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      某輕型商用車駕駛室懸置的建模與優(yōu)化

      2022-01-08 13:32:54
      關(guān)鍵詞:駕駛室商用車幅值

      郭 微

      (安徽水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院,安徽 合肥 230601)

      商用車主要為用來(lái)載運(yùn)貨物而設(shè)計(jì)和裝備的小型汽車,主要用于長(zhǎng)途物流運(yùn)輸。由于長(zhǎng)時(shí)間的持續(xù)作業(yè)會(huì)使駕駛員出現(xiàn)身體疲勞,反應(yīng)遲鈍等問(wèn)題,因此,駕駛員極易疲勞駕駛,出現(xiàn)注意力不集中現(xiàn)象,從而導(dǎo)致出現(xiàn)意外事故等損害國(guó)民經(jīng)濟(jì)的事件[1]。于是,國(guó)內(nèi)外諸多專家學(xué)者以及各汽車主機(jī)廠就提高商用車的平順性及駕駛舒適性的問(wèn)題展開了一系列的研究,例如:陳無(wú)畏教授等人基于正交試驗(yàn)對(duì)懸置系統(tǒng)進(jìn)行了優(yōu)化設(shè)計(jì)[2];Yan X等人基于商用車駕駛室懸置系統(tǒng)的道路載荷數(shù)據(jù),進(jìn)行了損傷分析[3];Zhao, L L等人基于四自由度座椅-駕駛室耦合系統(tǒng)模型,為商用車座椅懸置系統(tǒng)的優(yōu)化提供了新的思路[4];秦紅軍基于Adams建立駕駛室懸置系統(tǒng)模型,對(duì)其進(jìn)行優(yōu)化以改善車輛的乘坐舒適性[5]。通過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀分析可知,現(xiàn)價(jià)段的研究方法依舊以建模分析為主,但通常建模過(guò)程較為繁瑣。

      本文針對(duì)某輕型商用車的駕駛室懸置系統(tǒng)在怠速工況下出現(xiàn)隔振效果不佳的問(wèn)題,提出了一種基于Adams軟件與ISIGHT軟件聯(lián)合的駕駛室懸置優(yōu)化設(shè)計(jì)方案,該優(yōu)化設(shè)計(jì)方案能夠較好的減緩駕駛室懸置系統(tǒng)的振動(dòng)。

      1 怠速振動(dòng)原因分析

      1.1 激勵(lì)源頻率分析

      某輕型商用車在怠速工況下出現(xiàn)振動(dòng)較大,該車輛發(fā)動(dòng)機(jī)正常工作時(shí)常用的轉(zhuǎn)速為750r/min至3000r/min,而怠速工況下發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速為750r/min,對(duì)怠速時(shí)試驗(yàn)車主要激勵(lì)源發(fā)動(dòng)機(jī)、打氣泵的頻率進(jìn)行分析,計(jì)算公式如下:

      發(fā)動(dòng)機(jī)頻率為

      f=n·i/60c

      (1)

      其中,n為發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速,r/min;i為發(fā)動(dòng)機(jī)缸數(shù);c為沖程系數(shù),四沖程發(fā)動(dòng)機(jī)c值取2。

      通過(guò)公式(1)計(jì)算可知,在怠速工況下,該試驗(yàn)車駕駛室懸置系統(tǒng)對(duì)應(yīng)的激振頻率為25 Hz。

      由車輛結(jié)構(gòu)特點(diǎn)得知:發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速/打氣泵轉(zhuǎn)速=1.4,則怠速時(shí)打氣泵的工作頻率為:

      12.5÷1.4=8.93 Hz

      (2)

      1.2 懸置隔振分析

      為了開展駕駛室懸置系統(tǒng)在怠速工況下的減振特性研究,于是采用加速度傳感器對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)懸置主被動(dòng)端、駕駛室懸置主被動(dòng)端、發(fā)動(dòng)機(jī)振動(dòng)傳遞到駕駛室的振動(dòng)頻率進(jìn)行測(cè)試,測(cè)試現(xiàn)場(chǎng)如圖1所示。

      圖1 傳感器布置

      為了試驗(yàn)設(shè)備、環(huán)境、操作等系列流程滿足規(guī)范要求開展,試驗(yàn)方法參考GB/T 4970-2009《汽車平順性試驗(yàn)方法》[6]。測(cè)試的結(jié)果如圖2所示。

      圖2 駕駛室振動(dòng)測(cè)試結(jié)果

      根據(jù)圖2可知,在25 Hz處,駕駛室懸置系統(tǒng)的被動(dòng)端加速度幅值明顯小于主動(dòng)端,駕駛室懸置具有較好的減振隔振效果;在8.9 Hz處,駕駛室懸置系統(tǒng)的被動(dòng)端加速度幅值明顯大于主動(dòng)端,駕駛室懸置對(duì)振動(dòng)傳遞具有放大的作用,沒(méi)有起到相應(yīng)的隔振效果。

      測(cè)試結(jié)果表明,駕駛室懸置系統(tǒng)在8.9 Hz處的隔振效果不好;在25 Hz處,具有較好的隔振效果?;跍y(cè)試結(jié)果,可以具有針對(duì)地對(duì)8.9 Hz處的駕駛室懸置系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化,以提高駕駛室懸置系統(tǒng)的隔振效果。

      2 駕駛室懸置系統(tǒng)建模與動(dòng)力學(xué)分析

      2.1 駕駛室懸置系統(tǒng)仿真模型的搭建

      由于整車部件眾多且各部件間易發(fā)生耦合振動(dòng),導(dǎo)致振動(dòng)加劇并難以分析。因此本文在進(jìn)行動(dòng)力學(xué)分析時(shí),先對(duì)整車的部件進(jìn)行了簡(jiǎn)化[7]。本文以駕駛室及其懸置系統(tǒng)為研究對(duì)象,建立駕駛室懸置系統(tǒng)6自由度模型,如圖3所示。

      圖3 駕駛室總成懸置系統(tǒng)模型示意圖

      根據(jù)圖3,基于拉格朗日方程法建立該駕駛室懸置系統(tǒng)的振動(dòng)微分方程:

      (3)

      其中M為Oxyz坐標(biāo)系下的廣義質(zhì)量矩陣;K為剛度矩陣;C為阻尼矩陣;x為坐標(biāo)矢量。

      2.2 駕駛室懸置系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)模型建立

      本文采用交互式建模方法,在三維建模軟件CATIA軟件中建立駕駛室及懸置系統(tǒng)的三維立體模型。將所建立的三維模型導(dǎo)入多體動(dòng)力學(xué)軟件Adams中,為了減少仿真計(jì)算的難度對(duì)所建立的駕駛室懸置系統(tǒng)進(jìn)行模型簡(jiǎn)化,并以實(shí)際的駕駛室懸置的質(zhì)量、轉(zhuǎn)動(dòng)慣量等參數(shù),建立約束,用襯套作為懸置減振元件,完成裝配,所建立的駕駛室及其懸置系統(tǒng)的多體動(dòng)力學(xué)模型,如圖4所示。

      圖4 駕駛室及其懸置系統(tǒng)多體動(dòng)力學(xué)模型

      基于已知駕駛室懸置系統(tǒng)的4個(gè)激振處輸入振動(dòng),建立了理想的駕駛室懸置系統(tǒng)振動(dòng)響應(yīng)分析模型,激勵(lì)輸入方向?yàn)閄、Y、Z,如圖5所示。

      圖5 駕駛室懸置系統(tǒng)激勵(lì)輸入示意圖

      在Adams中,可直接對(duì)所建立的模型進(jìn)行模態(tài)分析,并可直接得出駕駛室懸置系統(tǒng)的各階固有頻率與振型。依據(jù)整車駕駛室懸置系統(tǒng)的原始設(shè)計(jì)剛度對(duì)建立的駕駛室懸置模型進(jìn)行參數(shù)設(shè)置,設(shè)置參數(shù)分別為:前懸置K=(730,880,730)N/mm,后懸置K=400N/mm。在Adams/Vibration模塊中建立振動(dòng)模型,開展強(qiáng)迫振動(dòng),于是可得該駕駛室懸置系統(tǒng)的各階固有頻率如表1所示,其3階振型(8.97Hz)如圖6所示。

      表1 駕駛室懸置系統(tǒng)各階固有頻率

      圖6 駕駛室橫擺振型(8.9Hz狀態(tài))

      對(duì)整車駕駛室進(jìn)行模態(tài)試驗(yàn),試驗(yàn)后的駕駛室剛體模態(tài)如圖7所示,該計(jì)算結(jié)果與試驗(yàn)結(jié)果對(duì)比,驗(yàn)證了所搭建模型固有頻率分布的正確性。

      圖7 駕駛室剛體試驗(yàn)?zāi)B(tài)

      3 懸置的剛度優(yōu)化與驗(yàn)證試驗(yàn)

      3.1 懸置剛度優(yōu)化與試驗(yàn)設(shè)計(jì)

      在Adams軟件中建立駕駛室懸置系統(tǒng)參數(shù)化模型,將剛度設(shè)置為設(shè)計(jì)變量,在此基礎(chǔ)上利用ISIGHT搭建模型變量參數(shù)化設(shè)計(jì)模塊,基于試驗(yàn)設(shè)計(jì)的駕駛室懸置剛度優(yōu)化匹配理論,展開ISIGHT與Adams的聯(lián)合仿真[8-9]。得到兩組懸置剛度的結(jié)果分別為。

      前懸置:Kx=240N·mm、Ky=1000N·mm、Kz=350N·mm;后懸置:Kz=230 N·mm

      其中,優(yōu)化后的前懸置參數(shù)如下所示:

      前懸置剛度X=730N·mm、Y=730N·mm、Z=880N·mm;后懸置剛度:Z=400N·mm

      3.2 試驗(yàn)對(duì)比

      為了進(jìn)一步驗(yàn)證優(yōu)化結(jié)果的可行性,開展優(yōu)化后的懸置系統(tǒng)振動(dòng)測(cè)試,結(jié)果如圖8所示。根據(jù)圖8所示優(yōu)化后的懸置剛度設(shè)計(jì)方案降低了駕駛室振動(dòng)幅值,座椅導(dǎo)軌處振動(dòng)加速度幅值從0.0185g降低到0.0142g,振動(dòng)幅值降低了23%,方向盤振動(dòng)加速度幅值從0.021g將低到0.0105g,振動(dòng)幅值降低了50%。

      圖8 怠速座椅導(dǎo)軌及方向盤合加速度對(duì)比圖

      針對(duì)駕駛室懸置系統(tǒng)在怠速工況下出現(xiàn)異常振動(dòng)的問(wèn)題,本文提出一種駕駛室懸置系統(tǒng)的剛度優(yōu)化方案,該方案能夠降低駕駛室懸置的異常振動(dòng),特別針對(duì)跑過(guò)強(qiáng)化路面的卡車減振效果更加明顯。

      4 結(jié) 論

      (1)在怠速工況下對(duì)某商用車駕駛室懸置系統(tǒng)進(jìn)行了振動(dòng)特性試驗(yàn),分析其駕駛室懸置隔振效果,通過(guò)對(duì)試驗(yàn)結(jié)果的頻域分析,得出了駕駛室懸置系統(tǒng)的共振峰值主要集中在8.9Hz和25Hz左右。

      (2)采用拉格朗日方程法建立整車駕駛室懸置系統(tǒng)的6自由度動(dòng)力學(xué)方程,交互式建模法搭建駕駛室懸置系統(tǒng)的動(dòng)力學(xué)仿真模型,基于ISIGHT與Adams的聯(lián)合仿真,對(duì)懸置系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),試驗(yàn)結(jié)果顯示:優(yōu)化后試驗(yàn)車在8.9Hz處,駕駛室座椅導(dǎo)軌與方向盤的加速度幅值分別降低了23%、50%和76%、77%。

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