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      航煤加氫裝置擴能改造后存在的問題及解決措施

      2021-06-29 05:22:42
      四川化工 2021年3期
      關(guān)鍵詞:閃點汽提塔航煤

      崔 苗

      (中國石油化工股份有限公司洛陽分公司,河南洛陽,471012)

      1 前言

      為提升洛陽分公司煉油競爭力,2017年7月14日,總部批復(fù)洛陽煉油結(jié)構(gòu)調(diào)整項目可研報告,主要以現(xiàn)有800萬噸/年原油加工能力為依托,采用渣油加氫-加氫裂化工藝路線,通過挖潛優(yōu)化,將原油加工能力提升至1000萬噸/年,實現(xiàn)煉油結(jié)構(gòu)調(diào)整和油品質(zhì)量升級。其中航煤加氫裝置規(guī)模由80萬噸/年擴能改造為120萬噸/年,并于2019年5月至6月期間實施改造,2019年7月一次開車成功。

      2 擴能改造前后對比

      2.1 工藝流程對比

      原航煤加氫裝置由反應(yīng)和分餾部分組成,分餾部分采用雙塔流程;120萬噸/年航煤加氫裝置反應(yīng)部分流程基本不做變動,分餾部分由雙塔流程改造為單塔流程。

      2.2 操作參數(shù)對比

      裝置擴能改造后,處理量增大,操作參數(shù)與改造前發(fā)生較大變化,如表1所示。

      表1 裝置設(shè)計主要參數(shù)對比

      2.3 產(chǎn)品收率對比

      從表2中可以看出,改造后精制航煤收率由98.66%升高為99.39%,同時干氣和石腦油收率減少,提高了原料的利用率。改造后裝置耗氫量較以前有所降低,主要因為改造前汽提塔用氫氣汽提,部分氫氣從脫硫化氫汽提塔頂排放至含硫氣管網(wǎng),導(dǎo)致單位氫耗增加。

      表2 改造前后產(chǎn)品收率對比表

      3 擴能改造后存在的問題及改進措施

      3.1 精制航煤腐蝕不合格

      從表3中可以看出,2019 年7月4日至7月9日,航煤加氫裝置檢修改造完開工后,精制航煤產(chǎn)品銅片腐蝕及銀片腐蝕不合格,造成精制航煤出廠困難。

      表3 精制航煤腐蝕級

      3.1.1 航煤腐蝕不合格原因分析

      表4 航煤加氫裝置開工初期反應(yīng)溫度

      (1)反應(yīng)器中催化劑為新鮮催化劑,催化劑活性較高,反應(yīng)器入口溫度按照設(shè)計值270℃進行操作,反應(yīng)深度大,循環(huán)氫中硫化氫濃度過高,反應(yīng)流出物中溶解有大量的硫化氫。

      (2)汽提塔頂回流罐壓力按設(shè)計值0.3MPa控制,塔頂壓力過高,造成大量的含硫化氫干氣在塔頂聚集,塔頂壓控無法及時排出含硫化氫干氣,造成塔底航煤中硫化氫濃度高,銀片腐蝕和銅片腐蝕超標,產(chǎn)品質(zhì)量不合格。

      (3)汽提塔T3201全回流操作,塔頂石腦油無外送量,石腦油中溶解的硫化氫不能及時送出裝置。

      3.1.2 航煤腐蝕不合格改進措施

      (1)降低反應(yīng)溫度,將反應(yīng)溫度從275℃逐步降低至243℃。從表5中可以看出,通過降低反應(yīng)溫度,反應(yīng)深度降低,循環(huán)氫中硫化氫含量下降明顯;從表6中可以看出,通過降低反應(yīng)溫度,汽提塔頂干氣中硫化氫含量下降明顯。

      表5 循環(huán)氫中硫化氫含量

      表6 汽提塔頂干氣中硫化氫含量

      (2)汽提塔頂壓力從0.3MPa降至0.2MPa,保持汽提塔頂含硫氣≮600Nm3/h的排放量。

      (3)汽提塔頂回流罐石腦油保持一定的外送量。

      (4)更換精脫硫劑。2019年9月,精制航煤銀片腐蝕多次不合格,經(jīng)排查后確認精制航煤/石腦油換熱器E3211內(nèi)漏;切除換熱器E3211后,精制航煤銀片腐蝕仍然不合格,采樣分析發(fā)現(xiàn)精脫硫罐前后精制航煤銀片腐蝕相同,判斷精脫硫劑已被硫化氫穿透。2019年10月份,更換精脫硫劑。

      3.2 精制航煤閃點不合格

      精制航空煤油的閃點控制指標為40-49.5℃。

      表7 汽提塔操作條件及產(chǎn)品質(zhì)量

      3.2.1 航煤閃點不合格原因分析

      (1)閃點的高低主要和航煤組份中的輕質(zhì)組份有關(guān),原料組份重,則精制航煤閃點高。

      (2)汽提塔底溫度過高,大量輕組分從塔頂揮發(fā),造成精制航煤閃點高。

      (3)汽提塔頂回流量過低。

      3.2.2 航煤閃點改進措施

      (1)降低航煤原料初餾點,將航煤初餾點從154℃降至144℃,增加航煤組份中輕質(zhì)組份的比例。

      (2)降低汽提塔T3201底溫度,將分餾塔底溫由246℃降至231℃。

      (3)由于汽提塔T3201底溫度過低,會導(dǎo)致腐蝕不合格。將分餾塔壓力從0.33MPa降至0.18MPa,保證了精制航煤銅片腐蝕合格。

      (4)增加汽提塔回流量,控制分餾塔回流量≮6t/h。

      3.3 管線振動

      裝置改造后,發(fā)現(xiàn)原料泵出口(調(diào)節(jié)閥段)至反應(yīng)流出物/原料油換熱器殼程入口管線振動嚴重,現(xiàn)場管線加固后,情況有所好轉(zhuǎn),但是振動情況并未解決。

      3.3.1 振動原因分析

      (1)航煤加氫裝置由80萬噸/年擴能至120萬噸/年,介質(zhì)流量大幅度增加。

      (2)設(shè)備改造后原料泵出口壓力增大,管道內(nèi)流速增加,且管線存在連續(xù)的多個彎頭,管道彎頭因在高壓流體的沖擊下,導(dǎo)致管道的強烈振動。

      (3)由于加氫裝置輸送管道距離較長,但所施加的支撐和約束相對較少,造成整個管道系統(tǒng)剛度過低,穩(wěn)定性下降,從而使得管道振動加劇。

      3.3.2 減緩管線振動措施

      控制振動一般采用強制剛性支撐方法,在振動管線下方增加了3個固定支架及3個U型卡子。

      4 結(jié)論

      (1)航煤加氫裝置由80萬噸/年擴能改造為120萬噸/年后,反應(yīng)部分流程基本不做變動,分餾部分由雙塔流程改造為單塔流程。

      (2)改造后精制航煤收率由98.66%升高為99.54%,同時干氣和石腦油收率降低。

      (3)通過降低反應(yīng)溫度、降低汽提塔頂壓力、穩(wěn)定汽提塔T3201的操作、更換精脫硫劑等措施,解決了精制航煤腐蝕不合格的問題。

      (4)通過降低航煤原料初餾點、降低汽提塔T3201底溫度等措施,解決了精制航煤閃點不合格的問題。

      (5)通過增加固定支架、卡子等措施,解決了管線振動的問題。

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