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      LF爐冶煉低硅鋼氮含量控制實(shí)踐

      2020-07-27 11:20:02朱學(xué)謹(jǐn)
      四川冶金 2020年1期
      關(guān)鍵詞:吸氮量鋼包鋼液

      朱學(xué)謹(jǐn)

      (河鋼承鋼 生產(chǎn)計劃部,河北 承德 067000)

      當(dāng)鋼材中具有較高的氮時,會使鋼材產(chǎn)生時效硬化現(xiàn)象,降低鋼材的沖擊韌性和塑性,還會與Al等元素形成氮化物夾雜,影響鋼材的正常使用[1-2],因此客戶對鋼中氮含量的要求也越來越嚴(yán)格。而目前公司轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)控制工藝及LF造渣、埋弧解熱、吹氬等工藝不盡合理,造成LF精煉過程鋼水大量吸氮,嚴(yán)重降低了成材率,增加了生產(chǎn)成本,因此需要研究LF精煉過程氮含量控制工藝以降低過程吸氮量,提高鑄坯合格率,降低生產(chǎn)成本。

      1 鋼液吸氮熱力學(xué)與動力學(xué)

      1.1 鋼液吸氮熱力學(xué)[3]

      (1)

      (2)

      (3)

      上式中,αN-氮在鋼液內(nèi)的活度;fN-氮在鋼液內(nèi)的活度系數(shù);[%N]-鋼液內(nèi)的氮含量;KN-氮溶解在鋼液內(nèi)的平衡常數(shù);PN2-氮在氣相中的分壓,Pa;T-鋼液溫度,℃。

      1.2 鋼液吸氮動力學(xué)

      有關(guān)研究表明,脫除鋼液中硫、氧等活性元素的同時會增加鋼液的吸氮,鋼液吸氮動力學(xué)方程[3]如下:

      d[%N]/dt=KcF/V([%N])e-[%N]

      (4)

      式中[%N]是t時間鋼液中氮的濃度,%;[%N]e是與氣相中氮分壓平衡時的氮濃度,%;KC為傳質(zhì)系數(shù),cm/s;F為氣-液界面的反應(yīng)面積,cm2;V為液相體積,cm3。

      2 當(dāng)前LF爐控氮存在的問題

      2.1 轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)控制不合理

      由于轉(zhuǎn)爐采用半鋼冶煉P含量普遍較高,為保證脫磷效果,往往依靠提高爐渣氧化鐵、增加造渣料用量來獲得較低的終點(diǎn)[P],因此終點(diǎn)鋼水氧化性強(qiáng),合金化合金用量不易掌握,且下渣檢測設(shè)備故障率高,造成LF進(jìn)站鋼水帶渣較多,爐渣氧化性強(qiáng),合金補(bǔ)加量大。

      2.2 LF埋弧效果差

      由于轉(zhuǎn)爐-LF-連鑄生產(chǎn)組織不盡合理,造成鋼水在氬站蹲包時間偏長,致使LF進(jìn)站鋼水爐渣結(jié)殼嚴(yán)重,LF處理時難以快速形成埋弧渣,造成加熱效率低,吸氮嚴(yán)重。

      2.3 鋼包透氣性管理及LF吹氬工藝不合理

      崗位對鋼包透氣性日常檢查不到位,為節(jié)約成本,吹氬管少量漏氣時也不及時更換,造成鋼包透氣性差,LF處理時間長,增加吸氮的風(fēng)險;同時部分崗位處理鋼水時為了獲得更好的攪拌、脫硫效果,往往把吹氬流量控制在較高的水平,也造成了鋼液吸氮量的增加。

      2.4 窄成分控制比較差

      崗位成本意識較差,加之脫氧造渣脫硫的水平有欠缺,造成處理時間長,且對合金成分燒損估計不足,為確保鋼水成分合格,往往按照成分上限控制,增加了鋼液吸氮。

      3 LF精煉過程控氮工藝優(yōu)化

      經(jīng)大量現(xiàn)場生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,LF精煉階段低硅鋼控氮效果較差,平均增氮量為16.8 ppm,經(jīng)常出現(xiàn)氮含量超標(biāo)現(xiàn)象(見表1)。

      表1 低硅鋼LF精煉氮含量控制現(xiàn)狀

      3.1 轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)控制工藝優(yōu)化

      通過優(yōu)化鐵水預(yù)脫硫工藝,加快生產(chǎn)組織節(jié)奏,實(shí)現(xiàn)了鐵水脫硫比例達(dá)到99%,保證了轉(zhuǎn)爐半鋼冶煉S含量要求;通過建立半鋼冶煉大數(shù)據(jù)庫,優(yōu)化了前期造渣模型和過程吹煉控制模型,并加強(qiáng)合金工技能水平,合金加入準(zhǔn)確率顯著提高,加快了冶煉前期成渣速度,提高了脫磷效果,減小了中后期脫磷壓力,降低了終渣氧化鐵含量;通過優(yōu)化出鋼渣洗工藝,進(jìn)一步降低了LF進(jìn)站鋼水氧含量,促進(jìn)了LF前期埋弧渣的快速形成,優(yōu)化后進(jìn)站爐渣(FeO+MnO)%由2.3%降至1.2%,鋼液平均吸氮量較優(yōu)化前降低3.7 ppm,效果明顯。

      3.2 鋼種成分控制

      鋼液中氮的溶解度與鋼液成分的關(guān)系式[4]如下:

      ω[N]=0.044-0.01ω[C]-0.0025ω[Mn]-0.003ω[Si]-0.0043ω[p]-0.001ω[S]-0.001ω[Ni]-0.01ω[At]-0.0004ω[Cu]+0.0069ω[Cr]+0.013ω[V]+0.0015ω[Mo]+0.0102ω[Nb]+0.1ω[Ti]

      (5)

      由上式可知,[C]、[P]、[Si]、[Mn]、[Al]等元素的存在有利于降低鋼液氮含量,[Cr]、[V]、[Ti]、[Nb]等元素利于鋼液吸氮,通過開展LF窄成分控制攻關(guān)加強(qiáng)職工合金燒損量的估算水平,實(shí)現(xiàn)了吸氮元素按照中下限控制,適當(dāng)提高利于減少吸氮元素的含量,鋼液吸氮量降低了1.3 ppm,同時減少合金用量約120 kg/爐。

      3.3 埋弧工藝控制

      同一鋼種,加熱時間為8 min,埋弧效果不同條件下,鋼液氮含量變化。

      由表2可知,埋弧良好時鋼液增氮較少,平均增氮僅為2.4 ppm,而埋弧較差時鋼液吸氮嚴(yán)重,平均吸氮量為16.7 ppm,約為前者的6.96倍,因此優(yōu)化埋弧工藝,改善埋弧操作,獲得良好的埋弧效果對于獲得低氮鋼液十分重要。

      表2 埋弧效果對增氮量的影響

      通過鋼包加蓋,進(jìn)站及時加入埋弧渣、精煉渣,促進(jìn)LF快速成渣,改善了埋弧效果,整個加熱過程實(shí)現(xiàn)了弧光不裸露。

      3.4 LF兌入連鑄大包澆余工藝控制

      由于生產(chǎn)中冶煉品種鋼較多,為保證連鑄坯質(zhì)量,連鑄大包澆余含渣量約16 kg/t,如不能充分利用則造成渣料浪費(fèi),因此生產(chǎn)中常將澆余兌入同類鋼種,但是否會影響鋼中氮含量,需要進(jìn)一步研究。

      由于澆余渣成分與精煉渣成分相同,因此兌入澆余后能夠快速成渣。由表3可知,循環(huán)1次時爐渣泡沫化良好,阻絕空氣效果較好,因此增氮量較小。循環(huán)2次后由于爐渣偏稀,弧光明顯,阻隔空氣效果較差,因此增氮量較大。且澆余循環(huán)1次、2次增氮量均小于未兌入澆余爐次,分別比未兌入澆余爐次平均增氮量小12.6 ppm、5.8 ppm,降幅分別為65.28%、30.05%,效果比較明顯。

      表3 澆余循環(huán)次數(shù)對增氮量的影響

      鋼水回硅量隨循環(huán)次數(shù)增加而增加,循環(huán)2次平均回硅量分別比循環(huán)1次、未兌入澆余爐次增加0.009%、0.016%,增幅分別達(dá)到37.50%、66.67%,回硅十分明顯,若控制不當(dāng)極易引起鋼水硅含量超標(biāo),因此為控制低硅鋼種氮含量,兼顧控硅,只對澆余循環(huán)1次。

      3.5 加熱時間、供電檔位參數(shù)控制

      由圖1知,隨加熱時間延長,鋼液增氮量持續(xù)增加,隨供電檔位升高,鋼液增氮量持續(xù)減少,這是由于溫度升高,鋼液中氮的溶解度升高,且氮在電弧區(qū)發(fā)生電離進(jìn)一步促進(jìn)了鋼液吸氮,供電檔位提高,升溫速度加快,加熱時間縮短,因此適當(dāng)減少加熱時間有利于降低LF精煉過程鋼液吸氮。

      圖1 加熱時間及供電檔位對增氮量的影響Fig.1 Effect of heating time and power supply gear on nitrogen increment

      通過優(yōu)化轉(zhuǎn)爐溫度控制,終點(diǎn)溫度合格率由優(yōu)化前57%提高至95%,減少了LF精煉加熱時間,鋼液吸氮量減少了4.3 ppm。

      3.6 吹氬時間、吹氬流量參數(shù)控制

      由圖2知,鋼液增氮量隨吹氬時間延長、吹氬流量增加均呈現(xiàn)上升趨勢,這是由于吹氬時不可避免會造成鋼液面出現(xiàn)不同程度的裸露,時間越長與空氣接觸時間越長,流量越大,鋼液面裸露面積越大,因此控制合理的吹氬參數(shù)有利于減少鋼液吸氮。

      圖2 吹氬時間及吹氬流量對增氮量的影響Fig.2 Effect of argon blowing time and flow rate on nitrogen increment

      通過改善鋼包透氣性,優(yōu)化過程吹氬攪拌工藝,鋼包漏氣率由優(yōu)化前的48%降至5%,過程吹氬流量控制在150~250 L/min,確保鋼液面裸露面積不超過350 cm2,軟吹氬流量以鋼液面不裸露為準(zhǔn),鋼液增氮量較優(yōu)化前降低了3.4 ppm。

      3.7 喂鈣線控制

      按照工藝要點(diǎn)要求,為減低鋼水氧含量,過程[Als]要求控制在300~400 ppm,進(jìn)站[O]較高時,鋁脫氧劑用量也隨之升高,過程[Als]最高時可達(dá)600 ppm,終點(diǎn)[Als]要求控制在250~350 ppm,為減少Al2O3夾雜,需要喂入一定量的鈣線。有關(guān)分析表明,鈣線中氮含量約為0.556%。實(shí)際生產(chǎn)數(shù)據(jù)表明,進(jìn)行鈣處理爐次平均增氮量為20.94 ppm,與未進(jìn)行鈣處理爐次平均增氮量17.68 ppm相比增加3.26 ppm,增幅達(dá)到18.44%,說明喂鈣線過程也是LF增氮的重要原因之一(見表4)。

      表4 喂鈣線對增氮量的影響

      通過優(yōu)化轉(zhuǎn)爐吹煉工藝,出鋼前向渣面加入適量焦丁進(jìn)行預(yù)脫氧,氬站加入適量渣洗料,優(yōu)化鈣線喂入工藝,降低了LF精煉過程脫氧負(fù)擔(dān),平均鈣線喂入量較優(yōu)化前減少了約75 m,節(jié)省了鈣線用量及脫氧用鋁量,鋼液平均增氮量由優(yōu)化前的4.23 ppm降至2.76 ppm,改善了鋼水質(zhì)量,降低了生產(chǎn)成本。

      3.8 補(bǔ)加合金量控制

      由表5知,大量補(bǔ)加合金會造成鋼液大量吸氮,這是因?yàn)榇罅考尤牒辖饡r鋼液面裸露面積增加,同時為了促進(jìn)合金熔化及鋼液成分均勻,就需要使用較大的吹氬量及較長的吹氬時間以獲得良好的攪拌效果,使得鋼液與空氣接觸面積大、接觸時間長,而且為了彌補(bǔ)加入合金的溫降還需要增加加熱時間,又進(jìn)一步促進(jìn)了鋼液吸氮。通過加強(qiáng)轉(zhuǎn)爐合金工合金化知識培訓(xùn),促進(jìn)了合金加入量準(zhǔn)確率的提高,LF精煉補(bǔ)加合金量由優(yōu)化前的1.3噸降至0.45噸,平均鋼液增氮量減少了1.9 ppm。

      表5 補(bǔ)加合金量對增氮量的影響

      3.9 工藝優(yōu)化前后LF精煉過程增氮變化

      由表6可知,經(jīng)過優(yōu)化后,鋼液平均增氮量由優(yōu)化前的16.8 ppm降至9.4 ppm,降低了7.2 ppm,降幅達(dá)到42.86%,效果十分明顯,鑄坯氮合格率由優(yōu)化前的35%增加至97%,減少了不合格鋼坯量,降低了生產(chǎn)成本。

      表6 工藝優(yōu)化前后LF過程增氮變化

      4 結(jié)論

      (1)LF精煉兌入連鑄澆余有利于快速形成泡沫渣,減少鋼液吸氮,但兌入澆余會引起鋼液增硅,且循環(huán)次數(shù)增加會引發(fā)爐渣變稀,對控氮不利。因此綜合考慮控硅與控氮,澆余循環(huán)利用一次效果比較好,與不兌入澆余相比,鋼液平均增氮量降低12.6 ppm,降幅達(dá)到了65.28%,效果顯著。

      (2)通過合理控制轉(zhuǎn)爐終點(diǎn),優(yōu)化LF埋弧、加熱、吹氬、窄成分控制、喂線等工藝參數(shù),能夠顯著降低鋼液吸氮量,優(yōu)化后平均鋼液吸氮量由優(yōu)化前的16.8 ppm降至9.6 ppm,鋼坯氮合格率由優(yōu)化前的35%提高至97%,降低了成本。

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