張磊 王 良 李興旺
(山東能源棗礦集團(tuán)柴里煤礦選煤廠,山東 滕州 277500)
選煤生產(chǎn)中,重介分選系統(tǒng)存在著大量隨原煤進(jìn)入的原生煤泥和因粉碎及泥化產(chǎn)生的次生煤泥,分選過程中,僅通過稀介質(zhì)和產(chǎn)品中排出的少量煤泥,遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了系統(tǒng)對(duì)煤泥量的調(diào)控要求,導(dǎo)致洗選系統(tǒng)中細(xì)粒煤泥積聚,懸浮液的流動(dòng)性變差。此外,煤泥對(duì)細(xì)顆粒的分選效果影響很大,細(xì)顆粒部分的分選精度隨煤泥含量的增大而變差,進(jìn)而導(dǎo)致重介分選效果變差。為了保證懸浮液的穩(wěn)定性,提高重介分選效果,需要通過分流的方式將部分合介分流出來進(jìn)入磁選機(jī),排出介質(zhì)系統(tǒng)中積聚的煤泥,回收介質(zhì)。因此,合格介質(zhì)分流是重介系統(tǒng)中不可缺少的環(huán)節(jié)。
棗礦集團(tuán)柴里煤礦選煤廠年處理能力240 萬t,生產(chǎn)工藝流程采用重介淺槽+無壓三產(chǎn)品重介+浮選+尾煤壓濾的聯(lián)合工藝,主要產(chǎn)品為1/3 煉焦煤、洗混煤和煤泥。柴里選煤廠近年來一直致力于工藝系統(tǒng)優(yōu)化提升,但重介系統(tǒng)中的分流控制依然存在問題,導(dǎo)致介質(zhì)消耗偏高,增加了選煤成本。如何控制好分流減少重介質(zhì)消耗,降低選煤成本提高選煤廠經(jīng)濟(jì)效益,建設(shè)節(jié)能型現(xiàn)代化選煤廠已成為柴里選煤廠及全國類似選煤廠亟需解決的課題。
原煤的礦物成分、粒度組成及泥化特性決定了重介系統(tǒng)中煤泥量。煤泥量增多時(shí),粘土礦物含量增加,懸浮液的黏度隨之增加,導(dǎo)致旋流器的內(nèi)向切向速度梯度減弱,底流和工作懸浮液的密度基本接近,懸浮液分層作用減弱,這種情況下極不利于分選,勢(shì)必要通過增大分流,增加煤泥的排出量來降低懸浮液的黏度。柴里煤礦開采時(shí)間長,儲(chǔ)量趨于枯竭,井下采場、采面復(fù)雜,導(dǎo)致原煤煤質(zhì)復(fù)雜多變,重介系統(tǒng)調(diào)節(jié)難度大。
在正常的重介生產(chǎn)過程中,系統(tǒng)中磁性物含量會(huì)減少,懸浮液的密度隨之下降。為使實(shí)際密度處于給定密度范圍內(nèi),需要不斷地調(diào)節(jié)分流保持磁性物濃度,確保分選密度。末煤含量多時(shí),加大進(jìn)入入料漏斗的介質(zhì)流閥的開度,增加潤濕沖水量,加大分流量。柴里選煤廠目前介耗偏高,該情況尤為明顯。
柴里選煤廠經(jīng)過多次升級(jí)改造,生產(chǎn)工藝流程較復(fù)雜,且現(xiàn)場設(shè)備狀況參差不齊,生產(chǎn)過程中易出現(xiàn)不穩(wěn)定,會(huì)使重介懸浮液不能處于相對(duì)穩(wěn)定的狀態(tài)。系統(tǒng)操作過程中必須不斷地調(diào)節(jié)分流量的大小,以確保懸浮液的穩(wěn)定。
柴里選煤廠合介段分流量的調(diào)節(jié)采用人工調(diào)節(jié)法,主要依靠人工觀察,根據(jù)原煤和精煤產(chǎn)品的性質(zhì)、重介質(zhì)懸浮液密度、磁性物以及煤泥含量來進(jìn)行調(diào)節(jié)。由于人工觀察存在局限性,不能及時(shí)準(zhǔn)確了解系統(tǒng)狀況,往往造成分流調(diào)節(jié)不及時(shí)或不合適。
選煤廠介質(zhì)損失貫穿于生產(chǎn)運(yùn)行的全過程,包括介質(zhì)進(jìn)廠、添加使用和回收。介質(zhì)損失的因素包含人員操作、工藝、設(shè)備、管理等。正常洗煤生產(chǎn)中人為操作因素對(duì)各個(gè)參數(shù)相對(duì)穩(wěn)定會(huì)產(chǎn)生較大影響,其中分流量的調(diào)節(jié)會(huì)對(duì)重介質(zhì)的消耗產(chǎn)生重要影響,人工操作調(diào)節(jié)的滯后及誤差加劇了對(duì)分選效率的影響,增大了重介質(zhì)的消耗量。
分流經(jīng)過磁選機(jī)排出煤泥,回收介質(zhì),受設(shè)備效率、設(shè)備狀況、工藝條件、操作流程等一系列因素影響,介質(zhì)回收效率η 隨分流量的增大而減小。
式中:
Q分-分流量,L;
P磁-磁性物濃度,g/L。
由上式可知,重介質(zhì)磁性物和煤泥含量不變的情況下,分流量越大,通過分流損失的介質(zhì)量越多。因此,在重介質(zhì)磁性物和煤泥含量穩(wěn)定前提下,盡可能減少分流量,降低介質(zhì)消耗。
懸浮液中煤泥與磁性物存在如下關(guān)系:
式中:
P懸-懸浮液密度,g/L;
P泥-煤泥密度,g/L;
P磁-磁性物濃度,g/L;
δ泥-煤泥密度,kg/m3;
δ磁-磁性物密度,kg/m3。
由上式可知,生產(chǎn)過程中,煤泥量恒定增加,小分流量可減少重介質(zhì)損耗,有利于介質(zhì)回收,但會(huì)使懸浮液煤泥含量增多,影響懸浮液特性,導(dǎo)致整個(gè)分選過程發(fā)生紊亂,從而影響分選效果;反之,分流量過大,將造成磁選機(jī)入料過多,介質(zhì)回收效果變差,介質(zhì)損耗增大。
綜上所述,合理的分流量對(duì)分選效率及介質(zhì)消耗量產(chǎn)生至關(guān)重要的影響。
加強(qiáng)入洗原煤性質(zhì)檢測,做到對(duì)入洗原煤煤泥含量、泥化度等情況的掌控,根據(jù)原煤性質(zhì)、入洗方案,確定出合適的分流量。生產(chǎn)過程中原煤發(fā)生變化時(shí)及時(shí)做好調(diào)煤、配煤入洗,降低煤質(zhì)變化對(duì)重介分選操作過程產(chǎn)生的影響。
做好弧形篩、脫介篩、磁選機(jī)等關(guān)鍵設(shè)備、系統(tǒng)運(yùn)行管理,加大現(xiàn)場系統(tǒng)管理,對(duì)設(shè)備漏、堵及布料不均現(xiàn)象及時(shí)處置,降低系統(tǒng)介質(zhì)消耗,減緩系統(tǒng)中磁性物含量的降低,抑制懸浮液的密度下降。
弧形篩安裝角度合理,強(qiáng)化脫介篩噴淋水,做好開車前的準(zhǔn)備工作,通過有效的“鼓風(fēng)混合”,確保循環(huán)液的均勻穩(wěn)定,提高循環(huán)液質(zhì)量,確保系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定性,保障重介懸浮液處于相對(duì)穩(wěn)定的狀態(tài),減少系統(tǒng)操作過程中分流量大小的調(diào)節(jié)。
提高密控司機(jī)的業(yè)務(wù)技能水平,掌握生產(chǎn)現(xiàn)場的綜合判斷和處置能力,特別是原煤煤質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量、循環(huán)液壓力、分選密度、磁性物含量、煤泥含量、液位各因素之間的關(guān)系,合理添加介質(zhì),減少人為因素使重介質(zhì)循環(huán)液密度波動(dòng)、分流不合理等造成的介質(zhì)損耗。
在上述分析基礎(chǔ)上,柴里選煤廠通過細(xì)化分流量流程控制進(jìn)行了降低介耗的實(shí)踐,圖1 為實(shí)踐前后的介耗對(duì)比。
圖1 分流量控制介耗實(shí)踐前后對(duì)比
由圖1 可知,通過分流調(diào)控使得噸原煤介耗由1 月份的1.23kg/t 下降到6 月份的0.99kg/t 左右,降幅為0.24kg/t。按年入選原煤240 萬t,介質(zhì)粉單價(jià)973 元/t 計(jì),每年節(jié)約選煤成本:
973×0.24×240/1000=56.04 萬元
綜上所述,柴里選煤廠通過對(duì)分流量精準(zhǔn)控制,減少人為操控影響,順利實(shí)現(xiàn)了降介耗的目標(biāo),經(jīng)濟(jì)效益顯著。
介質(zhì)消耗是重介選煤廠運(yùn)行水平的重要體現(xiàn),控制介耗水平的高低,不僅影響重介生產(chǎn)系統(tǒng)能否保持正常和穩(wěn)定,而且直接影響選煤廠經(jīng)濟(jì)效益。柴里選煤廠通過理論分析和實(shí)踐結(jié)合,加強(qiáng)了分流調(diào)節(jié)措施,介耗管控流程得到了全面的優(yōu)化,介質(zhì)消耗量顯著降低,節(jié)省了選煤成本,提高了經(jīng)濟(jì)效益。