山西普麗環(huán)境工程股份有限公司 楊玉環(huán)
氮氧化物(NOx)是主要大氣污染物之一,90%以上的NOx來自于煤、石油和天然氣的燃燒,其中70%來自于煤的燃燒。隨著我國的環(huán)保標準日益嚴格,尤其對火電廠污染物排放做出了明確規(guī)定,NOx排放標準為50mg/Nm3[1-2]。煙氣脫硝是目前火電機組普遍采用的減少氮氧化物排放的方法,煙氣脫硝能達到很高的NOx脫除效率,而其中應用較多的是選擇性催化還原法(SCR)[3]。因此,對于氮氧化物的治理,SCR脫硝系統(tǒng)的合理設計,一方面要保證NOx達標排放,另一方面要確保系統(tǒng)的安全經(jīng)濟運行。文中對燃煤煙氣氮氧化物治理的SCR系統(tǒng)設計,對同類型機組的改造具有重要指導意義。
《火電廠大氣污染排放標準》GB13223—2011;
《煤電節(jié)能減排升級與改造行動計劃》2014—2020年;
《鍋爐大氣污染物排放標準》GB13271—2014;
《火電廠煙氣脫硝工程技術(shù)規(guī)范—選擇性催化還原法》HJ562—2010。
反應機理是在130℃~420℃區(qū)間范圍內(nèi)這一溫度區(qū)間,通過還原的噴射噴槍加入還原劑到煙氣中,并使其均勻混合,之后還原劑中的氨分子會選擇性的與煙氣中的污染物—氮氧化物這類物質(zhì)發(fā)生反應,將煙氣中的污染物進行脫除,降低其濃度值,并轉(zhuǎn)化為對環(huán)境和人體不具危害的氮氣和水。其中催化劑產(chǎn)生的催化作用主要是將化學反應所需要的活化能降低了,進而可以實現(xiàn)在130℃至420℃范圍的較低溫度內(nèi)就能發(fā)生氮氧化物的還原反應,達到脫除的目的。
對于典型的SCR脫硝系統(tǒng)的工藝主要涉及到兩大塊,即還原劑的供應輸送模塊和煙氣氮氧化物脫硝反應模塊。其中還原劑的供應輸送模塊主要包括還原劑卸料設備、還原劑儲存設備、還原劑蒸發(fā)設備、緩沖設備、稀釋設備以及泵等。煙氣氮氧化物脫硝反應模塊主要有催化劑反應器部分、噴氨系統(tǒng)部分、稀釋空氣供應系統(tǒng)部分。
1.反應溫度
反應溫度作為脫硝效率高低的一個重要影響參數(shù),由于該技術(shù)需要有催化劑存在才能在一定溫度下發(fā)生反應,因此,反應溫度在一定程度上決定著催化劑的活性,也就是反應活化能E的大小,所以對脫硝效率起到非常重要的作用。同時反應溫度值的大小還會在運行過程中對催化劑本身的特性產(chǎn)生重要的影響,如果溫度太高會出現(xiàn)燒結(jié)現(xiàn)象,溫度太低會使催化劑中毒。在實際應用過程中,需要合理控制反應溫度,使其在催化劑反應的最佳溫度區(qū)間[3-4]。
2.煙氣流型
SCR脫硝需有催化劑存在才能在一定溫度下發(fā)生反應,催化劑根據(jù)實際需要脫除污染物的機組尾部煙道結(jié)構(gòu)不同,其催化劑安裝結(jié)構(gòu)各異。這個過程中,催化劑的結(jié)構(gòu)就決定了煙氣流型,煙氣流型合理與否直接會關(guān)系到催化劑的應用效果,對煙氣中污染物的脫除也非常重要。因此,在實際應用過程中,需要合理設定催化劑結(jié)構(gòu),考慮合理的煙氣流型,使脫硝反應更充分,反應效果最佳。
3.煙氣在反應器內(nèi)的停留時間和空間速度
SCR脫硝中停留時間的多少對反應效果具有一定影響。一般情況下,停留的時間越長,在有還原劑存在的情況下,即煙氣在流經(jīng)催化劑的停留時間越長,其對煙氣中氮氧化物的脫除效果就越高。在這個過程中,停留時間會受到溫度的影響,所以反應溫度非常重要,需要合理控制,才能保證一定的停留時間,滿足較佳的污染物控制效果。
停留時間又被定義為空速,在催化劑的設計中這是一項非常重要的參數(shù)。該參數(shù)就體現(xiàn)了煙氣在催化劑流經(jīng)過程中的停留時間的一個尺度,與停留時間成反比。一般來說:空速越大,煙氣流經(jīng)催化劑的停留時間就會越短,其反應就存在著不完全的可能性就越大。這樣會造成大量的氨逃逸的存在,因此空速較大,煙氣對催化劑的沖刷作用就會更大,造成的磨損就會更嚴重[4-5]。
SCR脫硝反應器入口處煙氣量為200×104Nm3/h,脫硝過程中催化劑所在區(qū)域的溫度為130℃~420℃,催化劑所在區(qū)域的反應入口處煙氣中NOX的濃度設為700mg/Nm3,催化劑選用高脫硝效率的釩鈦系催化劑,氮氧化物脫除反應需要的還原劑選用的是液氨,對于催化劑所在區(qū)域的出口處煙氣中NOX的濃度,即設計污染物排放濃度值<50mg/Nm3,氨逃逸≤2.5mg/Nm3。
1.還原劑耗量計算
液氨耗量計算按照式(1)計算:
其中:YAHL:液氨耗量,kg/h;V6% O:干基6%氧煙氣量,Nm3/h;msj:設計氨氮摩爾比,%;N6% NOX:干基6%氧NOX濃度,mg/Nm3。
再結(jié)合脫硝效率和氨氮摩爾比關(guān)系,氨逃逸取2.5mg/Nm3,把已知數(shù)據(jù)帶入經(jīng)計算可得液氨耗量為562.4kg/h。
2.催化劑體積用量計算
SCR脫硝系統(tǒng)的催化劑用量按照式(2)計算:
其中:V:設計中需設計催化劑體積量大小,單位m3;Q:標準狀態(tài)下煙氣量(濕基6%氧),單位Nm3/h;MR:系統(tǒng)設計氨氮摩爾比,與效率及催化劑進出口煙氣濃度有關(guān);η:設計脫硝效率,單位%;A:催化劑表面積,取305m2/m3;K:催化劑活性,取35m/h。
帶入已知數(shù)據(jù)經(jīng)計算可得SCR脫硝催化劑用量為782.49m3。
3.稀釋風機風量計算
稀釋風機風量根據(jù)液氨用量,稀釋倍數(shù)按照7000倍考慮,再考慮20%設計余量,經(jīng)計算可得稀釋風機的風量大小取整為10000m3/h。
4.最大氨逃逸量計算
在設計最大還原劑噴射量下,年利用小時數(shù)按6000h,氨逃逸取2.5mg/Nm3;經(jīng)計算可得SCR脫硝系統(tǒng)氨逃逸量為30噸/年。
1.液氨提升泵的選型
根據(jù)已計算的液氨耗量為562.40kg/h,液氨密度取617kg/m3,根據(jù)V=M/ρ,再考慮設計余量20%,則帶入已知數(shù)據(jù)經(jīng)計算可得液氨提升泵的流量大小圓整后取1.2m3/h,揚程取2.0MPa,功率大小取2.5kW。
同時結(jié)合流量與流速、管徑的關(guān)系,A=Q/V,A=πd2/4,經(jīng)計算再圓整匹配標準后,管徑選擇DN25的管徑,管材選擇不銹鋼管。
其中:V:還原劑液相速度,取1m/s;Q:流量,1.2m3/h;A:橫截面面積,m2;d:管徑,m。
2.稀釋風機的選型
根據(jù)已計算的稀釋風量取整為10000m3/h,稀釋風機壓頭取為9000Pa。同樣結(jié)合流量與流速、管徑的關(guān)系,A=Q/V,A=πd2/4,經(jīng)計算再圓整匹配標準后,管徑選擇DN500的管徑,管材選擇不銹鋼管。
其中:V:稀釋風氣相速度,取15m/s;Q:流量,10000m3/h;A:橫截面面積,m2;d:管徑,m。
根據(jù)給定條件,年有效利用小時按6000h,通過計算可得經(jīng)脫硝后,NOX排放濃度降為50mg/Nm3,脫除率可達到92.86%,一年可有效減少氮氧化物排量為7800噸。
脫硝系統(tǒng)投入運行能夠降低氮氧化物在空氣中比例,預防對周邊居民因污染而引起的各種疾病及連鎖問題。同時,可降低對周邊環(huán)境系統(tǒng)產(chǎn)生的負擔,減少周邊居民及員工身心傷害,為電廠樹立企業(yè)形象,具有良好的宏觀社會效益。
(1)依據(jù)原始參數(shù)及設計目標,對基于燃煤煙氣氮氧化物治理的SCR系統(tǒng)的典型工藝進行設計,給出了系統(tǒng)的主要組成及脫硝性能的主要影響因素。
(2)通過計算得:還原劑耗量為562.4kg/h,催化劑量為782.49m3,氨逃逸量為30噸/年,稀釋風機的風量為10000m3/h。
(3)通過計算可得:稀釋風機風量為10000m3/h,壓頭為9000Pa,功率為30kW,管徑為DN500不銹鋼管;液氨提升泵流量為1.2m3/h,揚程為2.0MPa,功率為2.5kW,管徑為DN25不銹鋼管。
(4)系統(tǒng)脫硝效率可達92.86%,可有效減少氮氧化物排放量為7800噸/年,具有較好的社會和環(huán)境效益。