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      瀑布溝水電站機組導葉安裝立面間隙調整方法優(yōu)化

      2021-01-07 06:31:50劉定偉彭云劍
      水電與新能源 2020年12期
      關鍵詞:導葉連桿偏心

      杜 杰,劉定偉,彭云劍

      (國電大渡河檢修安裝有限公司,四川 樂山 614900)

      瀑布溝水電站采用單機容量600 MW的混流式水輪發(fā)電機組,共6臺,其中2、4、6號水輪機由東電生產,活動導葉24塊,額定水頭156.7 m,最大水頭181.7 m,最小水頭114.3 m。6號機于2009年12月23日投入運行,截止大修前已運行10年之久。2019年5月16日,瀑布溝6F機組C級檢修期間,首次發(fā)現(xiàn)活動導葉軸身出現(xiàn)裂紋,總計104條,其中導葉軸身上軸徑裂紋1條、導葉軸身下軸徑裂紋3條、導葉瓣體裂紋100條。

      經過分析東電機組活動導葉材質為ZG06Gr16Ni5Mo,該材料提高了Cr、Ni的含量,Cr、Ni含量的提升同時也產生了δ鐵素體,材料中表面的逆變和殘余奧氏體,在外力的作用下(包括水流沖刷),形成應變馬氏體,這種馬氏體的硬度高于原始母材的回火馬氏體,更高的硬度差加速了缺陷的產生。

      為徹底根治缺陷,避免電力安全生產事故,2020年瀑布溝6號機A級檢修,完成了導葉改造更換。

      1 情況介紹

      導葉立面間隙調整是水輪發(fā)電機組檢修安裝過程中至關重要的一項節(jié)點工作。局部過大的導葉立面間隙將導致停機時導葉間隙射流,引發(fā)停機嘯叫;整體偏大的導葉立面間隙將導致導葉漏水量過大,易引起導葉間隙空蝕,損壞導葉,嚴重時會造成機組自轉。導葉立面間隙調整的質量要求是在導葉間隙關閉嚴密情況下,用0.05 mm塞尺檢查不能通過,允許最大局部間隙0.15 mm,其總長不超過瓣體的25%。瀑布溝水電站東電機組活動導葉為東電生產,共24個,導葉總高4 205 mm,導葉瓣體高度1 525 mm(見圖1),連桿為雙連桿偏心銷調整型式;機組安裝時導葉立面間隙調整采用的是傳統(tǒng)捆綁導葉調整工藝方法。

      圖1 導葉尺寸圖

      2 傳統(tǒng)捆綁法的分析

      瀑布溝水電站東電機組導葉立面間隙為導葉大小頭搭接面剛性密封。導水機構檢修后,上中下軸套、導葉、拐臂、頂蓋等導水機構部件裝復調整完,導葉端面間隙合格,打入主副拐臂摩擦錐銷,導葉處于自由狀態(tài)。在瀑布溝6號機A級檢修導葉立面間隙調整過程中,考慮到導葉瓣體高度較高,單根鋼絲繩捆綁,已出現(xiàn)拉緊力度不夠、導葉單端受力不均張口等現(xiàn)象。因此,采用兩根鋼絲繩在導葉上部、下部捆綁一圈半,兩頭用10 T手拉葫蘆焊接吊耳在蝸殼上,收緊葫蘆使鋼絲繩受力,用銅棒錘擊不合縫的拖導葉,使之全部關閉。

      在施工過程中,發(fā)現(xiàn)采取調整方式仍存在以下不足:一是導葉表面容易損傷;二是導葉之間存在過大的鋼絲繩約束力,松開鋼絲繩后,約束力會重新分布,導致立面間隙發(fā)生變化;三是導葉整體圓度不能保證,導致個別導葉受力較大,極易造成剪短銷剪斷。采用鋼絲繩捆綁的調整方式,搭接面往往不能保證接觸面為面密封,出現(xiàn)點接觸或線接觸。與此,根據(jù)導葉各開度位置分布示意圖(見圖2),佐證了當導葉開度值分布不均時將明顯影響導葉分布圓度,造成偏心銷受力偏差大。

      圖2 導葉開度分布示意圖

      雖然此狀態(tài)導葉立面間隙值測量為零,但各導葉相對開度一致性較差,偏心銷調節(jié)余量差別極大,導葉拐臂偏心銷連接孔圓心分布圓不理想,嚴重時導致在任意開度下導葉的轉動角度不同,從而影響到水流均勻形態(tài),引起水力不平衡。

      3 調整工藝的改進

      瀑布溝水電站東電機組導葉連桿采用雙連桿偏心銷傳動結構型式(見圖3)。其優(yōu)點是調節(jié)精度高,相對叉頭傳動結構調整量,偏心銷能更加精確地彌補導葉臂和導葉間的角度誤差、導葉臂長度誤差和連桿長度誤差,以確保導葉處于全關位置時,通過調整偏心銷偏心方位,使得連桿和控制環(huán)/導葉臂合適連接;缺點是受力情況相較叉頭更易損,調節(jié)余量較小。

      圖3 導葉連桿裝配圖

      瀑布溝水電站東電機組導葉為順時針分布,偏心銷調節(jié)量5 mm,在瀑布溝水電站6號機投運后的首次A級檢修中,根據(jù)導水機構布置(見圖4)和傳統(tǒng)捆綁法缺點決定采用新的導葉立面間隙調整方法,其工藝流程如下:

      圖4 導水機構及接力器安裝示意圖

      1)預留壓緊行程。在接力器、控制環(huán)及導葉拐臂安裝到位后,先連接接力器推拉桿與控制環(huán),并用手拉葫蘆拉動接力器活塞桿全開全關,每次拉到頂缸位置,并記錄確認接力器行程。接力器活塞停留在全關頂缸位置后,用千斤頂將接力器向全開方向頂回12 mm,比導葉設計壓緊行程9 mm多留3 mm余量,確保最終給定壓緊行程后運行時不撞缸[1]。

      2)捆綁導葉。采用兩根鋼絲繩在導葉上部、下部捆綁一圈半,兩頭用1零T手拉葫蘆焊接吊耳在蝸殼上,收緊葫蘆使鋼絲繩受力,用銅棒錘擊不合縫的拖導葉,使之趨于全部關閉[2]。

      4)順時針分配間隙。在實際操作中,因相鄰導葉搭接面接觸面積不一致,搭接面加工補充量不一致,順時針頂推導葉操作不夠精確等綜合誤差因素影響,往往會出現(xiàn)頂推至在最后兩塊導葉時出現(xiàn)加工余量集中的超大間隙問題。此時,可測量該處具體間隙,再采用順時針均布法,將其間隙順時針依次按傳遞關系分配給其余導葉,從而在關閉時使各導葉的立面間隙等于零[3]。

      5)偏心銷精調間隙。在上述各步驟實施后,導葉立面間隙已基本為零,進行一次精確測量,并將相鄰導葉中不合格間隙及其長度在所在位置標注明確。從1號導葉開始安裝調整偏心銷,每一次調整前需在與該導葉搭接的兩側相鄰導葉架設百分表,調整時導葉間隙為零但相鄰導葉動作量不小于0.01 mm,將所有偏心銷按順時針依次按傳遞關系依次安裝敲緊,完成偏心銷調整安裝工作[4]。

      6)修磨局部高點。對偏心銷整體調整工作完成后,復測間隙不合格,出現(xiàn)上中下間依舊隙不均勻及局部間隙偏差超大的導葉做好記號。打開導葉用銼刀或砂輪機修磨,直至合格。

      7)導葉動作試驗。用調速器油壓操作導葉全開全關3次,測量導葉有壓間隙、導葉無壓間隙、導葉壓緊行程,三者數(shù)據(jù)均應符合要求。至此導葉立面間隙調整結束[5]。

      4 調整工藝注意事項

      1)捆綁導葉前,必須先連接接力器活塞桿與控制環(huán),并預留足夠壓緊行程調節(jié)余量,并保證全開全關不撞缸。

      2)捆綁導葉時,必須采用雙鋼絲繩拉力點對稱布置,且保證導葉有均勻間隙,防止初始調整過程中拉緊鋼絲繩損壞導葉。

      3)逆時針頂推導葉,出現(xiàn)最后兩塊相鄰導葉間隙超大現(xiàn)象,使用順時針反向均分間隙方法消除,務必做好間隙測量與均分計算。

      4)當導葉間隙基本為零時,必須對所有間隙進行一次測量標記。

      5)偏心銷進行精調時,技術人員必須蝸殼內和水車室內保持通信暢通,用百分表監(jiān)測好相鄰導葉動作情況,以確保偏心銷調節(jié)到位且不超標。

      6)導葉立面間隙合格,以導葉有壓間隙、導葉無壓間隙、導葉壓緊行程三者數(shù)據(jù)合格為準。

      5 新工藝的優(yōu)點

      1)更多元,綜合了三種方法,可處理調整過程中的突發(fā)技術難題。

      2)鋼絲繩拉動次數(shù)少更不易損壞導葉表面,對稱布置的上下兩圈鋼絲繩使約束力更均勻。

      3)調整監(jiān)測更直觀,導葉間隙調零更直觀量化。

      4)更省時省力,正常情況下只需4~5人12 h就可完成調整工作。

      5)可確保相鄰導葉大小頭搭接面足夠的接觸面積,保證導葉漏水量不超標或不形成導葉間隙射流。

      6)通過新方法調整后,雙連桿偏心銷只做微小角度調整,可使導葉搭接面基本上在與導葉分布圓同心的一個垂直圓柱面上,在任何開度下每個導葉間流道尺寸和導葉的角度都非常均勻,消除了機組運行時因導水機構調整誤差所引起的水力不平衡,為機組安全穩(wěn)定運行打下了良好基礎。在瀑布溝水電站6號機的A修中采用了這種新工藝,取得了良好的效果。

      6 結 語

      通過采取以上所述優(yōu)化后的新導葉立面間隙調整工藝,經過近半年的試運行,瀑布溝6號機運行平穩(wěn),無異常聲響,導葉漏水量滿足設計要求,為瀑布溝水電站的安全、穩(wěn)定生產提供了堅實保障。

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