宋昌銘、何芳菲
(上汽通用五菱汽車股份有限公司, 柳州 545007)
隨著近年新能源汽車的崛起,迅速占領國內(nèi)外新能源汽車市場是本司近年來重要的戰(zhàn)略增長點。公司先后推出的E 平臺汽車產(chǎn)品,遇到了非常激烈的市場競爭。主要競爭對手不斷推陳出新,品質(zhì)、成本和周期不斷沖擊著傳統(tǒng)開發(fā)模式,企業(yè)正遭受著巨大的經(jīng)營挑戰(zhàn)。為快速占領新能源汽車市場,滿足客戶的需求,要求產(chǎn)品的設計更具合理性、競爭力。
前臉匹配是整車外觀品質(zhì)的主要載體,前照燈和前格柵匹配要求更能直接反饋整車的品質(zhì),其安裝點涉及零件多、尺寸鏈復雜,匹配的難度高。本文基于某新能源車型的前照燈與前格柵左右間隙一致性問題,運用DMAIC 質(zhì)量工具分析其尺寸控制的方法。
定義階段主要是確認顧客的關鍵需求并識別需要改進的產(chǎn)品或流程,組成項目團隊,制定項目計劃,確定要進行測量、分析、改進和控制的關鍵質(zhì)量特性(CTQ),將項目完善于合理的區(qū)間范圍[1]。
從2020年10月開始,本司某車型前照燈與前格柵左右間隙不均,不符合DTS 定義的標準,故障率約25%,下線返修困難,影響一次下線合格率,影響客戶滿意度(圖1)。
圖1 左右間隙不均示意圖
明確項目需求為整車匹配質(zhì)量提升,逐層展開外飾、內(nèi)飾和車身,確定為外飾匹配問題,逐步細化成前照燈與前格柵匹配并使其可以測量。最終確定,關鍵需求為某車型前照燈與前格柵左右間隙不均故障率,據(jù)此展開六西格瑪項目。
SIPOC 表示產(chǎn)品實現(xiàn)過程的主要活動,包括定義的范圍和過程的關鍵因素。通過供應商(Supplier)、輸入(Input)、過程(Process)、輸出(Output)和客戶(Custom)5 個步驟進行分解,得到車身、調(diào)整線、上彎梁裝配、前照燈裝配和前格柵裝配5 大區(qū)域的因素,為后續(xù)階段提供解決問題的方向。
根據(jù)過往車型,確認項目目標為:故障率由25%降至7%,并制定5 個階段的相應時間計劃。
測量階段是定義階段的后續(xù)活動,也是連接分析階段的橋梁,是事實和數(shù)據(jù)的具體表現(xiàn)[1]。通過測量評估,不僅可以驗證測量系統(tǒng)的有效性,還能識別出項目過程的輸出結果Y。
在開始測量并收集數(shù)據(jù)之前,必須對測量系統(tǒng)作出評價,對測量系統(tǒng)的問題進行分析和糾正,以保證測量數(shù)據(jù)的質(zhì)量??傃b車間隨機挑選30 輛整車,選定2 名測量人員,隨機對故障位置使用三角尺測量一遍,所有記錄按固定順序整理好。
利用Minitab 軟件對測量系統(tǒng)的重復性和再現(xiàn)性分析,以驗證本項目量具的誤差。根據(jù)計算結果,量具的方差貢獻率為0.6(<1.0),符合測量系統(tǒng)MSA 要求;量具的研究變異值GR&R 為7.74%(<10.00%),測量系統(tǒng)能力良好;可區(qū)分類別數(shù)18(>10),表明分辨力優(yōu)良。本項目測量系統(tǒng)分析MSA 順利通過。
柏拉圖是確定關鍵輸出變量Y 的常用方法。根據(jù)故障模式,存在9 種組合,其中7 種產(chǎn)生左右間隙不均的故障。利用Minitab 柏拉圖模塊,確定輸出變量Y(圖2)。
圖2 柏拉圖確定輸出變量Y
根據(jù)柏拉圖分析結果,依據(jù)二八原則(80%的結果源于20%的原因),左右間隙一致性的CTQ(關鍵品質(zhì)特性)確定為左大右小、左小右大,2 種缺陷占總缺陷的80.50%。Y 為左右間隙一致性,Y1 為左大右小,Y2 為左小右大(注:當間隙<1.0 mm 為過??;當1.0 mm≤間隙≤3.0 mm 為正常;當間隙>3.0 mm 為過大)。本項目只關注Y1 和Y2 缺陷,其他不做項目攻關重點。
分析階段是對CTQ 進行預測,分解出影響的要因,增強對過程和問題的理解,進而識別問題的主要原因X。利用魚骨圖從人、機、料、法四個方面進行分析,一共找到9 個要因,逐一進行分析(圖3)。
圖3 魚骨圖Y1、Y2 分析
小組成員調(diào)查了前照燈與前格柵安裝工位、間隙檢驗工位員工的操作以及成績,結果如下:均通過公司三級培訓、崗位指導培訓考核;均熟悉SOS 標準要求,按工位SOS 進行操作;均理解前照燈與前格柵間隙標準。因此X1 非要因。
小組成員拉動車間工程師對前照燈及前格柵的安裝工位、間隙檢驗工位進行標準化檢查、質(zhì)量分層審計,查看培訓記錄表,均通過培訓考核。因此X2 也非要因。
前照燈上檢具確認尺寸狀態(tài)(圖4),基準面C 寬度方向離空2.5 mm,基準銷B 與基準銷E 距離偏小1.0 mm,B 銷先進,E銷不能自然進銷,強行裝配導致尺寸失真,產(chǎn)生旋轉,影響左右間隙。匹配面間隙如為-0.3~+0.2 mm,則對問題貢獻較小,因此X3 為要因。
圖4 前大燈上檢具
對前格柵問題位置尺寸進行現(xiàn)場抽查,連續(xù)5 件上檢具檢測。左側尺寸間隙為0~0.2 mm,符合要求,對問題貢獻較小;右側尺寸間隙為0.3~0.5 mm,符合要求,對問題貢獻較小。因此X4 為非要因。
收集左、右前照燈5 個安裝點CMM 左右向數(shù)據(jù),利用Minitab 軟件使用箱線圖模塊分析(圖5)。左、右側測點15 即前照燈支架的左右尺寸離散波動大,對問題解決不利。安裝點涉及零件左、右前輪罩外板加強板合件。
圖5 前照燈安裝點箱線圖
檢具發(fā)現(xiàn)前照燈支架Y 向尺寸偏差1.5 mm;前大燈支架與本體件內(nèi)部匹配線接觸,整車焊接后會產(chǎn)生扭曲;料框不合格,前照燈支架易產(chǎn)生變形。3個原因的累積對故障問題貢獻大,因此X5為要因。
廠外檢具檢查前格柵鈑金安裝點(圖6),左右向偏差均在0.2 mm 左右,符合要求。
圖6 前格柵鈑金安裝點
廠內(nèi)CMM 統(tǒng)計前格柵左右鈑金安裝點,左側Y 向偏差0.2~0.5 mm,右側Y 向偏差-0.4~+0.3 mm,且相互偏差一致性在0.2 mm 內(nèi),符合要求。因此X6 為非要因。
實車裝配過程中,前照燈與車身的X 向尺寸存在較大波動。左側1.5~6.0 mm,右側1.5~6.5 mm,而產(chǎn)品設計數(shù)模間隙為3.5 mm。X 向間隙波動大,與理論值3.5 mm 存在1.5~3.0 mm差異,前大燈會發(fā)生隨機旋轉,與前格柵間隙跟著波動,對問題貢獻較大。因此X7 和X9 為要因。
從產(chǎn)品數(shù)模來看,上部B 定位銷M6 配Ф7,下部與前保險杠Y 向定位單邊0.5 mm,設計數(shù)據(jù)Y 向存在間隙0.5 mm 調(diào)節(jié)量。前格柵與白車身的Y 向間隙存在0.5~1.0 mm 波動量,對問題有貢獻。因此X8 為要因。
根據(jù)以上分析,得到4 組要因X:前照燈尺寸問題X3;前照燈安裝點尺寸問題X5;前照燈與白車身的裝配穩(wěn)定問題X7 和X9;前格柵與白車身的裝配穩(wěn)定問題X8。通過X 和Y 因果關系,識別出問題產(chǎn)生的根本原因,進行下一步的改進。
進入關鍵的改進階段,針對分析的要因X 進行根本原因的整改,形成最佳的解決方案,并驗證有效性。
通過修配前照燈模具,前照燈基準面C 基本貼合,基準銷B與E 銷距在0.2 mm 以內(nèi),銷子能正常裝配,改善明顯,符合檢具公差要求,滿足尺寸技術要求。
綜上可知,前照燈尺寸滿足要求。
修配翼子板安裝支架模具,整改單件與本體的匹配面尺寸;調(diào)整工裝夾具,調(diào)合總成左右一致性。檢具確認前照燈安裝點間隙4.8~5.5 mm,符合零件尺寸公差。整改料框,排除運輸?shù)淖冃我蛩?,完成廠外要因的整改。
在廠內(nèi)篩選20 臺車身,收集CMM 測量前照燈支架尺寸,利用Minitab 箱線圖模塊,中位數(shù)偏差小、離散波動±0.75 范圍,對問題解決有利(圖7)。
圖7 整改后的前照燈安裝點CMM 箱線圖
綜上可知,前照燈安裝點滿足要求。
根據(jù)數(shù)模制作隨形定位塊,前照燈工位增加定位塊裝配(圖8),左右對稱。篩選30 臺車,測量對應理論位置(3.5 mm)的值在3.0~4.0 mm,狀態(tài)穩(wěn)定,波動明顯減小2.0~3.0 mm。
圖8 增加X、Z 向定位塊
綜上可知,增加定位塊滿足前照燈位置穩(wěn)定,達到目標。
前格柵間隙檢查工位增加楔形塊(圖9),下線車輛進行間隙測量在1.0~3.0 mm 之間,達到設計要求。增加楔形塊是用于左右向間隙調(diào)整,結果裝配穩(wěn)定,達到目標。
圖9 檢查工位增加楔形塊
經(jīng)過4 個要因的改進,根本原因得到徹底解決,并驗證有效。
控制階段是項目固化改進成果的重要步驟,將成功經(jīng)驗標準化、制度化、文檔化,建立過程控制系統(tǒng)[1],從而形成新的工作方式并加以保持。
根據(jù)故障位置統(tǒng)計,利用Minitab 時間序列圖可看出,故障率由改善前的25%下降至改善后的5%,目標達成(圖10)。
圖10 改善后故障率確認
前照燈尺寸每班次都要進行上檢具的全尺寸檢查,對前照燈車身安裝點的CMM 尺寸數(shù)據(jù)進行鎖定跟蹤(圖11)。新增的定位塊和楔形塊,列入工位的SOS。裝件員工、過程檢驗員和SIP站檢測采用塞尺監(jiān)控故障位置。
圖11 CMM 數(shù)據(jù)跟蹤
本文通過某車型前照燈的匹配問題,介紹六西格瑪DMAIC的實施過程,驗證了六西格瑪在產(chǎn)品質(zhì)量改進的有效性[2],徹底解決了項目的匹配問題。汽車外觀間隙質(zhì)量的改善涉及汽車整個產(chǎn)品生命周期[3]?;跀?shù)據(jù)的六西格瑪統(tǒng)計工具,分析和解決問題更加科學,可形成Lesson Learn 指導后續(xù)新項目開發(fā),對項目問題解決、尺寸控制方法有較好的指導意義。