張 冕
(中國石化上海石油化工股份有限公司煉油部,上海 200540)
某公司渣油加氫裝置反應進料泵以各常減壓裝置的減壓渣油、常壓渣油、減壓洗滌油、減壓重蠟油以及來自焦化裝置的焦化蠟油為原料,進料泵位于3 900 kt/a的渣油加氫裝置,在高溫、高壓、氫氣以及催化劑的作用下脫除原料中的硫、氮、殘?zhí)亢徒饘俚入s質(zhì),生產(chǎn)重油催化裂化原料,同時副產(chǎn)柴油餾分和混合石腦油。裝置分A、B兩個系列,年開工時間為8 400 h,裝置設計水力學彈性為雙系列部分的進料為總加工量的60%~110%,單系列部分進料量為總加工量的50%~110%[1]。
渣油加氫兩個系列反應進料泵共用一臺備泵,為二開一備,在運行過程中發(fā)現(xiàn)軸位移逐漸增大,超過報警值,停機檢查并更換節(jié)流襯套后,軸位移并未下降。文章通過對泵結(jié)構(gòu)和軸向力的分析,對泵軸位移上升的原因進行了討論,確認了中間殼體的密封圈可能存在內(nèi)漏,將泵解體大修后確認了中間殼體存在沖刷,且兩個彈性密封圈均已損壞,更換了相關(guān)磨損、損壞備件后,泵投用運行正常。
發(fā)生故障的反應進料泵的液體透平生產(chǎn)廠家為德國蘇爾壽公司,于2012年11月投用,型號為GSG150-360/6+6,電機廠家為SIEMENS公司,具體操作參數(shù)見表1[2]。
表1 反應進料泵參數(shù)
渣油加氫反應進料泵P-1802在運行時,發(fā)現(xiàn)軸位移偏大,超過報警值,達到0.33 mm(報警值為0.32 mm,聯(lián)鎖值為0.36 mm)。經(jīng)分析判斷,平衡管壓力為0.7~0.8 MPa(正常為0.5~0.6 MPa),可能是大蓋節(jié)流襯套磨損、間隙偏大所至。因此決定停泵檢修,檢查推力軸承、支撐軸承、節(jié)流襯套和軸套,發(fā)現(xiàn)節(jié)流襯套和軸套有一定磨損,進行了更換。本次檢修測得的軸向總竄動量為0.33 mm,軸瓦間隙0.14 mm,均為正常。
檢修結(jié)束泵投用后,軸位移仍在0.35 mm以上。在檢修中所測得的軸向總竄動量為0.33 mm,因為軸位移探頭為45°安裝,計算得出對應的軸位移顯示最大應為0.24 mm。即儀表顯示值超過了轉(zhuǎn)子總竄量,懷疑軸位移探頭存在問題,經(jīng)討論對聯(lián)鎖暫時予以解除,維持運行。
經(jīng)過3個月的運行,再次停車對原料泵軸承進行了檢查,并更換了軸位移探頭。推力軸瓦的表面、瓦塊厚度完好,軸向總竄動量也沒有變化。泵開啟后,隨著裝置負荷的上升,軸位移依然保持在高位。
原料泵運行1個月以后,對P-1802非驅(qū)動端軸承進行了第三次檢查,推力軸瓦的表面、瓦塊厚度完好,軸位移探頭的檢測也符合線性。經(jīng)分析,可能是泵軸向力的增大,導致推力盤、推力瓦的支撐發(fā)生了彈性變形。為保護設備安全運行,決定將轉(zhuǎn)子軸向零位位置向副推力瓦靠近0.14 mm后,投用軸位移聯(lián)鎖。
原料泵再次投用以后,軸位移在調(diào)整后的基礎上仍然持續(xù)上升,達到0.33 mm。此時軸的總竄動量應該為0.32×1.414+0.14=0.59 mm,主推力瓦塊的背后支撐的變形量則為0.59-0.35=0.24 mm。說明泵內(nèi)零部件沖刷、磨損仍在加劇,內(nèi)部泄漏日益嚴重。
最終因軸位移持續(xù)上升,決定將該反應進料泵停止運行,切至備泵運行。
2.2.1 第一、二次軸位移檢查
第一次針對軸位移問題停泵檢修,檢查推力軸承、支撐軸承,軸向總竄動量為0.33 mm,軸瓦間隙0.14 mm,均正常,更換了節(jié)流襯套、軸套、機械密封;再次對軸承進行了檢查,并更換了軸位移探頭,軸向總竄動量、軸位移顯示值均和第一次一致。
2.2.2 第三次軸位移檢查
第三次停泵檢查,進行了以下測量:
(1)制作軸向竄動量測量工裝,測得總竄量為0.35 mm,對應分散控制系統(tǒng)(DCS)顯示0.25 mm。
(2)調(diào)試儀表,確認軸位移為正值是轉(zhuǎn)子向入口端即電機側(cè)移動的方向,也是主推力的方向。
(3)確認主推力瓦塊的背后支撐存在彈性。主推力軸承、軸承箱安裝后,轉(zhuǎn)子貼近主推力瓦,向電機側(cè)拉動轉(zhuǎn)子,現(xiàn)場聯(lián)軸器側(cè)、非驅(qū)動端打表分別移動了0.11 mm和0.06 mm。松開工裝后,兩端打表均回零。
(4)排除儀表測量誤差。檢查推力盤固定軸套斜面(即軸位移探頭測量面)的跳動約為0.02 mm,徑向跳動0.03 mm,對軸位移應沒有明顯的影響。
(5)檢查聯(lián)軸器開檔距離,存在偏大的問題,增加了1.4 mm的墊片。
因此可以判斷,泵在工作狀態(tài)下,有很大的軸向力,使轉(zhuǎn)子向電機側(cè)(主推力方向)移動,而主推力瓦塊的背后支撐是存在一定彈性的,因此泵運行時顯示的軸位移值換算成轉(zhuǎn)子軸向竄動量后,會大于停泵時實測的軸向總竄動。
2.2.3 第四次停泵解體大修
對泵整體拆除,進行泵芯拆卸、解體、清洗,檢查情況如下:
(1)級間段(出入口中間殼體)外部和筒體配合處的密封面都有沖蝕痕跡,密封圈內(nèi)部彈簧有部分破損情況;
(2)密封圈彈簧缺損約2/3,導致級間段內(nèi)孔和中段殼體配合面嚴重沖蝕;
(3)口環(huán)配合間隙都已經(jīng)超標,殼體大口環(huán)不需要更換,但是葉輪口環(huán)需要更換;
(4)級間襯套、葉輪輪轂口環(huán)表面磨損嚴重;
(5)節(jié)流軸套外表面有一圈劃痕;
(6)中間軸套外表面拉痕嚴重,中間襯套內(nèi)孔劃痕嚴重;
(7)軸上自由端頭上有舊拉痕,聯(lián)軸器鎖緊圓螺母孔有舊痕跡。軸同心度為0.05 mm,標準為0.03 mm。
解體過程中發(fā)現(xiàn)葉輪口環(huán)間隙(實際0.6~0.72 mm,要求0.5 mm)、級間口環(huán)間隙(實際0.87~1.38 mm,要求為0.5 mm)、大蓋節(jié)流襯套與軸套間隙(實際為0.62 mm,要求為0.38 mm)、段間減壓襯套與軸套間隙套與軸套間隙(實際為0.71 mm,要求為0.38 mm),均有一定超標。
在檢修過程中更換了中間殼體、中間襯套、葉輪口環(huán)、喉部襯套及各軸套、密封圈、機封等備件后復位。反應進料泵P-1802投用后,運行正常,軸位移穩(wěn)定在0.18 mm左右。
泵結(jié)構(gòu)如圖1所示,金屬彈性密封圈1、2是非常關(guān)鍵的,彈性密封圈密封了一段出口與泵出口的壓差,達到10.0 MPa左右。其截面為C型,開口朝高壓側(cè),即圖中的右向。C中彈簧的彈性和介質(zhì)的壓力使C的左側(cè)、上側(cè)、下側(cè)與零部件的表面緊密接觸,產(chǎn)生密封的效果。
圖1 反應進料泵結(jié)構(gòu)
零部件解體、清洗后,發(fā)現(xiàn)彈性密封圈2損壞非常嚴重,有2/3被沖刷后不見了,剩下的1/3也處于碎裂狀態(tài)。與彈性密封圈2相配合的中間殼體的兩個內(nèi)圓和端面沖刷嚴重,11~12級間殼體的兩個外圓、端面沖刷嚴重。與彈性密封圈2相配合的中間殼體的外圓、端面和筒體內(nèi)表面也有沖刷痕跡。彈性密封圈1也存在磨損,即將發(fā)生斷裂。
該泵有6+6個葉輪,分兩段,背靠背布置。該泵沒有平衡鼓套,運行中產(chǎn)生的總的軸向力全部由推力軸承承受,因此總的軸向力應該不會太大。由此可以判斷,兩段的揚程差不多,軸向力大小也差不多,但是方向相反。1段軸向力向驅(qū)動端,2段向軸向力向非驅(qū)動端。
但是隨著零部件的磨損,使得2段出口即泵出口向1段出口的回流增加,流量下降的同時,1段出口壓力和2段入口壓力得以提高。1段出口壓力的升高使得1段的軸向力增加;2段入口壓力的升高使得2段軸向力減小。總的軸向力呈雙倍增加,比如,1段的軸向力增加1 t,2段軸向力減小1 t,總的軸向力就會增加2 t。
所以中間殼體與筒體、級間襯套與軸套的磨損、內(nèi)漏,會很快導致軸向力的上升,而升高的軸向力施加到主推力瓦塊上,瓦塊由于具有彈性的支撐發(fā)生彈性變形,導致軸位移不斷升高,甚至超過轉(zhuǎn)子軸向總竄量。
由于反應進料泵的操作溫度為255 ℃,轉(zhuǎn)子、殼體在冷熱兩種狀態(tài)下的配合間隙會產(chǎn)生變化,因此需要采用兩個彈性密封圈來保證中間殼體、級間襯套在位置變化時的密封性。同時在泵運行時根據(jù)工況的變化,兩個彈性密封圈也是在不斷移動的,每次泵的啟停、流量的調(diào)整都會對兩個彈性密封圈的壽命產(chǎn)生影響。
不適當?shù)臋z修方式也會對密封圈產(chǎn)生不利影響。該型號多級泵解體大修的正確方式是將泵垂直放置,再拆卸大蓋、吊出轉(zhuǎn)子等。在泵的第一次檢查中,因為發(fā)現(xiàn)平衡管壓力升高,懷疑節(jié)流襯套和軸套發(fā)生磨損,因此在沒有將泵拆出、處于水平安裝位置的情況下,打開非驅(qū)動端大蓋,更換了節(jié)流襯套、軸套。當泵處于水平狀態(tài)下打開大蓋時,泵芯就會失去非驅(qū)動端一側(cè)的支撐,導致垂直方向發(fā)生移動,這樣就會使得彈性密封圈受力不均勻,從而加劇磨損。
當彈性密封圈的磨損達到一定程度后,介質(zhì)從磨損處泄漏,進而導致中間襯套密封面等處的沖刷。
鑒于渣油加氫裝置B系列反應進料泵的解體發(fā)現(xiàn)中間襯套、級間襯套等多處發(fā)生沖刷磨損,彈性密封圈發(fā)生斷裂,在渣油加氫A系列停工檢修時,對反應進料泵P-1102A也進行了解體檢查,檢查情況如下:
(1)軸自由端有敲擊痕跡;
(2)葉輪小口環(huán)磨損嚴重,1和10級葉輪大口環(huán)磨損大,間隙超標;
(3)節(jié)流軸套外圓和節(jié)流襯套內(nèi)孔磨損很嚴重;
(4)中間軸套外圓和中間襯套內(nèi)孔有幾道劃痕和磨損痕跡;
(5)軸瓦和推力瓦未見嚴重磨損。
相比B系列的反應進料泵,A系列的泵因為彈性密封圈尚未失效,所以中間襯套等處的磨損不是很嚴重,而節(jié)流襯套、節(jié)流軸套的磨損已經(jīng)十分嚴重。當節(jié)流襯套、節(jié)流軸套繼續(xù)磨損,平衡管壓力也上升較多時,若仍采用不拆出泵、水平打開大蓋進行更換的方式,同樣存在彈性密封圈磨損加劇、最終導致中間殼體密封面磨損內(nèi)漏的故障。
(1)泵的流量偏低與軸位移偏大不是孤立的問題,二者都是由于泵內(nèi)部零部件的沖刷、磨損,造成內(nèi)回流加大引起的。
(2)泵的內(nèi)部回流增大,既引起泵流量下降,又引起段間壓力上升,破壞了軸向力的平衡,使得推力軸承承受了很大的軸向力,軸位移偏大。
(3)泵的內(nèi)部回流是由C型密封圈損壞、減壓襯套磨損造成的,而C型密封圈的損傷是由于檢修時未將泵體直立,引起C型密封圈發(fā)生變形。