尚小菲,孟繁輝,楊 東,楊再保,楊 欣
(中車長春軌道客車股份有限公司,長春130062)
某日晚22:06,深圳9號線940車6車1架報出制動不緩解故障,司機(jī)切除B09塞門后,車輛下線回庫。
隨后另一日晚22:50,深圳9號線937車在下沙站時,6車2架報出制動不緩解故障。
以上兩起故障現(xiàn)象一致。
制動控制單元氣路原理圖如圖1所示。
圖1 制動控制單元氣路原理圖
圖1中紅色線表示主供氣路,從制動儲風(fēng)缸經(jīng)中繼閥、防滑閥到達(dá)制動缸BC1/2;紫色方框內(nèi)表示預(yù)控壓力控制氣路,從減壓閥經(jīng)EP調(diào)壓模塊到達(dá)中繼閥預(yù)控口。
車輛常用制動時,緊急閥EMV得電,中繼閥預(yù)控口與EP模塊常用支路導(dǎo)通,制動控制單元中氣動制動控制單元PBCU根據(jù)電子制動控制單元EBCU傳來的電信號,通過常用調(diào)壓閥H1、R1將來自制動儲風(fēng)缸的壓縮空氣轉(zhuǎn)換成與電信號相對應(yīng)的常用預(yù)控壓力,常用預(yù)控壓力經(jīng)緊急閥到中繼閥,打開中繼閥中制動儲風(fēng)缸與制動缸的通路,最后使制動缸獲得符合制動力要求的壓力。
車輛緊急制動時,串聯(lián)入緊急環(huán)路的緊急電磁閥EMV失電,中繼閥預(yù)控口與EP模塊緊急支路導(dǎo)通,制動儲風(fēng)缸壓縮空氣通過緊急調(diào)壓閥H2、R2調(diào)節(jié)后經(jīng)緊急閥到中繼閥,進(jìn)而打開制動儲風(fēng)缸與制動缸的通路,使制動缸獲得符合制動力要求的壓力。
(1)對故障時刻的制動數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,數(shù)據(jù)如圖2所示。
圖2 制動不緩解發(fā)生時刻電磁閥得失電狀態(tài)
由圖2數(shù)據(jù)可以看出:故障時刻,EBCU給出的壓力設(shè)定為0 kPa,EBCU的制動計算正常;總預(yù)控壓力為541 kPa,2個軸的制動缸壓力分別為541 kPa、546 kPa,總預(yù)控壓力與制動缸壓力基本一致。
綜上可以看出,制動不緩解故障發(fā)生時,EB?CU及中繼閥均正常,但中繼閥前端預(yù)控壓力與目標(biāo)需求值不一致,發(fā)生了誤輸出。
(2)對故障發(fā)生前一段時間的制動數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,數(shù)據(jù)如圖3所示。
圖3 牽引狀態(tài)殘壓
從圖3可以看出,故障發(fā)生之前,牽引狀態(tài)下制動缸仍有10~15 kPa的壓力,分析認(rèn)為常用保壓電磁閥H1存在泄漏,一直在往常用預(yù)控充風(fēng),此時排氣閥R1能夠正常排氣,導(dǎo)致制動缸一直有10~15 kPa的壓力。
將H1閥常帶電,模擬H1電磁閥故障[1],制動缸內(nèi)保持10~15 kPa左右的殘壓,此時R1電磁閥正常,仍能夠正常施加與緩解,與車輛制動不緩解故障前現(xiàn)象一致,如圖4所示。
圖4 模擬H1故障制動缸殘壓狀態(tài)
再將R1電磁閥常帶電,模擬R1電磁閥不能正常排風(fēng)故障,預(yù)控壓力在2.5 s左右上升到550 kPa,出現(xiàn)制動不緩解故障,如圖5所示。
圖5 模擬R1故障制動曲線
(1)過濾器拆解檢查
將制動控制單元內(nèi)空氣過濾器拆下,濾芯中并未發(fā)現(xiàn)明顯雜質(zhì),過濾器如圖6所示。
圖6 濾芯情況
(2)電磁閥分析調(diào)查情況
對充排氣電磁閥進(jìn)行拆解,拆解后檢查電磁閥閥芯、閥體等狀態(tài),可明顯看出閥體為一次成型的零件,各閥口處結(jié)構(gòu)光滑,無拼接、焊接等的痕跡,但仔細(xì)觀察活塞橡膠密封結(jié)構(gòu)有損傷,如圖7所示。
圖7 拆解后電磁閥活塞與彈簧狀態(tài)
(3)電磁閥氣密性測試
針對充排氣閥故障率高的情況,將庫內(nèi)尚未使用的MAC閥全部進(jìn)行例行試驗(即得電、失電時的氣密性試驗),氣密性不通過的比例高達(dá)9%。
綜合以上分析,可以確認(rèn)制動不緩解故障非中繼閥故障[2],是由常用制動充氣、排氣電磁閥的活塞橡膠密封問題導(dǎo)致的,為電磁閥自身質(zhì)量問題。
針對電磁閥問題導(dǎo)致的制動不緩解故障,從電磁閥本身及控制邏輯2個方面進(jìn)行優(yōu)化,具體如下:
目前深圳9號線制動控制單元內(nèi)使用電磁閥為國外產(chǎn)品(品牌1),將充排氣電磁閥更換為同等技術(shù)參數(shù)及接口規(guī)格的另一國外產(chǎn)品(品牌2)的電磁閥。產(chǎn)品參數(shù)對比見表1。
表1 電磁閥參數(shù)對比
在制動不緩解故障判斷觸發(fā)前,增加通過防滑閥進(jìn)行強(qiáng)制排氣的控制邏輯,避免發(fā)生制動不緩解故障,影響列車運用效率,具體如下:
2.2.1 制動不緩解判斷邏輯(原有,未變)
(1)制動不緩解故障置位邏輯
無制動力施加需求時,BCU檢測到制動缸壓力大于40 kPa時且持續(xù)時間達(dá)到5 s。
(2)制動不緩解故障復(fù)位邏輯
無制動力施加需求時,BCU檢測到制動缸壓力小于40 kPa。
2.2.2 防滑閥排氣控制邏輯(新增)
(1)無制動力需求時的動作邏輯無制動力需求時,制動缸壓力大于10 kPa且持續(xù)3 s,防滑閥將制動缸內(nèi)的空氣排空,且向TC?MS報維修警告,且在1個制動單元內(nèi)僅允許1個轉(zhuǎn)向架執(zhí)行防滑閥排風(fēng)。
(2)有制動力需求時的動作邏輯
有制動力需求時,防滑閥僅受防滑程序控制。
對電磁閥換型及軟件優(yōu)化分別進(jìn)行了地面及裝車測試,具體情況如下:
(1)地面試驗驗證
對新型電磁閥進(jìn)行了外觀檢查、功能試驗、氣密性試驗、響應(yīng)時間試驗、絕緣試驗、耐壓試驗、低溫試驗、高溫試驗、疲勞試驗(700萬次),試驗結(jié)果均合格,未出現(xiàn)故障。
(2)線路裝車考核
對新型電磁閥搭載深圳9號線2列車進(jìn)行了為期3個月的裝車考核,考核情況良好,未發(fā)生故障。
(1)地面試驗驗證
在地面分別進(jìn)行了充風(fēng)電磁閥持續(xù)充氣+排氣電磁閥不排氣、充風(fēng)電磁閥持續(xù)充氣+排風(fēng)電磁閥持續(xù)排氣、無制動力需求時充風(fēng)電磁閥不充氣+排氣電磁閥不排氣、1個制動單元先后發(fā)生多個制動不緩解的故障模擬,在以上各種故障工況下軟件控制策略均正常,避免了制動不緩解故障的發(fā)生。
(2)線路裝車考核
選取安裝舊電磁閥的深圳9號線2列車,搭載新版軟件進(jìn)行了為期3個月的裝車考核,考核期間發(fā)生了1次不緩解故障,進(jìn)行了預(yù)定的控制策略,避免了制動不緩解故障的發(fā)生。具體如下:
由制動工況轉(zhuǎn)為牽引工況,非制動狀態(tài)下,壓力設(shè)定值為0,6車2架常用預(yù)控壓力值、制動缸1和制動缸2壓力均大于10 kPa持續(xù)3 s,此時防滑閥動作將制動缸內(nèi)的空氣排空,制動缸壓力降為0,如圖8所示。
圖8 故障數(shù)據(jù)圖
制動不緩解故障為城軌車輛制動系統(tǒng)最為常見的故障,發(fā)生故障后一般需要停車、手動隔離制動并盡快清客退出運營,會對運營秩序和運營效率產(chǎn)生較大的影響,通過以上硬件和軟件同步優(yōu)化的措施,在保證安全的前提下能夠大大降低故障率,提高運營效率。