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      首鋼股份高爐澆注后合理操作爐型的維護

      2020-09-30 04:53:20張猛超王榮剛李志海韓紅偉
      四川冶金 2020年4期
      關鍵詞:爐型首鋼爐渣

      張猛超,賈 新,王榮剛,李志海,韓紅偉

      (北京首鋼股份有限公司,河北遷安064400)

      首鋼股份1號高爐2004年投產(chǎn),2019年降料面放殘鐵后進行爐缸爐底整體澆注,經(jīng)過爐缸重塑的爐型較原設計爐型有所不同。開爐以來為確保高爐順穩(wěn)運行,各項經(jīng)濟指標不斷提高,首鋼股份積極對高爐的裝料、冷卻及熱制度等進行了科學優(yōu)化,同時積極應對原燃料質(zhì)量波動帶來的不利影響,逐步建立了適應新爐型條件下的科學操作制度,使1號高爐維持合理操作爐型與強化冶煉有機結(jié)合,實現(xiàn)首鋼股份高爐在爐缸整體重塑后的長周期順穩(wěn)及低耗運行。

      1 首鋼股份高爐爐型變化情況

      1.1 澆注后爐型的變化

      高爐設計爐型對開爐后煤氣流分布影響較大,對以后的操作爐型維護起關鍵性作用[1-2],科學合理的設計爐型是高爐操作順行的保障。

      表1 澆注前后1號高爐爐型的變化Table 1 The fur nace shape change before and after pouring of No.1 BF

      表1為1號高爐澆注前后部分爐型參數(shù)變化,原設計爐型非鐵口區(qū)域厚度1143 mm,澆注后非鐵口區(qū)域平均厚度為1258 mm,鐵口區(qū)域由原來的1714 mm加厚至2214 mm,主要為了延緩鐵口區(qū)域的侵蝕。在原爐缸象腳區(qū)侵蝕嚴重部位采用與側(cè)壁和爐底成45°的斜面澆注,在爐缸敏感區(qū)域加厚保護。

      1.2 邊緣熱負荷波動

      1號高爐爐身六、七、八段冷卻采用銅冷卻壁,九段之上為鑲磚冷卻壁,受邊緣氣流不穩(wěn)定影響,爐身的水溫差變化較大,溫差有時一天之中在1.5~3.5℃的較大范圍波動,表明爐腰及爐腹處的渣皮脫落重建加快,邊緣氣流的穩(wěn)定性較難控制,進而不利于高爐的進一步強化。

      1.3 爐頂料罐偏析影響

      首鋼股份1號高爐采用并罐無鐘式爐頂布料裝置,并罐布料器在布料過程中會發(fā)生粒級及質(zhì)量偏析現(xiàn)象[3],當使用北罐裝焦炭時中心透氣性較好,當南罐裝焦炭時邊緣氣流發(fā)展,中心氣流受到抑制,透氣性下降。整體透氣性在一段時間內(nèi)呈現(xiàn)周期性變化,此時爐內(nèi)關系隨之波動。

      2 高爐合理操作爐型的維護

      2.1 上部裝料調(diào)整

      從2019年受到燒結(jié)提產(chǎn)的影響,燒結(jié)礦的質(zhì)量明顯下滑,粒級無法達到要求控制標準;焦炭的粒級也不斷地下滑,使高爐的整體壓量關系惡化,導致高爐強化受到制約。

      圖1 首鋼股份1號高爐近期焦炭粒級趨勢圖Fig.1 The trend chart of recent coke grade of No.1 BF in Shougang co.,ltd

      1號高爐入爐焦炭平均粒級如圖1所示,整體上干焦平均粒級不斷地劣化,最低時為48 mm,為應對焦炭劣化引起的焦炭骨架透氣性減弱,爐內(nèi)壓量關系惡化現(xiàn)象,高爐積極以“守住中心,疏導邊緣”的思路調(diào)整裝料,一定程度遏制不斷變差的壓量關系,為穩(wěn)定爐況起到了較好效果。

      2.2 爐身熱負荷的控制

      邊緣煤氣流波動可以引起爐身熱負荷變化,冷卻水溫差變動是二者變化的直接反應,圖2為1號高爐近期的爐身水溫差變化趨勢。

      圖2 首鋼股份1號高爐中修后爐身水溫差走勢圖Fig.2 The trend chart of furnace shaft water temperature difference after mediumrepair of No.1 BFin Shougang co.,ltd

      如圖2所示,從去年到今年年初可以看出1號高爐爐身水溫差不穩(wěn)定,水溫差上升下降波動頻繁,數(shù)值不能在一個平穩(wěn)范圍內(nèi),證明爐身熱負荷不穩(wěn)定。

      煤氣流在邊緣沒有固定的通路,導致邊緣的熱負荷不穩(wěn)定,反映在水溫差上數(shù)值時高時低。邊緣氣流頻繁波動不利于爐身及爐腹銅冷卻壁上渣皮的穩(wěn)定,引起銅冷卻壁渣皮的頻繁脫落和重建,降低銅冷卻壁的使用壽命,渣皮脫落進入爐缸消耗較多熱量,使爐缸工作穩(wěn)定性變差。邊緣氣流不穩(wěn)易造成爐內(nèi)壓量關系趨緊,影響高爐順行,在保證中心氣流穩(wěn)定的前提下,通過上部調(diào)劑增加邊緣焦炭比例,減少邊緣礦焦混料區(qū)的產(chǎn)生,疏導邊緣以穩(wěn)定爐況。

      同時合理控制邊緣氣流有利于軟熔帶根部穩(wěn)定在爐腰和爐腹部位。對于七層銅冷卻壁而言,軟熔帶根部穩(wěn)定在此處附近能使渣皮波動控制在一個合理的范圍,避免軟熔帶位置上下波動帶來的爐腰渣皮結(jié)厚。

      2.3 穩(wěn)定爐渣成分

      在爐渣堿度適宜,渣中Mg O含量在5%~10%范圍,Al2O3含量控制在15%以下時,爐渣穩(wěn)定性較好[3-4],當含量低于某數(shù)值時會引起熔化性溫度的升高。4月份高爐渣Mg O含量下降比較明顯,最低時含量為5.43%,在Al2O3含量基本上穩(wěn)定的情況下渣中鎂鋁比下降較多,使爐渣的熔化性溫度升高、影響爐渣黏度的穩(wěn)定性。

      圖3 1號高爐爐渣中鎂鋁比趨勢圖Fig.3 Thetrend chart of Mg/Al ratioin slag of No.1 blast furnace

      從圖3中可以看出三月份開始1號高爐渣中鎂鋁比逐漸降低,最低時為0.40。渣中Mg O含量的降低導致鎂鋁比降低,引起爐渣的流動性變差,引起高爐的壓量關系惡化,同時脫硫效果變差,這種關系在焦炭提硫,焦炭質(zhì)量劣化的同時會顯現(xiàn)得更加明顯。同時爐渣的流動性變差,會使爐渣及鐵水下滲過程的平衡被打破,引起風口回旋區(qū)工作條件惡化,威脅風口壽命。從圖3看出從4月中旬左右逐步改善燒結(jié)礦成分后爐渣鎂鋁比恢復到之前的正常值范圍,同時積極調(diào)整爐溫水平至0.45%左右,以減弱Mg O含量降低給爐渣性能帶來的影響。整體來看1號高爐爐渣中Mg O含量控制在6%~7.5%的范圍之間,爐渣的流動性相對穩(wěn)定,對黏度的影響不大。

      2.4 合理的下部調(diào)節(jié)

      鼓風動能決定煤氣流的初始分布,適宜的鼓風動能可以保證充足的爐腹煤氣量,改善煤氣流的分布,鼓風動能增加后回旋區(qū)加深,邊緣氣流逐漸減弱,中心氣流逐漸加強。保持一定的鼓風動能可以吹透中心,控制中心焦堆的數(shù)量和更新速度,保證較好的爐缸活性。相應爐腹煤氣量不足會導致邊緣發(fā)展,爐身熱負荷波動,進而影響爐缸的活性。根據(jù)實踐調(diào)整表明1號高爐的鼓風動能在10 000~11 000 kg·m/s,爐腹煤氣量指數(shù)在57~59.5 m/s之間,高爐整體的穩(wěn)定性較高,更利于強化冶煉。

      2.5 其他調(diào)整

      并罐式爐頂布料首先在爐頂料罐內(nèi)會產(chǎn)生爐料偏析,由于兩個料罐的中心線與爐喉中心線不重合,爐料在沿中心喉管下降的過程中落點不在爐喉中心點,在此也產(chǎn)生偏析[5]。結(jié)果呈現(xiàn)不是圓形的料面,粒級也不是均勻分布。

      根據(jù)倒罐對煤氣流影響適時調(diào)整南北罐裝焦批數(shù),減弱倒罐對爐內(nèi)壓量關系影響,盡可能地穩(wěn)定高爐工作狀態(tài)。

      3 合理操作爐型的積極效果

      嚴格抓好原燃料的質(zhì)量,積極應對原燃料劣化帶來的不利影響,對裝料制度不斷的優(yōu)化,保證好“中心開、邊緣穩(wěn)”的煤氣流效果。對于爐渣成分波動引起的爐渣熔化性溫度及流動性的變化,積極采取提高爐溫及物理熱等辦法去應對,保證好爐況的順行[6]。在原燃料質(zhì)量劣化的不利狀況下1號高爐取得了較好的經(jīng)濟技術(shù)指標,如表2所示,高爐利用系數(shù)不斷提高,第一季度入爐焦比控制在350 kg/t以下。在之后燒結(jié)礦及焦炭質(zhì)量劣化較明顯的狀況下,4月份利用系數(shù)2.562 t/m3·d,燃料比控制在495 kg/t以下。前4個月整體指標達到近期來最好水平,控制合理的操作爐型實現(xiàn)了1號高爐優(yōu)化指標、降本增效的目標。

      表2 2020年1號高爐技術(shù)經(jīng)濟指標Table 2 Technical and economic index of No.1 blast furnacein 2020

      4 結(jié)語

      (1)對于1號高爐而言,合理的操作爐型是上部布料調(diào)劑、熱負荷控制、穩(wěn)定渣鐵組分及下部送風控制等相互作用的有機整體,保證各項操作制度與高爐強化相匹配是重點。

      (2)1號高爐克服原燃料質(zhì)量劣化的不利影響,調(diào)整上部布料制度,保證中心氣流,疏導邊緣氣流,穩(wěn)定爐身熱負荷。根據(jù)1號高爐實際爐況調(diào)整,將鼓風動能控制在10 000~11 000 kg·m/s,爐腹煤氣量指數(shù)控制在57~59.5 m/s之間,高爐保持了較好的穩(wěn)定性。

      (3)針對渣中鎂鋁比波動影響爐渣的性能,通過提高爐溫水平至0.45%左右,調(diào)整燒結(jié)礦中Mg O含量等手段來改善。在爐渣堿度控制合理范圍內(nèi),1號高爐渣中Mg O含量控制在6%~7.5%的范圍之間,Al2O3含量在14%以下,爐渣性能能滿足生產(chǎn)的要求。經(jīng)過對1號高爐操作爐型的維護,逐步適應了澆注爐型變化和原燃料質(zhì)量劣化的狀況,取得了較好的經(jīng)濟技術(shù)指標。

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