徐 林,徐兆春,劉曉超
(1馬鋼股份設(shè)備管理部;2馬鋼股份煉鐵總廠,安徽馬鞍山 243000)
馬鋼煉鐵總廠北區(qū)有2座4 000 m3高爐,日產(chǎn)鐵水17 600 t,配套2臺(tái)360 m2燒結(jié)機(jī),日產(chǎn)燒結(jié)礦24 000 t。A#燒結(jié)機(jī)2006 年10 月投產(chǎn),運(yùn)行13 年無大修,帶冷機(jī)傳動(dòng)輪及鏈節(jié)磨損嚴(yán)重,成為嚴(yán)重危及安全生產(chǎn)的重大隱患。
帶冷機(jī)功能是對經(jīng)單輥破碎機(jī)破碎的熱燒結(jié)礦進(jìn)行冷卻。外形尺寸帶寬4.5 m,有效冷卻長度96 m,冷卻面積432 m2。傳動(dòng)形式為多點(diǎn)嚙合全懸掛。
設(shè)備存在的問題主要有:
(1)齒狀環(huán)狀件傳動(dòng)輪(分度圓直徑3 236 mm)經(jīng)13年不間斷運(yùn)行,整體磨損嚴(yán)重(見圖1),表象為齒面磨損、斑蝕;齒形改變、配合間隙差。
圖1 齒狀環(huán)狀件傳動(dòng)輪磨損嚴(yán)重
(2)帶冷機(jī)鏈節(jié)的鏈板、銷軸磨損加劇。鏈板節(jié)距由原來1 000 mm 增加到1 020~1 030 mm,銷軸磨損量超過3 mm。嚙合位置后移超過35 mm,鏈板與齒板非工作面發(fā)生干涉,啃齒(如圖2)。
圖2 鏈板與齒板非工作面發(fā)生磨損
(3)臺(tái)車與鏈板幾何形變剪切聯(lián)接螺栓,臺(tái)車松動(dòng)位移,見圖3。
圖3 臺(tái)車松動(dòng)位移
帶冷機(jī)整體設(shè)計(jì)壽命8 年,無法與高爐15 年?duì)t齡有效匹配,12 天檢修工期將嚴(yán)重影響燒結(jié)礦供料,高爐須休風(fēng)應(yīng)對。尤其適逢高爐壯年期,停產(chǎn)12 天亦無主要檢修項(xiàng)目,對爐況影響及產(chǎn)能壓制的負(fù)面作用難以估量。
因此優(yōu)化帶冷機(jī)傳動(dòng)輪、鏈節(jié)更換方案,實(shí)施快速大修,消除設(shè)備隱患是此項(xiàng)課題的核心與關(guān)鍵。
帶冷機(jī)傳動(dòng)輪、鏈節(jié)同時(shí)更換,工期為25天。
傳統(tǒng)帶冷機(jī)年修網(wǎng)絡(luò)圖見圖4。
圖4 傳統(tǒng)帶冷機(jī)年修網(wǎng)絡(luò)圖
帶冷機(jī)傳動(dòng)輪齒板為整體結(jié)構(gòu),原更換方案須將柔傳裝置拆除??紤]起吊高度與距離,且現(xiàn)場需配備250 t以上的吊車以及制作大型吊裝工具,全過程與鏈節(jié)更換工序干涉,占主線工期5 天以上。為此經(jīng)負(fù)荷校驗(yàn),在確保安全的前提下,通過對其采用剖分式改造,實(shí)現(xiàn)不占主工期的在線更換。
2.2.1 兩半對稱剖分式的結(jié)構(gòu)示意圖見圖5。
圖5 兩半對稱剖分式的結(jié)構(gòu)示意圖
2.2.2 齒板連接所需最少螺栓個(gè)數(shù)的計(jì)算及齒板強(qiáng)度校驗(yàn)
齒板扭矩N=2 200 kN·m ;精制螺栓孔直徑為d=φ47H7 ;精制孔分度直徑為D=2 580 mm ;精制螺栓材質(zhì)為45鋼,調(diào)質(zhì)處理。
(1)螺栓的需用最小許用剪切應(yīng)力[τ]
采用絞制孔用螺栓連接時(shí),載荷主要靠螺栓的剪切和擠壓來承受。
對于塑性材料當(dāng)應(yīng)力達(dá)到屈服極限σs時(shí),將產(chǎn)生顯著塑性變形,常會(huì)使構(gòu)件不能正常工作。因此塑性材料的需用拉應(yīng)力[σ]為:
對于塑性材料,ns=1.2~2.5。
一般情況下,塑性材料的許用切應(yīng)力[τ]要比同樣材料的許用拉應(yīng)力[σ]小,而許用擠壓應(yīng)力[σbs]比[σ]大:
經(jīng)查《重型機(jī)械標(biāo)準(zhǔn)》,螺栓的屈服強(qiáng)度σs=370 MPa,安全系數(shù)n 取最大值,n=2.5,分別代入公式(1),可得其許用拉應(yīng)力:
將許用拉應(yīng)力[σ]值代入公式(2)中得許用切應(yīng)力[τ]:
取最小值,[τ]=88.8 MPa。
(2)單個(gè)精制螺栓所承受的剪切應(yīng)力τ
其中,F(xiàn) 為螺栓所承受剪切力,A 為單個(gè)螺栓的截面面積,n為螺栓個(gè)數(shù)。
分別代入數(shù)值得:
螺栓滿足剪切強(qiáng)度的條件為:
τ≤[τ]
代入數(shù)值可得:n≥12.6
1.2.2.3 加強(qiáng)醫(yī)護(hù)人員的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。組織急診護(hù)士風(fēng)險(xiǎn)管理制度的學(xué)習(xí),時(shí)刻監(jiān)督各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理制度落實(shí)情況,尤其是夜間、雙休日及節(jié)假日薄弱時(shí)間,也是急診患者高峰時(shí)間;強(qiáng)化護(hù)士應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn),準(zhǔn)確操作急救設(shè)備及使用急救藥品,掌握醫(yī)療事故處理措施,不斷學(xué)習(xí)醫(yī)療事故處理的法律法規(guī)。規(guī)范護(hù)理文書書寫,準(zhǔn)確、及時(shí)、記錄護(hù)理文書,病歷留檔,每月定期審查病歷。
因此,鉸制螺栓至少為13個(gè)。
(3)驗(yàn)證螺栓擠壓強(qiáng)度是否滿足強(qiáng)度條件,即σbs≤[σbs]
由公式1~3 可得螺栓最小許用擠壓強(qiáng)度[σbs]=1.5[σ]=222 MPa
式中,F(xiàn)為螺栓所承受剪切力,Abs為單個(gè)螺栓的截面面積,n為螺栓個(gè)數(shù)。
式中,t為擠壓長度,t=103 mm,d 為螺栓直徑d=44 mm
代入數(shù)值得σbs=22.95 MPa,σbs≤[σbs]
經(jīng)計(jì)算校核,鉸制螺栓數(shù)量大于13個(gè)。為提高安全系數(shù),選取半個(gè)鏈輪精制螺栓16個(gè)。
煉鐵總廠A#燒結(jié)帶冷機(jī)年修網(wǎng)絡(luò)圖見圖6。
圖6 A#燒結(jié)帶冷機(jī)年修網(wǎng)絡(luò)圖
提前拆除帶冷機(jī)中部煙罩和煙囪→停機(jī)→拆除全部臺(tái)車→拆除上部鏈節(jié)→回裝上部新鏈節(jié)及臺(tái)車→同步更換傳動(dòng)輪齒板→轉(zhuǎn)動(dòng)傳動(dòng)輪更換下部鏈節(jié)及回裝臺(tái)車→再次轉(zhuǎn)動(dòng)傳動(dòng)輪更換剩余全部鏈節(jié)及回裝臺(tái)車→煙罩回裝及收尾工作→試車。
汲取以往施工經(jīng)驗(yàn),提前拆除兩段帶冷煙罩和煙囪,擴(kuò)大工作面,并增加一個(gè)吊車占位,3 個(gè)作業(yè)點(diǎn)同時(shí)進(jìn)行臺(tái)車及鏈節(jié)的拆除及回裝,每個(gè)作業(yè)點(diǎn)間隔約10 輛臺(tái)車的距離,每次拆除5 輛臺(tái)車,效率提高30%。
帶冷上臺(tái)面靠傳動(dòng)輪位置設(shè)一作業(yè)點(diǎn),每5 輛臺(tái)車轉(zhuǎn)至上部后立即拆除臺(tái)車聯(lián)接螺栓,每隔15輛臺(tái)車切割一輛臺(tái)車的扇形板,以便臺(tái)車轉(zhuǎn)動(dòng)到吊裝位置后可直接起吊落地。三處作業(yè)點(diǎn)分別完成5輛臺(tái)車提升吊裝后,帶冷機(jī)再次逆向轉(zhuǎn)動(dòng)15輛臺(tái)車至吊裝點(diǎn),按此方法重復(fù)直至所有上部臺(tái)面臺(tái)車拆除完成。所有臺(tái)車拆除完后將上部鏈節(jié)從頭尾輪處切斷,并將上部鏈節(jié)按6節(jié)一段切割,用卷揚(yáng)機(jī)拖到吊裝點(diǎn)落地。
與以往全部鏈節(jié)更換完后再回裝臺(tái)車不同,此次上部鏈節(jié)拆除完成立即回裝上部鏈節(jié)與臺(tái)車。裝一段新鏈節(jié)即回裝臺(tái)車,從兩個(gè)作業(yè)面分別往頭尾輪兩個(gè)方向同步回裝,人工設(shè)卷揚(yáng)拉動(dòng)鏈節(jié)及臺(tái)車,此方法大大節(jié)約了回裝時(shí)間并且前期上部鏈節(jié)及臺(tái)車的回裝作業(yè)不需要轉(zhuǎn)動(dòng)傳動(dòng)輪,期間傳動(dòng)輪齒板更換同步進(jìn)行,不占用主線工期。
上部鏈節(jié)在傳動(dòng)輪處斷開后開始,與“上部鏈節(jié)及臺(tái)車回裝”節(jié)點(diǎn)重合進(jìn)行。設(shè)兩個(gè)作業(yè)組同時(shí)進(jìn)行,12 h 一班,連續(xù)作業(yè)。完成舊齒板割除后,兩片式新齒板按出廠標(biāo)記位置調(diào)整安裝就位。使用4臺(tái)磁座鉆配合Φ48 空心鉆頭鉆孔,可調(diào)鉸刀進(jìn)行鉸孔,測繪、加工、安裝絞制螺栓,76 h 完成齒板的更換。
齒板更換完成后通過兩次轉(zhuǎn)動(dòng),將下部舊鏈節(jié)轉(zhuǎn)動(dòng)到帶冷機(jī)上方,完成最后剩余鏈節(jié)的更換及臺(tái)車的回裝。
綜上所述,通過新技術(shù)、新工藝、新工法的引進(jìn)以及施工方案的優(yōu)化,僅用7天時(shí)間,高質(zhì)量完成包括帶冷機(jī)頭部齒輪、鏈節(jié)本體及臺(tái)車更換等內(nèi)容的快速大修,為非高爐爐役條件下,燒結(jié)系統(tǒng)大修提供了實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。