史冰森,代現(xiàn)法,夏亮亮,賈存瑞
(1.天地(唐山)礦業(yè)科技有限公司;2.河北省煤炭洗選工程技術(shù)研究中心,河北 唐山 063000;3.山東濟礦魯能煤電股份有限公司 陽城煤礦,山東 濟寧 272000)
陽城煤礦選煤廠位于山東濟寧汶上縣,是一座處理能力2.4 Mt/a的礦井型選煤廠,選煤廠采用淺槽+動篩排矸、跳汰主洗+粗煤泥分選+浮選的分選工藝流程。經(jīng)過近些年連續(xù)生產(chǎn),跳汰主洗設(shè)備篩下空氣室跳汰機磨損嚴(yán)重,加上煤質(zhì)變化較大,使得跳汰機的洗選精度逐漸變差,制約了選煤廠的正常生產(chǎn)[1],降低了選煤廠的效益。為提高精煤產(chǎn)率,增加對煤炭市場的適應(yīng)能力,選煤廠計劃對主洗設(shè)備進行技術(shù)改造,最終研究決定采用SKT復(fù)振跳汰機。
跳汰機主要是利用一定周期上下起伏的脈動水流,對密度存在差異的物料進行分選[2]。在每個脈動周期內(nèi),跳汰機內(nèi)物料的狀態(tài)分為起振、松散、下落和壓緊4個步驟,在這個過程中密度大的物料沉降速度較大,密度小的物料沉降速度較小,所以經(jīng)過若干次脈動以后床層按密度的高低進行分層,通過跳汰機的排料裝置將大密度礦物排出機體,小密度的物料通過機體的溢流堰進入脫水篩,從而實現(xiàn)精煤、中煤、矸石的分選[3]。一般常規(guī)跳汰機配套使用的風(fēng)箱上進氣風(fēng)閥和排氣風(fēng)閥一一對應(yīng)且數(shù)量一致,通過集控柜的電控信號進氣風(fēng)閥和排氣風(fēng)閥打開和關(guān)閉相互配合,控制低壓風(fēng)周期性地進入和排出機體,利用低壓風(fēng)實現(xiàn)床層的上下脈動和物料分選。
常規(guī)跳汰機進氣和排氣閥門數(shù)量相同,并且在正常洗選過程中進氣和排氣時間基本相同,使得物料跳起一段高度后無法保持較長的松散時間就會迅速下降,在一個周期內(nèi)的分選時間較短,可能會降低分選精度。SKT復(fù)振跳汰機相比較于常規(guī)跳汰機,在風(fēng)箱上為各組進氣風(fēng)閥新增加了復(fù)振風(fēng)閥,如圖1所示。在正常進排氣周期內(nèi),復(fù)振風(fēng)閥可以產(chǎn)生一個不同于主進風(fēng)頻率的二次進風(fēng),為床層提供輔助脈動從而實現(xiàn)復(fù)合振動。復(fù)振的產(chǎn)生提高了床層跳起的高度,而且延緩了床層下落的時間,加大了床層分層膨脹的時間,因此增加了單個周期內(nèi)的分選時間,可以明顯提高細粒物料分選的效果[4-6]。有研究表明,相比較于一般跳汰機,復(fù)振跳汰機能有效改善分選指標(biāo),并且當(dāng)復(fù)振頻率是主振頻率的2倍時,復(fù)振跳汰機能有效改善矸石帶煤量、控制床層透篩量,從而提高精煤產(chǎn)率。
圖1 復(fù)振跳汰機風(fēng)箱各組風(fēng)閥布置
陽城煤礦選煤廠原跳汰機采用多室共用風(fēng)箱結(jié)構(gòu),風(fēng)箱上共有2組進、排氣風(fēng)閥控制5個室的脈動周期,且進氣風(fēng)管和排氣風(fēng)管為同一根風(fēng)管,現(xiàn)場生產(chǎn)時無法對單室的進排氣量進行調(diào)節(jié),無論是調(diào)節(jié)控制柜的風(fēng)閥周期,還是風(fēng)閥閥門,都會影響其他室,對于單獨調(diào)節(jié)各室的透篩和跳動情況不利。原跳汰機二段機體風(fēng)箱的結(jié)構(gòu)如圖2所示,原跳汰機的三室、四室、五室均為一組進、排氣風(fēng)閥控制,進氣閥打開、排氣閥關(guān)閉時,3、4、5管道同時進風(fēng),進氣閥關(guān)閉、排氣風(fēng)閥打開時,3、4、5管道作為排氣管同時排風(fēng),原跳汰機的風(fēng)箱結(jié)構(gòu)無法根據(jù)煤質(zhì)變化調(diào)節(jié)進、排氣量大小,不能有效控制控制床層的吸啜力以及細粒物料的透篩量,可能造成較多細粒煤透篩過多進入中煤,造成精煤損失,或者部分中煤無法透過篩板,污染精煤產(chǎn)品。
圖2 原跳汰機風(fēng)箱三室、四室、五室供風(fēng)示意
現(xiàn)更換的SKT復(fù)振跳汰機每個室均采用單獨進、排氣風(fēng)閥控制,如圖3所示,5組進、排氣風(fēng)閥和5個室對應(yīng),可以根據(jù)每個室的跳動情況單獨調(diào)節(jié),進氣風(fēng)管和排氣風(fēng)管都有單獨管道和閥門控制,可以對每個室的進氣和排氣量大小進行靈活控制,實現(xiàn)對透篩物的有效調(diào)節(jié),這對物料特別是細粒物料的分選是有利的[7-8]。
圖3 SKT復(fù)振跳汰機各室供風(fēng)示意
(1)通過引入復(fù)振風(fēng)閥,對床層提供較大的托舉力,單個周期內(nèi)的分選時間增加,床層的膨脹期變長,松散度也得到改善,減少了細顆粒物料對分選的不利影響。
(2)復(fù)振風(fēng)閥和常規(guī)風(fēng)閥的控制和調(diào)節(jié)相互分開,可以根據(jù)煤質(zhì)變化情況選擇打開或關(guān)閉復(fù)振風(fēng)閥,對跳汰機床層的跳動調(diào)節(jié)更加靈活,正常生產(chǎn)時可以關(guān)閉復(fù)振風(fēng)閥,在煤質(zhì)變差時可以通過復(fù)振改善設(shè)備的分選精度。
(3)復(fù)振跳汰機風(fēng)箱的進氣、排氣風(fēng)管彼此獨立,可以通過調(diào)節(jié)低壓風(fēng)管的蝶閥控制床層起跳、松散、下落和壓緊的快慢,從而實現(xiàn)對透篩物的控制,調(diào)節(jié)方式簡單高效。
陽城煤礦選煤廠現(xiàn)采用跳汰主洗+粗煤泥分選+浮選的分選工藝流程。當(dāng)前主洗設(shè)備為2臺14 m2跳汰機(主廠房東、西側(cè)各1臺),正常生產(chǎn)時2臺跳汰機同時工作,入洗的原煤粒度為0~50 mm,洗選后的精煤產(chǎn)品入倉后銷售,中煤產(chǎn)品供煤礦的電廠發(fā)電。選煤廠為對精煤進行提質(zhì)增效,決定對主洗系統(tǒng)的跳汰機進行升級改造。為保證選煤廠正常生產(chǎn),將主洗車間的1臺跳汰機更換為SKT-14復(fù)振跳汰機,另1臺跳汰機在改造過程中繼續(xù)洗選。改造提高了設(shè)備的分選精度,降低了精煤損失。
為對原跳汰機在生產(chǎn)中存在的問題進行分析,首先對跳汰機入洗的0~50 mm原煤采樣化驗,浮沉結(jié)果如表1所示。原煤可選性曲線如圖4所示。
圖4 跳汰入洗原煤可選性曲線
表1 入洗原煤浮沉分析
通過原煤可行性曲線可知,當(dāng)精煤灰分為8.8%時,理論分選密度為1.491 kg/L,精煤理論產(chǎn)率為60.59%。為進一步分析原跳汰機的分選效果,對原跳汰機洗選中煤分批、分次取樣進行浮沉實驗,如表2所示。
表2 原跳汰機中煤產(chǎn)品密度分析
根據(jù)表2,對取樣當(dāng)天的精煤產(chǎn)率進行匯總,如表3所示。
由表2、表3可以看出,原跳汰機洗選后精煤實際產(chǎn)率約為42.6%,同理論產(chǎn)率60.59%相差較大,可知有部分精煤損失。通過對中煤的浮沉表分析可以看出,中煤產(chǎn)品小于1.5 g/cm3密度級(精煤)產(chǎn)量要大于1.5~1.8 g/cm3(中煤)產(chǎn)量,說明中煤里精煤含量較高,這部分精煤作為中煤出售,給選煤廠效益造成損失。
表3 原跳汰機精煤產(chǎn)率
SKT-14復(fù)振跳汰機投入生產(chǎn)后,經(jīng)過調(diào)試實現(xiàn)了正常生產(chǎn)。為對比原跳汰機和SKT-14復(fù)振跳汰機的分選效果的差異,取樣時原跳汰機停機,將SKT-14復(fù)振跳汰機調(diào)至正常生產(chǎn)指標(biāo),精煤灰分穩(wěn)定在8.8%以下,分別在洗選精煤、中煤、矸石膠帶上進行取樣,進行浮沉、發(fā)熱量分析試驗,化驗結(jié)果如表4表示。兩種跳汰機分選效果對比見表5。
表4 SKT-14復(fù)振跳汰機分選結(jié)果分析
表5 SKT-14復(fù)振跳汰機和原跳汰機分選結(jié)果對比
由表4數(shù)據(jù)可知,復(fù)振跳汰機洗選的矸石產(chǎn)品中精煤、中煤含量較低,說明精煤、中煤在矸石中損失較少;洗選中煤產(chǎn)品中精煤的比例相比較于原跳汰產(chǎn)品明顯降低,精煤和中煤的比例約為1∶3,中煤含量所占比例最高,矸石比例的下降,使得洗選中煤產(chǎn)品的發(fā)熱量得到提高。
通過跳汰機升級改造,中煤產(chǎn)品帶精煤比例下降了17.02%,降低了精煤在中煤產(chǎn)品中的損失,選煤廠正常生產(chǎn)時中煤產(chǎn)率占入洗原煤的8%左右,則中煤帶精下降(8%×17.02%)×100=1.36%,該部分產(chǎn)品最終作為精煤出售,提高了選煤廠經(jīng)濟效益。
陽城煤礦選煤廠通過SKT-14復(fù)振跳汰機改造升級項目,使原跳汰分選中煤產(chǎn)品夾帶的精煤、矸石比例降低,有效減少了精煤損失,提高了精煤產(chǎn)率,同時,中煤產(chǎn)品的發(fā)熱量也得到了提高。SKT-14復(fù)振跳汰機分選的精煤產(chǎn)品灰分穩(wěn)定在8.8%之內(nèi),中煤產(chǎn)品中精煤比例穩(wěn)定在25%以下,中煤產(chǎn)品帶精比例下降了17.02%,占入洗原煤的1.36%,顯著提高了選煤廠的效益。