杜彬 陳文武 杜雷 王濤
摘要:介紹了液壓離合制動器在冷剪機傳動剪切中的應(yīng)用,并對冷剪機沖頭動作異常進(jìn)行了故障分析,提出了相關(guān)處理方法,對以后冷剪機日常點檢、維護(hù)及優(yōu)化具有一定的現(xiàn)實指導(dǎo)意義。
關(guān)鍵詞:離合器;沖頭;異常;分析;處理
0? ? 引言
12 000 kN冷剪是中國二重東方重型機械有限公司設(shè)計的在線剪切專用設(shè)備,適合剪切棒材、扁鋼等軋材,剪切鋼種有60Si2CrVa、GGr15、42CrMo、51CrV4等。該剪機的剪切動作依靠液壓離合制動器(德國進(jìn)口品牌)驅(qū)動,離合器液壓站為液壓離合制動器提供動力源。在齒輪箱機械部件傳動正常的前提下,生產(chǎn)過程中突然出現(xiàn)冷剪機剪切體(沖頭)動作異常,由此判定液壓離合制動器的液壓控制系統(tǒng)出現(xiàn)故障。
1? ? 冷剪機及液壓離合制動器工作原理
1.1? ? 冷剪機工作原理
冷剪機主要由主電機、經(jīng)皮帶傳動(飛輪)、液壓離合制動器、齒輪箱、鼓形聯(lián)軸器、曲軸、剪切體(沖頭)、剪切裝置、壓料裝置、控制裝置、液壓潤滑系統(tǒng)組成。冷剪機結(jié)構(gòu)示意圖如圖1所示。
啟動電機,經(jīng)過一級皮帶傳動,帶動飛輪傳動,此時液壓離合器處于制動狀態(tài),離合器脫開,飛輪空轉(zhuǎn),積蓄能量;當(dāng)離合器結(jié)合時飛輪能量及電機能量經(jīng)輸入軸傳遞給齒輪箱,經(jīng)齒輪箱輸出軸通過鼓形聯(lián)軸器帶動曲軸,經(jīng)由曲軸上的曲柄連桿機構(gòu)實現(xiàn)剪切體(沖頭)上下直線運動進(jìn)行剪切。
1.2? ? 液壓離合制動器工作原理
采用德國進(jìn)口90系列離合制動器時,離合液壓嚙合,制動器彈簧制動。離合制動器結(jié)構(gòu)如圖2所示。
通過旋轉(zhuǎn)接頭(通常通過軸和離合器輪轂油口1)的油壓使活塞4受壓,活塞脫開制動器摩擦盤3直到與離合器摩擦盤5接觸,離合器嚙合后輸入軸經(jīng)過齒輪箱帶動曲軸旋轉(zhuǎn)進(jìn)行剪切。當(dāng)剪切完成后油壓斷開,位于離合器和制動器摩擦盤(5/3)之間的活塞4在彈簧6的作用下推動制動器摩擦盤3,使其靠在止動板2上,產(chǎn)生摩擦連接,制動器制動,沖頭回到原始位上。
2? ? 沖頭在剪切運行過程中的故障情況
結(jié)合冷剪機現(xiàn)場實際運行情況及液壓系統(tǒng)原理來看(控制閥臺原理如圖3所示),沖頭動作異常主要有以下4種故障出現(xiàn):
(1)沖頭不動作或在剪切過程中停止。主要表現(xiàn)為操作臺操作人員按剪切開關(guān)按鈕,沖頭停止在起始高位不動或在剪切到一半時停止動作,無法完成剪切。
(2)沖頭在剪切過程中有頓挫現(xiàn)象。主要表現(xiàn)為成品材剪切不是一次成型,端部有毛刺、塌頭,剪切質(zhì)量差,影響交貨。
(3)沖頭剪切下降、上升動作緩慢,整個剪切周期由正常3 s延長到4.2 s,嚴(yán)重影響生產(chǎn)產(chǎn)量。
(4)沖頭一個周期剪切完成后未回到起始高位,造成下一次不能正常剪切。
3? ? 原因分析
(1)沖頭不動作或在剪切過程中停止的主要原因是液壓離合器未進(jìn)行驅(qū)動或驅(qū)動過程出現(xiàn)停止,可能是系統(tǒng)各項保護(hù)設(shè)置造成的。一是離合器液壓站低液位報警跳泵未產(chǎn)生驅(qū)動壓力油;二是壓力油過濾器堵塞造成驅(qū)動壓力不足[低于4.2 MPa(42 bar),正常壓力6 MPa(60 bar)],安全保護(hù)動作,停止離合器動作;三是溫度開關(guān)設(shè)置報警保護(hù),要求低溫不低于25 ℃、高溫不高于65 ℃;四是壓力油管供離合器潤滑流量不足,安全保護(hù)開啟;或者四種情況同時存在。
(2)沖頭在剪切過程中有頓挫現(xiàn)象,主要原因是驅(qū)動壓力不穩(wěn),忽上忽下[壓力差在1.5 MPa(15 bar)以內(nèi)波動],一般是液壓站上系統(tǒng)壓力控制閥(溢流閥)穩(wěn)不住壓所致。
(3)沖頭剪切下降、上升動作緩慢主要原因:一是圖3中的6蓄能器內(nèi)氮氣壓力不足,低于4.2 MPa(42 bar),剪切一瞬間驅(qū)動壓力迅速下降至4.2 MPa(42 bar),剪切完成壓力慢慢恢復(fù)到6 MPa(60 bar),同時調(diào)壓力控制閥不起作用,離合器嚙合不順暢;二是泵源壓力和蓄能器內(nèi)氮氣壓力正常情況下,離合器的離合側(cè)摩擦盤5間隙過大,造成離合器打滑無法嚙合傳動;三是離合器內(nèi)輪轂拉傷嚴(yán)重,壓力油泄漏增大,嚙合時間變長。
(4)沖頭一個周期剪切完成后未回到起始高位,主要原因是制動時圖3中電磁閥Y4、Y5動作響應(yīng)慢或卡死,壓力油未及時卸壓,周期內(nèi)未卸完壓。
4? ? 處理方法
(1)針對液壓系統(tǒng)各項保護(hù)設(shè)置:1)檢查油箱液位是否過低,最低液位要高于最低口30 cm,查看油箱內(nèi)是否有大量泡沫,如果是則需補充新油液至正常液位。2)按維護(hù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)油過濾器濾芯最少3個月更換1次,同時循環(huán)泵冷卻回油濾芯同步更換,保證油液清潔度,6個月油樣化驗1次,跟蹤油液質(zhì)量,必要時清洗油箱、更換新油。3)控制冷卻器進(jìn)水溫度在30 ℃以內(nèi),如水溫范圍內(nèi)冷卻器進(jìn)回油無溫差,需更換冷卻器或清洗銅管。4)壓力油管供潤滑流量不足,則表明主油泵內(nèi)部磨損泄漏大,需更換備用泵。
(2)針對驅(qū)動壓力不穩(wěn):調(diào)整系統(tǒng)出口電磁溢流閥并觀察P口壓力有無變化,如無變化則表明調(diào)壓閥芯卡緊,需清洗閥芯或更換新閥。首先要提高油液清潔度,避免顆粒性污染物進(jìn)入滑閥移動副產(chǎn)生卡緊,常規(guī)閥油液過濾精度至少為10 μm,必要時清洗油箱、更換新油。
(3)針對沖頭剪切下降、上升動作緩慢現(xiàn)象:1)按維護(hù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)6個月檢測一次蓄能器內(nèi)壓力,標(biāo)準(zhǔn)壓力設(shè)定為4.2 MPa(42 bar)左右,可根據(jù)實際情況用氮氣瓶進(jìn)行補氣。如皮囊破損、補氣解決不了問題,則需更換新蓄能器,同時進(jìn)行故障修復(fù)測試,將主電機關(guān)掉,只開啟泵站,然后強制圖3中Y1、Y2得電,壓力在保持6 MPa(60 bar)穩(wěn)定,證明處理正確完成。2)利用每年年修對離合器離合端摩擦盤間隙進(jìn)行塞尺測量(方法如圖4所示),如發(fā)現(xiàn)間隙變大但在可調(diào)整范圍之內(nèi),可以通過增加壓片把間隙調(diào)整在最佳范圍內(nèi),超過則建議更換新離合器或整套新摩擦片組,不然離合器一直在打滑邊緣,如繼續(xù)使用,則易引起摩擦片燒損,粘合在一起。3)離合器內(nèi)輪轂及快速軸配合處拉傷,使用金相砂皮紙研磨,同時調(diào)整控制時間周期,必要時進(jìn)行內(nèi)輪轂激光堆焊重新加工,以達(dá)到裝配要求。
(4)針對一個周期剪切完成后沖頭未回到起始高位的現(xiàn)象,首先手動檢查電磁閥Y4、Y5閥芯是否卡緊,如卡緊則清洗電磁閥閥芯、使用金相砂皮紙研磨或更換電磁閥。同時,要防止油液污染,提高油液清潔度,避免顆粒性污染物進(jìn)入滑閥移動副導(dǎo)致卡緊,常規(guī)閥油液過濾精度至少為10 μm,必要時清洗油箱、更換新油。
5? ? 改進(jìn)后的效果
液壓系統(tǒng)的故障75%是由油液污染引起的,因此正確使用、管理油液,控制污染是前提。有了合格的工作介質(zhì),液壓系統(tǒng)才能穩(wěn)定可靠運行,液壓元件使用壽命才能延長。設(shè)備維護(hù)人員根據(jù)以上分析進(jìn)行處理,可提高設(shè)備正常運行率,減少熱停時間。冷剪機正常運行,可以減少對產(chǎn)品質(zhì)量及產(chǎn)量的影響,實現(xiàn)降本增效。
6? ? 結(jié)語
本文介紹了冷剪機液壓控制系統(tǒng)基本工作原理,通過對冷剪機沖頭在使用中出現(xiàn)的動作異常進(jìn)行故障分析和總結(jié),提出了具體的解決措施,對后期液壓系統(tǒng)的點檢、維護(hù)及技改具有一定的現(xiàn)實指導(dǎo)意義,有助于盡快排除大部分故障,極大地提高了工作效率及生產(chǎn)效益,減少了對產(chǎn)品質(zhì)量的影響。
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收稿日期:2020-04-13
作者簡介:杜彬(1985—),男,江蘇溧陽人,工程師,研究方向:設(shè)備管理。