黃永輝,陳 健,王 剛
(上汽通用五菱汽車股份有限公司青島分公司,山東 青島266555)
某公司一條年產(chǎn)35 萬(wàn)件四缸鑄鐵曲軸生產(chǎn)線(下稱曲軸線)上,OP20 工位負(fù)責(zé)曲軸主軸頸、法蘭盤、芯軸端及鏈輪端的粗、精加工,采用的裝備是配有自定心中心架的雙刀盤型5 軸聯(lián)動(dòng)的德國(guó)產(chǎn)Boehringer 車?yán)瓩C(jī)床(圖1)。
圖1 Boehringer 車?yán)瓩C(jī)床圖片
側(cè)壁刀對(duì)主軸頸相鄰的曲臂側(cè)面車削(見(jiàn)圖2)時(shí),受切削深度ap大、切削剛性差及工況惡劣的影響,極易產(chǎn)生崩刃等問(wèn)題,造成工件返修/報(bào)廢與機(jī)床停機(jī)換刀。
圖2 側(cè)壁刀車削曲臂側(cè)面示意
近一年,曲軸線OP20 工位的清根刀、開(kāi)槽刀、側(cè)壁刀等刀具共計(jì)發(fā)生崩刃73 次。其中,側(cè)壁刀崩刃54 次,占比73.98%,累計(jì)鎖定崩刃工件546 件。這既嚴(yán)重制約產(chǎn)品質(zhì)量,又造成工件不良返修,還帶來(lái)大量人力、物力浪費(fèi)。因此,公司成立攻關(guān)型QC 小組(省略小組成員情況及活動(dòng)甘特圖),對(duì)曲軸M1 進(jìn)行“降低曲軸車?yán)瓊?cè)壁刀崩刃”課題攻關(guān)。
QC 小組對(duì)曲軸M1 在OP20 工位發(fā)生的54 次側(cè)壁刀崩刃進(jìn)行統(tǒng)計(jì),據(jù)崩刃部位的不同,繪制出圖3所示的帕累托圖。
圖3 OP20 工位側(cè)壁刀崩刃的帕累托圖
由圖3 看出:側(cè)壁刀崩刃主要集中于A4A5 及A2A3 側(cè)壁部,由帕累托圖數(shù)據(jù)分析:A4A5 左側(cè)壁及A2A3 左側(cè)壁崩刃占總崩刃數(shù)量70.3%,找到導(dǎo)致A4A5 左側(cè)壁及A2A3 左側(cè)壁崩刃原因并采取有效措施,降低至A4A5 右側(cè)壁崩刃頻次,在其它問(wèn)題不增加的情況下,側(cè)壁刀崩刃的發(fā)生頻次可以降低到:54× [1 -(70.37% -(85.19% - 70.37%)] = 24.0 次。即側(cè)壁刀崩刃的發(fā)生頻次由4.5 次/月控制到2 次/月。
QC 小組對(duì)曲軸M1 和M2 在OP20 工位某年度發(fā)生的側(cè)壁刀崩刃進(jìn)行統(tǒng)計(jì),如圖4 所示。2012 年平均每月崩刀1.42 次,經(jīng)團(tuán)隊(duì)討論,將目標(biāo)由每月4.5次降低到每月2 次,是完全可以實(shí)現(xiàn)的。
圖4 曲軸M1 歷年度側(cè)壁刀崩刃次數(shù)對(duì)比
QC 小組運(yùn)用頭腦風(fēng)暴法,從人、機(jī)、料、法、環(huán)方面分析側(cè)壁刀崩刃問(wèn)題,繪制出圖5 所示的因果分析圖,找出曲軸線OP20 工位側(cè)壁刀崩刃的11 個(gè)末端原因。
圖5 側(cè)壁刀崩刃因果分析圖
結(jié)合側(cè)壁刀崩刃的因果分析圖,QC 小組編制了要因確認(rèn)計(jì)劃表(見(jiàn)表1)。
表1 要因確認(rèn)計(jì)劃表及驗(yàn)證分析
QC 小組運(yùn)用要因確認(rèn)的排查方法,對(duì)每一個(gè)末端原因進(jìn)行驗(yàn)證分析,給出相應(yīng)結(jié)論(是否要因)、確認(rèn)人和確認(rèn)時(shí)間。
QC 小組最終確認(rèn)造成曲軸車?yán)瓊?cè)壁刀崩刃的要因,制定對(duì)策實(shí)施計(jì)劃表(表2)。
表2 要因?qū)嵤┯?jì)劃表
辨識(shí)出員工在操作機(jī)床過(guò)程中存在導(dǎo)致崩刀的潛在失效模式后,在機(jī)床上張貼溫馨提示,培訓(xùn)員工嚴(yán)格按照要求進(jìn)行機(jī)床操作,同時(shí)將該潛在失效模式更新到PFMEA 中并更改操作標(biāo)準(zhǔn)。
針對(duì)加工過(guò)程中由于突然斷電或靜電等其他原因?qū)е聶C(jī)床刀盤CCA/B 原點(diǎn)丟失問(wèn)題:
(1)增加原點(diǎn)丟失檢測(cè)刻盤(圖6)。
(2)電機(jī)編碼器的屏蔽線接地(屏蔽線為弱電信號(hào),接地后可以釋放靜電)。
圖6 增加原點(diǎn)丟失檢測(cè)刻盤
針對(duì)M1 側(cè)壁刀刀壽偏高問(wèn)題,通過(guò)自主改造,對(duì)車削刀盤進(jìn)行結(jié)構(gòu)優(yōu)化,增加側(cè)壁刀刀夾數(shù)量,刀壽由450 降低至225。
因A5 左側(cè)壁存在斷續(xù)加工優(yōu)化加工參數(shù),降低側(cè)壁刀進(jìn)給速度:A2/A3/A4/A5 側(cè)壁刀進(jìn)給速度F0.35→F0.2 。同時(shí)為平衡節(jié)拍,將清根刀及拉刀進(jìn)行微量調(diào)整:清根刀進(jìn)給速度F0.12 →F0.14,拉刀進(jìn)給速度F0.2 →F0.3。
曲軸M1 OP20 工件加工A5 左側(cè)壁時(shí),由于入刀時(shí)存在斷續(xù)切削,容易發(fā)生崩刀導(dǎo)致工件加工尺寸出現(xiàn)偏差而報(bào)廢。
優(yōu)化側(cè)壁刀走刀路徑,增加CL20 的加工余量,減少CL 加工余量,將螺紋孔處由CL 加工改為CL20加工,同時(shí)將A5 油領(lǐng)圓弧改為由CL20 加工,以降低側(cè)壁刀CL 的崩刀頻次(如圖7、圖8)。
圖7 優(yōu)化前側(cè)壁刀加工工藝
圖8 優(yōu)化后側(cè)壁刀加工工藝
經(jīng)過(guò)一系列的行動(dòng)措施得以實(shí)施,側(cè)壁刀崩刀頻次由平均3.5 次/月降低至0.5 次/月,完成活動(dòng)前制定的目標(biāo)。
通過(guò)本次活動(dòng),QC 小組成員對(duì)分析問(wèn)題解決問(wèn)題的各種工具的運(yùn)用水平得到提高,分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力進(jìn)一步加強(qiáng)。下一步我們會(huì)定期和各部門溝通,熟悉業(yè)務(wù),通過(guò)各難題的攻關(guān)來(lái)提升公司整體質(zhì)量,減少返修浪費(fèi),提高客戶滿意度。找到問(wèn)題發(fā)生的原因和解決方法,對(duì)于提高設(shè)備開(kāi)動(dòng)率、降低刀具成本、減少工件報(bào)廢率等方面具有極其現(xiàn)實(shí)的意義。