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      淺談汽車外飾件匹配間隙超差問題的改進(jìn)

      2021-09-23 00:49:01李文華,覃中燕,廖柏忠,阮超,盧家雄
      交通科技與管理 2021年25期
      關(guān)鍵詞:技術(shù)改進(jìn)過程控制

      李文華,覃中燕,廖柏忠,阮超,盧家雄

      摘 要:本文以實(shí)際產(chǎn)品為例,詳細(xì)分析了汽車外飾件設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)的現(xiàn)狀,闡述了為解決汽車外飾件匹配間隙超差問題,在過程控制以及結(jié)構(gòu)和設(shè)計(jì)上的改進(jìn),并說明了改進(jìn)方案的可實(shí)施性及效果,從而改進(jìn)汽車外觀,提升汽車顏值。

      關(guān)鍵詞:間隙超差;過程控制;技術(shù)改進(jìn)

      1 汽車外飾件匹配間隙超差問題介紹

      現(xiàn)消費(fèi)者對(duì)汽車顏值的要求越來(lái)越高,而汽車的顏值只要體現(xiàn)在外觀上,外形動(dòng)感時(shí)尚具靈動(dòng)性的汽車往往第一時(shí)間吸住消費(fèi)者的眼球,由此提高汽車外飾件的做工及品質(zhì)尤為重要[1]。本文主要介紹某車型的上安裝板裝飾蓋與前擋風(fēng)玻璃及翼子板的匹配間隙出現(xiàn)超差問題作為案例,通過逐一分析找出問題根本原因,以及根據(jù)根本原因去制定有效的解決措施,從而為解決問題提供思路及參考。

      該車型整車D測(cè)量時(shí)反饋:尾門拉手與尾門段差,實(shí)測(cè)-0.5 mm~1.0 mm(拉手高),CVIS標(biāo)準(zhǔn)為尾門拉手與尾門外板段差-1.0±0.5 mm(拉手低),查看D測(cè)量數(shù)據(jù),該問題長(zhǎng)期存在,故障率73.6%,故障主要表現(xiàn)在LV0和LV0+兩種配置車型上,而LV1和LV2配置車型OK。

      D測(cè)量即為成品車整車內(nèi)外部零件尺寸配合間隙段差數(shù)據(jù)全尺寸測(cè)量,測(cè)量計(jì)劃為2臺(tái)/周,2021年1月至4月合計(jì)測(cè)量38臺(tái)車。

      尾門扣手與尾門段差問題故障73.6%,D測(cè)量的首位問題,嚴(yán)重影整車D測(cè)量合格率指標(biāo),同時(shí)故障表現(xiàn)也影響整車外觀質(zhì)量,易引起客戶抱怨,因此小組全力展開此項(xiàng)課題攻關(guān)。

      2 汽車外飾件匹配間隙超差問題原因分析

      (1)問題點(diǎn)調(diào)查。尾門扣手與尾門外板鈑金段差要求:-1.0+/-0.5 mm,設(shè)計(jì)要求尾門扣手相對(duì)尾門外板鈑金凹進(jìn)去1.0 mm,正負(fù)0.5 mm的公差。實(shí)際表現(xiàn)尾門扣手相對(duì)尾門外板凸出來(lái)0 mm~1.5 mm[2]。

      (2)數(shù)據(jù)收集。總裝車間內(nèi)飾工段裝配完尾門扣手后小組跟蹤測(cè)量,測(cè)量對(duì)象涉LV0、LV0+、LV1和LV2四種配置,其中LV0和LV0+尾門扣手是機(jī)械式結(jié)構(gòu),LV1和LV2配置為電動(dòng)外開結(jié)構(gòu)[3]。

      4月21-25日連續(xù)5天測(cè)量數(shù)據(jù)顯示,故障率20%~75%不等,故障主要體現(xiàn)在LV0和LV0+兩種機(jī)械式外開手柄結(jié)構(gòu)車型,及低配車型故障率100%。

      (3)問題癥結(jié)。小組繼續(xù)以4月25日14臺(tái)故障車的測(cè)量數(shù)據(jù)進(jìn)行深入一步的對(duì)比分析,如下為測(cè)量部位及測(cè)量數(shù)據(jù)明細(xì)。

      經(jīng)分析,得出問題的主要癥結(jié)為:尾門扣手上部和下部與尾門外板鈑金段差超出,扣手凸出外板鈑金,影響外板尺寸。

      (4)同時(shí)小組還對(duì)低配車(LV0和LV0+)故障車進(jìn)行拆尾門扣手進(jìn)行重裝發(fā)現(xiàn):①14臺(tái)車的尾門扣手上端段差故障依舊重現(xiàn),無(wú)改善,故障率100%;②1臺(tái)下端段差超差的故障車重現(xiàn)裝配后達(dá)到標(biāo)準(zhǔn),初步分析為員工未裝配到位導(dǎo)致[4]。

      (5)根據(jù)現(xiàn)在調(diào)查的問題癥結(jié)結(jié)論發(fā)現(xiàn),低配車型的尾門扣手與尾門外板段差故障率100%,主要體現(xiàn)為上端段差故障率100%,下部段差屬于偶發(fā)裝配影響,故障率7.1%。只要解決尾門扣手上部與尾門外板鈑金段差超差問題,可初步算出低配車尾門扣手段差故障可降低至偶發(fā)情況下7.1%的故障率水平[5]。

      (6)要因確認(rèn)(針對(duì)因果圖/樹圖/關(guān)聯(lián)圖原因分析中找到的所有末端原因通過現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量、試驗(yàn)及調(diào)查分析的方式進(jìn)行逐一確認(rèn),依據(jù)末端原因?qū)ΠY結(jié)的影響程度判斷是否為要因。):①D測(cè)量員測(cè)量方法存在差異;②總裝員工裝配不當(dāng);③車身車間尾門總成焊接操作不當(dāng);④車身車間尾門拼焊線焊機(jī)運(yùn)行狀態(tài)異常;⑤裝配尾門扣手?jǐn)Q緊工具不正確;⑥車身車間尾門外板用錯(cuò)零件;⑦總裝車間尾門扣手用錯(cuò)零件;⑧沖壓外板尺寸不合,均非要因[6]。

      小結(jié):①低配尾門扣手的兩顆螺栓安裝支架X方向相對(duì)往前偏0.8 mm~1.3 mm,數(shù)據(jù)結(jié)果與供應(yīng)商零件上檢具數(shù)據(jù)相互吻合,數(shù)據(jù)超差,為課題調(diào)查的要因;②高配尾門扣手的兩顆螺栓安裝支架X方向相對(duì)往前偏0.1 mm,數(shù)據(jù)OK,且與供應(yīng)商零件上檢具數(shù)據(jù)相吻合。低配(LV0和LV0+)與高配(LV1和LV2)尾門外板差異:低配外板相對(duì)高配外板多一個(gè)尾門鎖鑰匙孔,其他尺寸均一致,車身車間尾門外板用錯(cuò)非課題調(diào)查的主要原因。

      3 汽車外飾件匹配間隙超差問題解決措施

      (1)對(duì)策一:針對(duì)裝配尾門扣手不穩(wěn)定情況,加強(qiáng)培訓(xùn)內(nèi)飾兩個(gè)班次的工段長(zhǎng)、班長(zhǎng)和員工進(jìn)行的現(xiàn)場(chǎng)故障模式分析及現(xiàn)場(chǎng)操作要點(diǎn)。對(duì)策一效果跟蹤:經(jīng)過問題落實(shí)后,后續(xù)未再發(fā)現(xiàn)尾門扣手下端與尾門外板段差數(shù)據(jù)超差的情況[7]。

      (2)對(duì)策二:①供應(yīng)商降低尾門扣手兩個(gè)螺栓安裝面,X方向向后減少0.5 mm,供應(yīng)商于5月12日整改完成; ②供應(yīng)商針對(duì)尾門扣手上端外表面高處檢具的問題采取了增加矯形工裝,5月18日工裝制備完成。

      措施二效果跟蹤:供應(yīng)商2個(gè)措施實(shí)施后,5月25日對(duì)20件新狀態(tài)的尾門扣手進(jìn)行裝車驗(yàn)證。

      總結(jié):低配尾門扣手尺寸整改后,裝車狀態(tài)OK。

      4 汽車外飾件匹配間隙超差問題的總結(jié)與展望

      本文主要結(jié)合工作中出現(xiàn)的一些問題作為案例,通過逐一分析得出問題根本原因,以及通過根本原因去制定有效的解決措施,為解決問題提供了思路及經(jīng)驗(yàn)分享。

      目前越來(lái)越多用戶關(guān)注汽車外觀,這對(duì)汽車外觀品質(zhì)與配合精度要求越來(lái)越高,同時(shí)提高乘坐汽車的舒適性和內(nèi)外觀,可提高汽車競(jìng)爭(zhēng)力。影響汽車外飾件匹配的因素較多,上安裝板與鈑金的配合要求高,同時(shí)過程中涉及到的工藝也比較多,使得制造過程中的變差因素復(fù)雜,所以要嚴(yán)格地對(duì)與之相關(guān)的所有的質(zhì)量控制特性進(jìn)行控制;車身零件的穩(wěn)定性也有待提高[8]。通過對(duì)各個(gè)原因逐一分析,提高車身鈑金質(zhì)量以及零件質(zhì)量,同時(shí)在設(shè)計(jì)上提高零件與鈑金的配合度,從設(shè)計(jì)上杜絕問題,因?yàn)樵O(shè)計(jì)上定位配合方面考慮不夠充分的話容易造成間隙超差,這需要設(shè)計(jì)人員投入更多的精力去提高產(chǎn)品匹配質(zhì)量,從設(shè)計(jì)源頭上考慮外觀件匹配問題的解決。

      參考文獻(xiàn):

      [1]黃旭,徐薇.淺談汽車內(nèi)、外飾件耐老化性能驗(yàn)證試驗(yàn)的設(shè)計(jì)[J].汽車工藝與材料,2017(4):5-10.

      [2]曹渡,蘇忠.汽車內(nèi)外飾設(shè)計(jì)與實(shí)戰(zhàn)手冊(cè)[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2017.

      [3]王云.汽車全光譜陽(yáng)光模擬老化試驗(yàn)方法研究與應(yīng)用[J].汽車與配件,2019(1):73-75.

      [4]吳瀟,李占江.淺談汽車行業(yè)中的振動(dòng)試驗(yàn)[J].汽車電器,2018(1):48-51.

      [5]漆暉.汽車車門開閉耐久的試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法研究[J].上海汽車,2019(4):56-62.

      [6]李超,高麗萍,竇煒.四門二蓋耐久試驗(yàn)臺(tái)研制及控制系統(tǒng)的開發(fā)[J].設(shè)計(jì)研究,2008(10):13-14.

      [7]蘇定芳,陳勇強(qiáng),何程遠(yuǎn).發(fā)動(dòng)機(jī)罩子系統(tǒng)耐久試驗(yàn)臺(tái)架設(shè)計(jì)[J].裝備制造技術(shù),2018(8):106-108.

      [8]毛落潔,張彬,黃成.汽車駕駛?cè)税踩珰饽以囼?yàn)需求分析與應(yīng)用[J].2015中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)年會(huì)論文集,2015:514-517.

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