朱江春,項世宗
浙江某水泥廠輥壓機聯(lián)合粉磨系統(tǒng)配套φ 3.2m×13m磨機,DSJ5000打散分級機,1 200mm×450mm輥壓機,NE200出輥壓機提升機,NE100配料提升機,稱重倉容量30t,年產水泥60萬噸。隨著本地天然資源的日益緊缺,原料來源逐漸由天然資源轉為廢物資源的綜合利用。與建廠時相比,我公司原料成分等發(fā)生了較大變化,在一定程度上影響了生產運行,現(xiàn)通過改進打散分級機,滿足了系統(tǒng)對入磨物料粒度的控制要求,提高了系統(tǒng)產量。
圖1為打散分級機原結構示意圖。打散分級機運行時,物料由該設備進料口進入,經打散盤打散在離心力作用下,被甩到反擊襯板上粉碎;粉碎后的物料在風輪風力和重力的作用下,落到內錐筒體上方進行篩分;其中,細粉在風力作用下從內錐筒體進入到外錐筒體,再到細粉出料口,形成入磨物料;粗顆粒經粗粉出料口,與配料線輸送的物料一起成為需要預粉碎的物料。
圖1 打散分級機原結構示意圖
使用打散分級機后,可以通過調整打散分級機風輪的轉速控制入磨物料量。根據(jù)設計要求,入磨物料粒度0.08mm篩篩余宜≤65%,但為了提高產量,調高了分級機風輪轉速,之后入磨物料中粒度>1mm的物料占比較高,達30.8%,粒度更粗的物料(有時達15mm)也能進入磨機,導致磨機工況惡化,研磨效果下降,對產量影響較大。同時,回料中粒度<1mm的粉料占54.2%,不能被分選出。
分析認為,提高磨機臺時產量首先要降低入磨水泥細度,避免磨機飽磨,增大一倉球徑,降低一倉研磨效果。若磨機一倉球徑偏小,較粗的物料來不及破碎,勢必會造成磨機飽磨,一倉較粗的物料進入二倉,導致出磨水泥細度偏粗。表1為入磨和回料粒度數(shù)據(jù)對比情況,改造前入磨物料大顆粒占比達3.5%,入磨粒度也較粗;回料中細粉含量較高。
入磨大顆粒物料經打散盤打散和反擊襯板粉碎后,仍存在少量大顆粒物料。打散分級機內筒高點低于風輪高度,在物料相互撞擊過程中,部分大顆粒物料被風輪高速反擊,斜向拋落到內筒外側,導致細粉中出現(xiàn)大顆粒。
為降低入磨物料的細度,在分級機葉輪外側、擋料板下方,補焊了一圈篩網(wǎng)(訂制),篩網(wǎng)開孔率40%,孔徑6mm×6mm,打散分級機加篩網(wǎng)后的結構示意圖如圖2所示。由于開孔率偏低,篩網(wǎng)在擋住粗顆粒的同時也擋住了細粉,改進效果不佳。表1中第一次改進后的入磨和回料粒度的數(shù)據(jù)可以看出,雖然入磨物料細度稍有改善,但提產量效果有限。同時,篩網(wǎng)離風輪近,物料在風輪離心力的作用下,不斷沖擊篩網(wǎng),篩網(wǎng)磨損較快,運行一段時間后,需停機加焊磨損部位,不利于生產。
圖2 加篩網(wǎng)后的打散分級機結構示意圖
風輪罩下底φ1.91m,上邊φ 2.1m,上邊向外傾斜的部分就是風輪罩的鋼絲結構。經多次試驗,在分級機內筒壁上方安裝了一道φ1.5mm、孔徑6mm×6mm的鋼絲網(wǎng),比原來在風輪旁焊接篩網(wǎng)結構,離風輪更遠,降低了物料的沖擊磨損,延長了使用壽命,但仍存在磨損較快的問題。經研究決定,訂購加工耐磨篩板(均勻分布有6mm×6mm孔徑小孔,高0.4m,安裝固定在內筒上)。粗顆粒在耐磨篩板上的沖擊力及反彈力變小,無法進入內筒和外筒之間,粗顆粒從鋼絲網(wǎng)內側滾下,細粉從耐磨篩板通過,避免了粗顆粒進入磨機;同時耐磨篩板開孔率高,物料通過量大,不影響分級機效果。另外,可通過調節(jié)耐磨篩板底徑大小來調節(jié)耐磨篩板的通過面積,合理控制回料量,加耐磨篩板后的打散分級機結構如圖3所示。從表1中第二次改進后的入磨和回料粒度的數(shù)據(jù)可以看出,入磨物料1.0mm篩篩余由30.8%降至22.1%,粒度>3mm的物料含量由3.5%降至0.5%。隨著入磨細度的改善,公司對磨機一倉球徑進行了調整,磨機鋼球級配情況如表2所示。
表1 入磨和回料粒度數(shù)據(jù)對比
表2 磨機鋼球級配表
圖3 內筒體上加耐磨篩板的打散分級機示意圖
經第二次改進后,入磨物料粒度降低,分布趨于合理,回料細粉含量明顯下降,大大改善了磨機工況,系統(tǒng)運行穩(wěn)定,臺時產量提高。磨機產量由73t/h提高至77t/h,加裝耐磨篩板后,一倉未再出現(xiàn)過因物料大顆粒多造成的飽磨現(xiàn)象,出磨水泥細度符合質量控制要求,取得了較好的技改效果。