謝宇(大慶油田有限責(zé)任公司第二采油廠)
2018 年底某區(qū)塊共有抽油機(jī)井7 338 口,開井5 917 口。受抽油機(jī)液量高、皮帶磨損(圖1)、皮帶輪損壞以及雨季等因素影響,導(dǎo)致部分井更換皮帶頻繁[1],2018 年抽油機(jī)皮帶更換統(tǒng)計(jì)見表1。統(tǒng)計(jì)5 917口抽油機(jī)井,其中更換皮帶4 604口累計(jì)更換皮帶16 049根,平均單井年更換3.49根。
圖1 皮帶磨損現(xiàn)場情況
按機(jī)型對比:更換皮帶頻次較高的是10 型機(jī)和12型機(jī),年更換頻次分別為3.62根和4.33根。
按日產(chǎn)液量對比:產(chǎn)液量越高,皮帶更換越頻繁[2-3],其中產(chǎn)液量在50~70 m3的抽油機(jī)井年平均更換4.44 根,產(chǎn)液量大于100 m3的抽油機(jī)井年平均更換4根。
表1 2018年抽油機(jī)皮帶更換統(tǒng)計(jì)
按抽油機(jī)皮帶型號對比:5380 和6350 兩種型號應(yīng)用數(shù)量最多,年更換頻次分別為3.58 根和3.60根,7300、5690 和7100 三種型號皮帶更換頻次最高,分別達(dá)到8.65根、5.38根和4.23根。
通過調(diào)查發(fā)現(xiàn),進(jìn)入雨季后,皮帶與皮帶輪之間摩擦力減小造成打滑,抽油機(jī)皮帶更換頻繁[4-5]。以杏六中、杏六西為例,目前共有抽油機(jī)井283口,2018 年初各類主要使用皮帶平均壽命63 天,皮帶斷井月度統(tǒng)計(jì)見表2。
表2 皮帶斷井月度統(tǒng)計(jì) 單位:根
統(tǒng)計(jì)年更換皮帶達(dá)到4 次及以上的抽油機(jī)井共計(jì)1 710 口,其中:因載荷大更換皮帶349 口;因皮帶磨損更換皮帶1 064 口;因皮帶輪小更換皮帶126 口;因皮帶輪小更換皮帶131 口;其它原因131口。
載荷大的井平均最大載荷均高于全廠的平均值,說明最大載荷越高,皮帶越容易磨斷[6];同時,扭矩利用率在70%以上的井更換頻次一般比較多,尤其10 型機(jī)和12 型機(jī)非常明顯,平均更換頻次分別達(dá)到7.24 根和8.41 根,說明扭矩利用率超過70%的井,皮帶斷的頻次也越高,頻繁斷皮帶井統(tǒng)計(jì)見表3。
表3 頻繁斷皮帶井統(tǒng)計(jì)
皮帶磨損的井,目前在用的皮帶產(chǎn)品均符合國家標(biāo)準(zhǔn),但在使用過程中由于雨季、長期磨損等原因仍存在質(zhì)量缺陷,不滿足實(shí)際生產(chǎn)的需求。其中5380 和6350 兩種型號應(yīng)用數(shù)量最多,分別達(dá)到571 口和183 口,年更換頻次分別為5.82 根和6.17根,7300、5690 和5960 三種型號皮帶應(yīng)用井?dāng)?shù)不多,但年更換頻次最高,分別達(dá)到8.32 根、7.19 根和6.61根。
皮帶輪磨損的井,由于加工質(zhì)量或者長期使用等原因,造成皮帶輪磨損嚴(yán)重,導(dǎo)致皮帶斷裂,減少了開井時間,影響了產(chǎn)油量。采用提前排查、提前更換的方式,減少由于皮帶輪損壞造成的開井時間減少的情況發(fā)生。
皮帶輪小的井,由于皮帶輪包角小,皮帶與皮帶輪接觸面小,導(dǎo)致摩擦力小,造成皮帶打滑磨斷。對于此類井,安裝變頻器降低沖速同時換大皮帶輪[7],增大皮帶包角,合理匹配,延長皮帶壽命。
治理工作本著“節(jié)約生產(chǎn)成本,降低勞動強(qiáng)度、提高經(jīng)濟(jì)效益”的原則,對單井采取針對性措施,確保單井措施及時有效,從根源上解決皮帶斷的問題,保證皮帶治理工作見到實(shí)效,將治理井的皮帶平均使用壽命由原來的58 天延長到100 天以上。
針對更換皮帶頻次4 次以上的井進(jìn)行治理,治理過后,年平均更換頻次由2018 年的6.32 根降到4 根以下,頻繁斷皮帶井按更換頻次統(tǒng)計(jì)見表4。
表4 頻繁斷皮帶井按更換頻次統(tǒng)計(jì)
1)針對更換頻次大于或等于8 次的井;更換頻次4~8 次但最大載荷、扭矩利用率非常高的井安裝半直驅(qū)永磁同步電動機(jī)[8-9]。2018年在一礦、四礦應(yīng)用33 套半直驅(qū)永磁同步電動機(jī),應(yīng)用前后對比,綜合節(jié)電率為16.05%。其中四礦在聚驅(qū)井上應(yīng)用3 套,應(yīng)用前,雨季皮帶平均使用周期僅為25.7天,目前電動機(jī)運(yùn)行平穩(wěn),并消除了皮帶維護(hù)成本。
2)針對皮帶磨損嚴(yán)重的井,應(yīng)用凹槽型橡膠聯(lián)組窄V 帶,普通窄V 帶和凹槽型窄V 帶對比見圖2。該皮帶2018 年在采油四礦聚驅(qū)區(qū)塊使用,添加了氯丁橡膠,傳動帶的外層包布由浸膠滌棉布(3×3)二層構(gòu)成,并設(shè)計(jì)了凹槽。其特點(diǎn)是,當(dāng)雨水進(jìn)入傳動系統(tǒng)時,通過離心力把雨水從凹槽處快速甩出,防止或減少了凹槽型橡膠聯(lián)組窄V 帶與帶輪之間的打滑丟轉(zhuǎn),防止了傳動帶的燒焦損毀,傳動效率增強(qiáng)。同時凹槽型橡膠聯(lián)組窄V 帶的凹槽在傳動過程中,空氣流通加大,起到了防滑散熱的效果,提高了傳動帶的使用壽命。
圖2 普通窄V帶和凹槽型窄V帶對比
3)針對皮帶輪破損的井提前更換皮帶輪,避免破損皮帶輪長期與皮帶摩擦,加速皮帶的斷裂。
4) 針對皮帶輪小和部分未安裝變頻器的井[10],安裝變頻器同時換大皮帶輪,增大皮帶輪包角,增大皮帶與皮帶輪接觸面積,使的摩擦力增大,減少皮帶打滑磨斷。
2018年8月,在杏六西、杏六中選擇26口井開展皮帶對比試驗(yàn)。在雨季運(yùn)行期間,僅有4 口井皮帶斷,這4 口井的皮帶在雨季的平均使用周期為15 天;截止目前,有13 口井皮帶斷,斷裂井皮帶使用周期達(dá)到77 天,效果較為顯著。
5)做好各項(xiàng)管理工作,降低皮帶損耗。一是強(qiáng)化熱洗清防蠟管理,降低抽油機(jī)載荷;二是結(jié)合地面設(shè)備情況,實(shí)施參數(shù)優(yōu)化設(shè)計(jì);三是持續(xù)監(jiān)測電流數(shù)據(jù),及時調(diào)整平衡度,監(jiān)測調(diào)整皮帶輪四點(diǎn)一線狀態(tài),合理控制皮帶松緊度,監(jiān)測盤根松緊度,保持抽油桿和盤根盒較高的對中程度,使沉沒度控制在一定范圍內(nèi),保持供采平衡。
1)應(yīng)用半直驅(qū)永磁同步電動機(jī),可以消除抽油機(jī)井皮帶的維護(hù)成本的同時,還能實(shí)現(xiàn)降本增效,并降低前線工人勞動強(qiáng)度,進(jìn)一步降低抽油機(jī)井的維護(hù)成本。
2)應(yīng)用變頻器同時換大皮帶輪,增大皮帶輪包角,使的皮帶與皮帶輪接觸面積增大,摩擦力增大,減少了皮帶由于打滑造成的磨斷。
3)應(yīng)用凹槽型橡膠聯(lián)組窄V 帶,可以大幅度延長皮帶使用壽命,在雨季應(yīng)用的效果也較為顯著。
4)通過強(qiáng)化熱洗清防蠟管理、實(shí)施參數(shù)優(yōu)化設(shè)計(jì)、及時調(diào)整平衡度、合理控制皮帶松緊度等管理措施,可以進(jìn)一步延長皮帶的使用壽命,降低抽油機(jī)井皮帶的維護(hù)成本。