高雅楠
摘要:渤海某平臺是綏中36-1油田I期的中心處理平臺,是油田的注聚主戰(zhàn)場。污水系統(tǒng)中產(chǎn)生的污油含有殘留化學(xué)藥劑與含聚產(chǎn)出液等混合的復(fù)雜物質(zhì)。污油回流至原油系統(tǒng)后,經(jīng)驗證嚴重影響原油電脫水器的脫水效果。為解決污油影響原油系統(tǒng)脫水的問題,降低外輸含水,開始嘗試對污油進行獨立處理研究,采用對原有設(shè)備改造與新增設(shè)施的方式逐步實施。建立了包含升溫、沉降、電場聯(lián)合脫水等技術(shù)的獨立污油處理系統(tǒng),大大減小了污油對原油流程脫水的影響。截至2021年初,平臺外輸含水由15%逐步降低至2.5%,該項目取得了良好的經(jīng)濟效益,并具有一定的推廣價值。
關(guān)鍵詞:污油;電脫水器;獨立處理;升溫;沉降
一、項目背景
渤海某平臺是中心處理平臺,其原油脫水流程包括一、二級分離器、電脫水器等三級脫水設(shè)備。經(jīng)電脫水器脫水后的原油進入原油緩沖罐,由外輸泵增壓后通過外輸海管外輸 。2015年末,平臺每日處理液量23800m3/d,來液綜合含水71%,原油外輸含水平均15%。由于長期以來受到含聚產(chǎn)出液的影響,污水系統(tǒng)需要每天添加8方化學(xué)藥劑,才能滿足生產(chǎn)需求,藥劑濃度達到200ppm以上。
二、問題聚焦
經(jīng)過現(xiàn)場取樣觀察和室內(nèi)實驗,我們發(fā)現(xiàn)電脫水器中的乳化液在外觀和脫水性質(zhì)上均與污水系統(tǒng)中的污油類似。因此,我們開始研究污油性質(zhì)以及污油回流對于原油脫水流程的影響。測試發(fā)現(xiàn),污油的含聚濃度和電導(dǎo)率在所有樣品中均為最高。較高的電導(dǎo)率會使電脫水器電場變?nèi)?,電流升高。而較高的含聚濃度也會使污油的穩(wěn)定性和粘度張力更強,即更加難于脫水。
根據(jù)測試結(jié)果,我們開展了將污油全部轉(zhuǎn)出原油流程的現(xiàn)場試驗,污油不再進入原油流程及電脫水器后,電脫含水顯著降低。
至此,我們明確了問題,污油回流給生產(chǎn)流程主要造成了以下影響:
1、影響原油流程脫水,使電脫水器電場變?nèi)?,脫水效果變差?/p>
2、污油回流增大了一級分離器的處理負擔(dān),一級分離器油處理量超設(shè)計值。
3、污油回流導(dǎo)致殘留化學(xué)藥劑與含聚產(chǎn)出液等混合的復(fù)雜物質(zhì)在生產(chǎn)流程中循環(huán)積累,使得原油脫水和污水除油難度不斷增大。
三、技術(shù)攻關(guān)與改造
2016年,我們開展污油罐流程改造,在其上部增加了收油口,并通過底部排放口排放底水。上部脫水后的老化油由新增污油泵轉(zhuǎn)至原油緩沖罐,實現(xiàn)了老化油“分層處理,直接外輸”。電脫水器出口含水由12%降至6%,外輸含水由12.5%降至9%。
2017至2020年,開展污水系統(tǒng)收油改造及污油罐脫水流程優(yōu)化升級逐步降低老化油量,老化油量降至600m3/d,老化油含水由45%降至40%,外輸含水降至8.5%。
2021年1月,升級完善一整套包含升溫、沉降、電場聯(lián)合脫水等技術(shù)的老化油獨立處理系統(tǒng)。老化油含水由40%降至13%,外輸含水降至2.5%。
2021年1月系統(tǒng)投入使用后,電脫水器含水和外輸含水之間的差值顯著縮小,外輸含水逐漸降低。結(jié)合其他措施,外輸含水在2021年6月達到2.5%的歷史最佳水平。
四、推廣價值
該項目的成功實施,首先明確了注聚油田污水系統(tǒng)污油中含有殘留化學(xué)藥劑與含聚產(chǎn)出液等混合的復(fù)雜物質(zhì)。進而揭示了該種污油對于原油脫水系統(tǒng)的影響,摸索了新的注聚油田污油處理的優(yōu)化方向,在遼東作業(yè)公司內(nèi)尚屬首例。其“建立一整套包含升溫、沉降、電場聯(lián)合脫水等技術(shù)的獨立污油處理系統(tǒng)”的實施方案,可為今后注聚及稠油油田污油處理工作提供參考依據(jù),具有一定的推廣應(yīng)用價值。