田志娟,王鵬舉
(中國石油化工股份有限公司洛陽分公司熱電部,河南 洛陽 471012)
某熱電部2臺煤粉爐配套建設(shè)有電除塵器,設(shè)備自1999年投入運行。由于設(shè)備老化、新增脫硝工藝等多方面原因,電除塵器的運行除塵效果不佳,出現(xiàn)二次電流低(長期出現(xiàn)100mA以下情況)甚至頻繁跳閘等問題,除塵效率大幅下降,電除塵器出口煙塵濃度達到2190mg·m-3(設(shè)計出口煙塵濃度不高于150mg·m-3),嚴重影響了鍋爐系統(tǒng)的正常運行和煙塵的達標排放。為解決問題,本文分析了導(dǎo)致問題的主要原因,提出了相應(yīng)的整改措施,實施后達到了預(yù)定效果。
熱電部2臺煤粉爐額定負荷為220t·h-1,為四角切圓固態(tài)排渣煤粉鍋爐,前部為爐膛,四周布滿膜式水冷壁,爐膛出口處布置屏式過熱器,水平煙道內(nèi)裝設(shè)高低溫兩級過熱器,尾部豎井交錯布置兩級省煤器和兩級空氣預(yù)熱器。
鍋爐設(shè)計煤種為無煙煤,設(shè)計燃煤揮發(fā)分8.67%,配套建設(shè)三電場電除塵器,設(shè)計除塵效率99.3%,采用龍凈環(huán)保單室BE型電除塵器。2011年改造為四電場(BE130-4),新增一個電場高頻電源,并對原有的3個電場進行了極板和極線更新,改造后的除塵效率為99.72%。2014年建成投運SNCR+SCR脫硝裝置,以液氨作為還原劑。
2015年開始,2臺煤粉爐電除塵器相繼出現(xiàn)二次電流低的問題,2016年以后問題更加嚴重,電除塵器頻繁跳閘停運,多次因電除塵器問題停運鍋爐,對鍋爐系統(tǒng)的正常運行造成很大的影響。2017年1月至3月2臺煤粉爐電除塵器二次電流情況見圖1、圖2。
圖1 1#爐電除塵器二次電流情況
圖2 2#爐電除塵器二次電流情況
2014年新增脫硝裝置后,運行氨的逃逸偏高,逃逸的NH3與煙氣中的SO3反應(yīng)后,生成黏結(jié)性的硫酸氫銨[1],煙塵的黏性變大,導(dǎo)致電除塵器極板和極線裹灰,影響放電和收塵效果。檢修期間打開電除塵器,可以明顯看到陰極線端部有灰包?;覊m包住了陰極線的放電點,使電子不能順利逸出,二次電流變小。此外,鍋爐運行中為解決結(jié)焦問題,頻繁采用高壓水打焦,造成煙氣濕度增加,改變了煙塵的電阻率,影響了電除塵器性能。
一電場的運行故障率高。一電場為主要作用電場,若發(fā)生故障,會對后續(xù)的二、三、四電場產(chǎn)生極大影響。煙塵量大幅增加,輸灰不暢,倉內(nèi)積灰,產(chǎn)生電暈閉塞,導(dǎo)致二次電流下降。電除塵器的運行效果不好,飛灰收集的重力因素增加?;夜軆?nèi)主要為粗顆?;?,壓縮風(fēng)管的輸灰效果變差,輸灰不暢,與電除塵器運行相互影響,形成了惡性循環(huán)。
檢查發(fā)現(xiàn)電除塵器的進口均布板老化,破損、開裂嚴重,導(dǎo)致氣流分布不均。氣流速度不同的區(qū)域,所捕集的粉塵不一樣。氣流速度低的地方收塵效率高,收集的煙塵量也多,氣流速度高的地方,收塵效率低,捕集的粉塵量少。局部氣流速度高的地方會出現(xiàn)沖刷現(xiàn)象,將已沉積在收塵極板上和灰斗內(nèi)的粉塵再次大量揚起。除塵器進口的含塵濃度不均勻,導(dǎo)致除塵器內(nèi)的某些部位會堆積過多的粉塵,二次電流降低,導(dǎo)致除塵效率降低。
電除塵器內(nèi)部的部分極板、極線變形,極板和極線間距發(fā)生了變化,降低了運行二次電壓,造成二次電流低。個別極線有脫焊現(xiàn)象,極線與極板貼靠在一起,導(dǎo)致電場短路。部分陽極板老化,平整光滑度大幅下降,不易清灰,影響了除塵效果。此外,煙道、人孔門的老化等導(dǎo)致電除塵器的漏風(fēng)量增加,降低了收塵效果。
鍋爐點爐操作時,因未提前開啟電除塵器加熱系統(tǒng),脫硝裝置投運過早等原因,大量氨逃逸后轉(zhuǎn)化為硫酸,在電除塵器內(nèi)凝結(jié),極板和極線裹灰,造成二次電流低。此外,灰斗料位高時未及時進行處理,造成積灰,產(chǎn)生電暈閉塞。
實施脫硝系統(tǒng)優(yōu)化,聯(lián)合脫硝廠家,對脫硝系統(tǒng)進行調(diào)試和優(yōu)化,采取從嚴控制氨氣質(zhì)量、開展氨逃逸控制勞動競賽、加強開工初期脫硝運行控制等措施。優(yōu)化后,脫硝的運行氨逃逸顯著降低,為電除塵器穩(wěn)定運行創(chuàng)造了較好條件。
針對存在的問題,實施技改,增加了電除塵器灰斗流化風(fēng)和電加熱,強化飛灰擾動,防止飛灰堆積。改造后的效果顯著,大大改善了輸灰不暢的問題,促進了電除塵器的良好運行。
1)更換電除塵器的進口氣流均布板,以保證氣流均布,提高整體的除塵效率。
2)檢修、校正了陰極線和陽極板。檢查陰極線的松緊及變形情況,更換和修復(fù)損壞或變形嚴重的陰極線和陽極板。對極板進行冷態(tài)校正,對極線進行熱態(tài)校正,確保極間距均勻、合理。校正后,實現(xiàn)極板、極線間距不小于180mm,極線最大晃動幅度不大于40mm。根據(jù)極線的實際情況,將第二電場的陰極線更換為全新的CS20A針刺線,材質(zhì)為0Cr18Ni9不銹鋼,外形呈圓錐狀,屬點狀尖端放電,起暈電壓低,電暈強烈,且針刺按平行極板布置,有利于增強粉塵荷電,提高工作電流。
3)更新電除塵變壓器。更新了2臺爐的一電場變壓器高頻電源和2#爐四電場變壓器。更新后,2臺爐的一電場變壓器空載試運能達到1000mA,二、三、四電場空載電流能達到800mA。
4)處理設(shè)備漏風(fēng)。更換了鍋爐空氣預(yù)熱器,對尾部煙道進行保溫拆裝和查漏工作,更換人孔門5扇、更新瓦楞板350m2。整改后,系統(tǒng)的氧含量顯著下降,由10%~11%降至8%~8.5%。
加強開工過程管理,提前開啟電除塵器加熱系統(tǒng),煙氣溫度達標后再投脫硝系統(tǒng)。持續(xù)進行脫硝系統(tǒng)的運行優(yōu)化,以減少氨逃逸濃度,降低硫酸氫銨的生成量。
實施各項措施后,熱電廠2臺煤粉爐電除塵器恢復(fù)了正常運行,各電場的二次電流升至500mA以上,電除塵器的出口煙塵濃度降至100mg·m-3以下,實現(xiàn)了鍋爐系統(tǒng)的正常運行和煙塵的達標排放。