孟祥雷
(中國石油遼陽石化公司油化廠,遼寧遼陽111003)
輕汽油醚化工藝可將催化輕汽油中的C5~C7叔碳烯烴與醇類(甲醇或乙醇)發(fā)生醚化反應生成相應的醚(TAME、TAEE 等)。該工藝可降低催化汽油的烯烴含量,將全餾分催化汽油辛烷值(RON)提高1~2,蒸氣壓降低10 kPa左右,是提高車用汽油質量的有效手段。該工藝可將低價值的甲醇轉化為高價值的汽油,經濟效益顯著[1~3]。遼陽石化公司350 kt/a 催化輕汽油醚化裝置以1.0 Mt/a 汽油加氫裝置分餾塔頂輕汽油為原料,采用LNE-3 技術,實現(xiàn)深度醚化,生產高辛烷值、低蒸汽壓汽油產品[4],合格醚化輕汽油送至組分調和罐區(qū)。該裝置于2018年9月18日投料開車成功,運行狀態(tài)良好,2018年12月6~8日進行裝置滿負荷運轉標定。
輕汽油醚化裝置由原料預處理、一段醚化反應、催化蒸餾、二段醚化及甲醇回收等部分組成,設計規(guī)模為350 kt/a,操作彈性為60%~110%。開工時數(shù)為8400 h/a,工藝原則流程見圖1。
圖1 輕汽油醚化裝置工藝原則流程
標定時原料油處理量為42.3 t/h,原料油的性質見表1,設計與標定原料油活性烯烴含量見表2。
表2 設計與標定原料油活性烯烴含量/%
從表1 可見,原料中硫含量平均8.4mg/kg,低于設計值(10 mg/kg),滿足要求[5];終餾點平均值68.4 ℃,符合設計值(≤75 ℃)。由表2 可知,輕汽油中活性烯烴略低于設計值。
裝置反應部分設計條件和標定條件見表3。
表3 設計反應條件與標定反應條件對比
從表3可以看出,標定期間反應器各操作參數(shù)均能夠穩(wěn)定控制在范圍以內。
標定期間輕汽油平均進料42.3 t/h,為使反應充分,將醇/烯(叔碳)保持在1.4,甲醇平均進料5.42 t/h。第一醚化反應器入口溫度穩(wěn)定在42 ℃,反應器出口壓力控制在0.80 MPa,反應器平均溫升23.1 ℃,從反應器溫升來看,反應器內催化劑活性扔保持較高水平;第二醚化反應器入口溫度穩(wěn)定在52 ℃,反應出口壓力控制在0.82 MPa,平均溫升2 ℃。第三醚化反應器入口溫度控制在55 ℃,平均溫升4 ℃。證明輕汽油在低溫下大部分活性烯烴已在第一醚化反應器中反應,在相對高溫下,仍有部分活性烯烴在第三醚化反應器中反應[4]。
輕汽油醚化裝置主要產品為醚化輕汽油,醚化輕汽油產品性質見表4。
表1 設計與標定原料油性質
表4 醚化輕汽油性質
從表4可見,醚化輕汽油產品總醚化物含量平均為21.79%,烯烴含量平均為25.20%,符合指標要求的低于33%,硫含量平均為7.37 mg/kg,符合指標要求不高于10 mg/kg的要求。
輕汽油中活性烯烴的轉化率見表5。
表5 活性烯烴的轉化率
從表5 可知,輕汽油經醚化反應后,C5叔碳烯烴轉化率為97.73%~98.86%,平均為98.22%(設計指標為≥93%)。C6叔碳烯烴轉化率為54.56%~64.79%,平均為61.00%(設計指標為≥50%)。
輕汽油辛烷值平均95.2,醚化輕汽油辛烷值為96.0,輕汽油醚化后辛烷值僅提高0.8,而國內同類醚化裝置辛烷值提高量均在2 以上。該醚化汽油產品中醚化物含量為22%左右,與同類裝置產品中醚化物含量相當,而且本裝置醚化轉化率高達98%以上,醚化效果良好,分析結果顯示的辛烷值增加量卻嚴重偏低。原因是本次標定原料中的碳五叔碳烯烴含量僅為12%,比設計值低了7%,而輕汽油辛烷值測定值卻高達95.2,該數(shù)據(jù)偏高[5]。
輕汽油低密度、易揮發(fā),直接測定的辛烷值有偏差。通常輕汽油辛烷值是通過測定混合汽油和重汽油辛烷值,再根據(jù)輕重比例進行核算獲的,按此方法,測定了汽油加氫裝置分餾塔前的汽油及重汽油產品的辛烷值,根據(jù)分餾塔輕重汽油采出比例(輕汽油采出34.40%,重汽油采出65.60%)進行核算,原料輕汽油辛烷值為93.9,經過輕汽油醚化后,輕汽油辛烷值增加量為2.1,滿足指標要求。
采用LNE-3 技術的輕汽油醚化裝置的輕汽油經醚化后C5叔碳烯烴轉化率為97.73%~98.86%,平均為98.22%(設計指標為≥93%),C6叔碳烯烴轉化率為54.56%~64.79%,平均為61.00%(設計指標為≥50%),均高于設計指標。輕汽油平均進料量42.3 t/h,甲醇消耗為3.52 t/h,占總進料的7.68%,說明裝置醚化效果良好。輕汽油經過醚化后,催化汽油辛烷值增加了2.1,符合指標要求。