劉 帥,蘭亞強,趙 哲
(長城汽車股份有限公司技術(shù)中心,河北省汽車工程技術(shù)研究中心,河北保定 071000)
隨著車身降成本要求的提高及顧客對于車身精細化感知的日益提升,無頂蓋裝飾條的設(shè)計結(jié)構(gòu)已逐漸在新君威、新君越、沃爾沃S90、日產(chǎn)納瓦拉等車型上得到應(yīng)用,采用頂蓋涂扁膠工藝對焊縫進行密封,膠面平順精致且密封性好。本研究主要針對該新工藝在我司的實施可行性進行初步研究,以應(yīng)對后期產(chǎn)品規(guī)劃車身頂蓋涂扁膠的需求,主要研究內(nèi)容如下:頂蓋涂扁膠與現(xiàn)有頂蓋刷膠工藝各自的優(yōu)缺點,頂蓋涂扁膠工藝存在的問題及解決方案。
1.1.1 傳統(tǒng)工藝
先將頂溝流水槽焊縫打圓膠,再用毛刷對密封膠(包括裝飾條卡爪)進行刷膠處理,用毛刷外力將密封膠填充至焊縫內(nèi)。大頂流水槽傳統(tǒng)工藝示意圖見圖1。
工藝特點:(1)刷膠過程易污染卡座,干涉頂蓋裝飾條的安裝;(2)卡座R 角處刷膠困難,存在刷膠不到位導(dǎo)致密封不嚴的問題。
圖1 大頂流水槽傳統(tǒng)涂膠工藝示意圖Figure 1 The schematic diagram of traditional gluing process on roof flume
1.1.2 扁膠新工藝
采用與頂蓋流水槽匹配的扁嘴槍,將流平性良好的焊縫密封膠涂覆于流水槽中的焊縫上。由于流平性良好,焊縫密封膠會填充至流水槽的邊界,從而覆蓋整個焊縫并呈現(xiàn)出平順的膠面外觀。
圖2 大頂流水槽扁膠工藝示意圖Figure 2 The schematic diagram of flat glue process on roof flume
工藝特點:(1)打膠后,無需對膠條進行刷膠作業(yè),僅在起槍及止槍位置刮膠,節(jié)省了刷膠工時;(2)扁膠代替頂蓋裝飾條后,頂蓋上無裝飾條卡座結(jié)構(gòu),不存在打膠污染卡座及卡座R 角內(nèi)密封不嚴的問題。
以我司CHB121 車型及沃爾沃S90 為例,對兩種工藝的效果進行對比分析,見表1。
表1 兩種工藝效果的對比分析Table 1 Comparison and analysis of two process effects
小結(jié):
(1)頂蓋涂扁膠可避免刷膠工藝污染卡座及密封不嚴的問題。
(2)頂蓋涂扁膠可減少涂膠作業(yè)工時。
(3)頂蓋涂扁膠無需安裝頂蓋外飾件,節(jié)省外飾件安裝工時,同時單車可降低成本約20 元。
對我司近一年來對標(biāo)的標(biāo)桿車中應(yīng)用頂蓋涂扁膠工藝的情況進行總結(jié),結(jié)果見表2。
表2 頂蓋涂扁膠工藝應(yīng)用調(diào)研Table 2 Investigation the application of flat glue coating process
小結(jié):頂蓋涂扁膠工藝目前廣泛應(yīng)用于MPV 及皮卡車型上。
針對頂蓋涂扁膠工藝,對日產(chǎn)納瓦拉和沃爾沃S90 兩個標(biāo)桿進行信息調(diào)查,主要從頂蓋流水槽焊接形式、打膠形式、槍嘴形式、工藝操作及膠材類別5個方面進行調(diào)研,結(jié)果見表3。小結(jié):
表3 頂蓋涂扁膠工藝調(diào)研結(jié)果Table 3 Investigation results of flat glue coating process
(1)我司大頂原工藝使用圓槍嘴打膠后進行刷膠處理,采用頂蓋涂扁膠工藝需開發(fā)扁槍嘴。
(2)我司大頂密封膠與其他部位密封膠管路共用,使用頂蓋涂扁膠工藝后需新增打膠系統(tǒng)。
為全方位驗證頂蓋涂扁膠工藝在我司應(yīng)用的可行性,從人、機、料、法、環(huán)5 個方面進行分析。
由于頂溝膠外露,膠外觀需平整美觀,因此對作業(yè)人員的打膠技能有更高的要求。經(jīng)驗證,在打膠過程中,若槍桿晃動,會造成膠型褶皺,但反復(fù)練習(xí)后,可解決此類問題。
頂蓋流水槽打膠后,與側(cè)圍搭接縫處均需密封,作業(yè)人員打膠時,需將搭接縫完全覆蓋,如果起槍位置過晚或止槍位置過早,均會存在漏涂問題,需在控制計劃中對涂膠的起止點進行明確。人員操作出現(xiàn)的問題及解決方案見圖3。
圖3 人員操作出現(xiàn)的問題及解決方案Figure 3 Problems and solutions of personnel operation
(1)由于頂蓋密封膠與焊縫密封膠性能不同,需要單獨進行供膠,故現(xiàn)場需增加一套膠泵設(shè)備、管線、膠槍等,約增加設(shè)備投資18 萬元。
(2)頂蓋涂扁膠為高工位,目前暫定規(guī)劃使用頂溝膠車高為1650 mm,遠高于通用車型的車身高度1460 mm,且不同配置車身的高度差在450 mm 左右,固定踏臺無法滿足頂蓋涂扁膠操作,經(jīng)對標(biāo)福特及上汽等標(biāo)桿工廠,頂蓋打膠工位需改用升降踏臺,以滿足不同高度車型的打膠作業(yè)。
頂蓋流水槽打膠后,起槍及止槍處存在堆膠情況,前后端外觀不良。通過對標(biāo)上汽、依維柯等標(biāo)桿工廠,前后端均需進行刮膠處理,確保膠體平順美觀,因此頂蓋涂扁膠后需對起槍及止槍處進行刮膠處理。膠條外觀與涂膠壓力相關(guān),對涂膠壓力的驗證結(jié)果如下:
(1)涂膠壓力>2 MPa 時,頂溝膠流速過快,反應(yīng)到膠外觀上會發(fā)生膠厚、膠條不均勻等問題,影響美觀。
(2)涂膠壓力<1.5 MPa 時,頂溝膠流速過慢,造成膠體較薄,打膠速度快時,膠體出現(xiàn)拉絲問題,影響密封性。
(3)涂膠壓力在1.5~2 MPa 之間時,膠條平順、美觀,推薦使用壓力1.7 MPa。
不同壓力下的涂膠外觀見圖4。
圖4 不同壓力下的涂膠外觀Figure 4 Appearance under different pressure
分別從白車身結(jié)構(gòu)、焊接狀態(tài)及涂膠材料本身幾個方面進行分析驗證,結(jié)果見表4。
小結(jié):
(1)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面,頂蓋流水槽需平整,在頂蓋橫梁及頂蓋加強板與側(cè)圍搭接處,可在側(cè)圍外板上起避讓結(jié)構(gòu)進行配合。
(2)焊接狀態(tài)方面,焊接后應(yīng)避免焊縫翹起及馬蹄點等焊接缺陷。
(3)涂膠材料方面,推薦使用黏度低的密封膠,經(jīng)驗證,EFSEAM PS 1203 CD1型號材料黏度最佳(旋轉(zhuǎn)黏度36.9 Pa·s)。
表4 白車身結(jié)構(gòu)、焊接狀態(tài)及涂膠材料三方面的驗證Table 4 Verification of BIW structure,welding status and glue materials
頂蓋涂扁膠為人工作業(yè),目前我司大頂打膠均為人工作業(yè),現(xiàn)場光照度參數(shù)≥500 Lux 即可滿足要求。
頂蓋涂扁膠工藝目前廣泛應(yīng)用于MPV 及皮卡車型上,使用頂蓋涂扁膠工藝,單車成本可降低約20元,經(jīng)項目組及車身設(shè)計部評審,在新車型上可使用頂溝膠工藝。
在頂蓋橫梁及頂蓋加強板與側(cè)圍搭接處,頂蓋一般起凸臺特征進行結(jié)構(gòu)配合,但使用頂蓋涂扁膠工藝的車型,頂蓋流水槽上不應(yīng)有凸臺特征,否則膠條與特征隨形,影響外觀,可在側(cè)圍外板上起避讓結(jié)構(gòu)規(guī)避此問題。
(1)頂蓋涂扁膠人工作業(yè)可行,但人員作業(yè)前需反復(fù)練習(xí)打膠,避免出現(xiàn)褶皺問題。使用頂蓋涂扁膠工藝后可避免刷膠污染卡座及密封不嚴問題,同時減少刷膠作業(yè)及外飾件安裝工時,可降低外飾件的成本。
(2)為保證頂蓋扁膠的外觀及密封性能,頂蓋打膠壓力范圍設(shè)定在1.5~2 MPa 之間,打膠后,頂蓋前后端進行刮膠處理。
(3)頂蓋使用點焊工藝可滿足頂溝膠涂覆要求,但需在焊接調(diào)試過程中,規(guī)避焊縫翹起及馬蹄點問題。
(1)使用頂溝膠工藝需增加一套涂膠設(shè)備,兩個扁槍嘴,增加設(shè)備投資約18 萬元。
(2)為滿足不同配置車型的頂蓋涂扁膠作業(yè),需在大頂打膠工位增加升降踏臺。
通過驗證3 種型號的密封膠后發(fā)現(xiàn),膠黏度越低,流淌性越好,最終形成的膠條外觀越平順,建議使用EFSEAM PS 1203 CD1 型號材料,其旋轉(zhuǎn)黏度為36.9 Pa·s 左右。