張明亮
(晉能控股煤業(yè)集團(tuán)煤峪口礦,山西 大同 037003)
我國煤礦以地下井工開采為主,頂板事故是影響其安全高效開采主要因素之一[1-2]。我國煤層地質(zhì)賦存條件復(fù)雜,其中賦存堅硬頂板的煤層占據(jù)30%以上,分布的礦區(qū)超過50%,在大同、晉城、通化等地,工作面事故中,冒頂事故占70%~80%。堅硬頂板一次垮落面積大,來壓劇烈,尤其是工作面初采時期,易誘發(fā)動力災(zāi)害[3-4]。堅硬頂板常采用卸壓或頂板弱化的方式,主要方法有深孔爆破和水壓致。深孔爆破炸藥消耗量大,易產(chǎn)生大量有毒有害氣體,不符合綠色礦山的建設(shè)要求,水壓致裂是弱化堅硬頂板的有效控制技術(shù)[5-6]。
煤峪口礦8701 工作面開采11#煤層,工作面北與盤區(qū)巷道相連,東為實煤體,南和西為11#煤層采空區(qū)。工作面埋深346.6~349.0 m,開采煤層平均傾角4°,屬于近水平煤層,煤層平均厚4.73 m,結(jié)構(gòu)簡單,厚度賦存穩(wěn)定。煤層偽頂巖層為粉砂巖,平均厚1.40 m;直接頂為粗砂巖,平均厚3.20 m,深灰色,含炭質(zhì),膠結(jié)松軟,普氏系數(shù)在15~16 之間,屬于堅硬頂板;基本頂巖層為互層結(jié)構(gòu),主要巖性為粉砂巖與細(xì)砂巖,巖層平均厚21.2 m,巖層組織致密,普氏系數(shù)在18 左右。
地下巖層包含多種礦物質(zhì),結(jié)構(gòu)復(fù)雜,其中存在大量的黏土礦物,遇水易出現(xiàn)膨脹現(xiàn)象,在高水壓滲透作用下,巖層結(jié)構(gòu)及理化性質(zhì)出現(xiàn)變化,出現(xiàn)黏結(jié)力降低、巖體強(qiáng)度下降的現(xiàn)象。同時,巖體具有節(jié)理、裂隙的各向非均質(zhì)性,在高壓水作用下,內(nèi)部顆粒之間的摩擦阻力以及巖體破裂面的正壓力不同程度的降低,節(jié)理、裂隙出現(xiàn)延伸擴(kuò)展,進(jìn)一步破壞其整體結(jié)構(gòu),降低巖體的強(qiáng)度。水壓致裂弱化頂板技術(shù)就是利用高壓水弱化巖體強(qiáng)度的特點,對賦存堅硬的頂板巖層中注入高壓水,在水壓及滲透作用下,破壞巖層的整體結(jié)構(gòu)和理化性質(zhì),致使巖體內(nèi)部的節(jié)理與裂隙發(fā)育擴(kuò)展,降低巖層強(qiáng)度,從而實現(xiàn)對堅硬頂板的弱化[6]。
通過在8701 工作面切眼布置一排定向壓裂鉆孔,利用高壓水對頂板進(jìn)行致裂弱化,具體技術(shù)參數(shù)如下:
(1)鉆孔布置
沿切眼布置一排定向壓裂鉆孔,鉆孔與豎直方向的夾角為30°,定向壓裂鉆孔孔間距設(shè)計為15 m,鉆孔長度設(shè)計為15 m,垂直深度15 m,定向壓裂鉆孔距工作面幫0.5 m 施工,鉆孔布置斷面圖如圖1。工作面長度176 m,共布置12 個定向壓裂鉆孔。
圖1 定向壓裂鉆孔布置斷面圖(m)
(2)壓裂參數(shù)與工藝
水壓致裂水壓設(shè)計30~60 MPa,注水壓裂時間設(shè)計10~30 min。根據(jù)現(xiàn)場反饋效果具體優(yōu)化壓裂參數(shù),具體壓裂工藝如下:
① 安裝調(diào)試,連接注水鋼管將封孔器推送至預(yù)定位置;
② 檢查封孔器保壓情況,確保封孔器正常工作;
③ 在距定向壓裂鉆孔20 m 處進(jìn)行警示工作,壓裂時期20 m 范圍內(nèi)禁止人員進(jìn)入,操作人員、設(shè)備與定向壓裂鉆孔的距離均在20 m 以上;
④ 開啟高壓水泵,先通水、后通電,緩慢加壓,直至預(yù)裂縫開裂,壓力突然下降后,進(jìn)行保壓,促使裂紋繼續(xù)擴(kuò)展;
⑤ 水壓致裂結(jié)束,關(guān)閉高壓水泵,先斷電、后停水,封孔器卸壓。
(3)壓裂施工情況
8701 工作面切眼共布置12 個定向壓裂鉆孔,鉆孔注水時間在10~25 min 之間,最高水壓在28~54 MPa 之間,穩(wěn)定水壓在16~42 MPa 之間。定向壓裂鉆孔水壓致裂施工情況見表1。
表1 定向壓裂鉆孔施工效果
對8701 工作面切眼1#、5#、10#鉆孔的水壓致裂情況進(jìn)行了觀測,水壓致裂裂縫擴(kuò)展影響半徑11~15 m,裂縫擴(kuò)展影響范圍內(nèi)裂隙擴(kuò)展程度較高,表明了水壓致裂施工效果較好。
8701 工作面初采時期采用水壓致裂弱化頂板技術(shù),有效弱化了堅硬頂板強(qiáng)度,切斷頂板應(yīng)力傳遞路徑。進(jìn)行的礦山壓力監(jiān)測結(jié)果顯示, 8701 工作面初次來壓步距在23.09~27.39 m 之間,平均步距24.91 m,初次來壓強(qiáng)度在31.05~42.25 MPa 之間,平均強(qiáng)度37.38 MPa,動載系數(shù)1.72。礦壓監(jiān)測結(jié)果見表2。
表2 工作面初次來壓監(jiān)測結(jié)果
根據(jù)8701 工作面鄰近類似條件工作面礦壓監(jiān)測結(jié)果,圖2 為技術(shù)應(yīng)用前后初次來壓對比圖,其初次來壓平均步距和平均強(qiáng)度為36.38 m、49.12 MPa。采用初采水壓致裂弱化頂板技術(shù)后,其初次來壓步距和強(qiáng)度均有降低,分別減小了31.53%、23.90%,表明水壓致裂弱化頂板技術(shù)有效實現(xiàn)了堅硬頂板弱化,縮短了來壓步距,降低了來壓強(qiáng)度,避免了8701 工作面回采初期出現(xiàn)大面積懸頂,為工作面正常回采提供了安全保障。
圖2 技術(shù)應(yīng)用前后初次來壓對比圖
8701 工作面頂板賦存厚度21.2 m 的堅硬頂板巖層,為防止回采初期堅硬頂板出現(xiàn)大面積懸頂,提出采用初采水壓致裂弱化頂板技術(shù),并設(shè)計了水壓致裂弱化頂板參數(shù)。采用該技術(shù)后,其初次來壓步距和強(qiáng)度均有降低,分別減小了31.53%、23.90%,表明水壓致裂弱化頂板技術(shù)有效實現(xiàn)了堅硬頂板弱化。