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      煙氣脫硝系統(tǒng)在循環(huán)流化床鍋爐中的應(yīng)用

      2021-10-13 08:14:36常波
      科技信息·學(xué)術(shù)版 2021年11期
      關(guān)鍵詞:床溫噴槍氧量

      常波

      摘要:當前環(huán)保政策日益嚴格,已完成脫硝系統(tǒng)改造投運運行機組,以某電廠機組循環(huán)流化床鍋爐SNCR脫硝系統(tǒng)為例,通過測試一系列實驗參數(shù),掌握該機組脫硝裝置主要性能,并結(jié)合開展的超低排放改造工程關(guān)鍵參數(shù)要點進行分析與探討,提出相應(yīng)的意見與解決措施。

      關(guān)鍵詞:火電廠煙氣脫硝SNCR超低排放

      1、目的

      陜西黃陵電廠二期2×240t/h循環(huán)流化床鍋爐,機組滿負荷氮氧化物排放濃度分別約450mg/Nm3,結(jié)合現(xiàn)有SNCR脫硝系統(tǒng)能實現(xiàn)200 mg/Nm3以下,隨著環(huán)保標準的提高,面臨著實現(xiàn)NOx超低排放的壓力,對鍋爐NOx超低排放進行的改造,降低原始NOx生成量和尿素用量,實現(xiàn)煙氣氮氧化物達標排放。

      2、設(shè)備簡介

      東方工業(yè)鍋爐集團循環(huán)流化床鍋爐主要由燃燒系統(tǒng)、氣固分離循環(huán)系統(tǒng)、對流煙道三部分組成。其中燃燒系統(tǒng)包括風(fēng)室、布風(fēng)板、燃燒室、爐膛、給煤系統(tǒng)等幾部分;氣固分離循環(huán)系統(tǒng)包括物料分離裝置和返料裝置兩部分;對流煙道包括過熱器、省煤器、空氣預(yù)熱器等幾部分。

      3、鍋爐存在問題

      經(jīng)過前期技術(shù)交流和收資,鍋爐NOx排放值約為450mg/Nm3(初始排放濃度),分析鍋爐設(shè)計與運行現(xiàn)狀,主要就高效、低氮燃燒存在的問題分析如下:

      爐膛中心區(qū)缺氧氮氧化物排放高

      CFB鍋爐存在著爐膛中心區(qū)缺氧的問題。除了高密度物料顆粒群和大高寬比的矩形爐膛結(jié)構(gòu)以及沿水冷壁的貼壁顆粒相流動阻礙了二次風(fēng)射流的穿透,此外,每個層面顆粒水平移動不夠均勻、各轉(zhuǎn)彎變化區(qū)域渦流干擾和垂直上移速度不均勻也影響了二次風(fēng)的穿透補氧能力。這種中心區(qū)缺氧會降低燃料燃盡效果和脫硫劑化學(xué)反應(yīng)的效率,直接導(dǎo)致爐內(nèi)低NOx的優(yōu)化過程受到限制,不能有效實現(xiàn)低溫燃燒時的高效低氮。

      黃陵電廠流化床鍋爐爐膛中心氧量少,處于嚴重的還原性氣氛,而爐膛四周氧量嚴重富余,處于氧化性氣氛中,中心和四周不合理的氧量造成尾部氧量偏高,無法實現(xiàn)沿爐膛高度方向上的空氣分級低氮燃燒,氮氧化物排放量增加。

      床溫異常

      流化態(tài)燃燒相對于其他煤粉燃燒方式燃燒工況更加復(fù)雜,給料系統(tǒng)和返料系統(tǒng)送入爐內(nèi)物料集中度偏高、料層粒徑偏差大、物料流化程度不均和一、二次風(fēng)風(fēng)率設(shè)置不合理,直接導(dǎo)致鍋爐床溫的偏差。論上講,860~875℃的床溫是CFB最佳低氮脫硝溫度,床溫太高時,容易產(chǎn)生超量的NOx排放和料層高溫結(jié)焦;而床溫過低時,又會造成N2O的大量生成,出現(xiàn)二次污染問題和燃盡率顯著降低的問題,本廠鍋爐存在床溫嚴重偏低的狀況。

      二次風(fēng)配風(fēng)方式不當

      流化態(tài)燃燒過程中,二次風(fēng)的合理布置對于爐內(nèi)低氮燃燒過程意義重大。CFB低氮燃燒過程中,隨著上二次風(fēng)率的增加,NOx排放濃度呈現(xiàn)先明顯下降再逐漸減小至平緩最后略微上升的變化趨勢,近似于開口向上的拋物線。因此,設(shè)法降低一次風(fēng)率、提高二次風(fēng)率,實現(xiàn)空氣深度分級,既可以實現(xiàn)強化氧化區(qū)燃盡和還原區(qū)低氧分段低NOx燃燒效果,也能在抑制溫度的同時提高爐內(nèi)溫度的均勻性,實現(xiàn)低氮與高效燃燒的過程統(tǒng)一。除了二次風(fēng)率之外還需要考慮分級配風(fēng)均勻性,在二次風(fēng)布局與參數(shù)選擇需要充分照顧到爐內(nèi)空氣動力場的均衡,力求實現(xiàn)橫向膛燃燒過程中風(fēng)煤比的均勻性,避免運行中發(fā)生結(jié)焦、高溫腐蝕、高熱流密度偏差、蒸發(fā)量異常等不正?,F(xiàn)象甚至故障。

      4、鍋爐NOx超低排放改造概述

      總體改造方案

      為響應(yīng)本地區(qū)煙氣排放限值的要求,黃陵電廠前期兩臺鍋爐已增加SNCR煙氣脫硝改造,具體方案是在鍋爐旋風(fēng)分離器入口均勻布置8只固定式噴槍,還原劑采用40%的尿素經(jīng)稀釋水稀釋后噴入爐內(nèi)對NOx進行還原處理。

      本次改造確保鍋爐煙氣NOx排放濃度達到超低排放限值,即NOx排放濃度:≤50mg/Nm3的要求。

      由于超低排放能力取決于多個方面,包括溫度、氧量、灰量等等。結(jié)合鍋爐現(xiàn)狀,針對兩方面對鍋爐NOX排放進行深度治理。

      低氮燃燒改造:結(jié)合循壞流化床鍋爐在低氮燃燒方面的優(yōu)勢,實施鍋爐低氮燃燒改造,低氮燃燒改造內(nèi)容包括為增設(shè)煙氣再循環(huán)系統(tǒng)、二次風(fēng)口尺寸、高度的校核計算及調(diào)整等。

      SNCR優(yōu)化改造:按照初始排放濃度450mg/Nm3計算,通過低氮燃燒系統(tǒng)改造,可將排放濃度降低至200mg/Nm3以內(nèi),由于要求排放濃度達到超低,即≤50mg/Nm3,這就要求SNCR系統(tǒng)的效率要達到69%以上,對現(xiàn)有SNCR系統(tǒng)進行優(yōu)化,提高效率。

      改造目標

      本次改造方式采用爐內(nèi)低氮燃燒+SNCR優(yōu)化,NOx初始濃度按照450 mg/Nm3進行設(shè)計。低氮燃燒改造脫硝效率在60%以上,SNCR優(yōu)化改造脫硝效率在69%以上。改造完成后,機組在50%~110%BMCR負荷范圍內(nèi),原始濃度高達450mg/Nm3(干基,6%O2)時,生成NOx濃度不高于160 mg/Nm3,結(jié)合SNCR系統(tǒng)后,NOx排放濃度不高于50mg/Nm3。改造完成后,鍋爐的安全運行不受影響,更不會引起鍋爐效率的下降。改造完成后,SNCR脫硝裝置出口煙氣中的氨濃度不大于8ppm(標態(tài),干基,6%O2)。系統(tǒng)阻力:SNCR脫硝部分不增加煙氣阻力。

      低氮燃燒改造內(nèi)容

      二次風(fēng)系統(tǒng)改造

      鍋爐原上二次風(fēng)噴口數(shù)量為12只,其中前墻6只,后墻6只,標高為12.05 m,下傾角度為30°;原下二次風(fēng)噴口數(shù)量為10只,其中前墻5只,后墻5只,標高為7.94 m,下傾角度為30°。本次改造將原鍋爐的前、后墻上的二次風(fēng)現(xiàn)場拆除,重新選取二次風(fēng)管徑,調(diào)節(jié)二次風(fēng)角度,改變二次風(fēng)管道布置,調(diào)整二次風(fēng)噴射角度,重新核算二次風(fēng)噴口面積,水冷壁重新做讓管。通過改造,使二次風(fēng)噴口面積擴大,讓二次風(fēng)在一個寬松的低背壓環(huán)境下噴入爐,實現(xiàn)“低風(fēng)速,高穿透力”的效果,提高其穿透能力,擴大還原區(qū),使爐膛內(nèi)還原區(qū)和氧化區(qū)分界明顯,重新調(diào)整上下層二次風(fēng)的風(fēng)量關(guān)系,提高空氣分級程度,以抑制NOx的生成,

      SNCR優(yōu)化改造

      對鍋爐運行現(xiàn)狀以及系統(tǒng)布置進行了分析,對原SNCR脫硝系統(tǒng)需重新調(diào)整噴槍數(shù)量及噴槍布置位置,現(xiàn)有噴槍更換為高效霧化噴槍,采用廠內(nèi)壓縮空氣做為霧化風(fēng)來源,并增加適當?shù)拇祾呃鋮s風(fēng),以大幅提高噴槍霧化及穿透效果;根據(jù)煙氣從爐膛進入分離器內(nèi)的流動方向,剔除渦流積灰區(qū)的影響,沿分離器入口煙道高度方向重新排列噴槍數(shù),提高噴槍霧化覆蓋范圍,保證霧化尿素溶液與流動煙氣充分并均勻的混合,大幅提高SNCR脫硝效率。

      5結(jié)論

      隨著科技的進一步發(fā)展,脫硝技術(shù)越來越成熟,已廣泛應(yīng)用于各種領(lǐng)域。由于其投資小、建設(shè)周期短等特點,一些煤粉爐的脫硝已經(jīng)考慮使用SNCR技術(shù)。本文從鍋爐低氮改造方面、SNCR脫硝系統(tǒng)的原理、技術(shù)特點及CFB鍋爐SNCR脫硝技術(shù)的分析進行論述,為CFB鍋爐及煤粉鍋爐的SNCR脫硝系統(tǒng)應(yīng)用提供借鑒經(jīng)驗。

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