于 洪
(蚌埠市風機廠,安徽蚌埠 233030)
近年來,相關部門出于對面粉廠消防安全的考慮,建議將風網(wǎng)中的脈沖布袋除塵器安裝在離心風機的進口之前,使之處于負壓運行狀態(tài)。對于通風除塵風網(wǎng)來說,改變位置后的脈沖布袋除塵器相對壓力范圍由原先的+1000 Pa 左右變成-3000 Pa 左右,變化不太大,其運行效果基本不受影響。但對氣力輸送風網(wǎng)而言,脈沖布袋除塵器的承載壓力由原來的+1000 Pa 左右變成-10000 Pa 左右,變化很大,其運行效果受到較大影響,會造成無法正常生產(chǎn)。因此,為了保證工藝效果,可對脈沖布袋除塵器進行適當?shù)母倪M。
當脈沖布袋除塵器泄漏面積為一定值時,漏風量與承受的絕對壓力值的大小成正比,因此處于+1000 Pa 和-10000 Pa 時其漏風量是不同的。經(jīng)現(xiàn)場檢測,某面粉廠將氣力輸送風網(wǎng)的脈沖布袋除塵器改在離心風機進口前,因負壓運行,使得漏風量達風機總風量的20 %左右,導致風量嚴重浪費,影響了生產(chǎn)。
廣東某一面粉廠有兩組氣力輸送風網(wǎng),制粉工藝相同,兩臺風網(wǎng)設備也相同,區(qū)別是脈沖布袋除塵器安裝位置不同,一臺在離心風機出口后,處于正壓運行,一臺在風機進口前,處于負壓運行。
經(jīng)測試,發(fā)現(xiàn)兩組氣力輸送風網(wǎng)的脈沖布袋除塵器運行技術參數(shù)如下:
(1)脈沖布袋除塵器安裝在離心風機前,處于負壓運行:Q=21800 m3/h,除塵器的單位負荷q=231.9 m3/(m2·h),其運行阻力P阻=1900 Pa。
(2)脈沖布袋除塵器安裝在離心風機后,處于正壓運行:Q=21000 m3/h,除塵器的單位負荷q=223.4 m3/(m2·h),其運行阻力P阻=740 Pa。
兩組相比較,安裝在離心風機前和后的脈沖布袋除塵器的通風阻力相差很大,比值為2.6。
為確保安裝在離心風機前的脈沖布袋除塵器正常運行,達到工藝效果,可通過以下措施進行改進。
(1)將脈沖布袋除塵器頂蓋由平頂式改為錐型,或增加井型加強筋板以增加頂蓋抗壓、抗變形強度。
(2)適當縮小筒體間聯(lián)接螺栓的間距,以降低密封墊圈等被吸癟凹陷的風險。
(3)提高脈沖布袋除塵器配置的關風器加工精度,使其轉(zhuǎn)子與筒體之間的間隙更小。
(1)改上進風為下進風。將脈沖布袋除塵器進風管位置由原有的上部改為在布袋下部進風。即在布袋的筒體下面增加一段直筒體,從而可以像離心式集塵器一樣切向進風。目前,我國引進的面粉生產(chǎn)線都采用這種型式的脈沖布袋除塵器,經(jīng)現(xiàn)場測試,進口生產(chǎn)線上處于粉間氣力輸送風機前負壓運行的脈沖布袋除塵器的P阻與我國處于風機后脈沖布袋除塵器正壓運行的P阻大致相同。盡管這種改進會增加脈沖布袋除塵器安裝空間,但從節(jié)能減排和工藝效果等看則利大于弊。
(2)如在國內(nèi)暫時還采購不到下進風的脈沖布袋除塵器,則可根據(jù)其阻力與濾布的面積成反比的規(guī)律,適當加大原選脈沖布袋除塵器的型號,如:原選104 個布袋的可改為130 個布袋;將布袋長度由2 m 改為 2.4 m。