趙潤峰
(山西省晉神能源有限公司,山西 忻州 036500)
在綜采工作面過空巷的過程中,對空巷的支護(hù)往往采用木垛和工字鋼架棚進(jìn)行補(bǔ)強(qiáng)支護(hù)[1-2],而近距離煤層工作面由于下層煤工作面頂板厚度小,且受上層工作面開采影響,頂板圍巖裂隙發(fā)育,承載能力較差,在工作面過空巷的過程中采用傳統(tǒng)補(bǔ)強(qiáng)支護(hù)方式無法滿足巷道支護(hù)強(qiáng)度要求,容易造成工作面頂板大范圍冒頂和壓架[3-5]。高水充填具有支護(hù)強(qiáng)度高、連續(xù)性強(qiáng)的優(yōu)點(diǎn),因此,對近距離煤層工作面高水充填法過空巷技術(shù)進(jìn)行研究有重要意義[6-7]。
本文以11102 綜采工作面為背景,采用數(shù)值模擬的方式對近距離煤層工作面高水充填法過空巷合理充填強(qiáng)度進(jìn)行了研究。
磁窯溝煤礦11102 工作面采高4m,埋深為177m,推進(jìn)長度1044m,工作面寬179m。頂板為炭質(zhì)泥巖,平均厚度為5.5m。11102 綜采工作面內(nèi)錯于10202 綜采工作面5m 布置。在距回風(fēng)巷口580m 的位置有一條探水孔措施巷,該巷道沿方位角75°掘進(jìn),長度為68m。如圖1 所示。
圖1 11102 工作面布置圖
探水孔措施巷設(shè)計巷寬3.5m,巷高4.2m,巷道支護(hù)采用頂錨桿規(guī)格為Φ18×2100mm 圓鋼錨桿,間排距為1000×1000mm,每排支護(hù)4 根。錨索規(guī)格為Φ17.8×5000mm,排距為2000mm,每排支護(hù)1 根,幫部未支護(hù)。
當(dāng)近距離煤層綜采工作面過未補(bǔ)強(qiáng)支護(hù)的空巷時,隨著工作面離空巷越來越近,工作面前方煤柱越來越窄,在超前支承應(yīng)力的作用下,煤柱會逐漸破碎失去對頂板的支撐能力。此時,工作面空頂面積會變得很大,從而導(dǎo)致頂板提前垮落,引發(fā)頂板事故。如圖2 所示。
圖2 近距離煤層工作面過空巷漏頂示意圖
當(dāng)使用高水速凝材料提前對空巷進(jìn)行充填后,充填體能夠?yàn)橹苯禹斕峁┳銐虻闹瘟Γ行Э刂祈敯遄冃?,且充填體完全充滿空巷,能夠保證工作面與空巷貫通后空頂面積正常,避免發(fā)生冒頂事故,確保綜采工作面過空巷時的效率和安全性。
為了研究高水充填材料的合理強(qiáng)度,通過FLAC3D數(shù)值模擬軟件對不同高水充填材料強(qiáng)度下工作面及空巷圍巖的應(yīng)力分布和變形規(guī)律進(jìn)行研究。高水充填材料力學(xué)參數(shù)如表1 所示。模型采用庫倫模型,模型尺寸為150m×50m×50m,如圖3所示。
表1 高水充填材料力學(xué)參數(shù)
分別模擬綜采工作面距空巷10m 時不同充填材料強(qiáng)度下圍巖的Z 方向應(yīng)力分布情況,如圖3 所示。
圖3 不同充填材料強(qiáng)度下巷道圍巖應(yīng)力分布
觀察圖3 可知,隨著充填材料強(qiáng)度的增加,工作面前方措施巷圍巖的垂直方向承載能力也逐漸增強(qiáng)。在空巷未進(jìn)行充填的情況下,巷道頂?shù)装逯螒?yīng)力為2MPa;當(dāng)充填材料強(qiáng)度為5MPa 時,巷道圍巖支撐應(yīng)力為4MPa;當(dāng)充填材料強(qiáng)度為8MPa時,巷道頂?shù)装搴妥髱蛧鷰r支撐應(yīng)力達(dá)到7MPa,右?guī)蛧鷰r支撐應(yīng)力達(dá)到4MPa;當(dāng)充填材料強(qiáng)度為11~17MPa 時,巷道頂?shù)装搴妥髱蛧鷰r支撐應(yīng)力維持在7MPa 左右,右?guī)蛧鷰r支撐應(yīng)力達(dá)由4MPa 逐漸增加至7MPa。由此可見,11102 綜采工作面在對空巷進(jìn)行充填支護(hù)時,應(yīng)選用強(qiáng)度為8 MPa 的高水充填材料。
模擬得到工作面距離空巷不同距離時,充填材料強(qiáng)度與巷道圍巖變形關(guān)系如圖4 所示。
觀察圖4 可知,隨著空巷使用的充填材料強(qiáng)度提高,頂板和兩幫位移量逐漸減小。在充填材料強(qiáng)度為0~8MPa 范圍變化時,頂板和兩幫位移量迅速減小;在充填材料強(qiáng)度為8~17MPa 范圍變化時,頂板和兩幫位移量下降速度降低,逐漸趨于平緩。
通過數(shù)值模擬研究可知,綜采工作面采用高水充填法過空巷能提供良好的支撐效果,有效控制空巷圍巖變形。此外,充填材料強(qiáng)度越高,圍巖控制效果越好。綜合考慮圍巖控制效果和生產(chǎn)成本控制,充填材料合理強(qiáng)度為8MPa,水灰比為2.25。
圖4 充填材料強(qiáng)度和巷道圍巖形變關(guān)系圖
在11102 綜采工作面采用充填法過空巷的過程中,工作面液壓支架壓力的監(jiān)測結(jié)果如圖5 所示。
圖5 支架壓力監(jiān)測圖
觀察圖5 可知,在11102 綜采工作面距空巷較遠(yuǎn)時,支架壓力平均值為20.2MPa,在工作面過空巷時,支架壓力峰值為21.1MPa,增幅為4.45%,支架壓力增幅較小。同時,充填體將空巷完全填充,空巷圍巖未發(fā)生明顯變形,圍巖控制效果非常好,確保了工作面以正常生產(chǎn)速度過空巷。
(1)通過數(shù)值模擬研究可知,充填材料強(qiáng)度越高,巷道圍巖承載能力越強(qiáng),頂板和兩幫位移量越小,圍巖控制效果越好。綜合考慮圍巖控制效果和生產(chǎn)成本控制,充填材料合理強(qiáng)度為8 MPa,水灰比為2.25。
(2)通過11102 綜采工作面充填法過空巷的實(shí)際應(yīng)用表明,工作面支架壓力峰值為21.1MPa,增幅為4.45%,支架壓力增幅較小,礦壓顯現(xiàn)正常,空巷圍巖控制效果良好,提升了過空巷的效率。