楊小剛
摘要: 我公司在前期電氣設(shè)計(jì)施工安裝時(shí)大量采用了較為先進(jìn)、更換方便的插入式低壓斷路器,全廠共有此種類型的低壓斷路器 110 臺(tái),容量為???? 160A-800A, 采用電動(dòng)式操作機(jī)構(gòu), 由于現(xiàn)場(chǎng)硫化氫腐蝕性氣體較為嚴(yán)重, 硫化氫氣體進(jìn)入插頭內(nèi)部, 已造成 60 余臺(tái)斷路器嚴(yán)重過(guò)熱燒壞, 故障率高達(dá) 50% 以上;且因斷路器所帶負(fù)荷的重要性,多次造成系統(tǒng)設(shè)備停運(yùn)、減產(chǎn),造成的生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)損失嚴(yán)重。
關(guān)鍵詞: 斷路器;發(fā)熱燒毀
1、項(xiàng)目主要內(nèi)容
燒壞的斷路器采用插入式底座,底座上側(cè)直連低壓母線,在最初發(fā)生 幾起低壓斷路器燒壞事故時(shí),懷疑是過(guò)負(fù)荷所致,但通過(guò)同類型設(shè)備及更 換后的電流測(cè) 0 量發(fā)現(xiàn)運(yùn)行電流遠(yuǎn)未超過(guò)低壓斷路器容量的 80%, 因斷路 器底座已燒壞,且底座上側(cè)為母線直連,無(wú)法對(duì)燒壞的底座進(jìn)行更換,有 些設(shè)備因其在生產(chǎn)中的重要性,不得已只能僅更換新斷路器,更換后的新 斷路器由于和已過(guò)熱底座結(jié)合面存在碳化、緊固彈簧過(guò)熱乏力等原因,也 不能維持太長(zhǎng)運(yùn)行時(shí)間。
插入式斷路器安裝形式,正視圖,可帶電插拔(圖 1)
底座后視圖,上側(cè)連接低壓母線,系統(tǒng)正常生產(chǎn)時(shí)母線不能停電,不 能更換燒壞的底座(圖 2)
安裝在一體的形式(圖 3)
下圖為燒壞的插入式斷路器底座及斷路器(圖 4)
插入示意圖,因硫化氫氣體腐蝕導(dǎo)致動(dòng)、靜觸頭接觸不良發(fā)熱,夾緊 片、箍緊彈簧過(guò)熱后已嚴(yán)重變形乏力,不能抱緊動(dòng)觸頭,最終導(dǎo)致斷路器 發(fā)熱燒壞(圖 7)
2、創(chuàng)新點(diǎn)
燒壞的斷路器采用插入式底座,底座上側(cè)直連低壓母線,在最初發(fā)生 幾起低壓斷路器燒壞事故時(shí),懷疑是過(guò)負(fù)荷所致,但通過(guò)同類型設(shè)備及更 換后的電流測(cè) 0 量發(fā)現(xiàn)運(yùn)行電流遠(yuǎn)未超過(guò)低壓斷路器容量的 80%, 因斷路 器底座已燒壞,且底座上側(cè)為母線直連,無(wú)法對(duì)燒壞的底座進(jìn)行更換,有 些設(shè)備因其在生產(chǎn)中的重要性,不得已只能僅更換新斷路器,更換后的新 斷路器由于和已過(guò)熱底座結(jié)合面存在碳化、緊固彈簧過(guò)熱乏力等原因,也 不能維持太長(zhǎng)運(yùn)行時(shí)間。
接下來(lái),車(chē)間將此問(wèn)題反饋給廠家,廠家人員派技術(shù)人員到我公司現(xiàn) 場(chǎng)查看,得出的結(jié)論是:插入式斷路器接線柱由于是分體設(shè)計(jì),因我廠開(kāi) 關(guān)運(yùn)行環(huán)境中有腐蝕性氣體, 此類分體式接線柱在氣體腐蝕嚴(yán)重下不適用, 然后將問(wèn)題及燒壞的斷路器圖片等帶回廠家,之后經(jīng)廠家技術(shù)組分析改造 將分體式接線柱表面鍍層的材料進(jìn)行重新調(diào)整,試運(yùn)也未解決發(fā)熱現(xiàn)象;? 還有一個(gè)方法就是將低壓斷路器選型進(jìn)行更換,由于大量低壓斷路器都裝 在 GCS 柜內(nèi),主母排、支路分母排都已設(shè)計(jì)好,改造將是個(gè)巨大的工程,? 且耗資極大,這個(gè)方案根本無(wú)法實(shí)施。對(duì)此問(wèn)題廠家最終結(jié)論是:插入式 低壓斷路器因環(huán)境腐蝕性原因在我廠不適用,他們也沒(méi)有確實(shí)可行的解決 方案,表示無(wú)能為力。
經(jīng)對(duì)燒壞的低壓斷路器及底座拆下后仔細(xì)研究,發(fā)現(xiàn)主發(fā)熱點(diǎn)在接插 柱的結(jié)合處,如果把這個(gè)結(jié)合點(diǎn)焊在一起是不是能解決接觸發(fā)熱問(wèn)題,主 要還得考慮焊在一起后能不能進(jìn)行低壓斷路器的帶電更換,經(jīng)對(duì)接插柱進(jìn) 行銀焊后,發(fā)現(xiàn)整體接線柱燒黑,表面鍍銀層燒壞,材質(zhì)性能發(fā)生改變、 說(shuō)明此焊接方法不太適用。
3、實(shí)施
經(jīng)過(guò)反復(fù)試驗(yàn),我們偶爾發(fā)現(xiàn)鋅這種材料與硫化氫氣體不發(fā)生反應(yīng), 不會(huì)對(duì)其造成腐蝕。接下后我重新改造,按分體式接線柱進(jìn)行尺寸測(cè)量、 繪圖,聯(lián)系數(shù)控加工廠家,要求利用含銅量必須在 99%以上的紫銅棒進(jìn)行 加工,將加工后的紫銅棒鍍鋅防腐處理。
耐硫化氫腐蝕環(huán)境的新型低壓斷路器, 包括 CM1 型斷路器(1)、插入? 式底座(2)與一體式連接導(dǎo)通銅棒(3)。CM1 型斷路器(1)通過(guò)一體式? 連接導(dǎo)通銅棒(3)與插入式底座(2)連接。其特征在于: 插入式底座(2) 取消了原有結(jié)構(gòu)中的止鎖銷(xiāo)(4),拆除了靜插件(5)。利用一體式連接導(dǎo)? 通銅棒(3) 將 CM1 型斷路器(1)與插入式底座(2)連接。一體式連接? 導(dǎo)通銅棒(3) 材質(zhì)采用含銅量在 99.9%以上(T2) 的紫銅, 表面由鍍銀更? 改為鍍鋅, 增強(qiáng)了斷路器的耐腐蝕性。CM1 型斷路器(1)主體結(jié)構(gòu)未做任? 何變化,僅取消了動(dòng)插件(6)。
需更換斷路器時(shí),因一體式連接導(dǎo)通銅棒固定在底座后側(cè)硬銅排上, 可帶電拆下斷路器上側(cè)緊固螺栓,拆下斷路器下側(cè)螺栓,拔出斷路器,更 換新斷路器擰緊螺栓即可,保留了原有設(shè)計(jì)的優(yōu)點(diǎn)。
借公司系統(tǒng)短停處理問(wèn)題期間,我將特制加工的一體式接線柱對(duì)所有 已發(fā)熱嚴(yán)重的插入式低壓斷路器進(jìn)行改造更換,紫銅棒接線柱與斷路器接 線板的緊固力矩經(jīng)反復(fù)試驗(yàn),M10 的銅螺母力矩規(guī)定在 25N,并試驗(yàn)?zāi)軒щ?插拔更換斷路器, 與原帶電設(shè)備優(yōu)點(diǎn)保持一致,且改造費(fèi)用極低。全部更換 后送電溫度都保持在較低范圍內(nèi)(電纜頭、螺絲、電纜末端溫度基本一致)。
4、推廣應(yīng)用情況或預(yù)期推廣情況
廠家技術(shù)人員到我公司現(xiàn)場(chǎng)查看改造效果后,提出極高的評(píng)價(jià),計(jì)劃 將以后的新斷路器設(shè)計(jì)為我們改造的形式。
5、取得的效益或預(yù)期取得的效果(經(jīng)濟(jì)效益附計(jì)算過(guò)程)
將更換改造為一體式接線柱的低壓斷路器送電后,滿負(fù)荷前三天每 1 小時(shí)測(cè)溫一次,后一周每 3 小時(shí)測(cè)溫一次,正值夏季配電室高溫炎熱,經(jīng) 過(guò)長(zhǎng)達(dá)兩個(gè)多月的試驗(yàn), 接線柱、底座、低壓斷路器溫度始終保持在 38-45 度左右,自此,圓滿的解決了這個(gè)困擾了我們 3 年的難題。
產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益:
銅棒及加工費(fèi)用:32000 元
共對(duì) 86 臺(tái)過(guò)熱的開(kāi)關(guān)進(jìn)行銅棒更換,如更換新開(kāi)關(guān)及底座費(fèi)用為: (按每臺(tái)插入式斷路器均價(jià) 6500 元計(jì)算):6500*86=559000 元???? 按避免斷路器過(guò)熱燒毀導(dǎo)致系統(tǒng)減產(chǎn)、停車(chē)的費(fèi)用計(jì)算不可估量。
參考文獻(xiàn):
[1]佘定輝.塑料外殼式斷路器過(guò)電流保護(hù)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[J].江蘇電 器, 2008,(3): 22-24.
[2]陳一民, 李宏文, 張小青, 等.低壓塑料外殼式斷路器接線端子溫升 影響因素研究[J].低壓電器, 2009,(13): 7-9.