趙 丹 孫紅軍
(1、新疆恒誠(chéng)信工程咨詢有限公司,新疆 烏魯木齊830000 2、特變電工沈陽變壓器集團(tuán)有限公司,遼寧 沈陽110000)
下面是兩組輸變電事故案例,并提出了相應(yīng)的解決方案。
該工程項(xiàng)目設(shè)備中,三臺(tái)站用變,六臺(tái)主變壓器以及一臺(tái)中性點(diǎn)電抗器油中均有氫氣超標(biāo)現(xiàn)象,而其他氣體均在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi),廠家分析報(bào)告的比較全面、符合情理。因?yàn)樵谧儔浩饔椭兄挥袣錃庖环N氣體含量超標(biāo),是不能作為判斷變壓器是否存在問題的依據(jù),必須要結(jié)合其他氣體含量綜合分析。電弧、火花放電、局部放電、油和固體絕緣局部受熱分解、水分解等均可以引起H2含量升高,但是同時(shí)還應(yīng)伴有其他氣體含量的增加。
a. C2H2含量穩(wěn)定沒有超標(biāo),只是單一產(chǎn)氫氣,排除了電弧、火花放電的可能;
b. C2H4、C2H2、C2H6、CO、C02氣體含量穩(wěn)定沒有超標(biāo),只是單一產(chǎn)氫氣,說明固體絕緣和油沒有受熱分解,絕緣沒有老化現(xiàn)象;
c. CH4沒有變化,只是單一產(chǎn)氫氣,說明沒有局部放電;
d. 總烴含量長(zhǎng)期監(jiān)測(cè)一直沒有超標(biāo),說明沒有長(zhǎng)期局部放電。
根據(jù)廠家給出的分析報(bào)告可知,此批次變產(chǎn)品于2017 年5月全部完成出廠試驗(yàn),至2018 年5 月現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行,已經(jīng)有一年多的時(shí)間。冷卻器雖然充氣儲(chǔ)存,但廠家說明并未對(duì)其氣體壓力進(jìn)行監(jiān)測(cè),在經(jīng)過秋冬季節(jié)的儲(chǔ)存后,很有可能進(jìn)入空氣、水分。5 月份開始投運(yùn)初期氣溫較低,冷卻器油泵并未開啟,油循環(huán)并不完全,所以此時(shí)H2含量并未超標(biāo)。而進(jìn)入8 月隨著氣溫升高,冷卻器油泵全部開啟,此時(shí)油全部進(jìn)入循環(huán),冷卻器中的水分很有可能進(jìn)入油中,致使H2含量迅速增長(zhǎng)。因此,此批產(chǎn)品只是單一產(chǎn)氫氣,廠家做出的變壓器受潮的判斷,可能性非常大。
以上事故的解決方案和改進(jìn)措施:
常見的產(chǎn)品氫氣超標(biāo)主要原因有:不銹鋼附件制品使用的較多,固體絕緣吸潮,油本身含水量超標(biāo)。
圖1
a.對(duì)變壓器器身檢查時(shí)要注意,廠家是否將裸露金屬進(jìn)行絕緣漆涂覆,涂漆表面是否完好,如有接地處不需涂漆的,裸漏面積盡量要小;
b.生產(chǎn)過程中,應(yīng)嚴(yán)格監(jiān)督廠方按照生產(chǎn)工藝流程執(zhí)行,對(duì)器身干燥時(shí)間、溫度、出水量等進(jìn)行全過程監(jiān)控,使器身干燥徹底,干燥后嚴(yán)格管控器身裝配的時(shí)間,使之盡可能短;
c.在整體吊芯或鉆芯檢查時(shí),監(jiān)督廠方是否在工藝允許的器身暴露時(shí)間內(nèi)完成,以免增加器身受潮的幾率;
d.廠方發(fā)運(yùn)之前,嚴(yán)格監(jiān)督所有附件包裝是否按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,做到包裝嚴(yán)密,減少受潮機(jī)率;
e.在現(xiàn)場(chǎng)安裝時(shí)也應(yīng)根據(jù)具體氣候情況,監(jiān)督廠家是否將連接管路、套管等,其端部接觸面處理到位,有無接觸空氣受潮的可能,如有受潮要進(jìn)行相應(yīng)的處理;
f.對(duì)于變壓器原材料進(jìn)廠也要進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)督管控,需要廠家提供變壓器油的化驗(yàn)報(bào)告,油本身含水量不能超標(biāo),如超標(biāo)需進(jìn)行濾水處理;
g.對(duì)如需長(zhǎng)期存放的變壓器及附件,應(yīng)監(jiān)督廠方進(jìn)行防潮處理,對(duì)于產(chǎn)品密封墊要注意檢查防止老化,膠料過性。
該項(xiàng)目電抗器設(shè)備在運(yùn)至現(xiàn)場(chǎng)后人員對(duì)器身檢查時(shí)發(fā)現(xiàn),內(nèi)部器身有多處墊塊松動(dòng),發(fā)生位移、甚至掉落至油箱底部的現(xiàn)象,致使產(chǎn)品投運(yùn)時(shí)間延后。對(duì)此設(shè)備出現(xiàn)的事故進(jìn)行分析,主要有以下幾點(diǎn)原因:
a.結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)有可能存在不足,根據(jù)報(bào)告描述可知電抗器A、B、C 三相均有相同問題存在,產(chǎn)品在設(shè)計(jì)時(shí)線圈的壓緊力是否計(jì)算合理,根據(jù)工廠的實(shí)際情況是否應(yīng)該對(duì)現(xiàn)有結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整;
b.制造廠的制造工藝是否符合理,重點(diǎn)是線圈干燥、器身及絕緣件干燥后,器身壓緊等工序是否合理。
c.絕緣件的材質(zhì)、密度是否達(dá)標(biāo),對(duì)于材料進(jìn)廠檢查、監(jiān)控有可能存在不足。
以上事故的解決方案和改進(jìn)措施:
a.要監(jiān)督絕緣材料的材質(zhì),尤其是紙板的密度要達(dá)標(biāo),防止受潮或干燥后尺寸變化過大產(chǎn)生間隙;
b.要監(jiān)督線圈、器身干燥工藝流程和實(shí)際生產(chǎn)操作,干燥必須徹底,同時(shí)也要加強(qiáng)對(duì)絕緣件干燥過程的監(jiān)督,使其徹底干燥;
c.對(duì)線圈、器身整體干燥后的壓緊工序要管控,監(jiān)督制造廠按工藝流程進(jìn)行,符合工藝要求;
d.制造廠設(shè)計(jì)產(chǎn)品時(shí),繞組的壓緊力計(jì)算要合理,最好能提供有力的數(shù)據(jù)支持;
e. 對(duì)于設(shè)計(jì)中相互配合的部件如果裕度過大,要與廠方溝通,提出合理化建議,使其給出裕度盡量小,以減少調(diào)節(jié)墊塊數(shù)量。
以上兩種事故,是比較常見的輸變電設(shè)備在運(yùn)行時(shí)發(fā)生的事故,通過對(duì)以上兩個(gè)事故的分析和解決,可以為現(xiàn)場(chǎng)操作提供參考和借鑒。