徐 秋 鵬
(中海油惠州石化有限公司,廣東 惠州 516086)
在現(xiàn)代煉油行業(yè),加氫處理裝置往往由于操作條件較為苛刻,所以裝置投資很大。為生產(chǎn)滿足環(huán)保要求的清潔石油產(chǎn)品,世界各國煉油技術(shù)人員開發(fā)了很多加氫技術(shù),以降低裝置的投資和能耗。其中液相加氫技術(shù)是近幾年發(fā)展起來的一種突破性加氫技術(shù)。在液相加氫技術(shù)中,反應(yīng)是以液相進行的。傳統(tǒng)滴流床加氫技術(shù)需要大量的富氫氣循環(huán)氣與進料一起進入反應(yīng)器,以確保反應(yīng)所需的氫氣被充分溶解至液相中。液相加氫工藝技術(shù)反應(yīng)部分不設(shè)置氫氣循環(huán)系統(tǒng),依靠液相產(chǎn)品循環(huán)以溶解足量的氫氣,滿足加氫反應(yīng)的需要[1-2]。同時,由于液相加氫工藝技術(shù)可以消除催化劑潤濕因子的影響,而且循環(huán)油的比熱容大,從而提高催化劑的利用效率,大大降低反應(yīng)器的溫升,減少裂化等副反應(yīng)的發(fā)生。
與傳統(tǒng)滴流床加氫裝置相比,液相加氫裝置具有以下顯著特點[3-4]:①由于取消了氫氣循環(huán)系統(tǒng),節(jié)省了循環(huán)氫壓縮機系統(tǒng)、高壓分離系統(tǒng)及其相應(yīng)設(shè)備,可以減少裝置占地,節(jié)約投資,沒有高壓空氣冷卻器后裝置低溫?zé)釗p失大幅減少,能耗也大幅降低;②裝置的生產(chǎn)安全性和穩(wěn)定性大大提高,維護費用更低;③催化劑用量更低,實際操作壽命延長;④氫損失更少;⑤可同時做到高脫硫率和高脫氮率;⑥更安全地實現(xiàn)低綜合成本加氫目標。
中海油惠州石化有限公司(簡稱惠州石化)二期項目2.6 Mt/a蠟油全液相加氫裝置于2017年建成投產(chǎn)。在開工后的兩年時間內(nèi),因氫氣不足及循環(huán)油泵設(shè)計缺陷問題,該裝置一直處于斷斷續(xù)續(xù)的低負荷運行狀態(tài),平均負荷只有30%左右,累計加工蠟油原料量為1.4 Mt,催化裂化柴油量約為0.1 Mt。在裝置運行了兩年多后,裝置負荷提高到設(shè)計值并進行了標定。由于原料和產(chǎn)品庫存受限,裝置標定的調(diào)整和標定時間都很短,只能將反應(yīng)溫度調(diào)整到接近設(shè)計的初期值就開始標定,裝置的操作未達到最優(yōu)化,催化劑活性仍處于初期水平,后續(xù)數(shù)據(jù)對比也取設(shè)計的初期數(shù)據(jù)。以下對裝置兩年多的運行及標定情況進行總結(jié)。
裝置采用了杜邦公司的IsoTherming[5-6]全液相加氫技術(shù),由上海河圖工程股份有限公司設(shè)計,是國內(nèi)首套采用全液相加氫技術(shù)的蠟油加氫裝置。裝置反應(yīng)系統(tǒng)的原則流程如圖1所示。原料經(jīng)反應(yīng)進料泵升壓后混入少量氫氣,經(jīng)換熱和反應(yīng)爐加熱后與循環(huán)油混合,再依次進入第一反應(yīng)器(以下簡稱一反)和第二反應(yīng)器(以下簡稱二反),在每個床層入口的混氫器內(nèi)溶入飽和的氫氣后進入催化劑床層反應(yīng);反應(yīng)器出來的生成油一部分經(jīng)循環(huán)油泵與新鮮進料混合進入反應(yīng)器,另一部分與原料換熱后減壓進入熱低壓分離器,后續(xù)流程與傳統(tǒng)滴流床加氫裝置相同。一反第一床層主要裝填保護劑和低活性催化劑,第二床層裝填中等活性催化劑,第三床層裝填中高活性催化劑;二反的兩個床層均裝填高活性催化劑。
圖1 液相加氫裝置反應(yīng)系統(tǒng)原則流程
裝置設(shè)計原料為質(zhì)量分數(shù)90%的沙特中質(zhì)原油(簡稱沙中原油)減壓蠟油與質(zhì)量分數(shù)10%的蓬萊原油減壓蠟油的混合原料,主要產(chǎn)品為催化裂化裝置原料。反應(yīng)器入口壓力為14.04 MPa,催化劑選用雅保公司生產(chǎn)的加氫精制催化劑,設(shè)計生產(chǎn)周期為3年,活性催化劑總體積空速與常規(guī)滴流床蠟油加氫裝置相當。
2.1.1 混合原料油性質(zhì)雖然裝置設(shè)計原料為質(zhì)量分數(shù)90%的沙中原油減壓蠟油和質(zhì)量分數(shù)10%的蓬萊原油減壓蠟油的混合原料,但實際運行中(包括裝置標定期間)所加工的原料只有沙中原油減壓蠟油。表1所示為裝置的設(shè)計原料性質(zhì)和裝置標定期間兩次采樣分析的原料性質(zhì)。由表1可以看出,因未摻煉質(zhì)量分數(shù)10%的低硫環(huán)烷基蠟油,故裝置實際加工原料的硫質(zhì)量分數(shù)略高于設(shè)計值,氮質(zhì)量分數(shù)較低,餾分也比設(shè)計值輕。
表1 原料性質(zhì)
2.1.2 新氫分析數(shù)據(jù)裝置標定期間的新氫組成見表2。由表2可見,裝置設(shè)計新氫純度(φ)為99.9%,實際純度約為98%,可能會對物料平衡中的氫耗數(shù)據(jù)有較大影響。
表2 新氫組成 φ,%
裝置標定期間反應(yīng)部分的主要操作參數(shù)見表3。
由于裝置標定調(diào)整時間短,無法將反應(yīng)溫度調(diào)整到合適溫度,將反應(yīng)出口溫度調(diào)整到設(shè)計初期390 ℃后就停止調(diào)整,穩(wěn)定期間反應(yīng)出口溫度逐漸上升到395.4 ℃。標定期間運行參數(shù)與設(shè)計值相比有一些偏離,表現(xiàn)在以下幾個方面:
表3 反應(yīng)部分主要操作參數(shù)
一是反應(yīng)器入口溫度(即一反入口溫度)比設(shè)計值高15.9 ℃,但反應(yīng)器出口溫度(即二反出口溫度)僅比設(shè)計值高5.4 ℃,反應(yīng)器總溫升(20.5 ℃)比設(shè)計值(31.0 ℃)偏低較多。這是由于芳烴加氫飽和是蠟油加氫反應(yīng)熱的主要來源之一,而由于標定所用原料中未摻煉環(huán)烷基蠟油,因而原料中芳烴含量比設(shè)計值低,導(dǎo)致反應(yīng)熱偏低[7],反應(yīng)總溫升低于設(shè)計值。
二是反應(yīng)器入口注氫量和二反第二床層注氫量與設(shè)計值偏差較大,爐前注氫量和一反入口注氫量達到設(shè)計值的兩倍,而二反第二床層入口注氫量非常小,注氫閥開度只有5%。注氫量分布與設(shè)計值偏差較大與原料組成偏差及反應(yīng)溫度有關(guān)。原料中芳烴含量低于設(shè)計值,氫氣在鏈烷烴中的溶解度高于芳烴中的溶解度[8],因此在反應(yīng)器入口有更多的氫氣溶解在油中。反應(yīng)器入口溫度較設(shè)計初期高16 ℃,導(dǎo)致主要反應(yīng)在前面催化劑床層就完成,最后一個反應(yīng)器的加氫反應(yīng)少,耗氫量也低,實際總注氫量與設(shè)計值基本吻合。
三是反應(yīng)器總壓降比設(shè)計值高,反應(yīng)器出入口壓差設(shè)計值為0.22 MPa,實際達到0.40 MPa。反應(yīng)器壓降比設(shè)計值高,對循環(huán)油泵流量有較大的影響。
2.3.1 加氫蠟油產(chǎn)品性質(zhì)加氫蠟油產(chǎn)品性質(zhì)見表4。由表4可以看出:兩個加氫蠟油標定樣品的硫質(zhì)量分數(shù)分別為945 μg/g和865 μg/g,均略低于設(shè)計值;氮質(zhì)量分數(shù)分別為84 μg/g和65 μg/g,均小于100 μg/g,并遠低于設(shè)計值;加氫蠟油產(chǎn)品性質(zhì)完全滿足催化裂化裝置對原料的要求,也顯示出催化劑經(jīng)過兩年的運行及多次開停工仍保持著良好的活性。
表4 加氫蠟油產(chǎn)品性質(zhì)
2.3.2 加氫柴油產(chǎn)品性質(zhì)加氫柴油產(chǎn)品性質(zhì)見表5。由表5可以看出,加氫柴油產(chǎn)品的餾程比設(shè)計值明顯偏低,標定期間分餾塔柴油抽出側(cè)線已經(jīng)全開,柴油產(chǎn)品仍然不能全部抽出。但從加氫蠟油餾程來看,分餾塔分離效果較好,柴油與蠟油餾程基本沒有重疊,蠟油中殘留的柴油組分較少,5%餾出溫度與設(shè)計值基本吻合。
表5 加氫柴油產(chǎn)品性質(zhì)
裝置標定期間的物料平衡數(shù)據(jù)見表6。由表6可以看出,裝置標定期間物料平衡數(shù)據(jù)與設(shè)計值基本吻合,在補充氫攜帶烴類化合物含量高于設(shè)計值的情況下,低分氣、不凝氣收率低于設(shè)計值,說明催化劑選擇性好,副反應(yīng)少,氣體產(chǎn)率低。石腦油和柴油產(chǎn)率略高于設(shè)計值,原因一是原料油餾程較設(shè)計值低,攜帶柴油組分多,二是因為裝置裝填催化劑的酸性比設(shè)計的基準催化劑略強,長鏈分子蠟油發(fā)生了部分裂化反應(yīng),生成石腦油和柴油,因此柴油和石腦油收率都稍高于設(shè)計值。
表6 物料平衡數(shù)據(jù)
裝置主要耗能設(shè)備為補充氫壓縮機、反應(yīng)進料泵和兩臺加熱爐,補充氫壓縮機裝有無級調(diào)量設(shè)施,反應(yīng)進料泵帶液力透平回收能量。裝置標定期間的能耗數(shù)據(jù)見表7。由表7可以看出,裝置標定期間綜合能耗為274.63 MJ/t,比設(shè)計值(370.30 MJ/t)低95.67 MJ/t。
標定期間由于反應(yīng)進料泵液力透平離合器故障未投用,不能通過液力透平回收電能,如果投用液力透平,可省電980(kW·h)/t,可降低能耗33.44 MJ/t。此外,用于分餾塔汽提蒸汽的分餾塔中段回流蒸汽發(fā)生器的產(chǎn)汽量遠低于設(shè)計值,需要補充大量低壓蒸汽用作汽提蒸汽,對能耗也有一定的影響。
(1)裝置循環(huán)油泵選用德國Hermetic公司生產(chǎn)的高壓屏蔽泵,在開工進油之前無法試運,首次開工過程中循環(huán)油泵軸向位移持續(xù)增加并導(dǎo)致最后聯(lián)鎖停運,因設(shè)備設(shè)計存在隱患,經(jīng)過5次返廠維修改造才解決問題,每次維修后裝置都需要在柴油工況下開工試泵,因此在裝置加工蠟油前就經(jīng)歷多次開停工。
(2)循環(huán)油泵實際流量與設(shè)計值存在較大差距,變頻電機無法達到設(shè)計的最高轉(zhuǎn)速,存在定子溫度高、接線柱溫度高的問題,裝置高負荷運行時需同時開兩臺泵。
(3)反應(yīng)器每個床層底部收集器的縫隙大,需要裝填最大Ф50 mm的瓷球,瓷球裝填數(shù)量多,占用較多的空間,內(nèi)構(gòu)件還有很大的改進空間。
(4)裝置分餾系統(tǒng)設(shè)計存在一些不足,裝置低負荷運行時分餾塔中段回流無法建立;滿負荷運行下,中段回流量也遠低于設(shè)計值,導(dǎo)致中段回流蒸汽發(fā)生器產(chǎn)汽不足,不能滿足分餾塔汽提蒸汽的需求量,需要額外補充低壓蒸汽作汽提蒸汽,增加了裝置能耗。
惠州石化蠟油全液相加氫裝置在兩年多時間內(nèi)經(jīng)歷了十多次各類開停工,但是催化劑仍然維持著較好的活性水平。液相加氫裝置不管是正常操作還是在開停工時,都需要讓催化劑處于液相中。在開停工階段反應(yīng)器液位不易控制時,寧可讓反應(yīng)器滿液位也不能讓催化劑暴露在氣體環(huán)境中;而在裝置長時間停工時,則需用柴油循環(huán)將溫度降到較低值(此溫度由催化劑專利商提供)后再退出存油,并在氮氣環(huán)境下保護催化劑。
在裝置正常生產(chǎn)階段需要維持循環(huán)比盡量大,特別是在原料中少量摻煉熱裂化原料時,由于此類原料加氫飽和需要的氫耗大而且溶解氫能力低,因此需要3~5倍甚至更多的循環(huán)油來提供氫氣,避免反應(yīng)中出現(xiàn)貧氫情況。
惠州石化2.6 Mt/a蠟油全液相加氫裝置以沙中原油減壓蠟油為原料生產(chǎn)催化裂化裝置原料。標定結(jié)果表明:對于硫質(zhì)量分數(shù)大于2.7%、氮質(zhì)量分數(shù)大于500 μg/g的減壓蠟油原料,加氫蠟油產(chǎn)品的硫質(zhì)量分數(shù)小于1 000 μg/g,氮質(zhì)量分數(shù)小于100 μg/g,完全滿足催化裂化裝置的進料要求;裝置標定期間的綜合能耗為274.63 MJ/t,不但低于傳統(tǒng)滴流床蠟油加氫裝置,而且優(yōu)于裝置設(shè)計指標;裝置整體運行情況達到設(shè)計要求。