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      某1000 MW火力發(fā)電廠軸封母管焊縫脫落分析與改進(jìn)措施

      2021-07-16 10:43:06陳鵬鵬
      江西電力 2021年6期
      關(guān)鍵詞:母管進(jìn)水管溫器

      陳鵬鵬

      (江西大唐國際撫州發(fā)電有限責(zé)任公司,江西 撫州 344000)

      0 前言

      某1000 MW火力發(fā)電廠汽輪機(jī)軸封系統(tǒng)在運(yùn)行過程頻繁出現(xiàn)軸封母管焊縫脫落等問題,該電廠通過歷次檢修收集軸封系統(tǒng)運(yùn)行及缺陷處理等相關(guān)資料,并組織分析其頻發(fā)軸封母管焊縫脫落問題的原因,最終通過文中所述方法使問題得到有效解決。對電廠解決同類問題有著一定的借鑒和指導(dǎo)意義;同時(shí)對于類似情況的基建、改造項(xiàng)目,在投入使用前也可以參照對比分析,查找是否存在問題,提前采取措施防止類似問題發(fā)生。

      1 軸封系統(tǒng)介紹

      該電廠軸封系統(tǒng)運(yùn)行圖如圖1所示,汽輪機(jī)的軸封系統(tǒng)采用自密封系統(tǒng),并有防止汽輪機(jī)進(jìn)水而損壞汽輪機(jī)的措施,該軸封汽源由輔汽、冷再、主蒸汽提供供汽。軸封系統(tǒng)由壓力調(diào)節(jié)裝置、蒸汽密封分流閥及軸封加熱器等設(shè)備及相應(yīng)的閥門、管路系統(tǒng)構(gòu)成。在機(jī)組負(fù)荷從20%到100%額定負(fù)荷之間時(shí),蒸汽從高壓缸的軸封供到總管,從這流到低壓缸的軸封,在機(jī)組降負(fù)荷或者啟動時(shí),到高壓缸出口部分的蒸汽壓力低于大氣壓時(shí),有輔汽供到高壓缸和低壓缸的軸封。軸封系統(tǒng)的主要功能是向汽輪機(jī)、給水泵小汽輪機(jī)的軸封和主汽閥、調(diào)節(jié)閥的閥桿汽封供送密封蒸汽。高中壓前、后端汽封采用高低齒“尖齒”汽封,汽封片采用低硬度鐵素體材質(zhì)鑲片,低壓汽封采用光軸尖齒結(jié)構(gòu)的銅汽封,汽封環(huán)背襯彈簧可退讓。

      圖1 軸封系統(tǒng)運(yùn)行圖

      軸封系統(tǒng)在正常運(yùn)行時(shí),由高中壓缸軸端漏氣至軸封供氣母管。為滿足低壓缸軸封供氣溫度要求,軸封供氣母管設(shè)置一臺噴水減溫器,通過溫度調(diào)節(jié)控制噴水量,從而實(shí)現(xiàn)減溫后蒸汽滿足低壓缸軸封供氣的低壓軸封系統(tǒng)。減溫水系統(tǒng)取自凝結(jié)水母管,為了降低廠用電率,增加廠內(nèi)經(jīng)濟(jì)效益,現(xiàn)場實(shí)際運(yùn)行時(shí),長期使用變頻凝結(jié)水泵,減溫水壓力為1.3~3.0 MPa;定期工作時(shí),短期使用工頻凝結(jié)水泵,減溫水最高壓力達(dá)到3.7 MPa。在所有運(yùn)行工況下,溫度調(diào)節(jié)站均自動維持低壓汽封腔室處溫度在121~200℃范圍。

      如圖2所示,該電廠軸封母管噴水減溫處焊縫經(jīng)常發(fā)生脫落缺陷,經(jīng)過處理后過段時(shí)間仍然出現(xiàn)上述問題,乃至擴(kuò)大到多處焊縫區(qū)域。對噴水減溫器進(jìn)行監(jiān)測,發(fā)現(xiàn)在噴水過程中水量過大,且噴水不均勻,導(dǎo)致低壓軸封母管段管底存水,上管道與下管道溫差較大。

      圖2 軸封母管噴水減溫處焊縫圖

      2 低壓軸封母管焊縫脫落問題原因分析

      該軸封系統(tǒng)在正常運(yùn)行中,運(yùn)行方式如下:

      1)機(jī)組啟動及低負(fù)荷階段,軸封供汽由高壓輔助蒸汽提供,維持軸封供汽母管壓力在30 kPa。

      2)當(dāng)冷再蒸汽壓力、溫度滿足軸封供汽要求,蒸汽過熱度不低于14℃、蒸汽溫度與調(diào)端高壓缸端壁溫差不超過85℃時(shí),由冷再供軸封并維持軸封供汽母管壓力在35 kPa。

      3)當(dāng)高、中壓缸軸封漏汽及主汽門、調(diào)門的門桿漏汽能滿足軸封自密封時(shí),由軸封溢流調(diào)節(jié)門維持軸封供汽母管壓力在45 kPa。

      4)低壓軸封供汽減溫水調(diào)節(jié)門的溫度設(shè)定值為180℃。

      但低壓軸封母管焊縫脫落卻重復(fù)發(fā)生,其原因主要是焊接后材質(zhì)不能牢固的焊接在原來的焊縫上,導(dǎo)致泄漏。同時(shí)監(jiān)測低壓軸封母管運(yùn)行時(shí)溫度和壓力,主要由三方面造成:(1)噴水減溫器噴頭損壞;(2)運(yùn)行時(shí)溫度調(diào)節(jié)不到位;(3)焊接工藝不達(dá)標(biāo)。

      2.1 噴水減溫器噴頭損壞分析

      噴水減溫器是向調(diào)溫水蒸氣直接噴入霧化冷卻水,使之蒸發(fā)為水蒸氣并與調(diào)溫水蒸氣良好混合以降低調(diào)溫水蒸氣溫度的裝置。

      該廠低壓軸封母管噴水減溫器的結(jié)構(gòu)如圖3所示,管道內(nèi)流動著過熱蒸汽,噴水減溫器如果能正常工作時(shí),能將冷卻水變成霧化水蒸氣,加大與管道內(nèi)流通水蒸氣的接觸面積,從而更好更全面的減溫,而當(dāng)噴水減溫器噴頭損壞時(shí),從噴水減溫器出口流出的水就直接是冷卻水,冷卻水與水蒸氣接觸,使得部分水蒸氣能達(dá)到降溫效果,而大部分蒸氣卻起不到冷卻效果,水溫過低直接液化成液態(tài)水,積聚在管道底部,水蒸氣在管道頂部流動,長期運(yùn)行過后,管道內(nèi)上下壓力差變大,管道熱應(yīng)力變大,容易塑性變形,造成焊縫脫落穿孔[1]。

      圖3 噴水減溫器結(jié)構(gòu)圖

      在機(jī)組運(yùn)行過程中,由于通過二級減溫器筒體(聯(lián)箱)的蒸汽溫度較高,達(dá)到434℃,當(dāng)減溫水沒有投入時(shí),減溫水進(jìn)水管溫度與過熱蒸汽溫度相同,當(dāng)投入減溫水時(shí),進(jìn)水管的管壁溫度接近減溫水的溫度,只有160℃,這樣,進(jìn)水管在溫差交變應(yīng)力的作用下,其焊口處易產(chǎn)生裂紋最終導(dǎo)致其斷裂。

      2.2 運(yùn)行時(shí)溫度調(diào)節(jié)不到位分析

      為了汽輪機(jī)本體部件的安全,對軸封供汽的溫度有一定要求。如果供汽溫度與汽輪機(jī)本體部件溫度(特別是轉(zhuǎn)子的金屬溫度)差別太大,將使汽輪機(jī)部件產(chǎn)生很大的熱應(yīng)力,這種熱應(yīng)力將加劇汽輪機(jī)部件壽命損耗,同時(shí)造成汽輪機(jī)動、靜部分的相對膨脹失調(diào),損壞汽封片和轉(zhuǎn)子軸頸,直接影響汽輪機(jī)機(jī)組的安全。一般來說,對于高、中壓缸軸封供汽溫度的合適范圍是150~260℃;低壓缸軸封的供汽溫度應(yīng)在150℃左右。

      因此,軸封供汽母管向高、低壓端軸封供汽的管道上均設(shè)置噴水減溫器,在汽輪機(jī)運(yùn)行的各種工況下調(diào)節(jié)供汽溫度,將軸封供汽的溫度控制在合適范圍。減溫水來自主凝結(jié)水,由凝結(jié)水經(jīng)處理裝置后引出。

      溫度調(diào)節(jié)僅僅只有噴水減溫器來調(diào)節(jié),噴水減溫調(diào)節(jié)的溫度范圍大,精確性低,波動較大,受凝結(jié)水壓力和溫度的影響。該廠凝結(jié)水泵是變頻泵,低負(fù)荷時(shí),凝結(jié)水流量和溫度均小于正常水平,故而噴水減溫不能達(dá)到很好的效果,反而使得軸封系統(tǒng)內(nèi)溫度和壓力更高,容易出現(xiàn)故障;在高負(fù)荷時(shí),凝結(jié)水流量和溫度能滿足需求,噴水減溫能夠達(dá)到相應(yīng)的效果。

      2.3 焊接工藝不達(dá)標(biāo)分析

      焊縫采用電弧焊,電弧焊是目前最廣泛的焊接方法。在焊接焊縫過程中常常因?yàn)橥獠咳毕菁皟?nèi)部缺陷導(dǎo)致焊縫不合格,機(jī)組一旦運(yùn)行起來,軸封母管的焊縫立馬又出現(xiàn)問題。

      外部缺陷指的是缺陷位于焊縫外表面,用肉眼或者低倍放大鏡就可以看得到;內(nèi)部缺陷指的是缺陷位于焊縫內(nèi)部,這類缺陷可以用無損探傷檢驗(yàn)或者是破壞性檢驗(yàn)方法來發(fā)現(xiàn)。

      焊接缺陷容易造成應(yīng)力集中及脆斷。該廠低壓軸封母管焊縫缺陷主要是由以下幾個(gè)原因組成。

      2.3.1 焊接形狀及尺寸不符合要求

      在焊接的過程中,由于焊縫在底部,管壁材質(zhì)是碳鋼T11,管壁厚度8 mm,管徑329 mm,而焊縫材質(zhì)是不銹鋼材質(zhì),焊接坡口角度極易不當(dāng),造成焊縫高低不平,寬窄不均,波紋粗劣,焊縫質(zhì)量嚴(yán)重不合格,如圖4所示。

      圖4 焊縫缺陷形狀

      2.3.2 裂紋

      如圖5所示,該廠在處理焊縫時(shí),焊接材料是不銹鋼,鋼材強(qiáng)度很大。同時(shí)在不利焊接下,管道內(nèi)水未去除干凈,焊接熔池里溶解了水中的氫離子,焊縫金屬快速冷卻后,大部分氫快速過飽和溶解劑在焊縫金屬中,在焊接殘余應(yīng)力的作用下,氫逐漸向產(chǎn)生應(yīng)力和應(yīng)變集中的熱影響區(qū)擴(kuò)散,并在某些微區(qū)域集合。當(dāng)氫濃度達(dá)到某一臨界值時(shí),變脆的金屬在微小的應(yīng)變下開裂。并使得開裂部位進(jìn)一步的擴(kuò)展,而且會形成宏觀裂紋。

      圖5 冷裂紋形狀

      3 低壓軸封母管焊縫脫落處理方法

      綜合2.1、2.2和2.3分析可知,低壓軸封母管焊縫脫落主要由三方面造成:(1)噴水減溫器噴頭損壞;(2)運(yùn)行時(shí)溫度調(diào)節(jié)不到位;(3)焊接工藝不達(dá)標(biāo)。

      針對噴水減溫器噴頭損壞的問題,公司委托有技術(shù)能力的鍋爐制造廠家或科研院所對1、2號汽機(jī)二級減溫器噴嘴裝置進(jìn)行振動校核,校核的目的是摸清目前噴嘴裝置的自振頻率及滿負(fù)荷(215 MW)工況下卡門渦流的頻率(激振頻率)數(shù)值,同時(shí)比較二者之間的關(guān)系是否滿足激振頻率/自振頻率小于0.75,如不滿足,則需要對噴嘴裝置進(jìn)行重新設(shè)計(jì)。重新設(shè)計(jì)可采取的措施有增加進(jìn)水管管徑、在噴頭端或在噴管上加裝托架、改進(jìn)隔板(鋼碗)設(shè)計(jì)等。如經(jīng)過校核滿足條件,則應(yīng)委托鍋爐制造廠家或科研院所赴現(xiàn)場對噴嘴裝置損壞情況進(jìn)行檢查,進(jìn)一步分析隔板(鋼碗)的彈性吸振功能是否消失以及其他可能導(dǎo)致焊口斷裂損壞的原因。

      對于運(yùn)行時(shí)溫度調(diào)節(jié)不到位,可以改變噴水減溫器的來水,用密封水升壓泵出口管的水代替凝結(jié)水泵出口水,這樣能夠保證機(jī)組在運(yùn)行時(shí)噴水減溫的水量和溫度都能夠符合機(jī)組運(yùn)行要求,便于調(diào)溫。具體實(shí)施如圖6所示。

      圖6 管道改造示意圖

      針對焊接工藝的問題,積極查詢相關(guān)資料,了解管壁材質(zhì)、厚度及焊接工藝,經(jīng)查閱圖紙并咨詢金屬、焊接專業(yè):噴嘴入口與進(jìn)水管的連接焊口為異種鋼焊接,即進(jìn)水管為12CrlMoV,屬于珠光體低合金熱強(qiáng)鋼,而噴嘴入口為25Cr2MoVA,屬于中碳耐熱合金鋼,其綜合力學(xué)性能良好,熱強(qiáng)性較高,但可焊性較差,在通常情況下,焊接時(shí)有形成裂紋的傾向。焊前應(yīng)預(yù)熱,焊后應(yīng)熱處理,只有有限的焊接熱規(guī)范可能獲得較好的焊接性能,因此該異種鋼焊口有可能因焊接缺陷或焊后熱處理不規(guī)范造成焊口產(chǎn)生裂紋,噴嘴入口與進(jìn)水管對接施焊時(shí),還可能存在錯(cuò)用焊材、夾渣、裂紋等焊接缺陷,以上原因均可能導(dǎo)致異種鋼焊口部位產(chǎn)生裂紋,長期運(yùn)行后最終斷裂。

      經(jīng)金屬室對斷裂焊口檢驗(yàn)確定,焊材未用錯(cuò)(R317),硬度合格,經(jīng)與金屬、焊接專業(yè)討論,存在如下可能性:推測焊接后未立即進(jìn)行熱處理,導(dǎo)致產(chǎn)生延遲裂紋,后隨減溫器筒體整體熱處理,硬度合格,但裂紋已經(jīng)產(chǎn)生。分析認(rèn)為熱處理不規(guī)范產(chǎn)生延遲裂紋是造成焊口斷裂的重要原因。

      減溫器的噴嘴入口與進(jìn)水管之間是異種材質(zhì)焊接,減溫器設(shè)備制造廠要在焊材選用、焊接、焊前預(yù)熱,焊后熱處理等環(huán)節(jié)嚴(yán)格執(zhí)行焊接工藝,并建立完善的焊接質(zhì)保體系,做到壓力到位、責(zé)任到人。制造廠焊工施焊后在焊縫處要打上焊工鋼印號,便于追溯責(zé)任及提高施焊質(zhì)量。把減溫器噴嘴入口與進(jìn)水管選擇同種材質(zhì)(如同為12Cr1MoV),避免存在異種材質(zhì)焊接問題。

      今后公司機(jī)組檢修中對減溫器各部位焊口進(jìn)行重新焊接時(shí),則應(yīng)在焊接和熱處理的過程中加強(qiáng)過程控制和質(zhì)量監(jiān)督。

      上述改造改進(jìn)了噴水減溫器的運(yùn)行模式以及對噴水減溫器噴頭進(jìn)行了更換,同時(shí)對焊縫進(jìn)行細(xì)致的處理,解決了軸封母管焊縫脫落的問題。

      4 關(guān)于低壓軸封母管焊縫脫落問題的思考

      通過上述分析、改造與實(shí)際效果驗(yàn)證,可看出該軸封系統(tǒng)在設(shè)計(jì)上存在的問題。軸封系統(tǒng)在運(yùn)行過程中未進(jìn)行細(xì)致監(jiān)測,管道內(nèi)存在積水,同時(shí)上下管道溫度差過大,造成焊縫脫落、穿孔等一系列問題,加之缺陷處理過程不夠完全按照規(guī)程,缺陷重復(fù)發(fā)生。

      因此,除了上述的在原設(shè)計(jì)基礎(chǔ)上進(jìn)行改造外,解決問題最根本的辦法還是對軸封系統(tǒng)的重新設(shè)計(jì)。一方面噴水減溫器及其后的軸封母管盡可能向低壓軸封傾斜,確保母管低溫側(cè)末端低于噴水減溫器,且在母管末端底部增設(shè)疏水點(diǎn),接入噴水減溫器后低壓軸封母管疏水管路應(yīng)增大管道直徑,保證管道底部疏水暢通,閥門應(yīng)長期開啟狀態(tài)。另外一方面更換新型噴頭,霧化效果更好,混合降溫更加充分,滿足現(xiàn)場管路需求。而不必采用改造中所使用的噴水減溫器水源,同樣簡化了結(jié)構(gòu)、降低故障風(fēng)險(xiǎn),能夠使設(shè)備更加可靠[2]。

      5 結(jié)語

      汽輪機(jī)軸封系統(tǒng)的穩(wěn)定,直接關(guān)系到汽輪機(jī)能否安全和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。對于設(shè)備調(diào)試和生產(chǎn)運(yùn)營期間出現(xiàn)的一系列不正?,F(xiàn)象,必須引起足夠的重視。一方面,在運(yùn)行中應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)控,及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常情況,并采取有效措施,防止事故的擴(kuò)大;另一方面,對長期存在而且反復(fù)發(fā)生的設(shè)備缺陷,不得視而不見,如果缺陷得不到有效解決的,就必須進(jìn)行更改,以確保設(shè)備正常運(yùn)行。對上海1000 MW汽輪機(jī)軸封系統(tǒng)改造的研究和現(xiàn)場實(shí)踐,不僅解決了問題也提高了機(jī)組運(yùn)行的安全性和經(jīng)濟(jì)性,具有一定的實(shí)用價(jià)值,值得同類型其他機(jī)組借鑒。

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