王 瑛,丁 正
(馬鞍山鋼鐵股份有限公司,安徽馬鞍山 243000)
熱軋生產(chǎn)線鋼卷成品的自動稱重設備負責對每個鋼卷進行稱重并發(fā)送重量記錄。鋼卷稱重設備平常進行定期維護和校準。在實際連續(xù)生產(chǎn)的使用過程中,可能因為保護限位的頂桿和秤體之間的間隙過小、壓頭突然損傷、數(shù)據(jù)傳輸丟包等種種情況,導致稱重讀數(shù)不準確,有時偏差甚至超過數(shù)噸。尤其,在國內(nèi)某熱軋廠,鋼卷秤采集的重量數(shù)據(jù)不是通過網(wǎng)絡發(fā)送[1],而是采用BCD 碼方式通過十多芯電纜傳輸,若某單芯電纜連接出現(xiàn)異常,重量數(shù)據(jù)將會成批量出錯。而且,該情況不易被發(fā)覺,若將該重量的鋼卷及記錄發(fā)送給客戶,會導致計量異議[2-3],也嚴重影響企業(yè)形象。因此,除了設法提高稱重設備本身的穩(wěn)定性之外,還需要設計了一種自動核查鋼卷重量的方法,對偶發(fā)的稱重值異常進行及時報警。
為了及時發(fā)現(xiàn)稱重值不準確的情況,需要將鋼卷的理論重量和實際稱重結(jié)果進行比較,當偏差超過設定范圍時,系統(tǒng)發(fā)出報警,提示維護人員進行檢查處理。在熱軋二級系統(tǒng)中,其鋼卷預估重量,是通過連鑄坯重量粗略計算的,中間存在燒損、氧化、切頭尾等工序,實際值與估算值偏差很大,報警精度難以得到保證。因此,首要工作是找到新的方法來提高理論重量的精度。
在熱軋線精軋機的出口(如圖1 所示),布置有多功能測寬和單點測厚儀表,對當前通過該儀表檢測點的帶鋼進行實時寬度和厚度的測量。
圖1 卷重初步估算原理圖
同時PLC 采集精軋末機架F7 工作輥的實時線速度,被視為帶鋼通過儀表檢測點時的實時線速度。設定鋼卷的平均密度ρ=7.8。鋼種密度系數(shù)K,初始值為1。
根據(jù)公式(1)來估算的鋼卷重量。
公式(1)中,t0——帶鋼頭部到達檢測點時間;
t1——帶鋼尾部離開檢測點時間;
L——帶鋼實時寬度值;
H——帶鋼實時厚度值;
V——帶鋼實時速度值。
設定測寬儀檢測實時寬度大于50 mm時為帶鋼頭部到達檢測點時間點,檢測寬度小于50 mm 時為帶鋼尾部離開檢測點的時間點。此時計算所得到的值基本接近于實際值,但是偏差較為不穩(wěn)定,絕對值還超過數(shù)百千克,需要進一步提高精度。
由于熱軋生產(chǎn)線生產(chǎn)鋼種類目較多,其密度也存在一定差異。為了精確估算鋼卷重量,需要確定所有鋼軋密度系數(shù)K的值。首先需要將所有鋼種進行編號,編號與鋼種一一對應,二級系統(tǒng)將鋼種號傳輸?shù)揭患塒LC系統(tǒng)中。
首先檢測并確定鋼卷秤處于標準正常狀態(tài)時,當生產(chǎn)線正在生產(chǎn)某編號鋼種時,將以上估算值Wt與實際稱重值W0進行比較,多次試驗獲取每個鋼種的密度系數(shù)ki的平均值。公式如下:
需記錄并確定所有ki系數(shù),然后以ki系數(shù)取代K,得到最終公式(3),提高估算精度:
公式(3)中,W—鋼卷最終估算重量,
Ki—鋼卷密度系數(shù)。
完成對各鋼種的密度系數(shù)Ki設定后,對同一鋼種的重量估算值有較高的精度。如圖2 所示,稱重儀表最終讀數(shù)為21.04 t,鋼卷重量估算值為20.9679對,偏差為0.072 t。
圖2 卷重估算與實際值比較示例圖
將估算重量值W 與鋼卷運輸線的托盤小車跟蹤信號捆綁傳輸至稱重位置,與自動稱重的記錄值W0進行差值比較。取偏差絕對值:
當偏差Δ 大于一定范圍時,就可能存在異常。經(jīng)過實踐發(fā)現(xiàn),在報警的投入使用前,有2個因素需要考慮。一是,在鋼卷稱重前,有剪切取樣的可能,根據(jù)取樣大小的不同,會有幾十到幾百公斤的重量損失;二是,軋機軋制帶鋼可能存在軋破爛尾等,儀表掃描時可能不準確。經(jīng)驗證明,上面兩種情況一般不會連續(xù)出現(xiàn)5 卷,因此,設定當連續(xù)5 卷出現(xiàn)重量估算值與實際稱重值偏差大于某設定值時,系統(tǒng)輸出報警。具體算法如下:
設定重量異常計數(shù)值C,在PLC 程序中編輯使C=C+1,該段程序在沒有報警觸發(fā)條件下不運行。C的初始值為0。當出現(xiàn)偏差Δ 大于設定值時,激活C=C+1一個掃描時間,C的計數(shù)值為1。連續(xù)出現(xiàn)偏差Δ 大于設定值時,C 值累加1。C 值>5 時,系統(tǒng)輸出報警聲音。在C 值>5之前,若重量偏差出現(xiàn)1次正常值,則C=0,計數(shù)值清零。這樣既能避免出現(xiàn)誤報警,又能及時發(fā)現(xiàn)真實稱重異常情況。
鋼卷的估算重量還被應用在其它方面。如在卷取機生產(chǎn)過程中,數(shù)臺卷取機是各自單獨工作的。其卷筒設備的壽命,有一個預設定值,一般是150 萬t左右。當超過預設定值,繼續(xù)使用會有一定風險。因此,會有維護人員定期人工計算生產(chǎn)噸位,這樣工作量大,而且可能出現(xiàn)錯誤??梢岳蒙鲜龇椒ň_估算的鋼卷重量,按照實際生產(chǎn)的卷取機進行各自累加計算,即可輕松獲得卷筒實際生產(chǎn)噸位數(shù)值。當累加噸位數(shù)超過了預設值,直接觸發(fā)報警,以提醒更換維護,極大地提高了工作效率。
以上所述的鋼卷重量的精確估算方法,沒有額外投入資金設備,只利用精軋機出口原先配置的多功能儀表及PLC 系統(tǒng)等設備,通過后期的數(shù)據(jù)處理,獲得較為準確的重量估算值。根據(jù)此方法能夠及時準確地發(fā)現(xiàn)稱重計量錯誤。如果稱重設備出現(xiàn)異常,一般生產(chǎn)5卷即可有報警輸出,此時計量有錯誤的鋼卷仍在運輸線上,生產(chǎn)及維護人員有較為充裕的時間來處理故障。這樣極大消除了計量異議,減少了異議賠付金額,同時提高了企業(yè)技術水平,維護了企業(yè)形象。