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      污水汽提裝置汽提塔底重沸器管束失效分析

      2022-01-17 16:33:00單婷婷
      全面腐蝕控制 2021年12期
      關(guān)鍵詞:凈化水汽提汽提塔

      單婷婷

      (中國石化股份有限公司天津分公司裝備研究院,天津 300271)

      0 引言

      某石化公司污水汽提裝置主汽提塔底重沸器為浮頭式換熱器,型號BJS1600-2.5-905-6/19-4,管程介質(zhì)10kg蒸汽,殼程介質(zhì)為半凈化水。設(shè)計壓力:管殼程均為2.45MPa;操作壓力:管程1.0MPa,殼程0.63 MPa;設(shè)計溫度200℃,操作溫度:管程180~160℃(入口實時溫度為210~220℃),殼程160~180℃。筒體材質(zhì)16MnR,管束材質(zhì)10#,換熱器規(guī)格DN1600×8181×18mm,換熱管規(guī)格φ19×6000×2mm。2000年7月生產(chǎn)制造。

      該重沸器管束在此之前使用壽命約3年多,每個大修周期換一次,上次管束更換時間是2016年9月大修期間,大修中由于發(fā)現(xiàn)較晚緊急制作管束,利舊管板,剛開工時打壓即堵管2根。2019年9月5日,裝置停循環(huán)水,汽提塔波動調(diào)整,發(fā)現(xiàn)凝結(jié)水中進入原料水,判斷管束泄漏,立即停工檢修,檢修打壓上水即發(fā)現(xiàn)管束大量泄漏,堵管約500根。蒸汽入口程最為嚴重,出口程相對較輕,檢修后于9月24日更換新制作的管束。

      1 污水汽提工藝

      1.1 汽提原理

      含硫污水可以看成是一種硫化氫、氨和二氧化碳等多元水溶液。它們在水中以NH4HS、(NH4)2S、(NH4)2CO3、NH4HCO3等銨鹽形式存在。這些弱酸弱堿的鹽在水中水解后分別產(chǎn)生游離態(tài)硫化氫、氨和二氧化碳分子,它們又分別與其中氣相中的分子呈平衡,因而該體系是化學(xué)平衡、電離平衡和相平衡共存的復(fù)雜體系。通過加熱可降低氣相中硫化氫、氨和二氧化碳的分壓,促進它們從液相進入氣相,從而達到凈化水質(zhì)的目的。

      汽提過程中存在如下化學(xué)平衡、電離平衡:

      H2S的溶解度遠小于NH3,且其飽和蒸汽壓比同溫度下的氨大得多,故其相對揮發(fā)度也就比氨大。因此只要溶液中有一定數(shù)量的游離H2S分子存在,則與之平衡的汽相中的H2S濃度就較大;由于氨的溶解度比H2S大得多,而H2S的相對揮發(fā)度比氨大得多,所以本污水汽提裝置H2S汽提塔頂部在低于45℃的溫度下可以獲得含NH3很少的酸性氣體。

      1.2 汽提工藝

      原料酸性水經(jīng)原料水泵加壓后的酸性水分兩路進入主汽提塔,其中一路經(jīng)冷進料冷卻器冷卻后作為冷進料進入主汽提塔頂填料段上部,另一路經(jīng)原料水-凈化水一級換熱器,一級冷凝冷卻器,原料水二級換熱器,分別與凈化水、側(cè)線換熱至150℃后,作為熱進料進入主汽提塔的第一層塔盤,塔底用1.0MPa蒸汽通過重沸器加熱汽提。側(cè)線氣由主汽提塔第17層塔盤抽出,經(jīng)過三級冷凝冷卻和三級分凝后,得到濃度高于97%的粗氨氣送至氨精制系統(tǒng)。

      汽提塔底凈化水與原料水換熱后,經(jīng)過凈化水空冷器、凈化水冷卻器冷卻至40℃,一部分經(jīng)凈化水泵加壓后送至裝置外,回用于工廠其它裝置,其余部分排至含油污水管網(wǎng)。汽提塔頂酸性氣進入酸性氣脫液罐,分液后氣體送至脫硫制硫裝置。

      單塔加壓側(cè)線抽出汽提工藝,不僅凈化了酸性水同時側(cè)線抽出的富氨氣經(jīng)分凝、精制、壓縮得到副產(chǎn)品液氨,塔頂酸性氣作為脫硫制硫裝置的原料,回收硫磺,汽提后的凈化水回用其它裝置。工藝流程圖如圖1、圖2所示。

      圖1 污水汽提工藝流程圖-單塔加壓側(cè)線抽出汽提工藝(拷自DCS)

      圖2 污水汽提工藝流程圖

      1.3 污水汽提部分原料及產(chǎn)品性質(zhì)

      1.3.1 原料性質(zhì)

      處理非加氫型酸性水共143.2t/h,原料性質(zhì)如表1所示。

      表1 原料性質(zhì)

      1.3.2 產(chǎn)品性質(zhì)

      凈化水:硫化氫含量≤5 0 p p m,氨含量≤100ppm。

      酸性氣:烴含量≤2%(V)。

      1.3.3 介質(zhì)成分

      原料水、凈化水做LIMS化驗分析。2019年1月~9月LIMS凈化水分析結(jié)果,pH值、氨氮、硫化物有超標情況。根據(jù)氨氮及硫化物含量,核算原料水的NH4HS含量為1.85~3.11%,硫化物含量為0.38~0.92%;核算凈化水NH4HS含量為0.002~0.10%,硫化物最大含量1.66~51.27mg/L,如表2、表3所示。

      表2 (續(xù))

      表2 2019年1月~9月LIMS凈化水分析結(jié)果

      表3 2019年1月~9月原料水分析結(jié)果

      2 檢驗檢測

      2.1 宏觀檢驗

      2.1.1 外部宏觀檢驗

      對抽出的芯子進行檢查,發(fā)現(xiàn)管板表面腐蝕輕微,管板管束焊縫有多處綠豆大小的泄漏孔眼,東側(cè)2處,西側(cè)3處。管束外表面嚴重腐蝕,南側(cè)管束大量換熱管外表面為疏松反應(yīng)產(chǎn)物垢皮狀態(tài),垢皮揭掉后,換熱管外表面呈粗糙腐蝕狀,且整體腐蝕變細。部分換熱管外表面局部有腐蝕坑。管束下部積污垢嚴重。北側(cè)下部管束腐蝕較輕,個別換熱管外表面局部有腐蝕坑。如圖3~圖6所示。

      圖3 東側(cè)管板

      圖6 南側(cè)管束反應(yīng)產(chǎn)物垢皮、腐蝕、積垢

      圖4 東側(cè)管板與管束焊縫2處泄漏孔眼

      圖5 西側(cè)管板與管束焊縫3處泄漏孔眼近圖

      2.1.2 割管宏觀檢驗

      取5根腐蝕嚴重的換熱管剖管檢查。檢測換熱管未腐蝕部位外徑為19.5mm,全面腐蝕部位外徑為18.5mm。管子剖開,內(nèi)表面完好,基本無腐蝕。局部蝕坑的管子厚度為0.5~2.0mm,全面減薄的管子厚度為0.7~1.5mm,內(nèi)、外壁表面形貌如圖7、圖8所示。

      圖7 割管外表面腐蝕形貌

      圖8 管子剖開內(nèi)表面形貌

      2.1.3 實時溫度數(shù)據(jù)

      實時數(shù)據(jù)顯示,換熱器管程蒸汽入口實際操作溫度210~220℃,殼程凈化水介質(zhì)入口溫度在160℃左右,趨勢圖如圖9、圖10所示。

      圖9 蒸汽入口溫度

      圖10 重沸器凈化水入口溫度

      3 原因分析

      從宏觀檢查看,腐蝕完全發(fā)生在凈化水側(cè)。原料水、凈化水的LIMS化驗分析結(jié)果表明,介質(zhì)含有氨氮(NH4HS)、硫化物、氯化物等,pH值、氨氮、硫化物有超標情況。原料水NH4HS含量為1.85-3.11%,硫化物含量為0.38%~0.92%(硫化氫設(shè)計值0.3521%)。凈化水NH4HS含量0.002%~0.10%,硫化物最大含量1.66~51.27mg/L,氯化物含量為19.14~31.90mg/L。

      換熱器管束為10#材質(zhì),實時數(shù)據(jù)顯示,換熱器管程入口實際操作溫度210~220℃,殼程160℃左右,在該條件下,換熱管的損傷模式有:硫氫化銨(NH4HS)、高溫硫腐蝕、縫隙腐蝕、氯化銨鹽垢下腐蝕[1]。

      在PH值大于7的硫氫化銨(NH4HS)酸性水中會引起堿式酸性水腐蝕,反應(yīng)如下:

      在204℃以上時還會發(fā)生高溫硫化物腐蝕,且在液相和氣相都發(fā)生。H2S引起的高溫硫腐蝕反應(yīng) 如下:

      管子和管板之間有縫隙,氣體或液體進入縫隙,發(fā)生縫隙腐蝕。

      在重沸器操作溫度條件下,介質(zhì)中存在氯和氨時,氣相中會析出氯化銨鹽,引發(fā)銨鹽垢下腐蝕。

      以上腐蝕,都能反應(yīng)形成FeS膜,膜較厚,但疏松多孔,不能起到保護作用,會促進垢下腐蝕。一般地,硫氫化銨濃度小于2%時,腐蝕不明顯,但高流速沖刷易使FeS膜被破壞,從而促進腐蝕。氯化物的存在促進點蝕。

      換熱器管程出口操作溫度低于入口溫度,所以此部位換熱管外壁腐蝕較輕。

      4 結(jié)論和建議

      重沸器E-3409管束的損傷模式為:高溫硫腐蝕、硫氫化銨(NH4HS)、縫隙腐蝕、氯化銨鹽垢下腐蝕。材質(zhì)偏低是管束腐蝕泄漏失效的主要 原因。

      建議:(1)管束材質(zhì)升級為304或316L;(2)采用低壓蒸汽,降低傳熱,以防止局部出現(xiàn)紊流,同時降低硫腐蝕速度。

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