝器,甲醇冷凝液進(jìn)入預(yù)塔回流槽,經(jīng)泵全回流至塔頂;未冷凝的部分及不凝氣進(jìn)入二級(jí)冷凝器冷至38-45℃以下,將其中大部分甲醇回收,不凝氣經(jīng)預(yù)塔壓力閥放空。
預(yù)后甲醇經(jīng)加壓塔進(jìn)料泵送至加壓塔,加壓塔塔釜由1.0MPa 蒸汽經(jīng)熱虹吸式再沸器提供熱量。加壓塔塔頂甲醇蒸汽進(jìn)入常壓塔再沸器,作為常壓塔的熱源,甲醇蒸汽被冷凝后進(jìn)入加壓塔回流槽,一部分由加壓塔回流泵升壓后送至加壓塔頂部作為回流液,其余部分經(jīng)加壓塔產(chǎn)品冷卻器冷卻到40℃以下作為產(chǎn)品采出。由加壓塔底部排出的甲醇液經(jīng)換熱器降溫后進(jìn)入常壓塔,常壓塔塔頂出來(lái)的甲醇蒸汽經(jīng)常壓塔冷凝冷卻器冷至40℃后進(jìn)入常壓塔回流槽,再經(jīng)泵加壓后,一部分送至常壓塔頂回流,其余部分作為產(chǎn)品采出。常壓塔塔底廢水經(jīng)冷卻器冷卻后由泵送至氣化磨煤工段,作為氣化工藝用水。
汽提塔的入料由常壓塔的側(cè)線采出提供,通過(guò)0.5MPa 蒸汽經(jīng)熱虹吸式再沸器向塔釜提供熱量,產(chǎn)生的塔頂蒸汽經(jīng)汽提塔冷凝冷卻器冷卻后進(jìn)入汽提塔回流槽,再經(jīng)汽提塔回流泵加壓,一部分送至汽提塔頂回流,其余部分作為產(chǎn)品采出。雜醇油通過(guò)汽提塔的側(cè)線采至雜醇油貯槽。汽提塔塔底廢水經(jīng)冷卻器冷卻后經(jīng)泵加壓后送往氣化磨煤工段制漿。
1. 2005 年10 月14 日,一期精餾裝置順利產(chǎn)出合格精甲醇,但在運(yùn)行過(guò)程中,偶爾出現(xiàn)精甲醇產(chǎn)品中水分超標(biāo)現(xiàn)象,影響著裝置的穩(wěn)定運(yùn)行。
2. 2008 年8 月11 日二期裝置順利產(chǎn)出合格的精甲醇,在運(yùn)行過(guò)程中,加壓塔產(chǎn)品酸度出現(xiàn)超標(biāo)。
3.二期中間罐區(qū)產(chǎn)品蒸發(fā)殘?jiān)缓细瘛?/p>
4. 2008 年12 月二期精餾裝置在運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)常壓塔產(chǎn)品水溶性、氧化性指標(biāo)不合格。
5. 2009 年4 月二期精甲醇產(chǎn)品出現(xiàn)異臭味。
6. 2013 年8 月二期精餾裝置在運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)加壓塔產(chǎn)品水溶性長(zhǎng)不合格。
7. 2019 年7 月起一期加壓塔產(chǎn)品呈現(xiàn)堿度,多數(shù)時(shí)間內(nèi)產(chǎn)品堿度指標(biāo)是合格的,偶爾出現(xiàn)堿度超標(biāo)現(xiàn)象,對(duì)裝置的穩(wěn)定運(yùn)行及產(chǎn)品質(zhì)量造成影響。
為了解決這一問(wèn)題,神木公司成立攻關(guān)小組,結(jié)合同類型廠家的工藝及設(shè)備經(jīng)驗(yàn),深入研究分析甲醇產(chǎn)品水分超標(biāo)的原因,一致認(rèn)為常壓塔入料口溫度的波動(dòng),極易引起塔頂溫度的變化,說(shuō)明入料口溫度偏高時(shí)易將重組分帶到塔頂,影響甲產(chǎn)品的質(zhì)量。進(jìn)一步深入研究發(fā)現(xiàn)常壓塔精餾段填料設(shè)計(jì)高度不足,降低了常壓塔的操作彈性,而提餾段填料設(shè)計(jì)高度有彈性。同時(shí),邀請(qǐng)?zhí)旖虼髮W(xué)精餾技術(shù)研究中心專家對(duì)一期精餾工況進(jìn)行了模擬,其模擬結(jié)果驗(yàn)證了上述的分析判斷。
針對(duì)這一問(wèn)題,公司組織成立技術(shù)攻關(guān)小組,并結(jié)合同行業(yè)經(jīng)驗(yàn)及理論分析,判斷為加堿位置不適所致。二期加堿位置由預(yù)塔下部加入變?yōu)榇旨最A(yù)熱器前加入,有了充分生成碳酸鹽的時(shí)間,在加壓塔高溫條件下,CO2釋放出來(lái)帶入產(chǎn)品,影響加壓塔產(chǎn)品酸度。
針對(duì)中間產(chǎn)品蒸發(fā)殘?jiān)缓细襁@一問(wèn)題,公司及時(shí)組織相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行專題分析討論,判斷為精甲槽氮?dú)獗Wo(hù)氣量不足,且氮?dú)夤芫€低洼處有結(jié)冰造成管線不暢。
針對(duì)常壓塔產(chǎn)品氧化性、水溶性不合格這一問(wèn)題,結(jié)合一期操作經(jīng)驗(yàn),對(duì)各指標(biāo)及現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行深入分析、排查,確認(rèn)為加壓塔回流槽放空去常壓塔、汽提塔閥門(mén)內(nèi)漏,導(dǎo)致火炬氣體竄入常壓塔回流槽,帶入產(chǎn)品中導(dǎo)致產(chǎn)品水溶性、氧化性超標(biāo)。
針對(duì)這一問(wèn)題,公司組織專人進(jìn)行調(diào)查研究,并查閱相關(guān)資料,最后認(rèn)為精餾產(chǎn)品有異臭味多數(shù)因前系統(tǒng)有氨帶入合成系統(tǒng),使粗甲醇產(chǎn)品中有甲氨類物質(zhì)存在所致。
針對(duì)2013 年8 月二期加壓塔產(chǎn)品水溶性長(zhǎng)時(shí)間不合格的這一問(wèn)題,公司及時(shí)組織人員從工藝操作、設(shè)備運(yùn)行等方面進(jìn)行深入分析研究,最終認(rèn)為由加壓塔提餾段高度不夠,導(dǎo)致產(chǎn)品水溶性不合格。
針對(duì)一期加壓塔產(chǎn)品呈現(xiàn)堿度問(wèn)題,及時(shí)組織相關(guān)人員對(duì)其進(jìn)行分析,分析判斷造成加壓塔產(chǎn)品呈現(xiàn)堿度的主要原因是凈化系統(tǒng)升級(jí)改造后,凈化氣中胺類物質(zhì)偏多,在預(yù)精餾塔內(nèi)為完全脫除干凈,在加壓塔內(nèi)進(jìn)行分解,進(jìn)而造成產(chǎn)品堿度超標(biāo)。
根據(jù)以上分析結(jié)論,利用2006 年4 月大檢修停車,在常壓塔增加一個(gè)入料口,使新入料口下移,增加常壓塔提留斷高度,提高精餾塔的分離效果。通過(guò)改造后,常壓塔的操作彈性明顯提高,產(chǎn)品水分超標(biāo)問(wèn)題徹底解決。
結(jié)合以前操作經(jīng)驗(yàn)和對(duì)其原因的分析判斷,利用停車機(jī)會(huì)將加堿位置由預(yù)塔入料管線改至預(yù)塔下部氮?dú)夤芫€上引入預(yù)塔。通過(guò)改造后加壓塔產(chǎn)品酸度超標(biāo)問(wèn)題徹底解決。
1.清理氣封氮?dú)夤芫€低洼處結(jié)冰,徹底吹掃管道內(nèi)鐵銹。
2.在低洼處加裝導(dǎo)淋閥,定期排放積液。
3.將氣封氮?dú)鈮毫ψ粤κ秸{(diào)節(jié)閥副線微開(kāi),加大氮?dú)饬?,保證氣封氮?dú)獬渥恪?/p>
4.加強(qiáng)管理,對(duì)水封槽溢流水流量嚴(yán)格控制,保證不能溢至氮?dú)夤堋?/p>
通過(guò)采取上述管控措施后,二期中間罐區(qū)甲醇產(chǎn)品蒸發(fā)殘?jiān)饾u下降,并達(dá)標(biāo)指標(biāo)要求。系統(tǒng)從2008 年開(kāi)車至今產(chǎn)品蒸發(fā)殘?jiān)傥闯霈F(xiàn)超標(biāo)現(xiàn)象。
針對(duì)此問(wèn)題,及時(shí)對(duì)加壓塔回流槽放空去常壓塔、汽提塔管線進(jìn)行改造,通過(guò)在壓力調(diào)節(jié)閥后增裝手動(dòng)切斷閥,徹底消除因閥門(mén)內(nèi)漏造成產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題。通過(guò)改造后常壓塔產(chǎn)品氧化值和水溶性不合格問(wèn)題得以解決。
1.通過(guò)公司統(tǒng)一協(xié)調(diào),變換工段加強(qiáng)洗氨塔的操作,穩(wěn)定洗氨塔洗滌水量在設(shè)計(jì)指標(biāo)附近。
2.提高預(yù)塔不凝氣放空溫度,不凝氣放空溫度由40℃提至43℃.
3.加強(qiáng)預(yù)后甲醇PH 值工藝指標(biāo)的嚴(yán)格管理,控制預(yù)后甲醇PH 值在7.5-8.5 之間。
4.通過(guò)前系統(tǒng)氣體攜帶氨的嚴(yán)格管控,降低合成氣中氨含量。
通過(guò)采取以上措施后,產(chǎn)品中異臭味明顯好轉(zhuǎn),目前產(chǎn)品異臭味問(wèn)題得以解決。
針對(duì)二期加壓塔產(chǎn)品水溶性不合格問(wèn)題,通過(guò)對(duì)預(yù)塔、加壓塔進(jìn)行工藝優(yōu)化操作后,效果不明顯,最終將加壓塔入料口位置進(jìn)行上調(diào),自調(diào)整后,加壓塔產(chǎn)品從未出現(xiàn)過(guò)指標(biāo)超標(biāo)現(xiàn)象。
針對(duì)一期加壓塔產(chǎn)品呈現(xiàn)堿度溫度,通過(guò)采取以下措施后,產(chǎn)品質(zhì)量得以控制:
1.加強(qiáng)凈化裝置操作管理,嚴(yán)格控制凈化氣中胺類物質(zhì)含量。
2.調(diào)整預(yù)精餾塔操作指標(biāo),將不凝氣放空溫度由43℃提至44℃。
3.調(diào)整預(yù)塔加堿量,既保證胺類物質(zhì)被充分脫除,同時(shí)確保加堿量不能太大。
4.優(yōu)化精餾系統(tǒng)操作,通過(guò)調(diào)整加壓塔入料口位置,塔頂溫度、回流比等措施。
通過(guò)采取以上措施后,加壓塔產(chǎn)品逐漸由堿度轉(zhuǎn)為酸度,且產(chǎn)品質(zhì)量長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定。
神木公司一二期精餾裝置通過(guò)強(qiáng)化工藝管理、過(guò)程管控、工藝優(yōu)化及技術(shù)改造等舉措,實(shí)現(xiàn)了裝置能耗低、操作簡(jiǎn)便、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,以過(guò)硬的產(chǎn)品質(zhì)量為公司贏得了良好的聲譽(yù)。在今后的工作中,我們將繼續(xù)以高質(zhì)量發(fā)展為載體,全面強(qiáng)化管理、優(yōu)化操作,將產(chǎn)品質(zhì)量繼續(xù)做優(yōu)、做出品牌。