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      循環(huán)氫壓縮機轉速波動的原因分析及解決措施

      2021-01-09 04:29:56王東鋒黃琬淇王潤祠陳振軍朱正東
      化工技術與開發(fā) 2021年8期
      關鍵詞:胺液烴類壓差

      王東鋒,黃琬淇,王潤祠,高 飛,陳振軍,朱正東,毛 威

      (中國石油廣西石化公司,廣西 欽州 535008)

      1 裝置概況

      蠟油加氫裂化裝置是某煉廠的主體裝置之一,引進美國UOP公司加氫裂化專利技術和工藝包。加氫裂化裝置的設計規(guī)模為220萬t·a-1,按年操作8400h考慮,裝置的操作彈性為60%~110%。該裝置的反應部分采用單段全循環(huán)、爐后混油和熱高分的工藝流程,并設置了循環(huán)氫脫硫塔,分餾部分采用脫硫化氫汽提塔+常壓塔出柴油方案。裝置采用單段全循環(huán)操作方式,最大限度生產中間餾分油,作為全廠調和組分,少量的加氫裂化未轉化油去重油催化裂化作原料,冷低分氣脫硫后去PSA裝置進行氫氣提純,含硫干氣至輕烴回收裝置。

      2021年5月21日20:35,因重整裝置停工,接公司調度通知,蠟油加氫裂化裝置緊急降溫降量退守。在緊急處理過程中,01:10,發(fā)現(xiàn)循環(huán)氫脫硫塔壓差開始上漲,01:42,因循環(huán)氫帶液至循環(huán)氫脫硫塔,致使裝置核心設備循環(huán)氫壓縮機汽輪機的轉速、汽輪機入口的蒸汽流量、循環(huán)氫壓縮機入口的循環(huán)氫流量均發(fā)生大幅度波動。

      2 循環(huán)氫脫硫塔胺液的發(fā)泡機理

      胺液發(fā)泡機理:氣泡是溶液中的氣體分子與液體分子互相接觸碰撞并進行能量轉換,使得氣體分子發(fā)生聚合并克服液體表面張力而形成的。由于氣泡密度遠低于液體密度,氣泡快速上浮到液體表面,并受液面液膜的作用而聚集于液體表面上,形成液面膜隔開的氣泡聚集體,叫做發(fā)泡。

      貧胺液是在脫硫劑(甲基二乙醇胺)中注入除鹽水后形成的溶液,目的是降低甲基二乙醇胺的濃度。貧胺液的濃度偏低會影響脫硫效果,濃度偏高則胺液容易發(fā)泡,因此這個濃度一般控制在18%~35%之間。

      3 循環(huán)氫脫硫塔胺液發(fā)泡的表現(xiàn)及后果

      3.1 胺液發(fā)泡的表現(xiàn)

      1)循環(huán)氫脫硫塔壓差上升;

      2)循環(huán)氫脫硫塔液位投自動時,C101液位控制閥會逐漸關??;投手動時,液位逐漸降低,容易引起竄壓事故;

      3)如果循環(huán)氫壓縮機入口有分液罐,那么分液罐液位會快速上升。

      4)循環(huán)氫壓縮機胺液發(fā)泡后,循環(huán)氫會帶液至循環(huán)氫壓縮機,導致循環(huán)氫壓縮機的轉速、循環(huán)氫流量、汽輪機蒸汽流量等相關參數(shù)大幅波動。

      5)循環(huán)氫脫硫塔的脫硫效果下降,脫硫后的循環(huán)氫純度降低,影響反應深度、耗氫量及產品質量;

      6)嚴重帶液時,脫硫后的循環(huán)氫采樣會帶液;

      7)循環(huán)氫脫硫塔頂部的出口溫度逐漸降低。

      采用文本知識挖掘與調研訪談等方法,同時根據(jù)知識點之間盡量相互獨立、互不重疊的原則,得到協(xié)同成員掌握的SAD項目關鍵知識點如表1所示。利用文獻[28]提出的知識地圖方法,以知識點為網絡節(jié)點,知識點之間的關聯(lián)關系為網絡邊,得到K-K子網絡如圖2所示。集成上述P-P子網絡與K-K子網絡,進一步得到SAD項目的知識超網絡基礎模型如圖3所示。

      3.2 胺液發(fā)泡的后果

      1)循環(huán)氫脫硫塔壓差升高,引起貧胺液泵聯(lián)鎖停運;

      2)如果循環(huán)氫壓縮機入口有分液罐,則會因液位高高而引起壓縮機聯(lián)鎖停機,裝置聯(lián)鎖停工;

      3)如果循環(huán)氫壓縮機入口沒有分液罐,則循環(huán)氫會帶液至機體內,發(fā)生液擊和撞杠,導致循環(huán)氫壓縮機的十字頭、活塞桿、連桿、干氣密封、氣缸等部件損壞,影響循環(huán)氫壓縮機的正常運行,加氫裝置核心設備損壞,后果較為嚴重。

      4 導致循環(huán)氫脫硫塔發(fā)泡的因素

      導致循環(huán)氫脫硫塔貧胺液發(fā)泡的因素主要有以下幾個方面:

      1)貧胺液太臟。貧胺液太臟,首先影響的是硫磺裝置的脫硫塔,然后同時影響柴油加氫精制、柴油加氫改制、蠟油加氫、液化氣脫硫、雙脫等裝置等6套裝置。

      2)貧胺液濃度過高。貧胺液是在脫硫劑(甲基二乙醇胺)中注入一定比例的除鹽水,甲基二乙醇胺濃度降低后形成的溶液。貧胺液濃度過高,則胺液黏度增大,容易引起胺液發(fā)泡。貧胺液濃度偏低會影響下游裝置的脫硫效果,濃度偏高(≥45%)則胺液黏度增加,會使得部分烴類組分或者雜質聚集在胺液的液體表面,提高了胺液泡沫的穩(wěn)定性,泡沫無法及時消除,導致循環(huán)氫脫硫塔的壓差升高。所以貧胺液濃度一般控制在18%~35%之間。

      3)循環(huán)氫中含有烴類組分。若冷高分的分離效果變差,會導致循環(huán)氫中含有一定的烴類組分,部分低沸點的烴類組分在低溫下容易冷凝。這些冷凝的烴類分子懸浮在貧胺液的液體表面,會降低貧胺液的表面擴張力,部分烴類會與貧胺液的液體分子形成膠狀層,增大液體表面黏度,提高液體表面泡沫的穩(wěn)定性,加速貧胺液發(fā)泡,導致循環(huán)氫脫硫塔帶液。

      4)進入循環(huán)氫脫硫塔的介質溫度偏低。一般情況下,貧胺液溫度宜控制在45℃,進入循環(huán)氫脫硫塔的循環(huán)氫的溫度宜控制在38~41℃左右,兩者溫差應在4~7℃左右。烴類組分的氣液分割點在33~35℃左右,高于35℃則烴類組分不容易冷凝,低于33℃則烴類組分容易冷凝,會降低液體分子的表面擴張力。

      5)消泡劑作用下降。消泡劑的主要作用,是及時消除貧胺液中的泡沫,防止因泡沫過多而導致脫硫塔出現(xiàn)胺液發(fā)泡。據(jù)了解,該公司的硫磺裝置設計有消泡劑,實際卻沒有投運,有兩方面原因。一方面是脫硫劑廠家在出廠的脫硫劑中加有一定量的消泡劑,另一方面是目前貧胺液系統(tǒng)的運行相對平穩(wěn),脫硫效果穩(wěn)定(溫度控制稍高),所以在硫磺裝置的實際運行中,未投用消泡劑設備。

      對5月21日01:30循環(huán)氫脫硫塔胺液發(fā)泡的主要原因進行分析,認為有以下幾個方面:

      1)循環(huán)氫脫硫塔近期未及時撇油,胺液表面可能存在少量的油層或者雜質。2)裝置在緊急情況下,反應系統(tǒng)壓力及氣流速度變化較大,循環(huán)氫攜帶少量烴類組分進入循環(huán)氫脫硫塔。3)在緊急調整過程中,操作員未及時調整冷高分空冷冷后溫度,導致空冷冷后溫度由52℃上升至62.5℃,經緊急調整后降低至36℃,進入循環(huán)氫脫硫塔的循環(huán)氫溫度快速下降至32.5℃。由于空冷冷后溫度過高,致使部分烴類組分被循環(huán)氫帶入脫硫塔。塔內的烴類組分冷凝至液體表面,降低了胺液液體分子的表面擴張力,提高了泡沫的穩(wěn)定性。隨著時間推移,泡沫積累速率加快,壓差上升也加快。當壓差達到一定程度時,胺液表面的油層及泡沫一起被循環(huán)氫帶入循環(huán)氫壓縮機機體,致使循環(huán)氫壓縮機的轉速和流量等參數(shù)發(fā)生了較大波動。

      5 循環(huán)氫脫硫塔胺液發(fā)泡的預防及應急措施

      1)加強循環(huán)氫脫硫塔壓差的監(jiān)控。正常生產時,該壓差在8~13kPa之間,壓差高報警值15kPa,高高報警值20kPa。若壓差上升到20kPa以上,說明循環(huán)氫脫硫塔液體表面有一層泡沫或者油漬層,需要及時進行撇油處理。若壓差繼續(xù)快速上升,需要采取緊急措施,降低貧胺液流量,并適度打開循環(huán)氫脫硫塔的副線手閥,避免循環(huán)氫帶液至循環(huán)氫壓縮機機體中。

      2)優(yōu)化操作參數(shù)控制,控制空冷冷后溫度平穩(wěn)運行,且不得高于58℃。防止冷高壓分離器因介質溫度過高,部分烴類無法冷卻而直接被循環(huán)氫帶入循環(huán)氫脫硫塔中。

      3)加強貧胺液的定期分析,控制貧胺液中的脫硫劑濃度在20%~30%之間。

      4)控制貧胺液流量不低于循環(huán)氫流量的30%。

      5)制定相關工藝的操作管理規(guī)定,定期對循環(huán)氫脫硫塔進行撇油。

      6)加強富胺液的定期采樣和分析,檢查富胺液中的雜質含量,如果富胺液雜質含量過高,建議相關裝置對進入裝置的胺液及時進行調整。

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