中鑫之寶汽車服務(wù)有限公司 任賀新
故障現(xiàn)象一輛2010款沃爾沃S80L車,搭載B5254T直列5缸發(fā)動機(jī),累計(jì)行駛里程約為10.5萬km。該車因發(fā)動機(jī)前部漏油進(jìn)廠維修,維修人員更換進(jìn)、排氣凸輪軸及曲軸前部油封后裝復(fù)試車,發(fā)動機(jī)故障燈異常點(diǎn)亮,且冷機(jī)時(shí)發(fā)動機(jī)偶爾會自動熄火。用故障檢測儀檢測,發(fā)動機(jī)控制單元中存儲有發(fā)動機(jī)正時(shí)方面的故障代碼,維修人員反復(fù)檢查裝配過程,并使用專用工具檢查進(jìn)、排氣凸輪軸的位置,均未見異常,于是向筆者請求技術(shù)支持。
故障診斷該車發(fā)動機(jī)為橫置式,必須把副駕駛?cè)藗?cè)的發(fā)動機(jī)支撐拆掉,才有空間檢查發(fā)動機(jī)正時(shí)。維修人員嫌來回拆裝發(fā)動機(jī)支撐比較費(fèi)事,干脆就不安裝了,改用千斤頂托住發(fā)動機(jī)油底殼。這樣做沒法出去路試,只能原地輕踩加速踏板試車。
起動發(fā)動機(jī),發(fā)動機(jī)怠速運(yùn)轉(zhuǎn)比較平穩(wěn),但組合儀表上的發(fā)動機(jī)故障燈一直點(diǎn)亮。用故障檢測儀檢測,發(fā)現(xiàn)發(fā)動機(jī)控制單元中存儲有故障代碼“P001762 曲軸位置/凸輪軸位置關(guān)系(缸組1,傳感器B)-算法錯(cuò)誤-信號比較失敗”和故障代碼“P001662 曲軸位置/凸輪軸位置關(guān)系(缸組1,傳感器A)-算法錯(cuò)誤-信號比較失敗”(圖1);清除故障代碼,故障代碼可以清除,但發(fā)動機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)一會兒后故障代碼再現(xiàn)。
圖1 發(fā)動機(jī)控制單元中存儲的故障代碼(截屏)
故障代碼P001662和故障代碼P001762是2個(gè)比較常見的故障代碼,故障代碼P001662是指進(jìn)氣凸輪軸相對于曲軸位置不正確,故障代碼P001762是指排氣凸輪軸相對于曲軸位置不正確。該車進(jìn)、排氣凸輪軸均采用了可變配氣相位技術(shù),發(fā)動機(jī)控制單元通過進(jìn)、排氣凸輪軸位置傳感器持續(xù)監(jiān)控2根凸輪軸的正時(shí)位置,即檢查凸輪軸與曲軸之間的相對位置,如果相對位置偏差過大,則存儲故障代碼P001662和故障代碼P001762。
這款發(fā)動機(jī)采用正時(shí)傳動帶傳動,校對正時(shí)的方法很簡單,將曲軸傳動帶輪上的豎線標(biāo)記對準(zhǔn)氣缸體上的記號,再將2個(gè)凸輪軸調(diào)節(jié)器上的豎線標(biāo)記各自對準(zhǔn)氣缸蓋上的記號,然后安裝上正時(shí)傳動帶即可。曲軸傳動帶輪和曲軸前端采用花鍵連接,花鍵中有個(gè)定位寬齒,以確保裝配位置的唯一性。2根凸輪軸后端(變速器側(cè))開有平槽,可用專用工具固定2根凸輪軸,這個(gè)平槽開口設(shè)計(jì)得很巧妙,只有當(dāng)2根凸輪軸同時(shí)處于某個(gè)位置時(shí)才能插入專用工具。
據(jù)維修人員描述,他先將發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)到正時(shí)位置,用專用工具固定凸輪軸后端,然后拆下曲軸傳動帶輪和凸輪軸調(diào)節(jié)器,換完油封后,又按照順序依次裝回各部件。這樣操作看似不應(yīng)該出現(xiàn)發(fā)動機(jī)正時(shí)類故障,但發(fā)動機(jī)控制單元卻存儲了發(fā)動機(jī)正時(shí)類的故障代碼,因此要想排除這個(gè)故障,必須從發(fā)動機(jī)控制單元的視角來分析問題。發(fā)動機(jī)控制單元是通過進(jìn)、排氣凸輪軸位置傳感器和曲軸位置傳感器檢查凸輪軸與曲軸位置的,于是筆者決定用pico示波器測量各個(gè)傳感器的信號,然后組合起來進(jìn)行分析。
連接pico示波器(圖2),測得發(fā)動機(jī)怠速時(shí)進(jìn)、排氣凸輪軸位置傳感器和曲軸位置傳感器的信號波形(一般稱該組合波形為“發(fā)動機(jī)正時(shí)波形”),如圖3所示。分析可知,該車進(jìn)、排凸輪軸位置傳感器是霍爾式的,其信號靶輪為“2寬2窄”式結(jié)構(gòu),即信號靶輪上有2個(gè)寬齒和2個(gè)窄齒;曲軸位置傳感器是磁電式的,其信號靶輪為“58+2”式結(jié)構(gòu),即信號靶輪上有58個(gè)齒和2個(gè)缺齒。圖3中2條虛線之間表示發(fā)動機(jī)的1個(gè)工作循環(huán),曲軸轉(zhuǎn)了2圈,凸輪軸轉(zhuǎn)了1圈。由于存儲了發(fā)動機(jī)正時(shí)類故障代碼,此時(shí)可變配氣相位系統(tǒng)處于關(guān)閉狀態(tài),因此圖3反映了該車發(fā)動機(jī)的基本正時(shí)狀態(tài)。理論上講,需要找到一輛同款車對比發(fā)動機(jī)正時(shí)波形,才能準(zhǔn)確判斷該車的發(fā)動機(jī)正時(shí)波形是否正常,但經(jīng)過進(jìn)一步分析該車的發(fā)動機(jī)正時(shí)波形,筆者推斷該車的故障原因多半是曲軸傳動帶輪的位置裝錯(cuò)了,理由有以下幾點(diǎn)。
圖2 連接pico示波器
圖3 故障車的發(fā)動機(jī)正時(shí)波形(截屏)
(1)故障是在更換油封后出現(xiàn)的,裝配不當(dāng)引起故障的可能性很大。
(2)故障代碼同時(shí)涉及進(jìn)、排氣凸輪軸,兩者同時(shí)裝錯(cuò)的可能性很小。
(3)進(jìn)、排氣凸輪軸位置傳感器的波形完全一致,如果是凸輪軸裝錯(cuò)導(dǎo)致的,未免過于巧合,這應(yīng)該是原車的設(shè)計(jì)。
(4)維修人員主要拆了凸輪軸調(diào)節(jié)器和曲軸傳動帶輪,而一旦曲軸傳動帶輪的位置安裝錯(cuò)誤,便會使發(fā)動機(jī)控制單元同時(shí)存儲故障代碼P001662和故障代碼P001762。
維修人員聽完筆者的分析后將信將疑,因?yàn)榍S傳動帶輪和曲軸前端是花鍵配合,位置也是唯一固定的,不太可能裝錯(cuò),但又沒有別的思路,只好拆下曲軸傳動帶輪進(jìn)行確認(rèn)。用拉爪拔出曲軸傳動帶輪后,一眼就發(fā)現(xiàn)了問題。如圖4所示,綠色箭頭所指位置是曲軸傳動帶輪和曲軸前端配合的定位寬齒,被錯(cuò)裝到了紅色箭頭所指的位置,這里原本是1個(gè)凸齒,在安裝過程中被削平了。反推故障發(fā)生的過程,拆掉右前車輪和內(nèi)襯后,維修人員蹲在車輛側(cè)面工作,由于位置和光線原因,他只能憑手感將曲軸傳動帶輪套在曲軸前端,然后再用錘子將傳動帶輪敲到位,在這個(gè)過程中裝錯(cuò)了曲軸傳動帶輪的位置。
故障排除用銼刀修復(fù)拉傷位置,重新正確安裝曲軸傳動帶輪后反復(fù)試車,發(fā)動機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)正常,且故障代碼不再出現(xiàn),故障排除。
故障總結(jié)故障排除后再次測量發(fā)動機(jī)正時(shí)波形(圖5),以凸輪軸第2個(gè)寬齒的上升沿為基準(zhǔn),計(jì)算曲軸位置傳感器與進(jìn)、排氣凸輪軸位置傳感器信號波形之間的偏差角度,故障狀態(tài)相比于正常狀態(tài)大約提前了6.5個(gè)曲軸信號靶輪齒,1個(gè)齒約為6°曲軸轉(zhuǎn)角(360°÷60=6°),共提前了約39°曲軸轉(zhuǎn)角(6.5×6°=39°)。曲軸傳動帶輪1圈共有27個(gè)齒,1個(gè)齒約為13.3°曲軸轉(zhuǎn)角(360°÷27≈13.3°),由于曲軸傳動帶輪安裝偏差了3個(gè)齒,因此偏差了約39.9°曲軸轉(zhuǎn)角(3×13.3=39.9°)??梢钥闯?,用以上2種方法計(jì)算得出的數(shù)據(jù)基本相符,這說明發(fā)動機(jī)正時(shí)波形能夠準(zhǔn)確反映發(fā)動機(jī)的機(jī)械配氣正時(shí)情況。
圖4 曲軸傳動帶輪
圖5 正常車的發(fā)動機(jī)正時(shí)波形(截屏)