蔣玉建
(霍州煤電集團(tuán)辛置洗煤廠,山西 霍州 031400)
辛置洗煤廠設(shè)計(jì)入洗能力335 萬(wàn)t/a。主要入洗辛置礦2#、10#原煤,內(nèi)調(diào)配洗干河2#、紫晟2#等原煤,產(chǎn)品主要有10 級(jí)冶煉肥精煤、4000 kcal洗混煤等。一車(chē)間設(shè)計(jì)年入洗能力為75 萬(wàn)t,生產(chǎn)工藝采用脫泥有壓三產(chǎn)品重介旋流器分選、煤泥浮選、尾煤濃縮壓濾回收的聯(lián)合工藝;二車(chē)間設(shè)計(jì)年入洗能力為260 萬(wàn)t,生產(chǎn)工藝采用淺槽排矸、50~0 mm 不脫泥無(wú)壓給料三產(chǎn)品重介旋流器分選+煤泥重介、-0.5 mm 級(jí)直接浮選、浮精壓濾+過(guò)濾脫水、尾煤兩段濃縮、沉降離心機(jī)和壓濾聯(lián)合回收。從2018 年5 月開(kāi)始, 因礦井煤質(zhì)發(fā)生變化,導(dǎo)致生產(chǎn)系統(tǒng)多個(gè)環(huán)節(jié)存在問(wèn)題,對(duì)生產(chǎn)工藝環(huán)節(jié)進(jìn)行改造后[1-2],當(dāng)前生產(chǎn)系統(tǒng)運(yùn)行平穩(wěn)。
辛置洗煤廠采用SZJ 型自動(dòng)加藥系統(tǒng),該系統(tǒng)為單點(diǎn)加藥模式,加藥點(diǎn)位于濃縮池中心紊流桶內(nèi)煤泥管路出口處,藥劑在濃縮池紊流桶內(nèi)與煤泥水完成混合與沉降的全過(guò)程,煤泥水沉降所需藥耗較高。SZJ 型自動(dòng)加藥系統(tǒng)加藥泵采用變頻控制,最低加藥量3000 L/h,洗煤廠實(shí)際需要1000 L/h,遠(yuǎn)大于洗煤廠實(shí)際需要(降低加藥濃度),洗煤廠為保證沉降效果只能采用人工間隔時(shí)間加藥(加藥泵無(wú)法通過(guò)控制出口閥門(mén)控制加藥量,關(guān)小閥門(mén)會(huì)造成加藥螺桿泵定子損壞)。
在進(jìn)入濃縮池的煤泥水入料管路上方開(kāi)孔,改造加藥管路,在入料管增加兩處加藥點(diǎn),將單點(diǎn)加藥改為三點(diǎn)加藥,在各加藥支管增加調(diào)節(jié)閥,通過(guò)閥門(mén)控制各加藥點(diǎn)加藥比例。在濃縮池內(nèi)增加加藥緩沖桶(考慮冬季防凍因素),緩沖桶下方設(shè)置流量漏斗,直觀確定藥劑添加量,自動(dòng)加藥裝置配置藥劑后,一次性將藥劑打入加藥緩沖箱,通過(guò)緩沖箱下閥門(mén)控制藥劑添加量,實(shí)現(xiàn)持續(xù)加藥。
在煤質(zhì)基本一致的情況下列出了兩年同一時(shí)段8~10 月份辛置洗煤廠水洗系統(tǒng)噸煤藥劑消耗表(表1),噸煤藥劑消耗量同比降低2.56 g/t,效果顯著。后期因礦井工作面發(fā)生變化,煤質(zhì)變差,藥劑消耗量增加,無(wú)對(duì)比性,故數(shù)據(jù)使用2019 年與2020 年同期煤質(zhì)相同時(shí)數(shù)據(jù)。
表1 辛置洗煤廠藥劑消耗統(tǒng)計(jì)表
辛置洗煤廠303 原煤配篩刮板輸送機(jī)機(jī)頭機(jī)尾部原設(shè)計(jì)為弧形引煤板,實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中因煤質(zhì)原因,原煤濕黏,機(jī)頭機(jī)尾鏈輪部分經(jīng)常出現(xiàn)因積煤導(dǎo)致刮板卡堵、斷鏈、斜鏈等情況發(fā)生,刮板機(jī)長(zhǎng)期運(yùn)行阻力大,電流較高。經(jīng)常需要在生產(chǎn)過(guò)程中停機(jī)清理機(jī)頭機(jī)尾鏈輪部分積煤,影響生產(chǎn)連續(xù)性,增加員工勞動(dòng)強(qiáng)度,同時(shí)存在安全隱患。
在刮板機(jī)機(jī)頭、機(jī)尾鏈輪部正下方開(kāi)孔,新增加引煤溜槽,將刮板機(jī)機(jī)頭機(jī)尾部煤流引入原煤分級(jí)篩。
改造投資:制作303 刮板機(jī)機(jī)尾副溜槽消耗鋼板約1.1 t,鋼材約2000 元/t,共需費(fèi)用1.1 t×2000元/t=2200 元。
改造前,303 刮板機(jī)機(jī)頭頻繁憋死,刮板、鏈條損壞,機(jī)頭防護(hù)罩變形,螺栓飛濺傷人,刮板、鏈條更換頻繁,材料消耗大。每天2 人清理機(jī)頭積煤平均耗時(shí)1 h,2 人修復(fù)壞刮板、圓環(huán)鏈、護(hù)罩需2 h。按每月至少10 次計(jì)算,則年耗時(shí):(1+2)h×4 人×10 次×12 月=1440 h。改造后未出現(xiàn)卡堵現(xiàn)象,不用清理積煤,大幅降低人員勞動(dòng)強(qiáng)度。
洗煤廠原有原煤分級(jí)篩下-25 mm 末煤經(jīng)342刮板輸送機(jī)轉(zhuǎn)載至343 轉(zhuǎn)載帶式輸送機(jī),再通過(guò)802 產(chǎn)品上倉(cāng)帶式輸送機(jī)進(jìn)入末煤產(chǎn)品倉(cāng)。-25 mm末煤轉(zhuǎn)載刮板輸送機(jī)在運(yùn)行過(guò)程中刮板機(jī)維修量大,配件費(fèi)用高,耗能高且安全隱患較大。
342 刮板機(jī)為重型刮板機(jī),寬1200 mm,長(zhǎng)10.62 m,處理量950 t/h。刮板、圓環(huán)鏈、連接環(huán)每3 個(gè)月整體更換一次,每次耗費(fèi)L=990 重型刮板24 根,Ф26×92-9-C 圓環(huán)鏈50 件,Ф26×92連接環(huán)50 件。342 刮板機(jī)電機(jī)功率55 kW,配用M3RSF50+F 型進(jìn)口減速器。因煤質(zhì)原因,末煤在刮板機(jī)底板容易產(chǎn)生黏附,造成末煤轉(zhuǎn)載刮板機(jī)經(jīng)常出現(xiàn)鼓包現(xiàn)象。刮板機(jī)在使用過(guò)程中因底部鼓包絮煤,經(jīng)常造成刮板鏈條斷鏈、飄鏈、掉鏈、機(jī)頭不正、底座不平、兩條鏈的松緊不一致、刮板嚴(yán)重歪斜、過(guò)度彎曲、減速器過(guò)熱等故障。故障出現(xiàn)后,處理人員必須進(jìn)入刮板機(jī)箱內(nèi)部進(jìn)行處理,使用銅軒鐵紙等工具進(jìn)行長(zhǎng)時(shí)間清理槽箱作業(yè),人員勞動(dòng)強(qiáng)度大,存在極大的安全隱患。
為解決此問(wèn)題,經(jīng)技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)測(cè)繪、計(jì)算、分析,將現(xiàn)有342 刮板機(jī)和放料液壓閘板拆除,在已有的兩個(gè)放料口位置進(jìn)行不同的改造。在304 原煤分級(jí)篩下料口位置安裝一臺(tái)給煤機(jī),上方溜槽直接接入給煤機(jī);305 原煤分級(jí)篩下料溜槽進(jìn)行重新制作接入原342 末原煤刮板機(jī)液壓閘板下料口,擴(kuò)大下方溜槽后連接至343 末原煤轉(zhuǎn)載輸送機(jī)入料溜槽。改造后可完全避免現(xiàn)有刮板輸送機(jī)帶來(lái)的維修作業(yè)工作量及槽箱清理作業(yè)工作量。改造后不僅可以解決以上問(wèn)題,同時(shí)可帶來(lái)可觀的經(jīng)濟(jì)效益。
按照平均生產(chǎn)時(shí)間16 h,平均電價(jià)0.55 元/kW·h 計(jì)算,改造后用一臺(tái)給煤機(jī)(18.5 kW)代替重型刮板輸送機(jī)(55 kW),每小時(shí)可節(jié)約電耗約36.5 kW·h,每年可節(jié)約電耗1.927×104kW·h,節(jié)約電費(fèi)約10.61 萬(wàn)元。
刮板、圓環(huán)鏈、連接環(huán)每3 個(gè)月整體更換一次,每次更換需耗費(fèi)990 型鑄鋼重型刮板24 根,Ф26×92-9-C 圓環(huán)鏈50 件,Ф26×92 連接環(huán)50件。一次更換耗材料費(fèi)約39 452 元,一年耗材料費(fèi)15.78 萬(wàn)元。每年維修及清理積煤所需人工費(fèi)用約26.4 萬(wàn)元。
安裝給煤機(jī)故障少,維修工作量小,設(shè)備安全運(yùn)行有保障,大大減輕了職工勞動(dòng)強(qiáng)度,每臺(tái)設(shè)備定期潤(rùn)滑保養(yǎng),每年更換兩次膠帶即可,需要皮帶材料費(fèi)約0.24 萬(wàn)元,每年制作更換廢舊皮帶所需人工費(fèi)約0.10 萬(wàn)元。直接安裝溜槽每年需更換3 次溜槽底板,底板規(guī)格為1.2×3.6=4.32 m2,所需鋼板重量約0.54 t,每年更換底板耗材料費(fèi)約0.43 萬(wàn)元,更換底板人工費(fèi)約0.11 萬(wàn)元。與使用刮板機(jī)對(duì)比分析可知,每年可節(jié)約材料費(fèi)約為15.11 萬(wàn)元,每年可節(jié)約維修及清理的人工費(fèi)約26.19 萬(wàn)元。
全年可減少支出51.91 萬(wàn)元。
辛置洗煤廠入洗原煤主要來(lái)自辛置煤礦,毛煤灰分36.69%,水分14.2%,發(fā)熱量15.12 kJ/g,原生煤泥產(chǎn)率10.3%,次生煤泥產(chǎn)率22.0%,次生煤泥灰分高達(dá)68.41%,原煤極易泥化。原煤分級(jí)篩使用約翰芬雷FLZ-1-3661X 香蕉篩,因原煤煤質(zhì)較差,直接制約原煤篩分效果。為保證篩分效率,洗煤廠原煤篩分選用彈性桿篩板,這種篩板是聚氨酯包邊,其承載桿件有一定的彈性,并且因篩桿較穿孔細(xì),篩桿在香蕉篩運(yùn)行過(guò)程中可產(chǎn)生轉(zhuǎn)動(dòng)。這種篩板在使用過(guò)程中,如遇到黏煤粘在彈性桿上,彈性桿可以轉(zhuǎn)動(dòng),同時(shí)伴隨篩箱的振動(dòng),可以使物料脫離篩板。經(jīng)試驗(yàn),此種篩板25 mm 分級(jí)時(shí),可以提升分級(jí)篩分效率5%。
因入洗原煤煤質(zhì)較差,原煤含矸量、灰分、水分、黏度較大,洗煤廠生產(chǎn)運(yùn)行過(guò)程中,各轉(zhuǎn)載溜槽頻繁發(fā)生絮堵。正常生產(chǎn)時(shí),每生產(chǎn)4~5 h 需對(duì)各轉(zhuǎn)載溜槽停機(jī)清理至少2 h,不但影響正常生產(chǎn)且員工勞動(dòng)強(qiáng)度大。303、304、305 下料溜槽高度較大,清理時(shí)人員需進(jìn)入溜槽內(nèi)部,存在較大安全隱患。經(jīng)技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),對(duì)溜槽內(nèi)部鋪設(shè)不銹鋼板同時(shí)在各溜槽外壁加裝型號(hào)為ⅤBB-20156-W、152 kW 的振動(dòng)電機(jī)后,在生產(chǎn)過(guò)程中,崗位人員巡檢發(fā)現(xiàn)溜槽絮堵時(shí),及時(shí)開(kāi)啟振動(dòng)電機(jī),5 min 后,溜槽內(nèi)部積煤可以自行滑落。
為解決棧橋沉降縫防漏水問(wèn)題,經(jīng)技術(shù)人員研究,在沉降縫前方20 mm 處設(shè)置擋水堰,在中間裝設(shè)管道跨過(guò)伸縮縫,使水從管道內(nèi)通過(guò),在擋水堰處用水泥抹出一個(gè)斜坡,水到擋水堰處全部通過(guò)管道流出。改造后,洗煤廠運(yùn)行至今,沉降縫未發(fā)生大面積漏水情況。
辛置洗煤廠針對(duì)工藝環(huán)節(jié)存在的各類問(wèn)題進(jìn)行了優(yōu)化改造研究,提高了系統(tǒng)處理能力,增加了工藝靈活性,減少了各項(xiàng)材料消耗,降低了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,為企業(yè)創(chuàng)造了較好的安全經(jīng)濟(jì)效益。