梁 彬
(茂名天源石化有限公司,廣東 茂名 525011)
主風(fēng)機(jī)組是催化裂化裝置的核心機(jī)組,煙氣輪機(jī)是主風(fēng)機(jī)組能量回收系統(tǒng)的關(guān)鍵設(shè)備[1]。煙氣輪機(jī)通過(guò)高速旋轉(zhuǎn)做功,驅(qū)動(dòng)軸流式壓縮機(jī),把催化裂化裝置再生煙氣中的熱能和壓力能轉(zhuǎn)變?yōu)闄C(jī)械能[2]。此設(shè)備能否正常運(yùn)行關(guān)系到裝置的能量回收和平穩(wěn)生產(chǎn)。某公司120×104t/a催化裂化裝置2015年擴(kuò)容改造后,其主風(fēng)機(jī)組煙氣輪機(jī)重新投用時(shí)出現(xiàn)了止推軸瓦溫度偏高現(xiàn)象,最高時(shí)達(dá)97℃,引起裝置報(bào)警。文中介紹了催化裂化裝置停車期間對(duì)煙氣輪機(jī)進(jìn)行的故障原因分析、拆機(jī)檢查、實(shí)施的技術(shù)改進(jìn)以及重新投用后的運(yùn)行情況。
催化裝置2011-11投產(chǎn),設(shè)計(jì)加工能力120×104t/a。主風(fēng)機(jī)組主要由煙氣輪機(jī)、軸流風(fēng)機(jī)、齒輪變速箱及三相異步電動(dòng)/發(fā)電機(jī)組成。其中,軸流風(fēng)機(jī)由西安陜鼓動(dòng)力股份有限公司設(shè)計(jì)制造,齒輪變速箱由臺(tái)朔重工股份有限公司設(shè)計(jì)制造,三相異步電動(dòng)/發(fā)電機(jī)由佳木斯電機(jī)股份有限公司設(shè)計(jì)制造。
煙汽輪機(jī)由渤海裝備蘭州石化機(jī)械廠設(shè)計(jì)制造,型號(hào)YL12000I,壓縮級(jí)數(shù)為1,輸送介質(zhì)為再生煙氣,煙氣進(jìn)口體積流量2 685 m3/min(標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)),其他技術(shù)參數(shù)見表1。
表1 YL12000I煙氣輪機(jī)技術(shù)參數(shù)
2015年催化裂化裝置計(jì)劃進(jìn)行增產(chǎn)提效改造,改造后加工能力提升到170×104t/a。渤海裝備蘭州石化機(jī)械廠按照催化裂化裝置170×104t/a的生產(chǎn)能力對(duì)煙氣輪機(jī)重新進(jìn)行了核算,認(rèn)為只需要更換煙氣輪機(jī)的外殼及轉(zhuǎn)子即可滿足生產(chǎn)需求。2015-12裝置擴(kuò)能改造時(shí),對(duì)煙氣輪機(jī)同步改造,拆除并更換了新的外殼、轉(zhuǎn)子,保留了軸承箱以及軸承[3]。
按照安全設(shè)置,該煙氣輪機(jī)止推軸瓦超溫報(bào)警值為90℃,超溫人工停機(jī)報(bào)警值為100℃。利舊改造后,煙氣輪機(jī)試機(jī)投產(chǎn)即出現(xiàn)止推軸瓦溫度偏高現(xiàn)象。由于未到計(jì)劃?rùn)z修時(shí)間,同時(shí)考慮到溫度雖然偏高,但穩(wěn)定在95℃,沒(méi)有繼續(xù)升高的趨勢(shì),執(zhí)行了在特護(hù)狀態(tài)下機(jī)組繼續(xù)運(yùn)行處理方案。2016-08催化裂化裝置定期停車檢查期間,對(duì)其進(jìn)行了故障分析及技術(shù)改進(jìn)。
通常情況下,外部供油環(huán)境,包括潤(rùn)滑油牌號(hào)選錯(cuò)、進(jìn)油量不足、軸承進(jìn)油溫度偏高、潤(rùn)滑油中帶水或含有其他雜質(zhì)等均有可能引起煙氣輪機(jī)機(jī)組軸承溫度偏高[4]。煙汽輪機(jī)、軸流壓縮機(jī)、齒輪變速箱及三相異步電動(dòng)/發(fā)電機(jī)的三機(jī)組共用潤(rùn)滑循環(huán)系統(tǒng)見圖1。機(jī)組系統(tǒng)潤(rùn)滑油儲(chǔ)存于主油箱中,系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)潤(rùn)滑油出主油箱,經(jīng)螺桿泵壓縮并根據(jù)泵出口處潤(rùn)滑油的壓力情況分為3個(gè)流路繼續(xù)循環(huán)。第1個(gè)分支流路,當(dāng)泵的出口壓力大于等于安全閥設(shè)定壓力(1.0 MPa)時(shí),返回主油箱,完成一個(gè)循環(huán)。第2個(gè)分支流路,當(dāng)泵的出口壓力大于等于自力式調(diào)節(jié)閥設(shè)定壓力 (0.8 MPa)時(shí),返回主油箱,完成一個(gè)循環(huán)。第3個(gè)分支流路,經(jīng)雙聯(lián)冷卻器(1用1備)冷卻,再經(jīng)雙聯(lián)濾器(1用1備)過(guò)濾,最后分為5個(gè)流路繼續(xù)循環(huán)。
圖1 催化裂化裝置主風(fēng)機(jī)組潤(rùn)滑油系統(tǒng)圖
第3個(gè)分支流路的5個(gè)分支循環(huán)流路為,①經(jīng)三閥組輸送至高位油箱,由高位油箱返回主油箱。這一路中,當(dāng)潤(rùn)滑系統(tǒng)的潤(rùn)滑油中斷時(shí),可利用高位油箱差壓將潤(rùn)滑油返回潤(rùn)滑油總管送到各潤(rùn)滑點(diǎn),保證機(jī)組惰走期間潤(rùn)滑需要。②輸送至電機(jī)各軸承點(diǎn)潤(rùn)滑后匯集到回油總管返回主油箱,完成一個(gè)循環(huán)。③輸送至齒輪箱進(jìn)入各軸承點(diǎn)潤(rùn)滑后匯集到回油總管返回主油箱。④輸送至主風(fēng)機(jī)各軸承潤(rùn)滑點(diǎn)后匯集到回油總管返回主油箱。⑤輸送至煙氣輪機(jī)各軸承潤(rùn)滑點(diǎn)后匯集到回油總管返回主油箱。
煙氣輪機(jī)技術(shù)改造前,油冷卻器進(jìn)口潤(rùn)滑油溫度為51℃,出口潤(rùn)滑油溫度為42.5℃,符合煙氣輪機(jī)軸承進(jìn)油溫度35~45℃的要求。取潤(rùn)滑油油樣做化驗(yàn)分析,檢測(cè)結(jié)果也符合相關(guān)要求,證明潤(rùn)滑油產(chǎn)品是合格的[4-7]。此外,主風(fēng)機(jī)組其他設(shè)備的軸承溫度并未出現(xiàn)異常現(xiàn)象。綜合判斷認(rèn)為,外部供油故障引起煙氣輪機(jī)止推軸瓦溫度偏高的可能性很小,有必要對(duì)煙氣輪機(jī)展開拆機(jī)檢查。
煙氣輪機(jī)是主風(fēng)機(jī)組中的原動(dòng)機(jī),通過(guò)聯(lián)軸器帶動(dòng)軸流風(fēng)機(jī)、變速箱及電機(jī)/發(fā)電機(jī)的轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng)。軸流風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)軸會(huì)隨著工作溫度的變化發(fā)生伸縮,此伸縮量會(huì)影響聯(lián)軸器工作時(shí)的位置,可能對(duì)主風(fēng)機(jī)組的正常運(yùn)行產(chǎn)生不良影響。因此,作為一項(xiàng)調(diào)節(jié)措施,在常溫下進(jìn)行聯(lián)軸器安裝時(shí)會(huì)預(yù)留一定的軸向距離,使轉(zhuǎn)軸處于預(yù)拉伸或預(yù)壓縮狀態(tài),以此消除軸流風(fēng)機(jī)的影響。預(yù)留的間隙應(yīng)有合理的范圍,過(guò)小會(huì)引起振動(dòng),過(guò)大會(huì)使煙氣輪機(jī)止推軸承在工作時(shí)受到附加的軸向拉力而引起止推軸承溫度高。這個(gè)間隙既是軸流風(fēng)機(jī)軸的實(shí)際受熱伸長(zhǎng)量,也是煙氣輪機(jī)與軸流風(fēng)機(jī)聯(lián)軸器預(yù)留軸端距的標(biāo)準(zhǔn)。
已知軸流風(fēng)機(jī)進(jìn)口溫度33.7℃,出口溫度196.5℃,軸流風(fēng)機(jī)進(jìn)、出口間距離2.5 m,按下式計(jì)算軸承受熱伸長(zhǎng)量[8-9]:
ΔL=αLΔt
式中,ΔL為軸長(zhǎng)度受熱伸長(zhǎng)量,L為軸原有長(zhǎng)度,m;α 為軸材料受熱線膨脹系數(shù),α=12×106℃-1。Δt為受熱前后軸溫度的變化,℃。代入數(shù)值計(jì)算,得ΔL=0.004 88 m??紤]到軸流風(fēng)機(jī)溫度從入口到出口逐漸升高的實(shí)際情況,采用算術(shù)平均溫度計(jì)算實(shí)際伸長(zhǎng)量,最終確定的實(shí)際伸長(zhǎng)量為ΔL/2,即 2.44 mm。
經(jīng)測(cè)量,煙氣輪機(jī)與軸流風(fēng)機(jī)聯(lián)軸器兩端面凸凹之間距為315 mm,中間連接節(jié)長(zhǎng)度加上調(diào)整墊片厚度總長(zhǎng)為312.24 mm?;跍y(cè)量數(shù)據(jù)計(jì)算的軸承端距為315-312.24=2.76(mm),軸承端距預(yù)留標(biāo)準(zhǔn)為2.44 mm,二者相差 0.32 mm,說(shuō)明軸端距變大了,所以需要通過(guò)加墊片進(jìn)行調(diào)整。
YL12000I煙氣輪機(jī)止推軸承為金斯伯雷式軸承,實(shí)物見圖2。
圖2 止推軸承座下半部分
這種止推軸承主要部件包括止推瓦塊、上水準(zhǔn)塊(上搖塊)、下水準(zhǔn)塊(下?lián)u塊)及基環(huán),各部件間的接觸為球面支點(diǎn)接觸。
球面支點(diǎn)接觸的優(yōu)點(diǎn)是,可以保證止推瓦塊和水準(zhǔn)塊(搖塊)自由擺動(dòng),使載荷分布均勻。當(dāng)止推盤隨軸傾斜時(shí),推力瓦塊可通過(guò)上、下水準(zhǔn)塊自動(dòng)找平,使得所有推力瓦塊保持在同一平面上,從而與推力盤形成均勻接觸,保證所有的推力瓦塊均勻承受軸向推力,避免引起局部磨損。球面支點(diǎn)接觸也有明顯的缺點(diǎn),即沒(méi)有調(diào)整墊片,止推間隙難以通過(guò)墊片調(diào)整。
按照說(shuō)明書規(guī)定,止推軸承的軸向間隙應(yīng)在0.25~0.33 mm。經(jīng)檢測(cè),止推軸承的軸向間隙為0.18 mm,明顯偏小。通常認(rèn)為,止推軸承是依靠轉(zhuǎn)動(dòng)產(chǎn)生的離心力把依附在其表面的潤(rùn)滑油甩出來(lái)達(dá)到降溫的目的的。止推間隙不足時(shí),止推盤與止推軸瓦間的油膜厚度會(huì)減小,被甩出的潤(rùn)滑油相應(yīng)減少,冷卻效果就會(huì)下降,從而引起止推軸瓦溫度升高[10-12]。
拆開止推瓦塊查看,表面未見損傷,襯塊也無(wú)夾渣、氣孔、脫落及裂紋等缺陷。將襯塊放入煤油中,滲透30 min后涂白粉檢查,未見脫殼現(xiàn)象。用著色法檢查,各瓦塊的巴氏合金表面與止推盤表面接觸面積不低于75%,接觸點(diǎn)達(dá) 3~4點(diǎn)/cm,瓦塊背部承力面光潔,無(wú)燒灼、膠合及壓痕等重載痕跡。經(jīng)測(cè)量,每塊瓦塊厚度誤差小于0.01 mm,止推瓦塊各定位螺釘配合間隙正確,止推瓦塊可以自由擺動(dòng)[13-14]。
綜合分析認(rèn)為,止推軸瓦軸向間隙比標(biāo)準(zhǔn)值小0.07 mm是止推軸瓦溫度偏高的主要原因。
止推盤表面太粗糙、有溝槽或發(fā)生凸起等都可能破壞油膜,甚至磨壞瓦塊。對(duì)止推盤進(jìn)行目測(cè)和量具測(cè)量,結(jié)果表明,止推盤表面光潔平整,表面粗糙度Ra=1.8μm,未發(fā)現(xiàn)徑向溝痕,軸向溝槽深度不超過(guò)0.02 mm,止推盤厚度沿圓周偏差不超過(guò)0.01 mm,軸向跳動(dòng)不超過(guò)0.015 mm。因此推斷,止推盤狀況良好,不會(huì)引起止推軸瓦溫度偏高[15-16]。
對(duì)煙氣輪機(jī)潤(rùn)滑油供應(yīng)、軸流風(fēng)機(jī)、止推軸承、止推軸瓦以及止推盤運(yùn)行情況及影響因素的分析表明,引起煙氣輪機(jī)止推軸承溫度超標(biāo)的原因主要有2個(gè),①煙氣輪機(jī)與軸流風(fēng)機(jī)軸承端距偏大。②止推軸承軸向間隙太小。其中,止推軸承軸向間隙太小是主要原因。
3.2.1 止推間隙調(diào)整
止推軸承軸向間隙的調(diào)節(jié)通常采用間接方法,即通過(guò)加減副止推軸瓦基環(huán)墊片數(shù)量來(lái)改變止推軸承的軸向間隙。YL12000I煙氣輪機(jī)止推軸承零部件裝配圖見圖3。從圖3可看出,副止推軸瓦基環(huán)安裝在定位槽中,在上軸承座有防止基環(huán)轉(zhuǎn)動(dòng)的螺釘從徑向進(jìn)行緊固。下軸承座沒(méi)有防止基環(huán)轉(zhuǎn)動(dòng)的螺釘,定位槽中沒(méi)有加減墊片的軸向位置。因此,通過(guò)加減墊片調(diào)整YL12000I煙氣輪機(jī)止推軸承軸瓦軸向間隙的操作方案是不可行的。
圖3 止推軸承零部件裝配圖
2015-12煙氣輪機(jī)安裝階段止推瓦間隙偏小情況已經(jīng)存在,但由于多種原因一直未作處理。投產(chǎn)后止推軸瓦溫度一直偏高,2016-08裝置停汽消缺檢修時(shí)用手工修復(fù)的方式進(jìn)行間隙調(diào)整。具體操作工序?yàn)?,①?000目金相砂紙放在平臺(tái)上,固定4個(gè)角。②測(cè)量副止推軸瓦厚度。③把副止推軸瓦放在砂紙上作8字型研磨。④研磨后測(cè)量瓦塊厚度,比較瓦塊各部位厚度,若厚度不一致則進(jìn)行局部刮研,同時(shí)在止推盤上用著色法進(jìn)行接觸情況檢查。④反復(fù)多次,直到滿足每塊軸瓦與止推盤均勻接觸,每塊軸瓦厚度差不大于0.2 mm,表面接觸面積不低于75%,接觸點(diǎn)不少于3~4點(diǎn)/cm,止推軸瓦軸向間隙達(dá)到0.29 mm的組裝要求。
3.2.2 聯(lián)軸器軸端距調(diào)整
針對(duì)煙氣輪機(jī)與軸流風(fēng)機(jī)軸承端距比安裝標(biāo)準(zhǔn)大0.32 mm的情況,在聯(lián)軸器中間連接節(jié)處增加0.3 mm厚的不銹鋼墊片。
3.2.3 軸瓦油囊修復(fù)
主止推軸承瓦塊長(zhǎng)時(shí)間在高溫下運(yùn)行導(dǎo)致瓦塊油囊破損,在不影響止推瓦塊有效受力面積的情況下,用刮刀輕輕在瓦塊進(jìn)油邊沿入油方向刮研修復(fù),使瓦塊進(jìn)油側(cè)巴氏合金呈圓滑過(guò)渡,易于進(jìn)油和形成油膜,以增加瓦塊進(jìn)油量[17]。修復(fù)前后主止推軸承裝配數(shù)據(jù)見表2。
表2 改進(jìn)前后主止推軸承裝配數(shù)據(jù) mm
2016-08煙氣輪機(jī)技術(shù)改造完成。改進(jìn)前后主止推軸承軸瓦各瓦塊溫度見表3。由表3可知,改進(jìn)后止推軸承溫度降到報(bào)警值以下,達(dá)到了預(yù)期改進(jìn)效果。
表3 改進(jìn)前后主止推軸承各瓦塊溫度 ℃
煙氣輪機(jī)止推軸承改造于2016-08完成。主風(fēng)機(jī)組重新投運(yùn)后運(yùn)行狀況良好,煙氣輪機(jī)止推軸承軸瓦溫度正常。實(shí)踐證明,煙氣輪機(jī)止推軸承改造有效解決了止推軸承軸瓦溫度偏高報(bào)警問(wèn)題,提高了機(jī)組運(yùn)行安全性,減少了操作人員勞動(dòng)強(qiáng)度,為解決類似問(wèn)題積累了經(jīng)驗(yàn)。