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      提高某大功率繼電器抗振性能的方法研究

      2020-12-30 04:26:16高冬冬
      機(jī)電元件 2020年6期
      關(guān)鍵詞:簧片振動臺吸力

      高冬冬

      (貴州航天電器股份有限公司,貴州貴陽,550009)

      1 引言

      小型大功率密封電磁繼電器是武器型號上使用的關(guān)鍵元器件,在系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)電源線路的切換功能。本文探討的某型號大功率繼電器的觸點(diǎn)組形式為1H1Z,主觸點(diǎn)為雙斷點(diǎn)結(jié)構(gòu),可切換70A×28Vd.c.負(fù)載,具有體積小、負(fù)載能力強(qiáng)和環(huán)境指標(biāo)優(yōu)越的特點(diǎn)。該繼電器是為滿足用戶的特定環(huán)境指標(biāo)要求而研制的,有效緩解了用戶的急需。由于研制周期較短,要求的環(huán)境指標(biāo)高(尤其是高量級隨機(jī)振動指標(biāo)),產(chǎn)品在振動篩選試驗(yàn)時(shí)的合格率很低。為保證產(chǎn)品的可靠性,提高振動合格率,需要對該繼電器進(jìn)行了優(yōu)化改進(jìn)。

      2 繼電器的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)及主要環(huán)境指標(biāo)

      該繼電器磁路結(jié)構(gòu)為差動式結(jié)構(gòu),依靠兩側(cè)極靴面的不對稱性、磁鋼極性偏移等方法解決了銜鐵的自動復(fù)原問題,實(shí)現(xiàn)單穩(wěn)態(tài)功能;磁路的磁效率高,有利于實(shí)現(xiàn)較大的負(fù)載體積比;主觸點(diǎn)采用了雙斷點(diǎn)橋式連接方式,使觸點(diǎn)負(fù)載達(dá)到了70A×28Vd.c.。繼電器主要環(huán)境指標(biāo):溫度范圍:-65℃~+125℃;正弦振動:(10~3000)Hz,294m/s2;隨機(jī)振動峰值時(shí):37(m/s2)2/Hz;加速度:294 m/s2。

      3 繼電器存在的主要問題

      該繼電器的隨機(jī)振動功能試驗(yàn)條件是用戶提出的特殊環(huán)境指標(biāo)要求,振動指標(biāo)要求很高,繼電器的該項(xiàng)篩選項(xiàng)目合格率很低,一般為40%左右,有時(shí)高達(dá)60%,振動可靠性較低。

      4 繼電器隨機(jī)振動失效的原因分析

      4.1 魚刺圖分析

      該繼電器存在隨機(jī)振動失效問題的時(shí)間較長,并非偶然因素引起。根據(jù)繼電器的失效模式,從查找導(dǎo)致繼電器失效的固有特性角度出發(fā),繪制如下的魚刺圖,如圖1所示。

      4.2 原因分析

      4.2.1人為因素

      經(jīng)過復(fù)查,繼電器的調(diào)試人員均為培訓(xùn)合格,持證上崗的具有多年產(chǎn)品調(diào)試經(jīng)驗(yàn)的員工,技能水平高,并且未出現(xiàn)過人員變動。因此,人為因素可以排除。

      圖1 隨機(jī)振動失效魚刺圖

      4.2.2環(huán)境因素

      1)振動臺振動放大

      經(jīng)過復(fù)查,篩選使用的振動臺經(jīng)過了計(jì)量,計(jì)量合格,振動臺存在的固有諧振頻率在2700Hz附近;該繼電器在進(jìn)行正弦振動時(shí),經(jīng)受(10~3000)Hz,294m/s2量級的掃頻振動,繼電器不會出現(xiàn)失效現(xiàn)象,說明繼電器的固有諧振頻率已超出了振動臺的固有諧振頻率,而隨機(jī)振動的頻率范圍在(20~2000)Hz,尚沒有達(dá)到振動臺的固有諧振頻率。因此,可以排除振動臺放大因素。

      2)外磁場影響

      振動篩選場地主要的外磁場來源為振動臺。通過計(jì)量,振動臺表面具有一定的磁場,但該繼電器在振動臺表面時(shí)的吸動值和釋放值均無明顯變化,說明該繼電器本身磁場強(qiáng)度較大,而振動臺表面的磁場強(qiáng)度較小,不會對繼電器產(chǎn)生明顯影響。因此,可以排除外磁場影響。

      4.2.3簧片材料因素

      該繼電器使用的簧片材料為高彈性合金,這種材料具有很好的彈性,適合簧片壓力要求較大的大功率繼電器簧片使用,在公司其它繼電器上得到較為廣泛的應(yīng)用,材料的來源穩(wěn)定,使用過該材料的繼電器未反饋過材料異常問題。因此,可以排除簧片材料因素。

      4.2.4工藝缺陷

      按照工藝要求,該繼電器的接觸簧片需要經(jīng)過的工序有:整形→預(yù)校→機(jī)械老化→清洗→焙烘(24h)→初?!鷻C(jī)械老化→清洗→焙烘(24h)→復(fù)校,經(jīng)過這些工序后,簧片壓力能夠保證很好的穩(wěn)定性。因此,可以排除工藝缺陷因素。

      4.2.5設(shè)計(jì)余量不足

      該繼電器在調(diào)試時(shí),激勵狀態(tài)下的主觸點(diǎn)常開壓力和輔助觸點(diǎn)常開壓力調(diào)試均接近下限值,當(dāng)調(diào)試壓力增大時(shí)則會出現(xiàn)銜鐵吸合不到位的現(xiàn)象,而常開觸點(diǎn)壓力小時(shí)很容易引起觸點(diǎn)監(jiān)測失效,故該原因不能排除。

      導(dǎo)致常開觸點(diǎn)壓力小的主要原因是繼電器在激勵狀態(tài)下的電磁吸力不足,因此,可以通過提高繼電器在激勵狀態(tài)下的電磁吸力做進(jìn)一步的驗(yàn)證。

      通過上述復(fù)查、分析,可以看出:電磁吸力不足導(dǎo)致可能是導(dǎo)致繼電器長期以來隨機(jī)振動失效的主要原因。

      5 優(yōu)化改進(jìn)

      5.1 繼電器動作原理

      如圖2所示,該繼電器線圈通電時(shí),產(chǎn)生的磁通Φ1與磁鋼產(chǎn)生的磁通Φ3方向相反,在右側(cè)氣隙處線圈產(chǎn)生的電磁力會抵消一部分Φ3在銜鐵右側(cè)產(chǎn)生的吸力,同時(shí)線圈磁通Φ1與磁鋼產(chǎn)生的Φ2相方向相同,在左側(cè)氣隙處線圈產(chǎn)生的電磁力與Φ2在銜鐵左側(cè)產(chǎn)生的電磁力相疊加,銜鐵會向左側(cè)轉(zhuǎn)動,使銜鐵左側(cè)與軛鐵吸合。銜鐵轉(zhuǎn)動過程帶動動簧片轉(zhuǎn)動,使之與靜簧片接觸,靜簧片隨之發(fā)生形變,并產(chǎn)生一定大小的觸點(diǎn)壓力,即常開觸點(diǎn)壓力,最終實(shí)現(xiàn)觸點(diǎn)切換功能。

      圖2 線圈通電時(shí)磁通回路示意圖

      從上述動作原理能夠看出,足夠大的電磁吸力,才能保證足夠大的常開觸點(diǎn)壓力和觸點(diǎn)跟蹤距離,從而避免常開觸點(diǎn)監(jiān)測失效現(xiàn)象。

      5.2 改進(jìn)措施

      在圖2的左側(cè),軛鐵與銜鐵的磁極形狀,可以看作矩形軛鐵與銜鐵,如示意圖3所示。

      圖3 磁極形狀圖示

      在圖2中,左側(cè)固定在銜鐵工作面上的隔磁片為錫青銅材料,屬于抗磁性材料,隔磁片的相對磁導(dǎo)率為0.9999[2],與空氣磁導(dǎo)率相當(dāng),其厚度相當(dāng)于繼電器在吸合狀態(tài)下銜鐵與軛鐵之間的剩余磁氣隙,在磁路中起到調(diào)節(jié)釋放電壓值,防止銜鐵出現(xiàn)不釋放的功能。根據(jù)上述電磁吸力公式可知,隔磁片的厚度越大,剩余磁氣隙越大,δ越大,電磁吸力越小;反之亦反。

      根據(jù)上述分析,可以將隔磁片的厚度適當(dāng)減小,減小剩余磁氣隙,減小δ,增大電磁吸力,從而增大常開觸點(diǎn)壓力,避免隨機(jī)振動失效現(xiàn)象。該種方法對繼電器原有結(jié)構(gòu)改動很小,很方便驗(yàn)證。

      5.3 改進(jìn)效果

      將隔磁片的厚度由原來的0.09mm分別改進(jìn)為0.06mm和0.03mm,各進(jìn)行50套產(chǎn)品的裝配驗(yàn)證,驗(yàn)證效果見表1。

      表1 驗(yàn)證批次篩選情況

      從表1可以看出,采用厚度為0.06mm的隔磁片效果較好,隨機(jī)振動監(jiān)測失效比例為6.5%,明顯低于改進(jìn)前的失效率(40%~60%);而采用厚度為0.03mm的隔磁片時(shí),雖然隨機(jī)振動監(jiān)測失效比例為0%,但出現(xiàn)了3只釋放值超差的現(xiàn)象,這主要是由于電磁吸力增大較多,容易引起正弦振動后釋放電壓超差現(xiàn)象,因此選取的隔磁片厚度不宜太小。

      對采用0.09mm、0.06mm和0.03mm隔磁片的產(chǎn)品,在線圈激勵狀態(tài)下分別測量它們的觸點(diǎn)壓力,進(jìn)行對比分析,對比結(jié)果見表2。

      從表2可以看出,觸點(diǎn)壓力隨著隔磁片厚度的減小明顯增大。通過振動試驗(yàn)驗(yàn)證可以得知,當(dāng)隔磁片厚度為0.06mm時(shí),主觸點(diǎn)壓力為1.75N,輔助觸點(diǎn)壓力為0.7N,此時(shí),產(chǎn)品的觸點(diǎn)壓力能夠保證產(chǎn)品經(jīng)受住隨機(jī)振動指標(biāo),保證既不產(chǎn)生大比例監(jiān)測失效,也不出現(xiàn)釋放值超差的問題;而當(dāng)隔磁片厚度偏大時(shí)容易出現(xiàn)監(jiān)測失效比例增大現(xiàn)象,當(dāng)隔磁片厚度偏小時(shí)容易引起釋放值超差的問題。

      表2 觸點(diǎn)壓力對比

      可見,選擇厚度為0.06mm的隔磁片是較為優(yōu)化的改進(jìn)方案,相應(yīng)地要求是繼電器激勵狀態(tài)下主觸點(diǎn)壓力大于1.7N,輔助觸點(diǎn)壓力大于0.65N,并保證銜鐵與軛鐵吸合到位,這樣可以有效提高繼電器的抗振性能,使繼電器滿足指標(biāo)要求很高的隨機(jī)振動功能試驗(yàn)。

      6 結(jié)語

      綜上所述,繼電器激勵狀態(tài)下的觸點(diǎn)壓力小導(dǎo)致繼電器在隨機(jī)振動條件下的監(jiān)測失效;減小隔磁片厚度,能夠有效地增大繼電器在激勵狀態(tài)下的電磁吸力,實(shí)現(xiàn)足夠大的觸點(diǎn)壓力,從而減小繼電器隨機(jī)振動監(jiān)測失效比例,提高可靠性;隔磁片的厚度選取不宜過小,否則容易引起繼電器釋放電壓超差等新問題;因此,適當(dāng)選擇隔磁片的厚度尤為重要,需要結(jié)合繼電器的具體結(jié)構(gòu)特點(diǎn)進(jìn)行分析驗(yàn)證,從而選擇最優(yōu)化的方法。

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