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      水平高速帶鋸床改造

      2021-09-04 01:48:28曹世端田懷前吳厚華高世舉
      設備管理與維修 2021年15期
      關鍵詞:定尺輥道坯料

      曹世端,田懷前,吳厚華,高世舉

      (西南鋁業(yè)(集團)有限責任公司,重慶 401326)

      0 引言

      高速帶鋸床是2007 年從德國進口,用于鋁及鋁合金棒材、管材、型材、帶材的定尺鋸切和取樣。主要由龍門架、鋸弓(含鋸帶驅(qū)動、張緊及導向裝置等)、切割進給系統(tǒng)(由垂直方向的2 個直線導軌和2 個導向座、伺服電機及減速機和1 根滾珠絲桿、測量系統(tǒng)等組成)、定位和夾緊系統(tǒng)(移動夾緊、固定夾緊和向下壓緊系統(tǒng))、潤滑系統(tǒng)(每個機構(gòu)的潤滑油注入系統(tǒng)和鋸片的潤滑系統(tǒng))、液壓系統(tǒng)、輥道輸送裝置、鋁屑的吸收系統(tǒng)和電控系統(tǒng)等組成。

      鋸弓安裝在Z 軸上,作為切割進給。移動夾緊系統(tǒng)安裝在X軸,用于水平夾緊和輸送鋁材。固定夾緊也安裝在X 軸,布置在切割通道的入口端。壓緊系統(tǒng)用于向下卡緊成堆的鋁材,布置在切割通道的出口端。

      主要技術參數(shù):集束后鋸切鋁材尺寸寬:50~700 mm,高30~800 mm;切割速度500~2800 m/min。

      1 存在的問題及原因分析

      (1)鋸弓靠伺服電機驅(qū)動帶動單根滾珠絲桿進給,當伺服電機出現(xiàn)故障,制動失效時,鋸弓會隨著絲桿的轉(zhuǎn)動而快速下降且速度越來越快,存在安全隱患。

      (2)定尺機構(gòu)布置在進料端,長度超過2.5 m 以上的定尺,移動夾頭(行程2000 mm)要往返多次才能完成,效率低,且定尺精度差,移動夾頭往返次數(shù)越多,累計誤差越大,一般是2~15 mm。

      (3)鋸切線前后的輥道間距大,短料容易掉落。

      (4)吸屑口布置不合理,吸屑效果差,吸屑率不到70%,鋁屑飛濺,造成設備周圍環(huán)境差。

      (5)因為出料端沒有水平方向的夾緊,進料端僅有一組水平方向的夾緊,所以坯料易歪斜,鋸口斷面易成斜面,特別是一次鋸切多根料時。

      (6)鋸切過程中鋸帶張緊力不穩(wěn)定,造成鋸帶損壞。系統(tǒng)采用微型液壓站系統(tǒng)(電機、泵、控制閥組、控制模塊集成于一體),通過檢測缸內(nèi)壓力變化控制電機轉(zhuǎn)動(壓力低限時啟動,高限時停止),其壓力值一直在一個區(qū)間內(nèi)不停的變化,導致鋸帶在不斷承受交變載荷,壽命急劇降低。

      (7)出料端的坯料收集裝置由2 個懸臂吊來升降,需要人工掛取吊帶,導致不方便、不安全、效率低。

      2 改進措施

      2.1 重新設計制作鋸弓平衡系統(tǒng)

      根據(jù)鋸弓自重(約6000 kg),采用液壓油缸進行平衡,平衡鋸弓自重的90%左右,達到減輕進給機構(gòu)負荷,防止鋸弓因進給機構(gòu)發(fā)生故障時快速下落。

      2 支平衡油缸分別安裝在龍門立柱的側(cè)面,通過鉸鏈式連接方式與鋸弓連接。油缸的有桿腔無油,下腔(無桿腔)與蓄能器連接,主要用于平衡鋸弓的自重,減輕鋸弓進給絲桿及伺服電機的負荷。當鋸弓上升時平衡液壓油缸下腔從蓄能器進油,當鋸弓工作進給時平衡液壓油缸下腔出油到蓄能器。

      2.2 重新設計制造2 個獨立的液壓油站

      為保證液壓系統(tǒng)穩(wěn)定工作,在液壓油箱上安裝油溫強制風冷機,使得液壓油溫度保持基本恒定。

      1 個液壓站負責為新增的1 對鋸弓液壓平衡油缸、鋸帶張緊裝置、進料端2 組水平夾緊裝置、1 組垂直壓緊裝置;出料端1 組水平夾緊裝置、1 組垂直壓緊裝置、坯料翻出裝置提供液壓動力,主液壓站液壓原理如圖1 所示。每1 組水平夾緊裝置的1 對油缸內(nèi)徑和行程分別為Ф125×60 mm 和Ф100×870 mm,布置在一側(cè)的大缸徑短行程的油缸先停止定位,另一側(cè)的小缸徑長行程的油缸夾緊坯料后再停止,小缸徑油缸的推力小于大缸徑油缸的推力,小油缸始終推不動大油缸,所以大油缸的定位始終不變。

      圖1 主液壓站液壓原理

      另一個液壓站安裝在定尺機構(gòu)上隨動,負責為新增的出料端自動定尺機構(gòu)的2 個鎖緊油缸、擋板轉(zhuǎn)動液壓油缸等提供液壓動力,定尺機構(gòu)液壓站原理如圖2 所示。

      圖2 定尺機構(gòu)液壓站液壓原理

      2.3 重新設計制作定尺機構(gòu)

      定尺機構(gòu)布置在出料端,定尺主體由定尺基座、直線導軌副、伺服驅(qū)動(交流伺服電機+精密行星齒輪減速機等)、齒輪及齒條副、液壓鎖緊機構(gòu)、擋板旋轉(zhuǎn)機構(gòu)等組成。

      定尺機構(gòu)采用懸臂支架結(jié)構(gòu),懸掛在出料輥道上部。伺服定尺機構(gòu)行走導軌和驅(qū)動機構(gòu)安裝在出料輥道一側(cè),可實現(xiàn)自動控制,且擋板在不工作時能夠升高離開輥道。

      2.4 重新設計制作1 套鋸輪張緊穩(wěn)壓裝置

      采用液控單向閥來達到鋸帶張緊時能夠保持穩(wěn)定運行,不再出現(xiàn)鋸切過程中出現(xiàn)壓力波動,鋸帶張緊力變化,造成鋸帶松動而損壞鋸帶。

      2.5 設計制作鋸切線前后密布小輥道

      將靠近鋸切線前后兩端的大輥道更換成電動的密布小輥道,輥道速度與原輥道速度匹配,輥道之間間隙為10 mm,以便輸送短的式樣。進出料輥道均為動力輥道,采用鏈輪、鏈條傳動+擺線針輪減速機總成,可根據(jù)需要正反轉(zhuǎn),變頻調(diào)速。

      2.6 重新設計制作吸屑風道及吸屑風口

      拆除原設備的吸屑風道及吸屑風口,重新設計制作吸屑風道及吸屑風口。拆除原設備的取樣小車,在這個位置設計制作吸屑風道及吸屑風口,并在鋸帶主動輪盒下方增加一個新的吸風口,設置在鋸弓上隨鋸弓上下移動,風道彎道處可拆卸,方便對風道進行清理疏通,改善吸屑效果。

      2.7 重新設計制作夾具系統(tǒng)。

      拆除原設備進料端的1 組水平夾緊虎鉗及懸掛式送料虎鉗機構(gòu)。在進料端增設1組垂直壓緊裝置(安裝在原設備用于安裝水平送料虎鉗的支架上)及2 組水平夾緊裝置(1 組安裝在靠近鋸切線位置,另1 組安裝在靠近進料端擋塊附近),這2 組水平夾緊裝置用于鋸切多根坯料時,以便水平對齊,保障鋸口斷面不是斜面(鋸口斷面與輥道中心線垂直),虎鉗開口度0~880 mm。

      出料端增設一組水平夾緊裝置,確保鋸切長料時,鋸口斷面不是斜面,保留原垂直壓緊裝置。

      鉗口板面均采用發(fā)泡硬橡膠材料層,具有一定硬度且受壓時能產(chǎn)生一定的變形,保護坯料表面不受損壞。

      2.8 重新設計制作出料端的坯料收集裝置

      拆除原設備出料端的坯料傾倒裝置,設計制作在輥道下端翻出的裝置,采用液壓油缸驅(qū)動連桿機構(gòu)推動,連桿機構(gòu)分為2組,可以聯(lián)動,也可以單獨動作,每組由2 支油缸驅(qū)動。收集短坯料時使用1 組即可,收集長坯料時同時使用2 組。

      2.9 電控部分

      電控部分新增PLC控制系統(tǒng)與原PLC 具有通信功能,實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享,將原有程序修改后一起共同精準控制。將新增部分控制系統(tǒng)、改造部分控制系統(tǒng)的功能與原控制系統(tǒng)整合、優(yōu)化。

      3 實用效果

      經(jīng)過3 年多的生產(chǎn)運行,改造效果很好,得到了鋸床操作工的好評。效果主要體現(xiàn)在以下8 個方面:

      (1)鋸弓進給機構(gòu)負荷大大減輕。進給機構(gòu)伺服電機的工作電流從≥15 A 降到≤5 A,絲桿磨損減小。

      (2)消除鋸弓快速下降的安全隱患。增設2 支平衡油缸,消除因伺服電機出現(xiàn)故障以及鋸弓快速下降的安全隱患。

      (3)提高定尺精度。長度誤差從2~15 mm 減小到0~3 mm。

      (4)鋸口斷面得到大大改善。由于進出料端均增加水平夾緊裝置,進料端增加壓緊裝置,鋸口斷面不再成斜面。

      (5)短料運輸。鋸切線前后兩端的大輥道,改成密布小輥道,短料能順利通過,不再掉落。

      (6)吸屑效果大大改善。吸屑率由原來的不到70%提升到≥90%。

      (7)鋸帶壽命大大延長。鋸切過程中鋸帶張緊力穩(wěn)定,鋸帶壽命大大延長。改造前1 條鋸帶只能使用3 d,改造后能用7 d。

      (8)出料端的坯料收集狀況得以改善。坯料收集快速、方便、安全,且長料和短料都便于收集。

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