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      雙軸旋轉(zhuǎn)調(diào)制捷聯(lián)慣導(dǎo)系統(tǒng)旋轉(zhuǎn)方案優(yōu)化設(shè)計(jì)

      2021-12-06 03:13:10謝元平范會(huì)迎王子超于旭東
      關(guān)鍵詞:捷聯(lián)次序慣導(dǎo)

      謝元平,范會(huì)迎,王子超,羅 暉,于旭東

      (國(guó)防科技大學(xué)前沿交叉學(xué)科學(xué)院,長(zhǎng)沙 410073)

      慣性測(cè)量單元(Inertial Measurement Unit, IMU)誤差的標(biāo)定是捷聯(lián)慣導(dǎo)系統(tǒng)(Strapdown Inertial Navigation System, SINS)誤差補(bǔ)償?shù)囊豁?xiàng)重要技術(shù)。系統(tǒng)級(jí)標(biāo)定法通過(guò)慣導(dǎo)系統(tǒng)的導(dǎo)航解算誤差,建立IMU輸入輸出精確的數(shù)學(xué)關(guān)系模型,可以實(shí)現(xiàn)慣導(dǎo)系統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)定、自標(biāo)定[1-2],且具有不需要高精度轉(zhuǎn)臺(tái)等測(cè)試設(shè)備、不需要測(cè)量記錄陀螺或加速度計(jì)的輸出等優(yōu)點(diǎn),彌補(bǔ)了傳統(tǒng)分立式標(biāo)定法精度低的不足。在系統(tǒng)級(jí)標(biāo)定旋轉(zhuǎn)方案研究方面,要以誤差傳遞解耦和提高誤差參數(shù)的可觀測(cè)性為目的進(jìn)行方案編排。文獻(xiàn)[3]設(shè)計(jì)了一種25位置轉(zhuǎn)動(dòng)編排方式,額外考慮了加速度計(jì)的二次項(xiàng)誤差和內(nèi)桿臂的誤差,驗(yàn)證了其可行性。文獻(xiàn)[4]設(shè)計(jì)了1套10位置旋轉(zhuǎn)編排方案,相較以前的方案所需時(shí)間更短、精度更高,具有較好的工程應(yīng)用參考價(jià)值。文獻(xiàn)[5]給出了一種SAGEM公司使用的激光陀螺捷聯(lián)慣導(dǎo)系統(tǒng)濾波標(biāo)定方法,設(shè)計(jì)了一種18位置的標(biāo)定方案,可以達(dá)到導(dǎo)航級(jí)慣性導(dǎo)航系統(tǒng)的標(biāo)定精度要求。

      目前,國(guó)內(nèi)外高精度捷聯(lián)慣導(dǎo)系統(tǒng)廣泛采用了旋轉(zhuǎn)調(diào)制技術(shù),以抵消慣性測(cè)量單元誤差對(duì)導(dǎo)航系統(tǒng)的影響[6-8]。合理的旋轉(zhuǎn)調(diào)制方案,既要盡量避免引入由旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)引起的累積導(dǎo)航誤差,又要盡可能減小零偏、標(biāo)度因數(shù)誤差和安裝誤差等器件誤差帶來(lái)的導(dǎo)航誤差。相比于單軸旋轉(zhuǎn)調(diào)制方案,雙軸方案能夠調(diào)制三個(gè)軸向上的器件誤差,抑制系統(tǒng)誤差隨時(shí)間的積累[9]。文獻(xiàn)[10]分析指出,在傳統(tǒng)靜電陀螺8次序旋轉(zhuǎn)方案中,安裝誤差引起的數(shù)學(xué)平臺(tái)誤差角度不斷累積,會(huì)引起一個(gè)不斷增長(zhǎng)的導(dǎo)航誤差。作者將該方案中后4個(gè)次序反向旋轉(zhuǎn),設(shè)計(jì)了一種能夠抵消所有安裝誤差的改進(jìn)的8次序旋轉(zhuǎn)方案。最后設(shè)計(jì)了一種16次序旋轉(zhuǎn)方案,解決了改進(jìn)后的8次序方案中仍存在標(biāo)度因數(shù)不對(duì)稱(chēng)性誤差補(bǔ)償不完全、計(jì)算誤差累積等問(wèn)題。文獻(xiàn)[11]提出了一種改進(jìn)式的16次序調(diào)制方案,該方案不僅能調(diào)制零偏誤差、安裝誤差和標(biāo)度因數(shù)誤差,還能有效地減小由陀螺安裝誤差引起的速度和位置誤差振蕩,明顯提高定位精度。文獻(xiàn)[12]提出了一種64次序旋轉(zhuǎn)方案,該方案將64次序的旋轉(zhuǎn)順序分為四個(gè)小周期,其針對(duì)由對(duì)稱(chēng)性標(biāo)度因數(shù)誤差引起的姿態(tài)角誤差的調(diào)制效果比16次序旋轉(zhuǎn)方案更為理想。目前國(guó)內(nèi)旋轉(zhuǎn)慣導(dǎo)系統(tǒng)普遍采用文獻(xiàn)[10]提出的16次序方案,其他方案在實(shí)踐中并不多見(jiàn)。文獻(xiàn)[13]提出了6條兼具自標(biāo)定與旋轉(zhuǎn)調(diào)制功能的旋轉(zhuǎn)方案的設(shè)計(jì)原則,并具體給出了一種48次序一體式旋轉(zhuǎn)方案,該方案不僅降低了實(shí)際操作的復(fù)雜性,而且對(duì)安裝誤差的調(diào)制效果優(yōu)于傳統(tǒng)16次序方案,相比18位置標(biāo)定方案對(duì)器件誤差參數(shù)的標(biāo)定結(jié)果更精確。但是該旋轉(zhuǎn)方案仍然存在旋轉(zhuǎn)次序冗余,誤差調(diào)制周期過(guò)長(zhǎng)等問(wèn)題。

      本文將基于文獻(xiàn)[13]提出的6條設(shè)計(jì)原則,首先給出一種改進(jìn)的40次序旋轉(zhuǎn)方案,然后根據(jù)捷聯(lián)慣導(dǎo)系統(tǒng)誤差傳播方程,對(duì)系統(tǒng)的可觀測(cè)性和誤差傳播特性進(jìn)行分析,證明該方案可以同時(shí)實(shí)現(xiàn)自標(biāo)定和旋轉(zhuǎn)調(diào)制功能,并對(duì)比該方案與傳統(tǒng)16次序方案、18位置方案和48次序方案對(duì)各誤差狀態(tài)量的標(biāo)定效果和對(duì)器件誤差的旋轉(zhuǎn)調(diào)制效果。最后,通過(guò)仿真和實(shí)驗(yàn)對(duì)比40次序方案、48次序方案的導(dǎo)航性能,并給出結(jié)論。

      1 旋轉(zhuǎn)調(diào)制式捷聯(lián)慣導(dǎo)系統(tǒng)

      采用捷聯(lián)慣導(dǎo)系統(tǒng)φ角誤差方程描述旋轉(zhuǎn)過(guò)程中誤差傳播特性[14]:

      式中:n表示導(dǎo)航坐標(biāo)系,s表示IMU坐標(biāo)系,i表示地心慣性系,e表示地球坐標(biāo)系,b表示載體坐標(biāo)系;φ為數(shù)學(xué)平臺(tái)姿態(tài)角誤差,v、δv分別表示數(shù)學(xué)平臺(tái)速度及其誤差,ω、δω分別為角速度及其誤差,f、δf分別表示加速度計(jì)測(cè)量比力及其誤差;δg為重力偏差,為從IMU坐標(biāo)系到導(dǎo)航坐標(biāo)系的變換矩陣。

      旋轉(zhuǎn)式捷聯(lián)慣導(dǎo)系統(tǒng)通過(guò)旋轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)控制IMU轉(zhuǎn)動(dòng),可以周期性改變使誤差傳播模型中的數(shù)學(xué)平臺(tái)誤差項(xiàng)和在一個(gè)周期內(nèi)的積分為零,即由慣性器件誤差造成的數(shù)學(xué)平臺(tái)姿態(tài)角誤差的均值為零,以此消除慣性器件誤差累積對(duì)導(dǎo)航結(jié)果的影響。其中陀螺和加速度計(jì)的輸入輸出誤差模型為:

      在靜基座條件下,IMU載體無(wú)線運(yùn)動(dòng)和角運(yùn)動(dòng),假設(shè)初始時(shí)刻n、b、s三系重合,即I為單位矩陣,且轉(zhuǎn)動(dòng)過(guò)程中始終有ωen=0、ωnb=0。以陀螺誤差為例,在一個(gè)旋轉(zhuǎn)周期T內(nèi)其引起的姿態(tài)角誤差為:

      設(shè)陀螺誤差矩陣用E表示:

      其中E11、E22、E33分別表示三個(gè)陀螺的標(biāo)度因數(shù)誤差,其它元素表示安裝誤差。

      僅考慮旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)與器件誤差的耦合,忽略地球自轉(zhuǎn),則式(3)化為:

      2 一體式旋轉(zhuǎn)方案設(shè)計(jì)

      根據(jù)文獻(xiàn)[13]中的6條設(shè)計(jì)原則,提出一種改進(jìn)的40次序自標(biāo)定和旋轉(zhuǎn)調(diào)制一體式旋轉(zhuǎn)方案,示意圖如圖1所示。

      圖1 40次序一體式旋轉(zhuǎn)方案Fig.1 The unified 40-sequence rotation scheme

      圖中U、E為導(dǎo)航坐標(biāo)系的天向軸和東向軸,A~D、A′~D′為8個(gè)滯停位置,虛線表示零偏矢量→ε在旋轉(zhuǎn)過(guò)程中的運(yùn)動(dòng)軌跡(初始位置為A),1~40表示40個(gè)旋轉(zhuǎn)次序。該方案繞水平兩軸翻轉(zhuǎn),具體旋轉(zhuǎn)次序如表1所示,其中x、y、z為IMU的三個(gè)軸。

      表1 詳細(xì)旋轉(zhuǎn)方案Tab.1 The detailed rotation scheme

      設(shè)置轉(zhuǎn)速為12°/s,每個(gè)次序結(jié)束后的滯停時(shí)長(zhǎng)為60 s,則在IMU系下,16次序方案、48次序方案和40次序方案在一個(gè)旋轉(zhuǎn)周期內(nèi)繞IMU各軸的旋轉(zhuǎn)角度如圖2所示??梢钥闯?,16次序方案繞x、z軸的旋轉(zhuǎn)角度范圍為-720 °~720 °,而48次序方案和40次序方案繞IMU各軸旋轉(zhuǎn)角度范圍為-360 °~360 °,避免了IMU繞同一個(gè)軸旋轉(zhuǎn)角度過(guò)大。

      圖2 三種方案下IMU各軸旋轉(zhuǎn)角度Fig.2 The rotation angle around each IMU axis of the three scheme

      3 可觀測(cè)性分析和誤差分析

      3.1 可觀測(cè)性分析

      為證明40次序一體式旋轉(zhuǎn)方案可實(shí)現(xiàn)對(duì)誤差參數(shù)的自標(biāo)定功能并對(duì)比標(biāo)定效果,本節(jié)將進(jìn)行基于分段線性定常系統(tǒng)(PWCS)的可觀測(cè)性分析和基于奇異值分解(SVD)的可觀測(cè)度分析[15-17]。

      建立30維度卡爾曼濾波標(biāo)定方程:

      其中X(t)為狀態(tài)向量,A(t)為系統(tǒng)矩陣,W(t)為激勵(lì)噪聲。狀態(tài)向量取為:

      式中δλ、Lδ、hδ分別為經(jīng)度誤差、緯度誤差和高度誤差。

      卡爾曼濾波器件的量測(cè)方程為:

      式中Z(t)為量測(cè)量,V(t)為系統(tǒng)量測(cè)噪聲,是系統(tǒng)量測(cè)矩陣。

      對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行分段線性化,利用提取可觀測(cè)性矩陣(SOM)代替總體可觀測(cè)性矩陣(TOM)進(jìn)行可觀測(cè)性分析,針對(duì)18位置方案和40次序方案分別計(jì)算各位置SOM的秩,結(jié)果如表2所示??梢钥吹?,經(jīng)過(guò)四個(gè)次序的旋轉(zhuǎn)后,40次序方案中SOM的秩達(dá)到了30,等于濾波器的維數(shù),證明該系統(tǒng)完全可觀。此外40次序方案SOM的秩比18位置方案更早一步達(dá)到30,說(shuō)明40次序方案能夠更快觀測(cè)全部狀態(tài)變量。

      表2 各位置SOM的秩Tab.2 Ranks of the SOM

      系統(tǒng)提取可觀測(cè)性矩陣SOM的奇異值大小與可觀測(cè)程度大小呈正相關(guān),奇異值越大,對(duì)應(yīng)狀態(tài)向量的觀測(cè)效果越好。分別給出18位置方案、48次序方案和40次序方案均旋轉(zhuǎn)48個(gè)次序后各狀態(tài)量對(duì)應(yīng)SOM的奇異值,結(jié)果如表3所示。

      表3 各狀態(tài)量對(duì)應(yīng)SOM的奇異值Tab.3 Singular values of parameters

      相比于18位置方案,40次序方案大部分狀態(tài)量對(duì)應(yīng)的SOM奇異值均更大,說(shuō)明40次序方案可觀測(cè)程度更高,標(biāo)定結(jié)果更容易接近真實(shí)值。對(duì)于部分狀態(tài)量,40次序方案中其對(duì)應(yīng)SOM奇異值大于48次序方案,說(shuō)明對(duì)這些狀態(tài)量可觀測(cè)度更高。

      3.2 誤差分析

      為證明本文提出的40次序一體式旋轉(zhuǎn)方案可實(shí)現(xiàn)旋轉(zhuǎn)調(diào)制功能并對(duì)比旋轉(zhuǎn)調(diào)制效果,本節(jié)將以陀螺誤差項(xiàng)為例對(duì)其傳播特性進(jìn)行分析。

      根據(jù)式(5),計(jì)算一個(gè)旋轉(zhuǎn)周期內(nèi)由E引起的數(shù)學(xué)平臺(tái)姿態(tài)角誤差:

      可以看到,在一個(gè)旋轉(zhuǎn)周期內(nèi)對(duì)于誤差E有說(shuō)明在的時(shí)間內(nèi)由E引起的數(shù)學(xué)平臺(tái)姿態(tài)角誤差被調(diào)制為0,在一個(gè)旋轉(zhuǎn)周期內(nèi)不會(huì)造成誤差累積,能夠達(dá)到調(diào)制標(biāo)度因數(shù)誤差和安裝誤差的目的。

      圖3給出了16次序方案和40次序方案在一個(gè)小時(shí)的時(shí)間內(nèi),經(jīng)過(guò)旋轉(zhuǎn)調(diào)制后由陀螺安裝誤差(5″)造成的北向姿態(tài)角誤差對(duì)比結(jié)果??梢钥吹剑疚奶岢龅?0次序方案的北向姿態(tài)角誤差均值和峰值都小于16次序方案,可以推測(cè)由該姿態(tài)角誤差與重力耦合引起的鋸齒形速度誤差也將更小,證明了本文提出的40次序方案可以對(duì)安裝誤差有更好的調(diào)制效果。

      圖3 陀螺安裝誤差引起的北向數(shù)學(xué)平臺(tái)姿態(tài)角誤差對(duì)比Fig.3 The comparison of northward mathematical platform misalignment angle errors caused by the gyro misalignment errors

      圖4 n系下陀螺零偏引起的數(shù)學(xué)平臺(tái)姿態(tài)角誤差對(duì)比Fig.4 The comparison of mathematical platform misalignment angle errors in ‘n frame’ caused by gyro drifts

      4 仿真與實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證

      文獻(xiàn)[13]中仿真和實(shí)驗(yàn)結(jié)果已經(jīng)表明,相比于傳統(tǒng)18位置自標(biāo)定方案和16次序旋轉(zhuǎn)調(diào)制方案,48次序一體式方案減小了導(dǎo)航速度誤差和定位誤差,提高了導(dǎo)航精度。本節(jié)仿真和實(shí)驗(yàn)主要對(duì)比48次序方案和40次序方案的導(dǎo)航結(jié)果。

      4.1 仿真驗(yàn)證

      4.1.1 自標(biāo)定仿真驗(yàn)證

      為對(duì)比18位置方案、48次序方案和本文提出的40次序方案對(duì)器件誤差參數(shù)的標(biāo)定效果,現(xiàn)分別采用這三種方案進(jìn)行4 h自標(biāo)定仿真,結(jié)果如表4所示??梢钥闯?,相比于傳統(tǒng)18位置方案,40次序方案的標(biāo)定結(jié)果更接近真實(shí)值。

      表4 自標(biāo)定仿真結(jié)果Tab.4 Simulation results of self-calibration

      4.1.2 旋轉(zhuǎn)調(diào)制仿真驗(yàn)證

      利用MATLAB進(jìn)行導(dǎo)航仿真,條件設(shè)置如表5。圖5(a)為48次序方案和40次序方案分別進(jìn)行三天旋轉(zhuǎn)調(diào)制仿真后產(chǎn)生的東向、北向速度誤差,圖5(b)為兩種方案的導(dǎo)航位置誤差。48次序方案產(chǎn)生的東向、北向速度誤差最大值分別為0.53 m/s和0.76 m/s,位置誤差最大為0.36 nm。而40次序方案產(chǎn)生的東向、北向速度誤差分別為0.43 m/s和0.62 m/s,位置誤差最大為0.31 nm,導(dǎo)航誤差略小于48次序方案,說(shuō)明40次序方案對(duì)誤差的調(diào)制效果更好,進(jìn)一步提升了捷聯(lián)慣導(dǎo)系統(tǒng)的導(dǎo)航精度。

      表5 仿真參數(shù)設(shè)置Tab.5 Parameters used for simulations

      圖5 48次序方案和40次序方案的速度誤差和位置誤差對(duì)比Fig.5 The comparison of velocity and position errors for the 48-sequence scheme and the 40-sequence scheme

      4.2 實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證

      實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)如圖6所示,其組成包括某型IMU、三軸轉(zhuǎn)臺(tái)、旋轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)控制端和數(shù)據(jù)接收端。IMU中三個(gè)激光陀螺的零偏穩(wěn)定性?xún)?yōu)于0.003°/h,三個(gè)石英加速度計(jì)的零偏穩(wěn)定性?xún)?yōu)于10μg。

      圖6 實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)圖Fig.6 The diagram of the experimental system

      為驗(yàn)證40次序一體式方案對(duì)自標(biāo)定和旋轉(zhuǎn)調(diào)制功能具有提升效果,進(jìn)行以下對(duì)比實(shí)驗(yàn):1.為期3天的48次序一體式方案導(dǎo)航實(shí)驗(yàn);2.為期3天的40次序一體式方案導(dǎo)航實(shí)驗(yàn)。

      兩組實(shí)驗(yàn)前4 h用于自標(biāo)定和初始對(duì)準(zhǔn),后72 h進(jìn)行旋轉(zhuǎn)調(diào)制導(dǎo)航。兩組實(shí)驗(yàn)溫度均設(shè)為恒溫25 ℃,同時(shí)設(shè)置相同的轉(zhuǎn)速、滯停時(shí)間等條件,導(dǎo)航結(jié)果如圖7所示。可以看到,相比于48次序方案,40次序方案的東向和北向速度誤差最大值分別減少了0.09 m/s和0.11 m/s,位置誤差最大值減少了0.055 nm,速度精度和位置精度分別提高了約20%和12%,說(shuō)明40次序方案對(duì)器件誤差的標(biāo)定和旋轉(zhuǎn)調(diào)制效果更優(yōu),能夠有效提高導(dǎo)航精度。

      圖7 速度誤差和位置誤差對(duì)比Fig.7 The comparison of velocity errors and position errors

      5 結(jié) 論

      本文針對(duì)捷聯(lián)慣導(dǎo)系統(tǒng)48次序一體式旋轉(zhuǎn)方案的旋轉(zhuǎn)周期過(guò)長(zhǎng),旋轉(zhuǎn)次序存在冗余的問(wèn)題,提出了一種改進(jìn)的40次序一體式旋轉(zhuǎn)方案。通過(guò)可觀測(cè)性分析和誤差分析,證明了該方案不僅兼具自標(biāo)定和旋轉(zhuǎn)調(diào)制功能,而且對(duì)器件誤差狀態(tài)量的可觀測(cè)度高于18位置方案和48次序方案,對(duì)安裝誤差的調(diào)制效果優(yōu)于傳統(tǒng)16次序方案,對(duì)零偏誤差的調(diào)制效果優(yōu)于48次序方案。仿真和實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,40次序方案在3天內(nèi)分別提高了約20%和12%的速度精度和位置精度。下一步可以針對(duì)是否存在旋轉(zhuǎn)次序更少、標(biāo)定或調(diào)制效果更優(yōu)的一體式方案開(kāi)展研究。

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