劉 瑞 韓 可 官 健
1.上電漕涇發(fā)電有限公司
2.江蘇海宏電力工程顧問股份有限公司
目前發(fā)電機組通常使用的勵磁系統(tǒng)為靜態(tài)勵磁系統(tǒng),其中ABB UN5000勵磁在國內(nèi)外使用尤為廣泛。近幾年國內(nèi)電廠相繼出現(xiàn)發(fā)電機空載建壓時機端電壓瞬時超過115%,發(fā)變組保護短時報過激勵保護發(fā)信,甚至出現(xiàn)跳機現(xiàn)象,其中不乏大型火電機組甚至核電機組。
2019年7月21日23點44分,國內(nèi)某電廠7號1 000 MW 機組UN5000 啟動過程中,發(fā)電機空載建壓時機端電壓瞬時過壓,發(fā)變組保護短時報過激勵保護發(fā)信號,隨后勵磁系統(tǒng)逆變滅磁,機端電壓沒有完全降低到零時,再次投入起勵命令起勵,此時勵磁電流值越限,勵磁機內(nèi)部發(fā)生短路故障,發(fā)電機保護動作,機組跳閘。針對該事件進行相關(guān)研究,提出一種新型起勵邏輯,解決了建壓過程持續(xù)時間短、特性硬、機端電壓超調(diào)較大、勵磁機勵磁電壓強勵時間長、勵磁電流一度達到強勵電流,對機組安全有一定危害等問題,為以后相似故障提供快速處理的思路。
上述電廠發(fā)電機采用自并勵勵磁方式,其勵磁系統(tǒng)原理圖見圖1-1,包含起勵與滅磁、整流、自動勵磁調(diào)節(jié)以及勵磁變壓器四個模塊[1-3]。
圖1-1 同步發(fā)電機自并勵勵磁系統(tǒng)原理圖
該電廠機組正常啟動過程中,其勵磁電流、勵磁電壓以及機端電壓如圖1-2 所示,勵磁電流在0.5 s 內(nèi)短時升到機端正常額定電壓所需的勵磁電流55A左右,此時電壓發(fā)生兩次階躍,勵磁電流也隨即下降,然后通過PID控制器調(diào)節(jié)勵磁電流,10 s左右使機端電壓緩慢上升到額定電壓27 kV。
圖1-2 同步發(fā)電機正常起勵勵磁調(diào)節(jié)圖
2019 年 7 月 21 日該電廠 7 號機組 UN5000 異常起勵時,其勵磁電流、勵磁電壓以及機端電壓見圖1-3。
圖1-3 同步發(fā)電機異常起勵勵磁調(diào)節(jié)圖
從圖1-3中可見,此次機組啟動過程中勵磁電流并沒有在升到55 A左右時隨即下降,而是持續(xù)上升且在0.5 s左右升到143 A 后才開始下降,在降低到階段低點后隨即在1 s左右上升到165 A,機端電壓也通過PID 調(diào)節(jié)上升到30.2 kV 超過額定電壓。勵磁電流再次快速下降,隨后沿一定斜率緩慢爬升直至164 A,但此階段機端電壓卻在持續(xù)下降,勵磁機判斷該過程內(nèi)部發(fā)生了短路故障,隨即跳閘,勵磁電流降為0 A,該全過程共持續(xù)18 s左右。
基于對圖1-2 和圖1-3 進行分析,可知圖1-3在機組建壓過程中勵磁系統(tǒng)未能及時進入軟啟勵過程,而是直接以自動建壓目標(biāo)電壓預(yù)設(shè)值進行了空載電壓階躍,與正??蛰d建壓情況相比(正常建壓曲線見圖1-2),其建壓過程持續(xù)時間短、特性硬、機端電壓超調(diào)較大、勵磁機勵磁電壓強勵時間長、勵磁電流一度達到強勵電流,甚至造成了勵磁機故障對機組的安全將產(chǎn)生一定危害[4-6]。
勵磁系統(tǒng)是通過勵磁調(diào)節(jié)器進行調(diào)節(jié),因此也是整個起勵過程最核心的控制調(diào)節(jié)部分。勵磁調(diào)節(jié)器主要由測量環(huán)節(jié)、PID 換算控制環(huán)節(jié)、附加控制環(huán)節(jié)以及脈沖放大環(huán)節(jié)等組成,如圖2-1 所示[7-8]。
圖2-1 自動勵磁調(diào)節(jié)器內(nèi)部主要環(huán)節(jié)圖
根據(jù)給定電壓值,通過PID 算法控制,對測量電壓和機端電壓進行換算,根據(jù)差值調(diào)節(jié)勵磁電流大小,以調(diào)節(jié)發(fā)電機轉(zhuǎn)子繞組線圈磁場大小,不斷調(diào)節(jié)發(fā)電機機端出口電壓,使機端電壓達到給定值[9]。
在整個閉環(huán)控制環(huán)節(jié)中,勵磁電流調(diào)節(jié)始終會先于機端電壓響應(yīng),其主要受PID控制速度,脈沖放大環(huán)節(jié)時間,可控硅換流時間等影響[10-13]。因此在建壓過程中當(dāng)勵磁電流先于機端電壓變化,勵磁系統(tǒng)在收到自動建壓指令后,延時20 ms將機端電壓引入軟起勵模塊,勵磁系統(tǒng)此時不會報勵磁限制。當(dāng)建壓過程初期勵磁調(diào)節(jié)器內(nèi)部出現(xiàn)短時起勵條件不滿足的情況,導(dǎo)致其軟起勵功能失去,此時軟件邏輯將電壓給定值直接切換至自動建壓目標(biāo)值,導(dǎo)致硬起勵[14]。
針對此類事件,對ABB UN5000 起勵邏輯修改,增加INT 模塊,新增一個MULDIV 模塊,為避免在滅磁沒有完成時投勵磁,增加一個閉鎖邏輯。見圖2-2和圖2-3。
在圖2-2 起勵過程新邏輯中將積分器的輸出作為MULDIV模塊的MUL的輸入,將勵磁系統(tǒng)閉環(huán)控制的控制電壓12 110 作為MULDIV 的輸入,MULDIV 的輸出連接到5502,即將12 110 乘上積分器的輸出再除上 10 000(12507)后連接到5502。積分器的輸出是一個時間的函數(shù),按照邏輯中所設(shè)定的參數(shù),起作用是從起勵時刻開始,在4 s內(nèi)將輸出增大到10 000 并保持。整個起勵過程,前4 s,5502接收到的值將因為積分器輸出的影響而縮減,4 s 后,因為積分器的輸出已經(jīng)達到10 000,因此5502 接收到的值是實際的12 110 的值。新邏輯比之前邏輯優(yōu)越的地方在于整個過程中5502 接收到的值都是12 110 的值,只是在初始的4 s 內(nèi)該值被縮小。為了避免在系統(tǒng)逆變滅磁或跳閘后,機端電壓沒有完全降低到零時,再次投入起勵命令起勵,增加了一段閉鎖程序。圖2-3 中當(dāng)10308(EXC OFF)由0變1時,MONO模塊會被觸發(fā),輸出一個有TP 設(shè)定脈寬的脈沖,邏輯中為10 s,該脈沖通過或門輸出到5335,在脈沖持續(xù)階段,閉鎖系統(tǒng)再次起勵。
圖2-2 起勵過程新邏輯
圖2-3 滅磁結(jié)束前閉鎖再起勵
對于原始斜坡邏輯使控制電壓Uc 漂移(開環(huán)),當(dāng)斜坡將控制權(quán)移交給AVR時,發(fā)電機可能已經(jīng)超過額定電壓,在此情況下,Uc 距離斜坡輸出太遠,沒有足夠的時間及時降低。特別是對于高初始磁場電流和一倍定子過電壓情況,通過上述方式優(yōu)化起機的勵磁邏輯,可以有效解決強磁起機時勵磁電流超額越限,機端過電壓問題。滅磁結(jié)束前閉鎖再起勵邏輯避免了勵磁機在起機過程中出現(xiàn)故障時,再次強行勵磁損壞設(shè)備問題。
本文對一起ABB UN5000 勵磁系統(tǒng)起勵異常情況進行分析說明,通過對勵磁系統(tǒng)工作進行分析,提出一種新的起勵過程新邏輯以及滅磁結(jié)束前閉鎖再起勵方法,有效地解決相關(guān)勵磁系統(tǒng)異常起勵問題。為其它大型發(fā)電廠勵磁系統(tǒng)出現(xiàn)同類型問題提供解決問題的經(jīng)驗指導(dǎo),有效地改善了ABB UN5000 勵磁系統(tǒng)的可靠性,保證了發(fā)電機組以及電力系統(tǒng)的可靠穩(wěn)定運行[15,16]。